鄒有坤
(眾泰汽車工程研究院,浙江杭州 310000)
對某車型扭轉(zhuǎn)梁穩(wěn)定桿開裂進(jìn)行整改驗證,1月14日1號樣件試驗進(jìn)行25.5萬次,扭轉(zhuǎn)梁本體與左縱臂上焊道開裂,1月16日2號樣件試驗進(jìn)行10萬次,扭梁本體與右縱臂上焊道開裂。臺架耐久試驗再次失效,有項目工程調(diào)試-設(shè)計驗證階段延期風(fēng)險。
某在研車型設(shè)計驗證階段,后扭轉(zhuǎn)梁總成臺架試驗進(jìn)行至25.5萬次,扭轉(zhuǎn)梁本體與縱臂搭接處左上側(cè)出現(xiàn)長度約80 mm裂紋[如圖1(a)所示];最后進(jìn)行第二件后扭轉(zhuǎn)梁總成臺架試驗,試驗進(jìn)行至10萬次時,扭轉(zhuǎn)梁本體與縱臂搭接處右上側(cè)焊道再次出現(xiàn)長度約15 mm裂紋[如圖1(b)所示]。
圖1 后扭轉(zhuǎn)梁臺架試驗失效
因研發(fā)周期緊,需迅速判斷樣件失效模式并制定相應(yīng)整改對策。通過失效樣件斷口宏微觀形貌觀察、金相組織、硬度、化學(xué)成分分析試驗及CAE分析等方面進(jìn)行分析[1-2]。
采用高像素數(shù)碼相機(jī)和QUANTA 450掃描電鏡對樣件的斷口進(jìn)行宏觀和微觀分析,扭轉(zhuǎn)梁本體材料為QSTE420。
如圖2所示:1號樣件開裂部分?jǐn)嗫诜殖稍磪^(qū)附近區(qū)域1和擴(kuò)展區(qū)域2兩部分,失效件斷裂起始于焊縫外表面邊緣,沿焊道由表面向內(nèi)部擴(kuò)展;起裂位置宏觀發(fā)現(xiàn)有崩落掉塊現(xiàn)象,能譜掃描源區(qū)表面檢出O、Ca、K、Ti等焊渣成分。如圖3所示:2號樣件開裂部分?jǐn)嗫诜謪^(qū)域A和區(qū)域B兩部分,失效件斷裂起始于焊縫外表面邊緣,垂直于焊道由表面向內(nèi)部擴(kuò)展;能譜掃描源區(qū)表面檢出O、Si、Ti、M等焊渣成分。
圖2 1號樣件斷口照片源區(qū)圖示
圖3 2號樣件斷口照片源區(qū)圖示
將斷口經(jīng)超聲波清洗后放入掃描電鏡,在電鏡下對兩個失效件開裂端面進(jìn)行微觀形貌觀察。如圖4所示:1號斷面區(qū)域1和區(qū)域2高倍形貌特征為疲勞開裂特征。
圖4 1號樣件開裂面各區(qū)域微觀形貌
如圖5所示:2號樣件源區(qū)附近檢出多處氣孔、焊渣及裂紋缺陷,開裂面區(qū)域A和區(qū)域B微觀形貌亦呈典型疲勞特征。
圖5 2號樣件開裂面各區(qū)域微觀形貌
從兩例失效件斷裂源區(qū)截取試樣,制成金相試樣在顯微鏡下觀察。如圖6所示:1號樣件源區(qū)附近檢出沿晶開裂裂紋特征,高倍下源區(qū)顯微組織為過熱魏氏組織+上貝氏體+珠光體+少量鐵素體組織,熱影響細(xì)晶區(qū)和母材組織為鐵素體+少量珠光體。如圖7所示:2號樣件源區(qū)附近檢出明顯虛焊、沿晶開裂裂紋、焊渣、氣孔等缺陷,高倍下源區(qū)顯微組織為過熱魏氏組織+上貝氏體+珠光體+少量鐵素體組織,熱影響細(xì)晶區(qū)和母材組織為鐵素體+少量珠光體。
圖6 1號樣件金相組織照片
圖7 2號樣件金相組織照片
對兩個失效樣件焊接斷裂位置不同區(qū)域分別進(jìn)行硬度檢測,檢測結(jié)果如表1所示。
表1 硬度檢驗結(jié)果
焊接位置硬度分布不均勻,源區(qū)(焊縫位置)硬度檢測結(jié)果較熱影響細(xì)晶區(qū)和母材略高。
由斷口分析得知:兩例失效樣件均發(fā)生了疲勞開裂,1號失效件斷裂源區(qū)檢出明顯焊渣缺陷,裂紋從焊渣缺陷處萌生;焊接位置應(yīng)力大,在交變載荷條件下,裂紋最終沿焊道發(fā)生疲勞開裂;2號失效件斷裂源區(qū)檢出多處氣孔、虛焊、焊渣等缺陷,并且存在垂直于融合線的焊接應(yīng)力裂紋;裂紋在焊接缺陷處萌生,焊接位置應(yīng)力大,在交變載荷條件下,裂紋最終垂直于焊道發(fā)生疲勞開裂;焊接位置組織和硬度不均勻,導(dǎo)致樣件在焊接處內(nèi)部應(yīng)力分布不均勻,加速了裂紋擴(kuò)展速度。
綜合考慮顧客特殊要求:滿載后軸荷為8 800 N,車輪滾動半徑為301 mm,后螺旋簧剛度為32.6 N/mm,輪胎剛度為201 N/mm;在原有零部件材料(后扭轉(zhuǎn)梁本體、后縱臂、四腳形支架材料為QSTE420TM,屈服極限為420 MPa,抗拉極限為620 MPa;穩(wěn)定桿支架材料為QSTE550TM,屈服極限為550 MPa,抗拉極限為760 MPa;螺旋簧支座、減震器支架材料為SAPH440,屈服極限為305 MPa,抗拉極限為440 MPa;后輪轂支架材料為35鋼,屈服極限為315 MPa,抗拉極限為530 MPa)不變的前提下,對失效位置進(jìn)行焊道延長10 mm處理,完成分析數(shù)模,借助于ABAQUS軟件完成分析對比[3],具體結(jié)果如表2所示。
表2 分析結(jié)果統(tǒng)計MPa
從表中可以看出:在原有失效位置應(yīng)力變化明顯,由原來的301.3和406 MPa,變化為224.2和350.4 MPa,優(yōu)化方案有效。
通過對扭轉(zhuǎn)梁臺架失效原因進(jìn)行真因?qū)ふ?,在有效解決該系列零部件因焊道起弧和收弧原因所導(dǎo)致的失效問題同時,對同類產(chǎn)品類似失效模式的改進(jìn)有一定的借鑒意義。