鄧宗華,張洪,張鵬飛
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高溫油泵機械密封失效原因分析
鄧宗華1,張洪2,張鵬飛2
(1.中石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000;2.四川日機密封件股份有限公司,四川 成都 610045)
油泵超過300℃即屬于高危泵。泵廠原采用單端面波紋管密封,但使用周期短、更換頻率較高,嚴重影響了生產,甚至密封一旦失效、泄漏的高溫油介質將直接進入大氣起火燃燒。為了裝置的安全,對油泵機械密封進行了改造,采用雙端面波紋管密封、沖洗方案PLAN41+53B,但仍存在密封使用壽命短的問題,為此對該油泵的機械密封及系輔助統(tǒng)進行了拆解和分析,找到了問題產生的原因,通過改進機械密封的結構及沖洗方法,提高了密封壽命。
高溫油泵;失效分析;機械密封結構;沖洗方案
通常,高溫油泵采用雙端面波紋管密封3CW-FF、沖洗方案PLAN41+53B,即用帶懸液分離器、換熱器的自沖洗+強制循環(huán)密封液的雙端面密封,同時摩擦副采用硬質合金對石墨,如圖1所示。在催化油漿泵工況溫度320~400 ℃條件下這種方案使用情況好。常三中油泵密封介質溫度307℃,采用該方案,但在使用過程中,密封經常泄漏,嚴重影響正常生產。
位號110-P118AB有一開一備AB兩臺泵交替工作,常三油泵CD810×12×27B,葉輪為單級、雙吸,兩端支撐泵,輸送介質為重柴油,介質溫度307℃,泵吸入/出口壓力為0.37/1.043 MPa,是公司的重要裝置之一。泵廠原采用單端面波紋管密封,但使用周期短、更換頻率較高,嚴重影響生產,且密封一旦失效,泄漏的高溫油介質將直接進入大氣起火燃燒。為了裝置的安全,對其進行了改造。采用雙端面波紋管密封3CW-FF,沖洗方案PLAN41+53B。端面組對為硬質合金對石墨。2013年6月初進行A泵第一次試車,當時開車正常,但不到3周二級密封即大氣側密封出現呈線狀泄漏,PLAN 53B系統(tǒng)完全保不住壓力。對B泵進行試車,運行不到2周,密封出現和A泵同樣的泄漏現象。后面連續(xù)試車幾次均出現同樣現象。為此,對該油泵的機械密封及系統(tǒng)進行了拆解分析。
1.內壓蓋 2.一級波紋管密封(一、二級互換) 3.螺釘 4.彈簧墊圈 5.壓緊套 6.擋圈 7.軸套 8.纏繞墊 9.內壓蓋 10.螺釘 11.定位塊 12.螺栓 13、14.螺釘
皰疤是指碳石墨密封環(huán)在使用過程中出現鼓泡、起層甚至凹坑的現象。皰疤現象(圖2)的出現,會使密封面局部形成液態(tài)或氣態(tài)凹流,造成液膜厚度波動,破壞緊密貼合的摩擦面,在壓力作用下介質通過密封面導致泄漏。通常認為皰疤是由于密封端面散熱不好造成的。
拆解發(fā)現大氣側波紋管內側結焦(圖3)。在壓力作用下介質穿過摩擦副端面向低壓側泄漏。穿過摩擦副端面時,帶走摩擦副端面產生的摩擦熱,越靠近低壓側、其溫度越高。如果泄漏后的高溫介質產生結焦顆粒物,會在波紋管內側不斷堆積,致使波紋管剛度增大,端面比壓隨之增大,摩擦熱近一步加大,從而形成惡性循環(huán)。經測量結焦堵塞后的波紋管剛度是原設計剛度的5倍。在較大端面比壓的作用下端面液膜汽化,更很難形成穩(wěn)定的液膜,泄漏量的進一步增大,導致結焦物也相應增多。
圖2 石墨環(huán)有皰疤
圖3 波紋管內側結焦
對換熱器外殼、進出介質、水接頭進行測量溫度,發(fā)現換熱器外殼溫度較高,介質進出接頭溫差不大。隨后對輔助系統(tǒng)進行拆解檢測,發(fā)現PLAN41換熱器盤管內表面結垢嚴重(圖4),嚴重影響換熱效率。
圖4 換熱器盤管內表面結垢
密封輔助系統(tǒng)采用PLAN41,其冷卻介質從泵的出口引出,通過懸液分離器分離出清潔介質,再通過換熱器冷卻進入密封腔,對密封腔進行降溫,同時帶走密封端面摩擦產生的熱量。由于條件限制,無法將水做軟化處理,導致其在高溫的換熱器管道中形成水垢,不但阻礙低溫水熱交換,無法實現該換熱器理論換熱溫度,同時高溫也容易產生水垢。經現場測量,盡管通過換熱器換熱,但介質溫度仍然超過了250℃。高溫介質沖入密封腔后,不但沒有降低密封腔的溫度,反而提高了密封整體溫度[1-2]。
密封采用雙端面結構,介質側密封一部份端面摩擦熱由隔離液帶走,同時隔離液還要帶走大氣側的端面摩擦熱。介質熱量、密封端面摩擦產生的熱量及密封旋轉攪拌介質產生的熱量等熱量的疊加,容易導致密封端面溫度。
對設計的波紋管的設計參數、彈簧比壓、載荷系數等進行了校核。
波紋管中徑D為:
式中:1為波紋管內徑,取132 mm;2為波紋管外徑,取149 mm。
波紋管彈率K為:
式中:為材料的彈性模量,取200 MPa;為片厚,取0.165 mm;為波數,取9;為波紋管膜片寬度,=(2-1)/2=8.5 mm。
剛度計算為25.8 N/mm,雙層波紋管乘以2等于51.6 N/mm。
平衡系數為:
式中:2為窄環(huán)外徑,取146.5 mm;1為窄環(huán)內徑,取137.5 mm。
彈簧比壓P為:
式中:為壓縮量,取6 mm。
則:P=0.154 MPa
端面比壓P為:
P=介×(-)+P=0.358 MPa
式中:介為介質壓力,取0.6 MPa;為泛亞系數,取0.33。
設計參數符合《新編機械密封實用技術手冊》[3]要求,設計是合理的。
根據密封失效分析結果以及該位號現場無軟水情況,對該泵的密封方案進行了改進,如圖5所示。
1.軸套 2.一級波紋管密封 3.內壓蓋 4.二級波紋管密封 5.螺釘 6.壓板 7.外壓蓋 8.節(jié)流環(huán)組件 9.定位塊 10.螺栓 11.螺釘
從結構上來說,原雙端面3CW-FF結構的隔離液很難沖洗到密封端面,同時兩個摩擦副非常近、相互影響,更容易出現端面過熱和變形等導致密封泄漏的問題。
新密封結構為串聯式波紋管密封3CW-FB結構。該方案將產生熱的兩個摩擦副遠離、減少相互影響,同時讓冷卻后的隔離液直接沖洗到大氣側密封帶熱量的端面,降低了密封面溫度高造成的皰疤,從而解決導致摩擦副端面不能緊密貼合、導致介質泄漏到波紋管內圓的結焦問題。
現有沖洗方案為API PLAN41+53B。其中PLAN41為帶懸液分離器、換熱器的自沖洗,即從泵出口經旋流器把較大顆粒排除后,將清潔的液體輸送冷卻器冷卻再沖洗機封,固體顆粒被送入泵進口;PLAN 53B是一種配合雙端面機封應用的壓力密封系統(tǒng)。通過對前后兩個密封副之間的隔離液,用預先加了壓的氣囊蓄壓器對其進行加壓,使隔離液的壓力高于密封腔介質的壓力。高壓的隔離液穿過摩擦副端面,進入高溫介質。由于壓力方向的改變,阻遏高溫介質向大氣側泄漏。為了在封閉的系統(tǒng)中循環(huán)并通過用水冷卻的熱交換器除去的隔離液熱量,采用泵送環(huán),選擇PLAN 53B配套簡單、使用壓力高及密封安全環(huán)保,能夠保證該裝置密封安全運行[4-5]。
由于該方案泵送環(huán)是隔離液循環(huán)的動力源,當其揚程不足或換熱器管路阻力過大或換熱量不夠,密封運轉過程中產生的摩擦熱和介質熱,無法被循環(huán)的隔離液帶走,導致密封腔過熱,這時主要表現也為壓蓋外表溫度過高。通過校核計算,認為換熱器設計合理、管程長管阻合理,能夠起到換熱的作用。同時通過校核,認為機械密封的泵送環(huán)能力足,能夠使隔離液循環(huán)起來。通過改造,進出水管線有了溫差,換熱器設計合理和機械密封泵送環(huán)的泵送能力足[6]。
因此,沒有改變原有沖洗方案,只是對拆解后的PLAN41換熱器進行除垢處理。希望通過提高介質側輔助系統(tǒng)的換熱效率,以降低沖洗液溫度,實現降低密封端面溫度及密封環(huán)境溫度,減少介質結垢的可能性。同時為了進一步保障安全,增加PLAN 62,即采用低壓氮氣隔離大氣與高溫泄漏介質的直接接觸,避免或減少結焦物的形成。
由于改進密封結構、完善了沖洗方案,降低了密封摩擦端面的溫度,因此也減少或延緩石墨摩擦副端面形成皰疤,以及由皰疤引起密封摩擦副端面無法緊密貼合造成微漏、導致其在波紋管內圓碳化引起的波紋管失彈的問題。在整個改造的過程中,主要圍繞降低密封使用溫度。改造后,密封使用環(huán)境明顯改善,輔助換熱效果明顯,密封使用平均壽命8000 h以上。
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Failure Analysis of Mechanical Seal of High Temperature Oil Pump
DENG Zonghua1,ZHANG Hong2,ZHANG Pengfei2
( 1.CNPC Guangxi Petrochemical Industries Ltd.,Qinzhou 535000, China; 2.Sichuan Sunny Seal Co., Ltd., Chengdu 610045, China )
The oil temperature is more than 300℃, and it belongs to the high risk pump. The single metal bellows seal was originally used in the pump plant. Its service life was short and the replacement frequency was high, which seriously affected the production. More importantly, once the seal fails, the leaked high-temperature oil will directly leak into the atmosphere, and start fire and burn. In order to ensure the safety of the device, it has been changed to double metal bellows seal with Piping PLAN41+53B. However, the sealing life is still short. For this reason, the mechanical seal and the system of the oil pump were dismantled and analyzed. In the end, the cause of the problem was found out by dismantling the accident seal and its auxiliary system. The seal life is prolonged through optimizing the structure and flushing method of the mechanical seal.
high temperature oil pump;failure analysis;mechanical seal structure;piping plan
TB42
B
10.3969/j.issn.1006-0316.2018.09.013
1006-0316 (2018) 09-0077-04
2018-05-30
鄧宗華(1982-),男,廣西欽州人,本科,工程師,主要從事煉化設備管理工作。