馮 敬 劉銀喜 冉 玲 侯少欽
(二重(德陽(yáng))重型裝備有限公司,四川618000)
大型40Mn軸鍛件在進(jìn)行超聲檢測(cè)時(shí),發(fā)現(xiàn)整個(gè)工件長(zhǎng)度方向、直徑深度方向存在?1.6 mm~?2.0 mm密集缺陷。經(jīng)對(duì)缺陷取試分析,通過(guò)低倍、高倍、掃描電鏡能譜分析確定了缺陷的類型為Nb碳化物。通過(guò)分析,優(yōu)化了化學(xué)成分內(nèi)控,解決了大型40Mn軸鍛件問(wèn)題。
工藝流程為:冶鑄→成型→鍛后熱處理→機(jī)加→無(wú)損檢測(cè)。
真空冶煉、真空澆注,鋼錠168 t。出鋼溫度1680~1700℃,澆注溫度1560~1580℃?;瘜W(xué)成分見(jiàn)表1。
主要參數(shù)及成型步驟:
始鍛溫度1250℃,終鍛溫度800℃。
第Ⅰ火次:壓鉗口、倒棱,滾圓,切出水口。第Ⅱ火次:鐓粗,WHF法拔長(zhǎng),壓方、倒八方。第Ⅲ火次:拔長(zhǎng)滾圓,分料、上三角、局部拔長(zhǎng),氣割鉗把。第Ⅳ火次:各部位拔長(zhǎng)滾圓成品,光整各部。鍛后熱處理:正火+回火。
表1 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 1 Chemical compositions (mass fraction, %)
超聲檢測(cè)要求:檢測(cè)頻率2.25 MHz,探頭A604S,探傷靈敏度AVG?2 mm,表面狀態(tài)Ra3.2 μm。工件規(guī)格如圖1所示。
經(jīng)超聲檢測(cè)后,發(fā)現(xiàn)整個(gè)工件長(zhǎng)度方向、直徑深度方向存在?1.6 mm~?2.0 mm密集缺陷。
圖1 工件規(guī)格Figure 1 Specification of workpiece
為判定缺陷性質(zhì),對(duì)工件進(jìn)行了解剖分析,將工件沿直徑方向鋸斷后,對(duì)鋸口斷面進(jìn)行了滲透檢測(cè)(圖2)、磁粉檢測(cè)(圖3),未顯示出缺陷,可能與缺陷最大方向沿軸向分布,而橫向切斷面缺陷小,導(dǎo)致分辨率不足問(wèn)題。
為進(jìn)一步確定原因,沿工件軸向套取?70 mm×250 mm試棒2根,加工后經(jīng)50%鹽酸水溶液腐蝕后,觀察試棒表面存在一定程度的偏析,如圖4。
對(duì)試棒更進(jìn)一步進(jìn)行高倍組織、掃描電鏡分析。高倍組織分析如圖5,其中正常區(qū)組織為珠光體+鐵素體,試樣中存在大量的未知異常析出相,如圖6所示。掃描電鏡選區(qū)能譜照片如圖7所示。
圖2 斷面滲透檢測(cè)顯示Figure 2 Fracture surface appearance ofpenetration detection
圖3 斷面磁粉檢測(cè)顯示Figure 3 Fracture surface appearance of magnetic powder detection
圖4 軸向試棒低倍顯示Figure 4 Macro-appearance of axial sample bar
圖5 正常區(qū)組織照片F(xiàn)igure 5 Microstructure of normal zone
根據(jù)選區(qū)能譜檢測(cè)分析結(jié)果,判斷為富Nb相,同時(shí)該相中含有較多含量的Fe、C。因此推斷可能是添加Nb時(shí)未溶解的NbFe、鋼液凝固期間或凝固后析出的NbC。
(a)高倍1
(b)高倍2圖6 異常相照片F(xiàn)igure 6 Pictures of abnormal phase
SpectrumCTiFeNbBa對(duì)象 518對(duì)象 51915.9611.912.352.5822.4036.9556.6546.281.27-
圖7 掃描電鏡選區(qū)能譜照片
Figure 7 Energy spectrum picture of SEM specified position
根據(jù)固態(tài)鈮鐵在鋼液中的行為包括物理行為、化學(xué)行為[1]。
由于鈮鐵的密度(8.1 g/cm3)大于鋼液的密度(6.8 g/cm3),因此當(dāng)一塊固態(tài)鈮鐵進(jìn)入鋼液中,它在溶解于鋼液的同時(shí)會(huì)一直沉到鋼包底部。鈮鐵的熔化溫度范圍1580~1600℃大于鋼包中鋼液的溫度,所以鈮鐵在鋼液中并不熔化,而是通過(guò)Nb的擴(kuò)散,溶解到鋼液中。但在本案例中,鍛件沿整個(gè)長(zhǎng)度方向均存在大量缺陷,不可能是未溶解的大顆粒NbFe。
鋼液中溶解的Nb與鋼液中非金屬元素如O、C、S、N、P的反應(yīng),形成Nb的碳化物、氮化物、硫化物、磷化物,由于有害元素O、S、N、P均控制在較低范圍,不可能出現(xiàn)如此高密度的缺陷。
從溶解度來(lái)看,Nb碳化物和Nb氮化物在鋼包液中不會(huì)形成,而僅能在凝固期間和凝固后析出。高碳鋼(C>0.2%)具有γ型凝固特點(diǎn),凝固溫度隨凝固進(jìn)行而降低。當(dāng)凝固溫度下降時(shí)(小于1400℃),Nb碳化物在凝固前沿析出。并且由于平衡分解的原因,[Nb]×[C]溶度積在凝固前沿有所增加,Nb碳化物的數(shù)量和大小與凝固前沿的[Nb]×[C]溶度積與該凝固溫度下的平衡常數(shù)的差異有關(guān)。差異大時(shí),大尺寸的Nb碳化物在枝晶間析出。
在凝固前沿析出的Nb碳化物的尺寸要大于凝固后析出的尺寸,其形狀呈現(xiàn)不規(guī)則形狀(團(tuán)簇狀或共晶體)。這些大的、不規(guī)則的Nb碳化物對(duì)鋼的性能如塑性和疲勞強(qiáng)度等是有害的。因此關(guān)鍵是減少在凝固前沿析出的Nb碳化物的數(shù)量和增加凝固后冷卻期間析出的Nb碳化物。 為了防止有害Nb碳化物的析出,在凝固前沿的[Nb]×[C]溶度積應(yīng)當(dāng)減小,而凝固溫度應(yīng)該提高。由于鍛件材料牌號(hào)已經(jīng)選定且要求強(qiáng)度高,C將無(wú)法控制在較低范圍,Nb含量控制低也無(wú)法起到細(xì)化晶粒的效果。因此大型40Mn軸鍛件加Nb進(jìn)行細(xì)化晶粒需要慎重,其次根據(jù)以往實(shí)際經(jīng)驗(yàn),添加Nb加劇了鋼微觀偏析,鍛件帶狀組織嚴(yán)重等問(wèn)題。
根據(jù)上述檢測(cè)分析結(jié)果,超聲檢測(cè)缺陷為大量的大顆粒的富Nb相,根據(jù)選區(qū)能譜可能是NbC。重新進(jìn)行成分設(shè)計(jì),添加微量的V進(jìn)行細(xì)化晶粒。