廖金團(tuán),梁增提,王莉莉,鄭志明,曾慶文
(1.柳州城市職業(yè)學(xué)院,廣西 柳州545036;2.柳州五菱汽車工業(yè)有限公司,廣西 柳州545007)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們的生活節(jié)奏不斷加快,對(duì)汽車的需求量日益增長(zhǎng),這就使得對(duì)汽車工業(yè)生產(chǎn)效率的要求也不斷提高。桂林客車發(fā)展有限公司的S100電動(dòng)車輸送線,主要是焊裝S100電動(dòng)車車身,由四個(gè)焊裝工位組成,每個(gè)工位獨(dú)立操作,被焊接零件在各工位之間靠手動(dòng)傳輸。該輸送線和工裝總重約4.5噸,由兩排工人同時(shí)手動(dòng)拖動(dòng)輸送線移至下一個(gè)工位,這種生產(chǎn)方式不僅增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且生產(chǎn)效率低,不能滿足汽車市場(chǎng)的需求。此外,該輸送線和工裝很重,周圍有很多焊槍設(shè)備,在人工推動(dòng)過程中存在一定的安全隱患。針對(duì)這種情況,本文設(shè)計(jì)了基于PLC的自動(dòng)輸送控制系統(tǒng)。可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller)簡(jiǎn)稱為 PLC,與傳統(tǒng)的繼電器控制系統(tǒng)相比較,PLC擁有控制功能強(qiáng)大、體積小、耗能低、系統(tǒng)工作可靠、硬件維修方便、擴(kuò)展靈活、編程簡(jiǎn)單易學(xué)等優(yōu)點(diǎn)[1],被廣泛使用在工業(yè)生產(chǎn)線自動(dòng)化控制中,是現(xiàn)代化工業(yè)自動(dòng)生產(chǎn)線的主力軍。
由于該輸送線一直處于生產(chǎn)狀態(tài),所以本文設(shè)計(jì)的自動(dòng)輸送控制系統(tǒng)要與原有設(shè)備相結(jié)合。圖1是輸送線移動(dòng)軌道示意圖,其中虛線框表示可移動(dòng)的架子。架子與電機(jī)之間通過鏈條傳動(dòng),當(dāng)電機(jī)正轉(zhuǎn)時(shí),架子由工位頭部往尾部移動(dòng),當(dāng)電機(jī)反轉(zhuǎn)時(shí),架子由尾部移動(dòng)到頭部。輸送線上的各種夾具及提升、下降氣缸在之前就已經(jīng)配備有,只要在夾具及氣缸上安裝相應(yīng)的傳感器來檢測(cè)到位信號(hào)即可。為了防止由于移動(dòng)架子速度過快而撞壞設(shè)備,在工位靠近頭和尾處分別裝有接近開關(guān),當(dāng)移動(dòng)架子靠近接近開關(guān)時(shí),電機(jī)制動(dòng)減速,避免沖撞設(shè)備。
系統(tǒng)的控制要求如下:
(1)當(dāng)移動(dòng)架子在輸送線頭部時(shí),需要提升氣缸上升到位,夾具打開才可移動(dòng)到尾部,即電機(jī)可正轉(zhuǎn)。
(2)當(dāng)架子在輸送線尾部時(shí),需要下降氣缸下降到位,中間夾具打開才可返回到工位頭部,即電機(jī)可反轉(zhuǎn)。
圖1 單個(gè)工位軌道示意圖
在滿足S100電動(dòng)車自動(dòng)輸送線控制要求的基礎(chǔ)上,同時(shí)兼顧成本的控制,本文選用了臺(tái)達(dá)公司型號(hào)為DVP14SS211R的PLC作為主控制器。由于整個(gè)控制系統(tǒng)的總輸入/輸出點(diǎn)數(shù)超過了14個(gè),所以另外還增加了一個(gè)型號(hào)為DVP16SP11R的擴(kuò)展模塊。同時(shí)選用了臺(tái)達(dá)公司型號(hào)為VFD037EL43A的變頻器,來對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)速控制。PLC的I/O分配如表1所示,PLC控制系統(tǒng)的主電路如圖2所示。
表1 PLC的I/O分配表
圖2 PLC控制系統(tǒng)主電路圖
本文設(shè)計(jì)的PLC程序采用臺(tái)達(dá)PLC編程軟件WPLSoft作為編程環(huán)境。根據(jù)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求,PLC程序分為手動(dòng)控制程序和自動(dòng)控制程序,可通過控制面板上的手/自動(dòng)切換開關(guān)進(jìn)行切換。當(dāng)開關(guān)處于手動(dòng)位置時(shí),則運(yùn)行手動(dòng)程序,工人可手動(dòng)操作整個(gè)控制系統(tǒng)。當(dāng)開關(guān)處于自動(dòng)位置時(shí),工人只需操作正、反轉(zhuǎn)啟動(dòng)按鈕即可,整個(gè)控制系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按設(shè)定的程序運(yùn)行??刂葡到y(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行的流程如圖3所示,在允許運(yùn)行的前提下,按下正/反轉(zhuǎn)啟動(dòng)按鈕,如果架子是在反方向運(yùn)動(dòng)的話,則停機(jī)。如果不是則判斷架子是否在正/反轉(zhuǎn)限位處,若在則停機(jī),若不在則繼續(xù)執(zhí)行正/反轉(zhuǎn)輸出。接著判斷架子是否移過了減速點(diǎn),若不是則繼續(xù)以原速運(yùn)行;若是則降低電機(jī)速度,以低速運(yùn)行直至正/反限位處,制動(dòng)停機(jī)。在系統(tǒng)上電自動(dòng)運(yùn)行前,要有個(gè)初始化過程,主要是檢測(cè)變頻器是否有異常,急停按鈕是否被按下;若都沒有,則允許整個(gè)控制系統(tǒng)運(yùn)行。系統(tǒng)初始化過程如圖4所示。
圖3 控制系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行流程圖
圖4 系統(tǒng)初始化過程
本文根據(jù)現(xiàn)有的設(shè)備,在沒有改變?cè)猩a(chǎn)線的情況下,為原來的輸送線設(shè)計(jì)了自動(dòng)輸送控制系統(tǒng)。選用PLC作為主控制器,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,本控制系統(tǒng)運(yùn)行良好,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,企業(yè)應(yīng)用后反饋良好,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度、提高了工人勞動(dòng)安全性,同時(shí)也提高了整條線的生產(chǎn)效率[2]。