鄒靜 張玉良
摘 要:靖安油田大路溝一區(qū)1997年投入開發(fā),大路溝一區(qū)長2油藏屬低滲透油藏,自2010年采出水回注以來,受注水時率、水質(zhì)、地層等因素影響,油藏欠注嚴(yán)重,遞減逐年加大,穩(wěn)產(chǎn)形勢嚴(yán)峻。
關(guān)鍵詞:大路溝一區(qū);穩(wěn)產(chǎn);欠注治理;遞減變好
大路溝一區(qū)長2油藏原始地層壓力11.4MPa,油藏天然能量貧乏,主要依靠注水開發(fā),但在注水開發(fā)過程中長期欠注井較多,油藏水驅(qū)動用困難,穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱。
1 欠注原因分析及治理對策
1.1 欠注原因分析
1.1.1 內(nèi)在因素
①儲層物性的影響:大路溝一區(qū)長2儲層物性較差,非均質(zhì)性較強(qiáng),具有中等孔隙度、低滲透率的特點(diǎn),層內(nèi)和平面的非均質(zhì)性影響著注水效果,因此注“好”水成為油田注水的關(guān)鍵;②儲層敏感性的影響:大路溝一區(qū)長2層為中等偏弱水敏、中等偏弱鹽敏、無酸敏或很弱酸敏、無速敏地層。
1.1.2 外在因素
①水質(zhì)的影響:注人水的水質(zhì)不達(dá)標(biāo)不僅會傷害到儲層,同時對注水管柱及設(shè)備也會有很大的影響。大路溝一區(qū)污水回注以來水質(zhì)一直較差,機(jī)雜含量100mg/L,含油25.6mg/L;②系統(tǒng)因素:一是大路溝一區(qū)注水壓力逐步升高,隨著注水壓力的升高,對注水設(shè)備(泵、管網(wǎng))的要求也越來越高;二是注入水水質(zhì)較差,導(dǎo)致注水泵及管網(wǎng)系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重;三是采出水礦化度較高,注水過過程中致使管線結(jié)垢嚴(yán)重,造成管線堵塞縮徑,嚴(yán)重影響注水時率。
1.2 區(qū)塊欠注的治理對策
面對油藏欠注嚴(yán)重,穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱的問題,近年來,大路溝一區(qū)以“做好區(qū)塊欠注治理,確保油田注夠水”為核心,以“點(diǎn)面結(jié)合、預(yù)防并重”為治理思路,多措并舉,大力開展油藏注夠水工作。
1.2.1 提高注水時率
①注水設(shè)備更換維護(hù):一是為解決組合閥頻繁腐蝕而影響注水時率,推廣應(yīng)用“淬火”工藝組合閥;二是更換防腐泵頭,降低維護(hù)頻次;三是應(yīng)用減振包,避免管線產(chǎn)生機(jī)械共振;②注水系統(tǒng)維護(hù):針對管網(wǎng)腐蝕破漏及玻璃鋼管線頻繁脫扣,造成的欠注問題,及時更換管線,若能將碳鋼管材更換為非金屬管材,就能杜絕腐蝕現(xiàn)象影響時率問題。
1.2.2 降低單井壓力
①井筒治理:由于前期注入水水質(zhì)較差,注水井井筒膠結(jié)物較多,為清潔井筒,降低注水壓力,大力開展洗井、檢串工作:2017年實(shí)施洗井212井次,注水壓力14.0↓13.4MPa,消欠注水井3口,消欠量18m3/d;實(shí)施檢串45井次,更換油管32口,消欠注水井6口,消欠量62m3/d;②降壓增注:針對長期高壓欠注井,探索降壓增注新工藝,降低注水壓力,2017年實(shí)施可控強(qiáng)沖擊波1口,酸化3口,前置酸壓裂5口。注水壓力由19.7MPa↓18.5MPa,日增注4m3。
1.2.3 提升系統(tǒng)壓力
①注水系統(tǒng)調(diào)整:一是對注水干線修復(fù)并改線,調(diào)整配屬關(guān)系,分水器壓力由18.5MPa↑19.5MPa,消欠注水12m3/d ;二是系統(tǒng)合并,并聯(lián)泵房,整體系統(tǒng)壓力由16.8MPa↑20.5MPa,消欠注水74m3/d;②管線吹掃:對壓損嚴(yán)重的集輸站至南三配供水管線進(jìn)行高壓吹掃,吹掃后南三配分壓由17.1↑17.8MPa,注水量由117↑122m3/d;③引用高壓穩(wěn)流自控儀:為解決低壓井泄壓現(xiàn)象,對15口井更換防腐型高壓穩(wěn)流自控儀;④注水半徑大治理:鋪設(shè)注水干線輔線一條,投用后末端壓力由11.4↑19.2MPa,日注水量由208↑473m3,日消欠265m3,注采比由0.97↑1.63。對應(yīng)47口油井,見效24口,日增油3.84t。
1.2.4 落實(shí)補(bǔ)水消欠制度
①日常維護(hù)補(bǔ)水:針對檢串、管線破、泵維護(hù)、電故等影響根據(jù)補(bǔ)水制度,消欠補(bǔ)水68口井,累計(jì)補(bǔ)水11313m3;②實(shí)施超前補(bǔ)水:2017年加密部署,鉆井影響停注16口,實(shí)施超前補(bǔ)水16口,累計(jì)補(bǔ)水5607m3;③注水半徑大工程改造補(bǔ)水:落實(shí)補(bǔ)水14口井,累計(jì)補(bǔ)水14020m3。
2 取得的效果
2.1 配注完成率上升
通過改進(jìn)注水設(shè)備、管網(wǎng)更換、水質(zhì)提升等一系列治理措施,近年來,配注完成率呈上升趨勢,與2016年對比,由78.2↑83.5%。
2.2 注采比趨于合理
通過不斷加強(qiáng)系統(tǒng)改造,大力開展欠注治理工作,與2016年對比,月度注水量及注采比明顯增大,目前注采比能達(dá)到目標(biāo)值(合理注采比:1.1-1.2)。
2.3 壓力、水驅(qū)狀況平穩(wěn)
與2016年對比,平均地層壓力由8.53↑8.61MPa,壓力保持水平由74.8↑75.5%,壓力保持水平穩(wěn)中有升,水驅(qū)儲量動用程度保持平穩(wěn),目前水驅(qū)儲量動用程度76.7%。
2.4 開發(fā)指標(biāo)變好
與2016年對比,兩項(xiàng)遞減得到控制,自然遞減由14.9↓8.5%,綜合遞減由13.8↓8.2%,含水上升率由1.6↓1.5%,開發(fā)指標(biāo)變好。
3 結(jié)論與認(rèn)識
①通過提高注水時率,優(yōu)化系統(tǒng)配套,改善水質(zhì)有效提高了大路溝一區(qū)配注合格率,開發(fā)指標(biāo)明顯變好;②部分區(qū)塊通過提高注水壓力在注夠水后,明顯見效;③注采對應(yīng)關(guān)系趨于合理,注采比接近目標(biāo)值;④大路溝一區(qū)目前有欠注井仍然較多,嚴(yán)重影響了大路溝一區(qū)油藏開發(fā)效果,引用新工藝實(shí)施降壓增注措施,對局部高壓帶安裝增壓撬;⑤防腐高壓穩(wěn)流自控儀能解決配水間與井口高壓差問題過大出現(xiàn)的低壓井泄壓問題,廣泛使用防腐高壓穩(wěn)流自控儀。