楊乾隆, 李立標(biāo), 陶思羽, 陸小兵, 朱繼云
(1.中國石油長慶油田分公司第十采油廠,甘肅慶陽 745100;2.中國石油長慶油田分公司油氣工藝研究院,陜西西安 710021)
注水是油田增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的有效手段之一,我國80%以上原油產(chǎn)量來自注水開發(fā)油田[1_3]。長慶油田低滲透、特低滲透砂巖油藏受儲(chǔ)層物性及注入水水質(zhì)等因素的影響,部分區(qū)塊注水壓力逐年上升,導(dǎo)致注水井出現(xiàn)高壓欠注現(xiàn)象。酸化是降壓增注的有力手段之一,砂巖油藏主要采用土酸、氫氟酸和多氫酸等酸液進(jìn)行酸化增注,但常規(guī)砂巖酸化增注技術(shù)存在作用距離有限、有效期較短、施工工序復(fù)雜、占井周期長和多次酸化增注無效等突出矛盾[4_5]。2004年,U.Chike等人[6]率先提出了“一步”代替“多步”的一體酸概念,此后,眾多學(xué)者對此進(jìn)行了大量的研究工作[7_11]。劉濤等人[12_13]將酸液酸化和水力脈沖結(jié)合,并通過試驗(yàn)分析了先脈沖后酸化、先酸化后脈沖和邊脈沖邊酸化等3種酸化模式的酸化效果,結(jié)果表明,復(fù)合酸化比單獨(dú)酸化的效果好,而邊脈沖邊酸化的效果最好。
筆者借鑒前人研究成果和以往現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn),在現(xiàn)有酸化工藝的基礎(chǔ)上,對優(yōu)化后的高效酸液進(jìn)行了室內(nèi)評價(jià),通過優(yōu)選和模擬研究分析脈沖式注入方式對酸化效果的影響,提出了注水井不動(dòng)管柱脈沖式注入酸化增注技術(shù),打破了常規(guī)酸化施工周期長、工序復(fù)雜和設(shè)備動(dòng)用多的現(xiàn)場施工模式,具有施工不停注、不動(dòng)管柱、不泄壓和不返排等優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)場應(yīng)用增注效果較好。
注水井不動(dòng)管柱脈沖式注入酸化增注技術(shù)(簡稱不動(dòng)管柱脈沖式酸化)的主要原理是:通過優(yōu)化得到一種新型高效酸液,將常規(guī)砂巖“三段式”酸化模式簡化為單步酸化,即高效酸液具有前置液、處理液和后置液的作用,從而形成酸化增注技術(shù)。該技術(shù)具有不動(dòng)管柱、不泄壓、不返排和占井周期短等優(yōu)點(diǎn),為了加強(qiáng)酸化效果,將水力脈沖與酸化技術(shù)結(jié)合,即注酸時(shí)通過控制排量交替變化,使酸液在井底產(chǎn)生水力沖擊波,迫使液體中出現(xiàn)水擊現(xiàn)象(即在短時(shí)間內(nèi)液體流速劇增或驟降);由于酸液流速的突然變化,使注入壓力突然升高或降低,從而在油管中產(chǎn)生交替升降的壓力,沖擊波經(jīng)傳播作用在油層巖石壁面,并進(jìn)行交變擾動(dòng)和振蕩剪切,可使儲(chǔ)層巖石產(chǎn)生微裂縫;同時(shí)水力沖擊壓力能使流體快速流動(dòng),起到?jīng)_刷孔道和攜帶堵塞物脫離孔道的作用,即形成一種“動(dòng)態(tài)解堵”過程,從而達(dá)到深部解堵的目的。
為了驗(yàn)證該技術(shù)的可行性,選取目標(biāo)區(qū)Y1_01井的2塊巖心進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn),依據(jù)目標(biāo)區(qū)地層溫度將試驗(yàn)溫度設(shè)定為60 ℃,首先用基液測得2塊巖心的原始滲透率,然后進(jìn)行不動(dòng)管柱脈沖式酸化與常規(guī)不動(dòng)管柱酸化,完成注酸后采用基液進(jìn)行驅(qū)替,分別測得2塊巖心酸化后的滲透率,結(jié)果如圖1、圖2所示(圖中,K、K0分別為酸化后和酸化前的巖心滲透率)。
圖1 不動(dòng)管柱脈沖式酸化后與酸化前巖心滲透率的比Fig.1 Permeability ratio before and after pulse injection and acidizing
圖2 常規(guī)不動(dòng)管柱酸化后與酸化前巖心滲透率的比Fig.2 Permeability ratio before and after conventional injection and acidizing
從圖1和圖2可以看出,采用不動(dòng)管柱脈沖式酸化后,酸化后與酸化前巖心滲透率的比由1.0升至8.2,滲透率提高了7.2倍;而采用常規(guī)不動(dòng)管柱酸化后,酸化后與酸化前巖心滲透率的比由1.0升至5.7,滲透率提高了4.7倍,可見不動(dòng)管柱脈沖式酸化增注效果較好。
為了實(shí)現(xiàn)不動(dòng)管柱酸化施工,必須優(yōu)化酸液的性能,達(dá)到“以一代三”的效果。為此,結(jié)合長慶油田儲(chǔ)層特征、欠注機(jī)理和注入水水質(zhì),進(jìn)行了大量室內(nèi)試驗(yàn),研發(fā)了COA_1S酸液。該酸液由鹽酸、氫氟銨鹽、有機(jī)磷酸和螯合劑等多種添加劑配制而成,為多元弱酸,其水解速率緩慢,注入地層后可以達(dá)到深穿透目的,同時(shí)具有較強(qiáng)的螯合抑制性能,能減少二次沉淀的產(chǎn)生。
酸液反應(yīng)速率決定了酸液的有效作用距離,為了評價(jià)COA_1S酸液的緩速性能,進(jìn)行了室內(nèi)對比試驗(yàn)。在60 ℃下,分別用土酸和COA_1S酸液與目標(biāo)區(qū)巖粉反應(yīng)4 h,測定不同反應(yīng)時(shí)間下巖粉的溶蝕率,結(jié)果如圖3所示。
圖3 酸液溶蝕率與作用時(shí)間的關(guān)系Fig.3 Relationship between dissolution rate and action time of acid system
從圖3可以看出,COA_1S酸液的溶蝕率低于土酸,隨著反應(yīng)時(shí)間增長,可逐漸接近土酸的溶蝕率。
將COA_1S酸液和鹽酸加入到不同體積的質(zhì)量分?jǐn)?shù)15%的NaOH溶液中,測定反應(yīng)后液體的pH值,結(jié)果如圖4所示。
圖4 COA_1S酸液的酸度曲線分析Fig.4 COA_1S acidity curve analysis
從圖4可以看出,COA_1S溶液中的H+是緩慢電離出的,因此可延長酸巖反應(yīng)時(shí)間,擴(kuò)大酸液有效作用距離,實(shí)現(xiàn)深部酸化解堵,具有較好的緩速性能。
為了分析對比常用酸液與COA_1S酸液對金屬陽離子的螯合抑制性能,分別配制土酸、多氫酸、氟硼酸和COA_1S酸液,并各取50 mL酸液放置在燒杯中,加入相同體積的陽離子溶液,觀察沉淀情況,然后將4種酸液分別放在60 ℃恒溫箱中2 h,觀察沉淀的變化情況,并進(jìn)行過濾、烘干和稱重,計(jì)算金屬離子抑制率,結(jié)果見表1。
表1COA_1S酸液的螯合抑制性能
Table1ChelationinhibitionperformanceofCOA_1Sacid
酸液Ca2+抑制率,%Si4+抑制率,%Fe3+抑制率,%Al3+抑制率,%土酸多氫酸60.731.436.326.4氟硼酸69.129.048.544.0COA_1S93.767.877.358.8
從表1可以看出,與常規(guī)酸液相比,COA_1S酸液對Ca2+、Si4+、Al3+和Fe3+等金屬離子具有較好的螯合抑制效果,能起到減少二次沉淀的作用,可滿足不動(dòng)管柱酸化后不返排的要求。
采用石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《酸化用緩蝕劑性能試驗(yàn)方法及評價(jià)指標(biāo)》(SY/T 5405—1996)中的測試方法,測試帶涂層N80鋼片在COA_1S酸液中的腐蝕速率。首先測量N80鋼片的表面積及質(zhì)量,然后將其放入COA_1S酸液中腐蝕24 h后取出,再次稱量其質(zhì)量,計(jì)算得到平均腐蝕速率為0.429 4 g/(m2·h)(見表2),觀察發(fā)現(xiàn)其涂層均未脫落,說明COA_1S酸液對井下管柱的腐蝕速率極小,具有較好的緩蝕性能,能滿足不動(dòng)管柱酸化的要求。
截至目前,注水井不動(dòng)管柱螯合酸脈沖式注入酸化增注技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用3井次,施工成功率100%,有效率100%,施工過程平穩(wěn)有序,平均施工時(shí)間6.0 h,增注措施后平均注水壓力下降9.2 MPa,單井增注水量12.3 m3/d(見表3)。
通過對酸液及工藝的優(yōu)化改進(jìn),將多項(xiàng)技術(shù)融合為一體,提高了降壓增注效果,提高了施工的成功率和措施的有效率,且大幅縮短了施工占井周期,減少了施工設(shè)備動(dòng)用量,施工步驟簡便,安全風(fēng)險(xiǎn)低,同時(shí)降壓增注效果顯著,達(dá)到了降本增效的目的,為低滲透油田欠注井治理提供了新的技術(shù)措施。下面以Y1_01井為例分析其應(yīng)用效果。
表2 COA_1S酸液的緩蝕性能Table 2 Corrosion inhibition performance of COA_1S acid
表3 不動(dòng)管柱螯合酸脈沖式注入酸化增注技術(shù)應(yīng)用效果統(tǒng)計(jì)Table 3 Statistics on the effect of pulse acid injection and acidizing stimulation for the immobilized string
Y1_01井是一口注水井,該井2015年10月29日投注,初期配注量10.0 m3/d,實(shí)際注水量10.0 m3/d,注水壓力15.0 MPa;2016年11月15日開始欠注,2016年11月27日洗井?dāng)D注無效,配注量10.0 m3/d,實(shí)際注水量1.0 m3/d,注水壓力15.0 MPa。2017年4月18日進(jìn)行氟硼酸酸化,酸化后未見效,配注量10.0 m3/d,實(shí)際注水量1.0 m3/d,注水壓力15.0 MPa。為提高該井注水量,2017年11月4日對該井采取不動(dòng)管柱螯合酸脈沖式注入酸化增注技術(shù)措施。
進(jìn)行不動(dòng)管柱脈沖式酸化增注施工時(shí),首先進(jìn)行反洗井作業(yè),清洗管柱及井底雜物,建立有效循環(huán)通道;然后進(jìn)行試擠,擠注壓力17.1 MPa,排量150 L/min;連接酸化管線,將酸液罐車與備水車同時(shí)接入400型水泥車,調(diào)整進(jìn)口閘門,酸液與水按照1∶1比例混合注入井筒,排量150 L/min,注入壓力17.5 MPa,待酸液到達(dá)地層后,注入壓力降至16.5 MPa;排量調(diào)整為300 L/min與100 L/min進(jìn)行脈沖注入,30 s交替一次,使其在井底產(chǎn)生水力沖擊波,現(xiàn)場共實(shí)施脈沖10段50次(1段交替5次),待脈沖注入改為正常注入后,施工壓力由16.5 MPa降至12.0 MPa;最后4.0 m3酸液以100 L/min排量注入,以充分改善近井地帶地層滲透率;注酸結(jié)束后,停泵切換到注水流程,酸化施工用時(shí)6.5 h。
與采取不動(dòng)管柱脈沖式酸化增注技術(shù)前相比,Y1_01井酸化后注水壓力為1.8 MPa,下降13.2 MPa,注水量為14.0 m3/d,增加13.0 m3/d,視吸水指數(shù)由0.067 m3/(MPa·d)提高至7.780 m3/(MPa·d),降壓增注效果明顯。目前,該井配注量15.0 m3/d,實(shí)際注水量15.0 m3/d,注水壓力5.8 MPa。Y1_01井采取不動(dòng)管柱脈沖式酸化增注技術(shù)前后的注水曲線如圖5所示。
圖5 Y1_01井采用不動(dòng)管柱脈沖式酸化增注技術(shù)前后的注水曲線Fig.5 Water injection curve before and after application in Well Y1_01
1) 研發(fā)的COA_1S酸液具有較好的緩速、螯合抑制和緩蝕性能,能滿足注水井酸化增注的要求。
2) 不動(dòng)管柱螯合酸脈沖式注入酸化增注技術(shù)將水力脈沖與酸化技術(shù)有效結(jié)合,大幅簡化了常規(guī)酸化施工流程,室內(nèi)評價(jià)性能較好,現(xiàn)場應(yīng)用取得了較好的增注效果,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。
3) 建議進(jìn)一步優(yōu)化酸液配方,提高酸液對金屬離子的螯合抑制能力,降低對地層的二次傷害。