曾猛,楊東奎,劉偉仁,楊學(xué)壯,樊文星,邱菲菲
(惠州市斯瑞爾環(huán)境科技股份有限公司,廣東惠州516267)
在鋁材進(jìn)行成型、電鍍等深加工前,首先對鋁材表面進(jìn)行酸洗、堿洗等表面處理,以除去鋁材表面的油污和氧化膜,對鋁材進(jìn)行活化,然后將表面處理過程中產(chǎn)生的酸液、堿液以及表面處理后的清洗水進(jìn)行混合、中和[1],這樣就產(chǎn)生了大量的Al(OH)3沉淀,即所謂的含鋁廢泥,有些文獻(xiàn)上也稱為廢鋁渣[2]。隨著社會(huì)的發(fā)展,鋁制品的需求日益增多,產(chǎn)生的鋁垃圾也不斷增長,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國鋁型材年產(chǎn)量大概在1 200萬t,產(chǎn)生的含鋁廢泥總量為120萬t,這么大量的含鋁廢泥如果處置不當(dāng),不僅會(huì)造成空氣、地下水污染以及建筑物表面和土壤環(huán)境的破壞,還會(huì)造成大量易溶、易利用的鋁資源的浪費(fèi)和流失[3]。
聚合氯化鋁(PAC)是一種高性能無機(jī)高分子絮凝劑,與傳統(tǒng)的鋁鹽和鐵鹽混凝劑相比,具有分子結(jié)構(gòu)大、吸附力強(qiáng)、形成的絮體大、沉降快、適應(yīng)pH值范圍寬、不需要助凝劑和不受水溫度影響等優(yōu)點(diǎn)而備受關(guān)注[4,5],廣泛應(yīng)用于源水和廢水處理,以及造紙、制革、醫(yī)藥、化妝品等諸多領(lǐng)域[6]。
文中糅合了傳統(tǒng)的一步法和兩步法生產(chǎn)工藝,克服了該兩種生產(chǎn)工藝的缺陷,提出了一種利用工業(yè)鹽酸溶解浸出含鋁廢泥制備聚合氯化鋁產(chǎn)品的新工藝,主要通過控制物料投料比來控制聚合氯化鋁產(chǎn)品的鋁含量(以Al2O3計(jì))和鹽基度,所得濾渣可經(jīng)過二次或者多次反溶使其中的鋁資源被充分利用,同步減少固廢產(chǎn)生量,減少了生產(chǎn)環(huán)節(jié),提高了生產(chǎn)效率。
1.1.1 實(shí)驗(yàn)原料
含鋁廢泥,13.81%(以Al2O3計(jì),濕基);鹽酸,31.4%(以HCl計(jì),工業(yè)級)。
1.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器
電動(dòng)攪拌機(jī),HD2010W型,上海司樂儀器有限公司;
電子天平,HZY-B5000型,福州華志科學(xué)儀器有限公司;
電熱恒溫水浴鍋,DK-98-Ⅱ型,天津市泰斯特儀器有限公司;
循環(huán)水式多用真空泵,SHZ-D(Ⅲ)型,河南愛博特科技發(fā)展有限公司。
1.2.1 一步法制備聚合氯化鋁(含鋁廢泥過量)
所謂的一步法,是指含鋁廢泥與工藝鹽酸在一定條件下反應(yīng),過濾后所的濾液不需要二次操作直接可得符合GB/T 22627—2014標(biāo)準(zhǔn)的聚合氯化鋁產(chǎn)品,即按一定配比(消耗一定量工業(yè)鹽酸的Al2O3實(shí)際投加量與理論投加量之比)在燒杯中加入一定量含鋁廢泥和工業(yè)鹽酸,在一定溫度下攪拌反應(yīng)一段時(shí)間后,過濾,所得濾液即為聚合氯化鋁。
1.2.2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果分析
該實(shí)驗(yàn)的目的主要是考察投料配比、反應(yīng)溫度以及反應(yīng)時(shí)間對產(chǎn)品鋁含量(以Al2O3計(jì))、鹽基度的影響,雖然GB/T 22627—2014標(biāo)準(zhǔn)中要求液體聚合氯化鋁中鋁含量(以Al2O3計(jì))≥6.0%,鹽基度為≥30%,但是從客戶需求和絮凝效果角度,鹽基度還是越高越好,由表1數(shù)據(jù)可知,隨著投料配比的增大,聚合氯化鋁產(chǎn)品的鋁含量、鹽基度都是增加的,反應(yīng)溫度和反應(yīng)時(shí)間對鋁含量、鹽基度的增加并不明顯,但是隨著投料配比越大,鹽基度越高,含鋁廢泥過量越多,也越難過濾,另由實(shí)驗(yàn)可知,以2.5∶1為例,80℃下反應(yīng)3 h后所得濾渣中鋁含量12.39%(濕基),直追原含鋁廢泥的鋁含量,從鋁資源的有效利用以及渣的減量化處理的角度,這個(gè)渣是必須要二次反溶的。由表1可知,適宜的反應(yīng)條件為:最佳反應(yīng)配比2.5∶1,反應(yīng)溫度60℃,反應(yīng)時(shí)間1 h。
表1 不同反應(yīng)條件下所得聚合氯化鋁中Al2O3含量及鹽基度
1.2.3 兩步法制備聚合氯化鋁
所謂兩步法,是指含鋁廢泥與過量的工業(yè)鹽酸反應(yīng)后,過濾,得到一定酸度的三氯化鋁溶液,再以該酸度為基準(zhǔn),加入過量含鋁廢泥,重復(fù)一步法實(shí)驗(yàn)過程,即可得到符合要求的聚合氯化鋁產(chǎn)品。
1.2.4 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果分析
在第一步溶泥過程中,酸是過量的,反應(yīng)比較快,容易沉降分層,而且過濾也非??欤ū?),由表3可以看出,隨著配比增大,鋁泥過量增多,溶液中Al2O3含量也逐漸增大,鹽基度逐步增大,但是渣量也增大,過濾也會(huì)更難。
因此,若考慮產(chǎn)品的高鹽基度,則需調(diào)整耗酸配比在(20~30)∶1,繼續(xù)增加配比,鹽基度可能會(huì)增大,但是鋁的溶出率會(huì)更低,過濾也會(huì)更艱難,置于第一步溶泥,則根據(jù)酸過量的程度,可調(diào)整配比為(0.8~1.2)∶1。
之所以會(huì)把聚鋁的兩段生產(chǎn)工藝分開,是因?yàn)殇X泥過量時(shí),渣比較多,渣中剩余鋁含量較高,渣必須反溶,而且在較高鹽基度下,溶液難以沉降分層,從而會(huì)造成一個(gè)循環(huán),就是每一批次的聚合氯化鋁生產(chǎn)中鋁泥都是過量的,每一批次的渣都是要反溶的,沒法排出幾乎不含鋁的廢渣,直接排渣就無法做到渣的減量化處理和鋁的有效利用。
表2 過量工業(yè)鹽酸溶泥
表3 鹽基度的調(diào)整
由上述實(shí)驗(yàn)可知,一步法和兩步生產(chǎn)聚合氯化鋁工藝各有優(yōu)劣,一步法不能有效進(jìn)行排渣,直接排渣會(huì)增加固廢量,也不利于渣中鋁的回收和利用,而兩步法則增加了生產(chǎn)環(huán)節(jié),會(huì)增加生產(chǎn)時(shí)間和人力成本,不利于生產(chǎn)效率的提高,只有將一步法生產(chǎn)和兩步法生產(chǎn)有機(jī)地聯(lián)系起來才可能具有較好的實(shí)踐意義。
工業(yè)鹽酸溶解含鋁廢泥制備聚合氯化鋁工藝路線如圖1。
圖1 以鋁泥與工業(yè)鹽酸為原料制備聚合氯化鋁工藝流程圖
將含鋁廢泥投加到攪拌槽中,按照2.5∶1的配比將工業(yè)鹽酸加入到含鋁廢泥中,常溫下攪拌30~60 min,攪拌均勻后,通過耐酸泵將料液打入家夾套反應(yīng)釜中,升溫至60~80℃后,攪拌反應(yīng)1 h,壓濾,所得濾液即為聚合氯化鋁產(chǎn)品。濾渣直接投入到攪拌槽反溶,檢測剩余酸后,再按照2.5∶1的配比再次投加含鋁廢泥和工業(yè)鹽酸,所得濾液為聚合氯化鋁產(chǎn)品,濾渣則再次反溶,依次類推,當(dāng)反復(fù)幾次后渣量明顯增多時(shí),濾渣中不溶物含量大增,再按照2.5∶1的配比投料時(shí),溶液中固含量也非常多,不利于攪拌和浸出鋁,因此,要用過量酸來反溶這種濾渣,溶解完全后,壓濾,濾渣作為固廢處理,濾液加入到攪拌槽中,以剩余酸量為基準(zhǔn),按照(20~30)∶1的配比投加含鋁廢泥,再在60~80℃下攪拌反應(yīng)1 h后,過濾,濾液即為合格的聚合氯化鋁,此時(shí)濾渣中鋁含量比較高,再按照2.5∶1的配比重復(fù)上述步驟進(jìn)行反應(yīng),該生產(chǎn)工藝即可循環(huán)運(yùn)行。
在該工藝中,反應(yīng)溫度相對市場上聚合氯化鋁專業(yè)生產(chǎn)廠家所用的鋁酸鈣粉工藝的反應(yīng)溫度(≥100℃)要低得多,其原因是只要含鋁廢泥過量,所得濾渣都必須反溶,含鋁廢泥的鋁浸出率高低的重要性沒有那么明顯,以廣東惠州某聚合氯化鋁生產(chǎn)廠家為例,他們主要以氫氧化鋁為原料,氫氧化鋁價(jià)格昂貴,而且沒有渣反溶工藝,鋁浸出率的高低就顯得尤為重要,鋁浸出率低意味著浪費(fèi)很多鋁資源,生產(chǎn)成本也大大提高,所以要在較高的反應(yīng)溫度下進(jìn)行,這也是本工藝與之區(qū)別的地方。
研究結(jié)果表明,含鋁廢泥具有很好的鋁資源回收和再生利用價(jià)值,以含鋁廢泥和工業(yè)鹽酸為原料,利用傳統(tǒng)的一步法或者兩步法生產(chǎn)工藝能夠得到有效含量(以Al2O3計(jì))>8%、鹽基度>50%的聚合氯化鋁產(chǎn)品,但是,含鋁廢泥畢竟是一種工業(yè)廢棄物,只能提取其中有限的有益部分加以利用,單一依靠一步法或者兩步法很難實(shí)現(xiàn)含鋁廢泥中鋁資源的有效利用以及危險(xiǎn)廢棄物的減量化處理,為此,在一步法和兩步法的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,改善了生產(chǎn)條件,克服了一步法排渣難、兩步法生產(chǎn)效率低的缺陷,取得了良好的實(shí)驗(yàn)效果。