劉 明
(江蘇德邦興華化工有限公司合成氨分廠, 江蘇連云港 222023)
固定床制氣一般采用熱穩(wěn)定性好、機(jī)械強(qiáng)度高、粒徑為30~80 cm、煤活性好的白煤,該煤噸氨消耗低,經(jīng)濟(jì)效益較好。
江蘇德邦興華化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱德邦興華)為采用合成氨聯(lián)合制堿的企業(yè),采用固定床煤氣發(fā)生爐,原料煤主要采用焦作、晉城等地的白煤,該類煤對(duì)固定床制氣適用性好,但價(jià)格高、運(yùn)輸距離遠(yuǎn),所以生產(chǎn)成本較高。隨著全國(guó)合成氨產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,白煤價(jià)格日趨增高,生產(chǎn)成本出現(xiàn)不平衡現(xiàn)狀。為了降低生產(chǎn)成本,公司組織拓寬原料路線,改用劣質(zhì)煤。經(jīng)調(diào)研,煤產(chǎn)地近、價(jià)格低的永城煤比較符合當(dāng)前形勢(shì),其噸煤價(jià)格比其他煤種低近百元,可作為造氣的主要生產(chǎn)原料。經(jīng)過準(zhǔn)備、試燒及規(guī)模性應(yīng)用,不斷摸索攻克技術(shù)難題,最終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益較明顯。
3種煤的煤質(zhì)分析結(jié)果見表1。
表1 煤質(zhì)分析結(jié)果
由表1可以看出:永城煤中固定碳的含量比焦作煤中的低,比晉城煤中的略低。德邦興華造氣工序曾使用過永城煤,但用量少,使用時(shí)間短,效果差。該煤種熱穩(wěn)定性差,機(jī)械強(qiáng)度低,粒徑小(10~20 mm),消耗高,造氣爐爐況控制難度大,控制不好容易出現(xiàn)問題,造成減量生產(chǎn)。因之前焦作煤、晉城煤價(jià)格相差不多,故一直未大規(guī)模使用永城煤。
(1) 發(fā)熱量及固定碳低
固定床制氣使用原料的關(guān)鍵在于固定碳與發(fā)熱量,從反應(yīng)式C+H2O=H2+CO看,因該反應(yīng)為吸熱反應(yīng),煤發(fā)熱量低,反應(yīng)率就低,會(huì)造成煤制氣噸氨消耗增加。
(2) 煤熱穩(wěn)定性差
通過自身使用以及考察使用過永城煤的單位得知,同樣的操作參數(shù),永城煤制氣帶出物是其他煤種的2倍。在爐況控制差的情況下,帶出物多達(dá)3~5倍,極易造成爐況惡化,不利于穩(wěn)定生產(chǎn)。
(3) 粒徑小
粒徑小的原料煤,極易造成布風(fēng)不均,氣化劑偏流,造成局部反應(yīng)過熱導(dǎo)致造氣爐結(jié)疤,輕則造氣爐吹翻,產(chǎn)氣效率差;重則停爐打疤,噸氨消耗偏高,同時(shí)影響產(chǎn)量。
(4) 煤種雜,煤場(chǎng)地小
引進(jìn)永城煤后,德邦興華造氣工序使用的煤種主要是焦作煤、晉城煤、永城煤,其次是陽泉煤、晉城煤(小礦)以及煤棒(外單位制作供應(yīng))。而德邦興華煤存儲(chǔ)量?jī)H為8 000 t。
(5) 設(shè)備老化
德邦興華有部分老廠房,造氣爐從直徑(Φ)1 980 mm改到Φ2 650 mm,爐體高徑比(1.6∶1)過低,達(dá)不到先進(jìn)廠家的2∶1,上、下行溫度高,吹風(fēng)、制氣帶出熱量多,噸氨消耗高。造氣爐上氣道側(cè)出(因老廠房改造困難),氣化劑分布存在根本問題,造成消耗高。
對(duì)于原料改為永城煤,為保證生產(chǎn)穩(wěn)定,決定先進(jìn)行短期和少量試驗(yàn),車間做好方案和總結(jié),掌握后再進(jìn)行下一步大規(guī)模使用。
(1) 試用
采購(gòu)300 t左右試用,為期1 d時(shí)間,但代表性不夠強(qiáng)。根據(jù)以往燒永城煤的經(jīng)驗(yàn),做了相應(yīng)調(diào)整,采取降低單爐負(fù)荷及上行溫度指標(biāo)等措施。
(2) 對(duì)有經(jīng)驗(yàn)的合成氨廠進(jìn)行調(diào)研
對(duì)某永城煤礦下屬企業(yè)進(jìn)行了考察,該企業(yè)剛開始使用永城煤時(shí),翻爐情況嚴(yán)重,打疤頻繁,經(jīng)過很長(zhǎng)一段時(shí)間的適應(yīng),總結(jié)了一套生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。
該企業(yè)情況如下:14臺(tái)2 800 mm錐形爐,上氣道頂出。造氣爐單爐產(chǎn)氨量為55 t/d(德邦興華Φ2 650 mm爐產(chǎn)氨量58 t以上),吹風(fēng)百分比為21%~23%;使用永城煤,φ(CO2)控制在11%,噸氨煤耗1.12~1.15 t。
而德邦興華為了滿足負(fù)荷要求吹風(fēng)百分比為31%,上行溫度≤230 ℃(指標(biāo)為250 ℃);當(dāng)上行溫度在270 ℃時(shí),極易吹翻。
(3) 試燒方案
根據(jù)調(diào)研以及試燒情況,車間對(duì)使用永城煤制定了一定的參數(shù),并安排管理人員進(jìn)行跟班,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)總結(jié)。
(1) 6臺(tái)Φ2 650 mm造氣爐,全使用永城小籽煤。
(2) 爐情總體較穩(wěn)定,但也需要調(diào)整。如:1#爐在上行溫度超過280 ℃時(shí),即出現(xiàn)翻爐現(xiàn)象;5#爐存在偏流現(xiàn)象,2016年5月5日白班,發(fā)生塌爐1次。各班消耗較穩(wěn)定,其工藝參數(shù)見表2。
(3) 發(fā)氣量
57機(jī)負(fù)荷,9臺(tái)爐基本滿足需求,在下灰時(shí),開1臺(tái)爐補(bǔ)氣。單爐發(fā)氣量在7 200 m3/h,與使用山煤國(guó)際白煤塊相當(dāng),比使用焦作白煤塊稍差(9臺(tái)爐滿足57機(jī)負(fù)荷,不需開補(bǔ)氣爐)。
表2 試用后工藝參數(shù)
(4) 半水煤氣氣質(zhì)
根據(jù)分析,使用永城煤時(shí),φ(CO2)稍偏高,增加0.6%;使用焦作煤混燒時(shí),φ(CO2)約9.1%(包括4臺(tái)煤棒爐);在使用永城煤后,φ(CO2)在9.7%左右。
(5) 工藝指標(biāo)控制
上行溫度260 ℃(其他煤種300 ℃),下行溫度200 ℃,基本不變;吹風(fēng)時(shí)間由原來的36 s減至33 s,風(fēng)壓20 kPa左右,基本未變。循環(huán)時(shí)間未變,吹風(fēng)帶出物明顯增多,根據(jù)試燒統(tǒng)計(jì),增加90%左右。
在積累了試用經(jīng)驗(yàn)后,開始改變?cè)喜少?gòu)比例,每月平均使用永城煤約6 000 t,占原料量的一半。在使用過程中,前期仍出現(xiàn)了許多問題,但經(jīng)過不斷研究、試驗(yàn)和調(diào)整,形成了一套使用永城煤的操作方法。
(1) 上行溫度操作指標(biāo)由原來的280 ℃降低至260 ℃,下行溫度基本沒變,減少了因永城煤熱穩(wěn)定性差造成的入爐煤炸裂、吹風(fēng)帶出物多、煤轉(zhuǎn)化率低及消耗高等問題。
(2) 制氣循環(huán)時(shí)間上做出調(diào)整,吹風(fēng)時(shí)間由36 s縮短至34 s,風(fēng)壓由24 kPa降低至22 kPa,減少吹風(fēng)時(shí)間,并降低各臺(tái)造氣爐負(fù)荷。因煤種粒徑本身偏小,反應(yīng)面積比大塊煤大,反應(yīng)速度快,氣化層集聚熱量相對(duì)集中,如貿(mào)然提高氣化強(qiáng)度,造氣爐的渣層、氣化層、保溫層極易遭到破壞,造成生產(chǎn)波動(dòng)。因粒徑小,氣化爐阻力會(huì)增大,且在氣化層等不理想的過程中,容易出現(xiàn)局部過熱,為了避免此種現(xiàn)象,可采取降低風(fēng)壓的操作思路。
(3)φ(CO2)由原來的8.5%增加到9.5%。因此種煤粒徑小,造氣爐負(fù)荷不易過高,爐溫高可使得半水煤氣中CO2含量低,但為了維護(hù)氣化層穩(wěn)定、爐況控制好,選擇不強(qiáng)化制氣的措施。根據(jù)同行廠家的經(jīng)驗(yàn),證明此類方法是可取的。
(4) 煤種雜,儲(chǔ)存場(chǎng)地小。由于煤種轉(zhuǎn)換頻率高,對(duì)造氣工序穩(wěn)定生產(chǎn)不利,每種煤的操作參數(shù)不同,且在轉(zhuǎn)換煤的過程中需有調(diào)整的時(shí)間,很難用固定的程序來規(guī)定。針對(duì)此類難題,應(yīng)合理規(guī)劃煤場(chǎng)的煤塊用地,原料的進(jìn)出、存儲(chǔ)、加工等,形成一套嚴(yán)格的管理體系與考核體系,減少不確定性的發(fā)生。
德邦興華使用焦作煤時(shí)噸氨煤耗為1.17 t,現(xiàn)使用永城煤,噸氨煤耗為1.2 t,而2種煤(運(yùn)費(fèi)低)差價(jià)100元/t,則噸氨煤成本節(jié)約150元。針對(duì)德邦興華造氣爐高徑比低、系統(tǒng)阻力大、設(shè)備配置落后、煤場(chǎng)地小以及使用劣質(zhì)煤時(shí)操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大等問題,找到了一條適合企業(yè)自身特點(diǎn)的操作方式,通過逐步解決各種瓶頸來實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的節(jié)能降耗。