邢廣佩
摘要:結(jié)合環(huán)衛(wèi)車高壓清洗系統(tǒng)的實際應(yīng)用情況,對環(huán)衛(wèi)車高壓水路系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與控制邏輯關(guān)系匹配進行了優(yōu)化,解決了由于控制邏輯關(guān)系造成的系統(tǒng)內(nèi)壓力震蕩問題,使得各系統(tǒng)動作換向時,管路內(nèi)液體流動平穩(wěn),壓力損失小,提高了高壓水泵、安全閥及卸荷閥的使用壽命。
關(guān)鍵詞:環(huán)衛(wèi)車 高壓水路 控制邏輯 回水管路 壓力震蕩
中圖分類號:U469.6+91.03 文獻標識碼:A 文章編號:1004-0226(2018)03-0090-05
1 前言
隨著國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展,越來越多的環(huán)衛(wèi)車走進人們的生活。為了提高車輛的清潔能力,避免二次揚塵,部分環(huán)衛(wèi)車上加裝了高壓清洗系統(tǒng),如洗掃車、高壓清洗車、路面養(yǎng)護車、地下管網(wǎng)疏通車等。高壓清洗系統(tǒng)的應(yīng)用使城市環(huán)衛(wèi)清潔更加高效,但大流量、高壓力的水在作業(yè)過程中對系統(tǒng)可靠性要求更高。系統(tǒng)設(shè)計的合理性不僅會影響產(chǎn)品的使用性能,同時有坷能由于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、控制設(shè)計的匹配不合理,導致水泵泵體、水路中的閥、噴嘴管路等損壞。因此,在高壓水路設(shè)計應(yīng)用過程中,除了注意流量和壓力、管路之間的匹配問題外,還應(yīng)考慮到控制邏輯關(guān)系與系統(tǒng)之間的匹配。
2 現(xiàn)有高壓清洗系統(tǒng)的工作原理
高壓清洗系統(tǒng)主要是利用高壓水流的動能,以高壓力、低流量的方式清洗路面。具有去污能力強,能清除路面陳舊污漬,工作效率高,較普通灑水車耗水量少的優(yōu)點。高壓清洗系統(tǒng)原理如圖1所示,由水箱、高壓水泵、水過濾器、自動卸荷閥、安全閥、高壓球閥、分水管、高壓管路、噴嘴、高壓噴槍等組成。以水為工作介質(zhì),由柱塞式高壓水泵經(jīng)水過濾器將水吸入泵體,依靠柱塞在缸體中往復(fù)運動,將普通的水轉(zhuǎn)化為高壓水,經(jīng)自動卸荷閥進入分水管,然后通過氣動控制高壓球閥的開關(guān)控制高壓水流入各作業(yè)單元。最后,高壓噴嘴把高壓水轉(zhuǎn)變?yōu)榈蛪焊吡魉俚纳淞?。當射流的沖擊力大于污垢與物體表面的附著力時,就會將污垢剝離,沖走,從而起到高壓清洗的作用。
高壓清洗系統(tǒng)的設(shè)計,首先要考慮高壓清洗系統(tǒng)的應(yīng)用場所、使用工況、對接水源等因素。該套系統(tǒng)在環(huán)衛(wèi)車上應(yīng)用十分成熟,廣泛應(yīng)用于高壓清洗、洗掃、路面養(yǎng)護、清洗疏通等車輛,工作原理相對成熟規(guī)范,本文不再贅述,僅以洗掃車為例,進行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析。
洗掃車的高壓清洗系統(tǒng)主要用于城市道路高壓清洗、噴霧降塵、手持噴槍定點沖洗、箱體內(nèi)部自潔等,車輛一般匹配9m3清水,工作壓力≥7MPa,持續(xù)作業(yè)時間60?90min。洗掃車主要零部件總成為噴嘴、管路、限壓閥及水泵等,其工作原理如圖1所示。
由圖1可見,水箱內(nèi)的水經(jīng)過過濾器進入高壓水泵,產(chǎn)生的高壓水通過自動卸荷閥、溢流閥進入總分水管,然后通過氣動控制球閥的執(zhí)行器控制高壓球閥的開關(guān),以控制高壓水流入各個作業(yè)單元。為避免水泵帶負載啟動,水泵卸荷閥連接的球閥處于常開狀態(tài),即在不工作時,系統(tǒng)內(nèi)的高壓水通過水泵卸荷閥直接流回水箱;其余各分水器工作單元連接的高壓球閥處于常閉狀態(tài),只有當某個工作單元需要工作時,與之對應(yīng)的氣缸電磁閥得電才能使得高壓球閥打開。當各路工作單元任意一路動作時,水泵卸荷閥同時關(guān)閉,確保高壓水流到各相應(yīng)工作裝置。整套系統(tǒng)的控制方式是采用電磁閥控制氣缸動作,再由氣缸開關(guān)各管路球閥實現(xiàn)水路系統(tǒng)的自動控制。詳細情況可見電氣原理圖2,高壓清洗系統(tǒng)氣閥組電氣控制邏輯關(guān)系表1。
由高壓水氣路原理圖3解析得知,氣動系統(tǒng)氣源取自底盤車制動系統(tǒng)的儲氣筒。取氣口后設(shè)有一個手動氣閥,它是氣動系統(tǒng)的氣源總開關(guān),正常工作時,該閥總是開啟的。維修氣動系統(tǒng)前,應(yīng)先關(guān)閉該閥,維修后打開該閥。在該閥附近還裝有一個同型號的手動氣閥,該閥出口與高壓水路吹氣管相連,用于冬季高壓水路排水。整套氣動系統(tǒng)總共分為6路,分別通過電磁換向閥控制氣缸的伸縮,實現(xiàn)控制水路球閥的啟閉。其中左側(cè)第1路是控制水泵卸荷閥,其余5路是通往各動作單元的啟閉,依次為自潔球閥開關(guān)、噴霧球閥開關(guān)、中噴桿球閥開關(guān)、右噴桿球閥開關(guān)及左噴桿球閥開關(guān)。
由表1以及圖2解析得知,當操作人員選擇左清洗作業(yè)時,通過控制器輸出控制左噴桿噴水,電磁閥YV19、吸嘴噴桿噴水電磁閥YV21得電,通過外部線束控制高壓水卸荷閥YV26同時得電,電磁閥YV19、YV21所控制氣缸推出,YV26所控制氣缸收回,各個氣缸動作同步完成;當選擇右清洗作業(yè)時,通過控制器輸出控制右噴桿噴水電磁閥YV20、吸嘴噴桿噴水電磁閥YV21,通過外部線束控制高壓水卸荷閥YV26同時得電,電磁閥YV20、YV21所控制氣缸推出,YV26所控制氣缸收回,各個氣缸動作同步完成;當選擇全清洗作業(yè)時,通過控制器輸出控制左噴桿噴水,電磁閥YV19、右噴桿噴水電磁閥YV20、吸嘴噴桿噴水電磁閥YV21同時得電,通過外部外部線束控制高壓水卸荷閥YV26同時得電,電磁閥YV19、YV20、YV21所控制氣缸推出,YV26所控制氣缸收回,各個氣缸動作同步完成;當選擇自潔作業(yè)時,自潔電磁閥YV25與高壓水卸荷閥YV26同時得電,電磁閥YV25所控制氣缸推出,YV26所控制氣缸收回,兩氣缸動作同步完成;當選擇噴霧作業(yè)時,噴霧電磁閥YV24與高壓水卸荷閥YV26同時得電,電磁閥YV24所控制氣缸推出,YV26所控制氣缸收回,兩個氣缸動作同步完成;當從任意一種作業(yè)模式切換到“作業(yè)停止”時,YV26與相應(yīng)的動作電磁閥同時斷電,YV19、YV20、YV2丨所控制氣缸收回,YV26所控氣缸推出,各個氣缸動作同步完成。
3 常見高壓水路及問題分析
3.1 現(xiàn)有高壓水路存在的問題
目前市場上常見的高壓水路供水系統(tǒng)基本動作平穩(wěn),無過大異常,只是在動作單元啟動時發(fā)現(xiàn)測壓表針有輕微震蕩,但經(jīng)過長時間運行,使用超過1年后,發(fā)現(xiàn)水泵泵頭損壞、安全閥、自動卸荷閥的故障率偏高。水泵陶瓷泵頭出現(xiàn)開裂、安全閥、卸荷閥出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象,如圖4所示。
3.2 故障原因分析
在檢查水泵進水過濾器完好性后,排除了因水質(zhì)問題造成的損壞,經(jīng)過對高壓水路結(jié)構(gòu)和控制邏輯關(guān)系分析,并跟蹤車輛實際使用工況,發(fā)現(xiàn)引起此故障的原因主要有如下2個方面:
一是當高壓水路中的各電磁閥YV19、YV20、YV21所控制氣缸推出動作時,水泵卸荷閥YV26同時動作,當兩路水路同時動作時,由于卸荷球閥YV26關(guān)閉時,VY19、VY20、VY21開啟存在延后現(xiàn)象,在卸荷閥關(guān)閉工作球閥開啟的過程中,會出現(xiàn)短暫的管路通徑封閉、或半封閉狀態(tài),形成相對封閉的空腔,由水泵泵出的高壓水持續(xù)向管路內(nèi)輸送,在封閉腔內(nèi)管路水壓瞬間升高,形成壓力震蕩。盡管這種壓力震蕩現(xiàn)象持續(xù)時間較短,肉眼觀察不明顯,但采用電子壓力傳感器測壓反饋到壓力曲線圖中,可以看出各水路動作換向均會引起明顯的壓力震蕩。高壓振蕩的反作用力通過液體高壓水反饋到水泵泵頭上,造成水泵泵頭處于長時間的震動中,容易引起泵頭疲勞破壞。
經(jīng)現(xiàn)場測試水泵出口壓力,印證了該分析,詳見水泵工作壓力震蕩曲線圖5。由圖5可見,每次水路動作轉(zhuǎn)換會存在23的壓力震蕩:高壓清洗系統(tǒng)水路壓力提升是結(jié)合使用工況和輸入轉(zhuǎn)速設(shè)計的,為避免發(fā)動機負載啟動,0?t1時間內(nèi),發(fā)動機在啟動到轉(zhuǎn)速達到怠速狀態(tài),柱塞水泵處于卸荷狀態(tài),系統(tǒng)壓力為0;t1~t2時間內(nèi)進入作業(yè)啟動模式后,發(fā)動機保持怠速,經(jīng)過5s壓力緩慢提升期,系統(tǒng)壓力升到2M Pa;t2~t3時間內(nèi)進入壓力提升期,發(fā)動機怠速狀態(tài),系統(tǒng)壓力保持2MPa,穩(wěn)定5s;t3~t4時間為系統(tǒng)壓力上升期,經(jīng)過10s時長,發(fā)動機轉(zhuǎn)速提升到1550r/min,持續(xù)10s,系統(tǒng)壓力最高達8MPa;t4~t5時間段為高壓穩(wěn)壓期,發(fā)動機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在1550r/min,系統(tǒng)壓力經(jīng)過1?2s壓力震蕩期,最后穩(wěn)定在安全閥設(shè)定壓力7MPa。
圖5中,0?t1為怠速(800r/min),系統(tǒng)卸荷狀態(tài);t1~t2為怠速,作業(yè)啟動過程中狀態(tài),持續(xù)5s,系統(tǒng)壓力升到2MPa;t2~t3為怠速,作業(yè)啟動過程完轉(zhuǎn)速開始提高前狀態(tài),持續(xù)5s;t3~t4為副發(fā)動機轉(zhuǎn)速提高到作業(yè)轉(zhuǎn)速(1550r/min)狀態(tài),持續(xù)10s;系統(tǒng)壓力最高達8MPa;t4~t5為系統(tǒng)調(diào)壓閥調(diào)壓過程狀態(tài),壓力震蕩持續(xù)1?2s,最后調(diào)定在7MPa;t5?t6為系統(tǒng)壓力穩(wěn)定正常作業(yè)狀態(tài);t6~t7為作業(yè)開始,氣缸推動清洗球閥打開,同時氣缸推動水泵卸荷球閥關(guān)閉,壓力震蕩持續(xù)1?2s,最后調(diào)定在7MPa;t8~t9為作業(yè)停止,氣缸推動清洗球閥關(guān)閉,同時氣缸推動水泵卸荷球閥打開,壓力震蕩持續(xù)1?2秒,最后調(diào)定在7MPa。
可見該套系統(tǒng)的控制邏輯關(guān)系存在設(shè)計缺陷。
二是由于環(huán)衛(wèi)類的高壓清洗車每天作業(yè)完畢后,車輛操作人員在手持點噴槍進行清洗作業(yè)時,水泵卸荷閥YV26處于關(guān)閉狀態(tài),后噴霧電磁閥YV24處于開啟狀態(tài),點噴槍的開關(guān)通過手動控制,當點噴槍處于開啟狀態(tài)時,高壓水流持續(xù)穩(wěn)定輸送到點噴槍外,壓力穩(wěn)定,安全閥處于設(shè)定工作壓力;當點噴槍瞬間關(guān)閉時,由于高壓水泵仍處于工作狀態(tài),依然持續(xù)向點噴槍管路供水,引起管路內(nèi)的壓力瞬間升高,當壓力超過安全閥設(shè)定值時,安全閥處于溢流狀態(tài),極限狀態(tài)下可能引起自動卸荷閥的快速卸荷,在此工作過程中水泵到點噴槍之間水壓處于震動狀態(tài)。該震蕩經(jīng)過高壓水反饋到水泵泵頭,從而影響水泵的壽命,同時大大降低了安全閥和自動卸荷閥的使用壽命。
當車輛操作人員手持點噴槍作業(yè)時,如果手持電噴槍處于關(guān)閉狀態(tài),則從水泵出口到分水器、管路、噴槍內(nèi)腔,整體形成封閉腔,腔體內(nèi)充滿高壓水,但高壓水泵仍處于額定工作狀態(tài),即高壓水泵持續(xù)向封閉腔內(nèi)注水,由于腔體內(nèi)容積不變,不斷増多的高壓水必然引起封閉腔內(nèi)的水壓升高,當封閉腔內(nèi)的水壓高于設(shè)定的安全閥壓力時,高壓水推動安全閥閥芯,閥體溢流卸荷,在極限狀態(tài)下,瞬間壓力驟升會將卸荷閥閥芯頂開,達到快速卸荷。由于一般在高壓清洗系統(tǒng)中,手持點噴槍位于水泵出水口遠端,管路內(nèi)的超壓溢流如果通過安全閥溢流的話,卸荷閥動作會有延時,可能存在卸荷不及時的問題。下面通過高壓水泵的排量公式進行分析:
式中,Q為泵體在單位時間內(nèi)流量,q為每轉(zhuǎn)泵體的排量,n為泵的輸入轉(zhuǎn)速,t為工作時間。由于柱塞泵排量q為一個定值,而單位工作時長t=60s,屬于常量,由此可見高壓柱塞水泵在每分鐘排量Q與水泵輸入轉(zhuǎn)速n成線性關(guān)系。
輸入轉(zhuǎn)速n為1000 r/min,水栗的排量為98 L/min,點噴槍在作業(yè)時,高壓水流從噴槍噴嘴流出,噴嘴流量公式如下:
式中,Qp為體積流量,m3/S;Cd為流量系數(shù),0計算可得,Qp=31.5L。對比水泵排量Q泵與水槍流量Qp可見,Q泵>Qp,即當手持點噴槍作業(yè)時,水泵供水量遠大于噴槍需求量,造成大量高壓水流浪費,系統(tǒng)壓力高壓安全閥壓力,近30%左右的高壓水通過溢流閥回流到水箱,由于手持噴槍距離水泵較遠,卸荷響應(yīng)相對延后,容易引起系統(tǒng)內(nèi)壓力震蕩。
4 結(jié)構(gòu)改進優(yōu)化
4.1 控制邏輯關(guān)系改進
通過故障分析可知,現(xiàn)有高壓水路系統(tǒng)開始工作或停止工作時,高壓水卸荷閥YV26跟電磁閥YV19、YV20、YV21同時得電,即YV19、YV20、YV21所控制氣缸伸縮與YV26所控氣缸伸縮是同時動作。由電磁閥得電到氣缸的響應(yīng)動作時間大約間隔約0.2s,在這短暫的時間內(nèi),水泵出水口到管路、分水管會形成短暫的封閉腔。由于水泵持續(xù)供水,造成腔體內(nèi)的液體不斷增加,從而引起管路內(nèi)水壓升高,當壓力超過安全閥設(shè)定壓力后,安全閥卸荷,腔體內(nèi)的壓力下降,安全閥關(guān)閉;繼而腔體內(nèi)壓力上升,安全閥打開,如此反復(fù)2?3個回合,使得整個管路達到內(nèi)部平衡,壓力穩(wěn)定。
因此要想解決在高壓水路開始工作或停止工作時的壓力震蕩問題,最核心的是要將這個動作過程中的封閉腔打破,即在各動作單元開閉球閥時,需與卸荷閥開關(guān)有一定的時間重疊。針對上述控制邏輯關(guān)系存在的問題,對其進行優(yōu)化設(shè)計,當各水路單元動作時,在水泵卸荷閥動作時增加一個延時保護,優(yōu)化后的高壓水電氣原理圖如圖7所示。
圖7控制原理圖解析:左噴桿噴水電磁閥YV19、右噴噴桿噴水電磁閥YV20、吸嘴噴桿噴水電磁閥YV21在開啟“作業(yè)啟動”后三個電磁閥YV19、YV20、YV21得電,相應(yīng)高壓球閥打開;高壓水卸荷閥YV26延時2s后得電,此時高壓卸荷球閥關(guān)閉。兩個氣缸動作延時相差2s,YV19、YV20、YV21所控制氣缸推出,YV26所控氣缸收回。“作業(yè)停止”時YV26電磁閥先得電,高壓卸荷球閥打幵,YV19、YV20、YV21延時2s得電,相應(yīng)高壓球閥關(guān)閉,三路電磁閥斷電,YV19、YV20、YV21所控制氣缸收回,YV26所控氣缸推出。
4.2 水泵多余流量疏導
通過故障原因分析可見,針對操作人員手持點噴槍作業(yè)工況,引起系統(tǒng)內(nèi)壓力震蕩的主要原因是,水泵排量大于噴槍需求水流量,多余的高壓水需要通過安全閥卸荷達到使用需求,并且手持點噴槍距離安全閥位置較遠,安全閥卸荷響應(yīng)延遲,造成系統(tǒng)內(nèi)部壓力震蕩。為解決該壓力震蕩,需要解決水泵多余流量疏導的問題。因此針對高壓水路結(jié)構(gòu)進行改進,在手動點噴槍水路接口處增加一個固定的回流管路,確保在遠處作業(yè)端直接卸荷,管路長度短,響應(yīng)快,相比泵端而言,不易對泵頭沖擊,元件壽命得到相應(yīng)提高。改進方案如圖8所示。
5 結(jié)語
通過結(jié)構(gòu)設(shè)計、控制邏輯關(guān)系優(yōu)化,利用氣動球閥啟閉的動作延時、增加手持噴槍回流管結(jié)構(gòu),使得整套高壓水路系統(tǒng)的換向動作平穩(wěn),降低了由于高壓水震蕩引起的安全閥、自動卸荷閥、高壓水泵泵頭的疲勞破壞,提高了高壓水路系統(tǒng)的使用可靠性,大大延長了水泵及相關(guān)附件的使用壽命,經(jīng)濟效益可觀。
參考文獻
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