唐宇來
(廣西柳化氯堿有限公司,廣西 柳州 545600)
廣西柳化氯堿股份有限公司(以下簡稱“柳化氯堿”)引進(jìn)一套意大利SET公司三效逆流降膜蒸發(fā)裝置生產(chǎn)50%堿,設(shè)計能力為20萬t/a折百堿,工藝流程設(shè)計為全自動控制。
堿液從降膜換熱器頂部經(jīng)分配器進(jìn)入降膜管,以均勻的液膜狀沿加熱管的內(nèi)壁向下流動,并與管外的蒸汽進(jìn)行對流傳熱。堿液很快被加熱至沸點(diǎn)而沸騰,水分被蒸發(fā)并產(chǎn)生二次蒸汽,堿液被濃縮,濃縮液與二次蒸汽一起向下流動,從換熱器的底部流入蒸發(fā)罐。濃縮液從分離器的底部排出,二次蒸汽經(jīng)高效絲網(wǎng)除沫器由蒸發(fā)罐頂部排出。
三效逆流降膜蒸發(fā)工藝流程圖見圖1。
2.2.1 堿液流程
從電解工序送來的32%堿液進(jìn)入32%燒堿液緩沖罐(T-8301),利用 32%堿輸送泵(P-8305)輸送(或從電解工序送來的32%堿液)進(jìn)入三效換熱器(E-8303),堿液經(jīng)三效蒸發(fā)罐(D-8303)在真空下蒸發(fā)濃縮至36%,用36%堿液泵(P-8303)輸送經(jīng)過預(yù)熱器E-8307、E-8308,分別用50%熱堿和中壓蒸氣冷凝液加熱后進(jìn)入二效換熱器(E-8302),堿液在二效蒸發(fā)罐(D8302)蒸發(fā)濃縮至42%,再用42%堿泵(P-8302)輸送經(jīng)過預(yù)熱器E-8305、E-8306,分別和一效產(chǎn)出的50%堿液和一效蒸汽冷凝液罐(D-8305)出來的蒸汽冷凝液換熱后進(jìn)入一效換熱器(E-8301),堿液在一效蒸發(fā)罐(D-8301)蒸發(fā)濃縮至50%。然后用50%堿泵(P-8301)通過堿預(yù)熱器(E-8305、E-8308)降溫冷卻,最后則通過成品堿冷卻器(E-8309)用循環(huán)水冷卻至45℃,分析合格則通過BF18A手動閥送往液體灌區(qū)50%堿儲槽出售,如分析不合格則通過BF18B手動閥返回32%堿緩沖槽。
2.2.2 蒸汽及純冷凝液流程
界區(qū)外送來的中壓過熱蒸汽(0.7~1.0 MPa、180~300℃)先通過 J-8301用減溫減壓泵(P-8307)送來的純水消除過熱變?yōu)轱柡驼羝筮M(jìn)入一效換熱器(E-8301)殼程,用于將加熱42%堿液,在此將潛熱傳給管程中流下的堿液后冷凝,冷凝水進(jìn)入蒸汽冷凝水罐(D-8305),出來后進(jìn)入堿預(yù)熱器(E-8306)、(E-8307) 分別和進(jìn)入一效的 42%NaOH、進(jìn)入二效的36%NaOH換熱后送往界區(qū)外。
圖1 三效逆流降膜蒸發(fā)工藝流程圖
2.2.3 工藝蒸汽及冷凝液流程
由一效蒸發(fā)罐(D-8301)產(chǎn)生的二次蒸汽(從堿液中蒸發(fā)出來)先通過J-8302用工藝?yán)淠茫≒-8304)送來的工藝水消除過熱變?yōu)轱柡驼羝筮M(jìn)入二效換熱器(E-8302)殼程,作為將堿液從36%濃縮至42%的加熱蒸汽,冷凝水被送至三效換熱器(E-8303)殼程。
由二效蒸發(fā)罐(D-8302)產(chǎn)生的二次蒸汽先通過J-8303用工藝?yán)淠茫≒-8304)送來的工藝水消除過熱變?yōu)轱柡驼羝筮M(jìn)入三效換熱器(E-8303)殼程,作為將堿液從32%濃縮至36%的加熱蒸汽,冷凝水被送至三效換熱器(E-8303)殼程;冷凝水被送至工藝?yán)淠汗蓿―-8304)。
由三效蒸發(fā)罐(D-8303)產(chǎn)生的二次蒸汽(有些廠家又叫三次蒸汽),經(jīng)過表面冷凝器(E-8304,用循環(huán)水冷卻)冷凝,冷凝后的冷凝液進(jìn)入工藝?yán)淠汗蓿―-8304),然后用工藝?yán)淠茫≒-8304)輸送,一部分用于清洗一、二、三效蒸發(fā)罐及二次蒸汽增濕,另一部送往分界區(qū)外。
2.2.4 真空系統(tǒng)
二效和三效是真空負(fù)壓操作的。不凝氣是在冷凝器E-8304中與水蒸氣分離,液環(huán)真空泵K-8301A/S從冷凝器中抽出這些不凝氣,所排出的水排放至地溝,不凝氣則排入大氣中。
降膜蒸發(fā)器分為降膜換熱器與蒸發(fā)罐兩部分,堿液從換熱器上部進(jìn)入列管后呈膜狀下降,與管壁外逆流的蒸汽熱交換。濃堿從蒸發(fā)罐底部排出,二次蒸汽經(jīng)絲網(wǎng)除沫器分離后排出;蒸汽冷凝液從換熱器底部排出。
(1)設(shè)備質(zhì)量
意大利SET公司一、二效逆流降膜蒸發(fā)換熱器管程均采用Ni200材質(zhì),一效換熱器殼程采用ASTM516Gr60材質(zhì),二效換熱器殼程采用304L材質(zhì),三效換熱器管程采用00Cr19Ni10材質(zhì),殼程采用00Cr17Ni14Mo2材質(zhì),使用7年未發(fā)現(xiàn)有泄漏情況。降膜蒸發(fā)換熱器耐腐蝕能力強(qiáng),換熱器管壁較薄,因而傳熱系數(shù)較高。
(2)設(shè)備安裝
降膜蒸發(fā)器的垂直度應(yīng)控制在2 mm以內(nèi),避免因安裝不水平而導(dǎo)致液體分布不均勻。
(3)專利設(shè)計
通過流量控制,在進(jìn)料區(qū)保持一定液位。在加熱室上部有獨(dú)特設(shè)計的液體分布器。液體經(jīng)過擋“封頭”后,由外向內(nèi),經(jīng)每根分布器中央及四側(cè)的小矩形“進(jìn)液窗”進(jìn)入列管,保證料液均勻,避免偏流、干壁情況,分布器可拆下檢修。
(4)設(shè)備操作
生產(chǎn)過程中產(chǎn)量不能低于設(shè)計負(fù)荷的50%,若過低應(yīng)保持堿液部分回流來彌補(bǔ)均勻化不足,避免因堿液分布不均而導(dǎo)致列管偏流或干壁。
(5)高效絲網(wǎng)除沫器
高效絲網(wǎng)除沫器由5 mm厚鎳絲網(wǎng)折疊80層加工而成,具有很大的自由體積和表面積,有助于氣液分離。并采用DCS嚴(yán)格控制各效蒸發(fā)罐液位,從而保證二次蒸汽含堿量為0.001%~0.002%。
(1)系統(tǒng)真空、氣密性檢查。蒸發(fā)系統(tǒng)最重要的是要在密閉系統(tǒng)內(nèi)操作。即使微小的泄漏也會導(dǎo)致各效沸點(diǎn)的升高,從而增加產(chǎn)品過熱的危險性及降低產(chǎn)量。因此,在每一次運(yùn)行前必須做氣密性試驗,方法如下:關(guān)閉32%堿進(jìn)料閥、50%堿出料閥,換熱器上的排氣閥;同時打開冷凝器和成品冷卻器的循環(huán)冷卻水進(jìn)、出口閥,啟動真空泵使真空度達(dá)到規(guī)定范圍(-80~-100 kPa)。然后關(guān)閉真空泵的進(jìn)口閥,在每20 min內(nèi)真空下降不大于-1.33 kPa。系統(tǒng)真空、氣密性檢查合格后,打開32%堿進(jìn)料閥和50%堿出料閥。
(2)檢查P-8301、P-8302泵體絲堵腐蝕情況,絲堵腐蝕1/3要更換,防止開車后出現(xiàn)泄漏噴堿事故。
(3)通蒸汽前,管道要預(yù)熱并排除管道內(nèi)冷凝水,防止發(fā)生水錘管道振動,法蘭泄漏噴蒸汽傷人事故。
(4)開車過程中要調(diào)節(jié)P-8301、P-8302機(jī)封水壓力,使機(jī)封水壓力稍大于泵內(nèi)堿液壓力,防止堿液從機(jī)封滲出使機(jī)封損壞及機(jī)封水帶堿污染環(huán)境。
(5)蒸發(fā)室應(yīng)保持恒定的液位。液位過高時,會增加液柱靜壓頭,引起沸點(diǎn)升高,使有效溫差減小,同時蒸發(fā)量也會減小;液位過低時,蒸發(fā)和閃蒸劇烈,二次蒸汽夾帶堿液量大,使冷凝液帶堿。因此,操作中維持蒸發(fā)室液位穩(wěn)定是降低堿損失,降低汽耗的重要環(huán)節(jié)。
5.1.1 原因分析
(1)因設(shè)備安裝時使用石棉四氟墊,使用兩年石棉被堿腐蝕開裂,導(dǎo)致墊片不平漏氣,使一、二、三效換熱器頂部封頭大法蘭漏氣。
(2)水環(huán)真空泵機(jī)封泄漏,導(dǎo)致空氣從機(jī)封漏進(jìn)泵內(nèi)使真空泵負(fù)荷加大。
(3)操作人員開進(jìn)冷凝水冷卻器D-8304循環(huán)水量少,導(dǎo)致循環(huán)水溫度高,冷凝汽未能冷凝,使真空泵負(fù)荷增加。
(4)水環(huán)真空泵液環(huán)水量低于100 mm。
5.1.2 處理方法
(1)一、二、三效換熱器頂部封頭大法蘭改用5 mm厚的四氟墊片。使用四年未發(fā)現(xiàn)泄漏。
(2)發(fā)現(xiàn)水環(huán)真空泵機(jī)封泄漏,及時進(jìn)行檢修,把原裝的填料機(jī)封技改成機(jī)械密封,使用三年未發(fā)現(xiàn)泄漏。
(3)加強(qiáng)員工操作培訓(xùn),增強(qiáng)操作技能。
(4)調(diào)節(jié)水環(huán)真空泵液環(huán)水量不低于100 mm。
5.2.1 原因分析
(1)一、二、三效蒸發(fā)罐液位計不準(zhǔn),操作人員判斷錯誤,如:蒸發(fā)罐內(nèi)實(shí)際液位有60%,主控液位顯示只有30%,操作人員還是按正常30%液位操作,堿液液位接近鎳網(wǎng)除沫器,導(dǎo)致一、二、三效蒸發(fā)罐內(nèi)鎳網(wǎng)除沫器不同程度破損,使二次蒸汽及冷凝水帶堿(pH>12)。
(2)系統(tǒng)真空度超過指標(biāo)。
5.2.2 處理方法
(1)應(yīng)每年對各效液位計進(jìn)行校準(zhǔn);取冷凝水樣分析,發(fā)現(xiàn)冷凝水帶堿應(yīng)及時查找原因,檢查系統(tǒng)真空度,系統(tǒng)有無泄漏,效體液位是否準(zhǔn)確,除沫器鎳網(wǎng)有無漏洞。
(2)調(diào)節(jié)真空度在-93~-95 kPa運(yùn)行。
5.3.1 原因分析
(1)50%堿在溫度低于15℃時容易結(jié)晶;
(2)50%堿管管道蒸汽拌熱管損壞不通,不能正常給堿管拌熱,導(dǎo)致50%堿液在管道內(nèi)結(jié)晶堵塞。
5.3.2 處理方法
(1)冬天要保證蒸汽拌熱管運(yùn)行良好;
(2)如蒸汽拌熱管損壞,系統(tǒng)停車后,根據(jù)50%堿管長度、管徑,計算管道容積,用P-8301向50%堿管內(nèi)泵入當(dāng)量體積濃度低于30%的稀堿液。
為使裝置穩(wěn)定安全運(yùn)行,還應(yīng)從以下幾方面改進(jìn)。
(1)穩(wěn)定蒸汽壓力,保證成品堿濃度。
(2)嚴(yán)格控制各項指標(biāo),保證蒸發(fā)罐液位不超過絲網(wǎng)除沫器,延長除沫器使用壽命。
(3)選用質(zhì)量較好的板式換熱器墊片,延長板式換熱器使用壽命,降低板式換熱器檢修頻率,降低工人勞動強(qiáng)度及生產(chǎn)成本。
(4)定期檢查分布器及加熱管是否有偏流、干壁及泄漏。
(5)加強(qiáng)員工操作培訓(xùn),通過集中講解,結(jié)合現(xiàn)場指導(dǎo)的方法,讓上崗員工都能熟練掌握工藝流程、崗位操作法,了解每一個閥門的作用,蒸發(fā)設(shè)備的最佳運(yùn)行狀態(tài),出現(xiàn)故障時應(yīng)該怎樣處理等,提高員工的操作技能。