湯修平,許治晶,陳恩,郭建,湯繼保,王坤
(1-合肥通用機械研究院有限公司,安徽合肥 230031;2-中船重工第七一一研究所,上海 201108)
近幾十年來,制冷工業(yè)得到了飛速的發(fā)展,應(yīng)用于人類生活生產(chǎn)的各個領(lǐng)域,尤其在機電工業(yè)和國防工業(yè)有著深入的應(yīng)用[1]。隨著這種飛速發(fā)展,制冷系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)功能越來越復(fù)雜、功率越來越大,由此產(chǎn)生的振動噪音問題也越來越嚴重,嚴重制約了制冷系統(tǒng)舒適性和可靠性的提高[2-5]。在此大背景下,國內(nèi)外對制冷系統(tǒng)振動噪音的研究越來越多,也取得了一定的成果,目前運用的主流方法是通過Proe對制冷系統(tǒng)進行建模再利用ANSYS對模型進行模態(tài)應(yīng)力分析后對模型進行優(yōu)化,但是ANSYS三維建模能力太弱,同時對大型復(fù)雜的三維模型的分析也有著很大的欠缺,目前的解決方法是通過對制冷系統(tǒng)的大量簡化或者將制冷系統(tǒng)中各部件單獨進行分析,這樣會大大影響分析精度[6]。因此,本文直接用Proe進行制冷系統(tǒng)的三維建模,隨后利用自帶的有限元分析軟件Proe mechanica對模型進行模態(tài)分析,獲得制冷系統(tǒng)中框架、冷凝器、蒸發(fā)器、管路等關(guān)鍵部件在壓縮機和風(fēng)機振動下會產(chǎn)生的位移,并對其進行優(yōu)化[7]。
優(yōu)化后對模型進行靜力分析,得到表2變形量。優(yōu)化結(jié)束后,整體框架結(jié)構(gòu)的變形量明顯減少,框架變形量最大處約為0.19 mm左右,雖然在風(fēng)機密封底板上出現(xiàn)了0.24 mm的變形,由于此處并非承重結(jié)構(gòu),因此可以忽略不計,優(yōu)化完成后基本可以滿足框架結(jié)構(gòu)的強度和剛度要求,有效改善了框架系統(tǒng)的抗疲勞特性,緩解疲勞破壞。
表1 優(yōu)化后的變形量
表2 最終優(yōu)化后變形量
優(yōu)化后的前6階的固有頻率如圖5所示分別變?yōu)?0.02 Hz、23.78 Hz、26.70 Hz、30.17 Hz、38.31 Hz、44.45 Hz,最高頻率由61 Hz下降到44 Hz,均遠小于壓縮機的振動傳遞頻率,位于壓縮機共振范圍之外,在前6階固有頻率上并不會引起系統(tǒng)共振。在此情況下能夠基本滿足避免共振的要求,避免了框架結(jié)構(gòu)的疲勞破壞,減小了整個制冷系統(tǒng)的損害力度。
圖5 優(yōu)化前后固有頻率對比圖
本文利用Proe mechanical對現(xiàn)實設(shè)備中的復(fù)雜框架結(jié)構(gòu)中,受自身蒸發(fā)器、冷凝器、回?zé)崞?、風(fēng)機、壓縮機等的重力影響下的變形較大的部位進行了優(yōu)化。根據(jù)優(yōu)化結(jié)果重新設(shè)計框架后,實際使用中證明,整個框架結(jié)構(gòu)的變形量顯著減小,消除了框架結(jié)構(gòu)早期失效特征,減少了對其他相關(guān)部件的損壞;同時減小了框架結(jié)構(gòu)的固有頻率,使其遠離壓縮機和風(fēng)機的傳遞振動,避免共振引起機械和結(jié)構(gòu)較大的變形和動應(yīng)力,同時將6階固有頻率下振動較為明顯的部位轉(zhuǎn)移到后期添加的增強件上,防止了整個通風(fēng)裝置的破壞性事故。