孫浩
摘 要:本項目通過技改裝船機的控制系統(tǒng),使操作更加便捷,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。開發(fā)智能人機界面,使裝船機的狀態(tài)信息更加直觀,故障顯示具體詳細,降低了操控員按鈕操控的頻率,減輕了操控員的勞動強度。同時提高技術(shù)人員的處理故障的相應判斷速度,降低了裝船機的故障時間,提高了裝船機的作業(yè)效率。
新司機室按人機工程學設(shè)計布局,美觀,便捷,空間充足;整體堅固,增加穩(wěn)定性;內(nèi)置接線箱,提高可靠性,減少故障率;
新溜筒設(shè)計,較之前更加簡潔可靠,降低了整體重量,消除了安全隱患??刂谱冾l系統(tǒng)采用功能強大的富士變頻器,減少故障率,提能降耗。
關(guān)鍵詞:裝船機;控制系統(tǒng);司機室;溜筒
1、項目背景:某港一期工程裝船機始建于2000年,運行18年以來,設(shè)備嚴重老化,其中司機室控制系統(tǒng)以按鈕操作為主,故障顯示為8段數(shù)碼管顯示,技術(shù)十分落后,急需升級換代。
裝船機核心溜筒機構(gòu)作業(yè)過程中動作頻繁,受煤流沖擊大,設(shè)備安全狀況較差,其溜筒天方地圓處母板磨損嚴重,多處焊縫開裂,存在墜落風險。控制系統(tǒng)采用接觸器控制,低效落后。
針對以上情況,我們通過大量的設(shè)計核算,現(xiàn)場研究,通過裝船機控制系統(tǒng)升級及溜筒機構(gòu)改造解決以上問題,很好的消缺了設(shè)備隱患,提高可靠性,帶來可觀的經(jīng)濟效益。
2. 詳細技術(shù)內(nèi)容
2.1、控制程序組態(tài)及編寫
原司機室控制系統(tǒng),采用PLC5遠程I/O模塊,1747適配器,采集現(xiàn)場按鈕信號,輸出數(shù)字量給故障代碼及指示燈。
我們的解決方案為,將原有的1771落后停產(chǎn)的模塊升級替換為1794模塊,大量減少按鈕操作,改為觸摸屏操作,減少輸出信號,總統(tǒng)規(guī)劃如下圖一
2.1.1、設(shè)備組態(tài)
新建1794遠程機架采用DH+通訊,終端增加150歐姆電阻;新建觸摸電腦采用雙網(wǎng)線通訊,可以實現(xiàn)人機交互及管控登錄。
遠程槽位為1794 Flex I/O Adaper,適配器選用1794-ASB Series E,其版本型號需要與硬件匹配,1/2槽尋址方式,并在軟件中選擇相應的波特率。
根據(jù)實際需求,軟件中選擇與硬件匹配的型號,組態(tài)兩臺32位,24V數(shù)字量輸入模塊;一臺32位,24V數(shù)字量輸出模塊;一臺模擬量8通道模塊。
其S1-7至S1-6的撥碼,根據(jù)軟件組態(tài)分配的邏輯地址7號機架,對照產(chǎn)品撥碼說明書設(shè)置為:S1-1ON、S1-2ON、 S1-3ON、 S1-4OFF、 S1-5OFF、 S1-6OFF的狀態(tài);S1-7及S1-8選擇相應1槽尋址方式;S2-3及S2-4撥碼調(diào)置為OFF狀態(tài),適應32位模塊,其他撥碼位置保持不變。
2.1.2、程序編輯
(1)程序編輯將原有的操作臺廢除按鈕輸入點進行刪除,并根據(jù)實際情況將保留部分進行替換。
(2)模擬量操作桿輸入信息,新建MESSAGE指令,讀寫模塊的模擬量信息,經(jīng)過程序計算后,發(fā)送給變頻器。
(3)新建觸摸按鈕程序梯形圖,新建觸摸屏故障報警梯形圖,結(jié)合老程序進行開發(fā)完善。并與觸摸屏建立節(jié)點,實現(xiàn)通訊。
2.2、新型控制交互系統(tǒng):
裝船機司機室原操作方式為機械按鈕操作,操作臺按鈕數(shù)量較多且有部分按鈕已喪失功能,部分按鈕標志牌模糊不清或接線不牢固,操作時易出現(xiàn)誤操作或者操作失靈現(xiàn)象,提高了裝船機故障率,嚴重影響了裝船機的正常作業(yè)。且操作臺按鈕陳舊,影響了操控員的作業(yè)情緒和司機是的整體美觀。
裝船機司機室原單機狀態(tài)顯示通過指示燈顯示,指示燈損壞后,操控員無法全面的掌握單機的實時狀態(tài),影響正常操作。裝船機司機室原故障報警通過8段數(shù)碼管顯示,出現(xiàn)故障后,操控員不能直接獲取故障信息,必須通過故障代碼表查詢故障明細,技術(shù)落后,復雜繁瑣。
裝船機新的操作及狀態(tài)故障顯示控制系統(tǒng)采用先進的HMI人機界面,該控制系統(tǒng)選用研華PV1000工控機,通過以太網(wǎng)與PLC進行通訊。司機室HMI人機界面采用Rockwell公司的FactoryTalk View SE人機界面軟件進行編制,該軟件功能強大,編制界面穩(wěn)定可靠。
裝船機新控制系統(tǒng)HMI人機界面替代了原操作臺大部份按鈕的功能,操控員直接通過點擊人機界面上的按鈕即可實現(xiàn)各種操作功能。HMI人機界面通過以太網(wǎng)與PLC通訊,無硬線連接,從根本上杜絕了操作失靈現(xiàn)象。HMI人機界面按鈕標識清晰,布局合理,極大的降低了誤操作的可能性。HMI人機界面降低了操控員按鈕操控的頻率,減輕了操控員的勞動強度。相對原操作方式,HMI人機界面降低了裝船機的故障率,提高了裝船機的作業(yè)效率。
裝船機新控制系統(tǒng)HMI人機界面通過多態(tài)指示器顯示裝船機各機構(gòu)狀態(tài),操控員通過HMI人機界面能夠直觀的了解裝船機各機構(gòu)實時狀態(tài)。相比原狀態(tài)顯示方式,HMI人機界面狀態(tài)顯示清晰明確,杜絕了原顯示方式中由于指示燈損壞造成的顯示錯誤現(xiàn)象。
裝船機新控制系統(tǒng)HMI人機界面通過報警服務器形成裝船機故障報警列表,裝船機出現(xiàn)故障后直接顯示在故障列表中,操控員可以直接獲知故障明細并處理。相比原故障報警方式,操控員通過HMI人機界面可及時獲知故障明細,無需查詢故障代碼表,提高了故障處理的效率。下圖為裝船機新建控制系統(tǒng)HMI人機界面:
2.3、人性化司機室設(shè)計
司機室按人機工程學設(shè)計,整體堅固,美觀、安全隔熱、防火、防雨、全封閉,采用夾層結(jié)構(gòu),填充隔熱、隔音、阻燃材料,室內(nèi)裝飾絕緣防靜電板材,設(shè)計有足夠的空間,便于設(shè)備安裝,司機操作和維修,司機室玻璃為夾膠雙層鋼化玻璃,并設(shè)至電動雨刷器,兩側(cè)設(shè)置可調(diào)窗簾。操作臺僅保留原有尺寸的1/3,對按鈕進行刪減。座椅可調(diào)節(jié)高度,前后距離和靠背角度,座椅上覆以透氣防滑材料,同時便于司機出入。司機室設(shè)有空調(diào),小桌板,腿部電吹風,微波爐飲水機等,各項設(shè)計符合人機工程學。
新司機室結(jié)構(gòu)優(yōu)點
(1)現(xiàn)有司機室整體采用不銹鋼材質(zhì),比原有司機室更耐腐蝕,壽命更長。
(2)底座鋼支撐結(jié)構(gòu)進行了加固,使司機室整體更加穩(wěn)固,改造后作業(yè)過程中司機室晃動明顯減輕。
(3)內(nèi)置接線箱,相比原有司機室接線箱安裝在司機室外,減少了雨水、煤塵的影響,提高了接線箱的壽命,減少了接線箱因潮濕、封塵等原因造成的故障。
(4)內(nèi)部操作臺布置在空間利用方面更加合理。
2.4溜筒的機械設(shè)計
2.4.1原溜筒存在的問題:
① 原溜筒為3層伸縮結(jié)構(gòu),2005年改造后伸縮功能已取消,結(jié)構(gòu)復雜,故障較多;
② 原溜筒使用已超過16年,天方地圓處母板磨損嚴重,承載能力大幅下降,存在著溜筒可能掉落的安全隱患;
③ 溜筒內(nèi)襯板磨損較快,更換難度大、危險性高、耗時長,維修維護困難;
④ 溜筒回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置安裝位置緊貼著天方地圓處,維修空間狹小,維護更換困難;
⑤ 溜筒機構(gòu)維護維修工作量大,需要的停機時間長,對生產(chǎn)的影響大。
⑥ 溜筒大鏟拋料距離較小,對裝船作業(yè)有一定的影響。
⑦ 原溜筒防碰撞設(shè)施效果不好,存在安全隱患;
2.4.2新溜筒的結(jié)構(gòu)設(shè)計充分考慮了上述問題,并采取了多種措施予以解決,具體如下:
① 新溜筒為一層整體機構(gòu),去掉了外面的兩層結(jié)構(gòu),溜筒外徑減小500mm,結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,重量降低;
② 新溜筒外徑縮小后,對裝船作業(yè)特別是結(jié)艙非常有利,提高了裝船效率和裝船質(zhì)量;
③ 新溜筒天方地圓進行了加固,消除了溜筒掉落的安全隱患;
④ 新溜筒天方地圓處襯板設(shè)計了打格襯板,使用壽命大幅增加,襯板維修量大幅減低;
⑤ 新溜筒重新設(shè)計了維修平臺,增加了維修維護空間,降低了維修工作量、停機時間及人員的安全風險;
⑥ 新溜筒大鏟結(jié)構(gòu)形式進行了優(yōu)化,襯板采用不銹鋼材質(zhì),拋料效果大幅提升,提高了裝船效率和裝船質(zhì)量;
⑦ 對原溜筒防碰撞進行了優(yōu)化改造,提高了設(shè)備運行安全性能。
2.5溜筒變頻器升級
在裝船機作業(yè)過程中,通過變頻器來控制溜筒回轉(zhuǎn)啟停,回轉(zhuǎn)變頻器在整機生產(chǎn)作業(yè)過程中起到關(guān)鍵作用。從投入使用到現(xiàn)在,經(jīng)過了十余年的長期運行。由于現(xiàn)場環(huán)境較差、不間斷運行時間長,使變頻器老化嚴重,近幾年故障多發(fā),經(jīng)常影響裝船機的正常作業(yè)
此次裝船機溜筒改造,回轉(zhuǎn)驅(qū)動電機升級為5.5kw SEW電機,對變頻器的要求提高,老變頻器從性能和穩(wěn)定性上已經(jīng)不能維持正常作業(yè)。經(jīng)過研究和討論,采用變頻器進行控制。
結(jié)合現(xiàn)場實際情況,根據(jù)新電機的參數(shù)和數(shù)據(jù),采用富士FRN5.5VG1S-4C變頻器來控制速度。富士FRN5.5VG1S-4C變頻器是一種高性能矢量控制變頻器,具有控制精度高、參數(shù)設(shè)置簡易、保護功能齊全等優(yōu)點,中文的人機界面為日常設(shè)備維護和故障處理帶來了方便。
變頻器在完成配線連接后可開始變頻器的調(diào)試工作。富士FRN5.5VG1S-4C變頻器可選擇的電機控制方式。裝船機溜筒回轉(zhuǎn)控制采用無傳感器矢量控制(異步電機),該種控制方式通過電機電壓、電流推定出速度后進行速度控制,然后,通過矢量控制可實現(xiàn)電機電流和電機轉(zhuǎn)矩的快速響應、高精度控制。無需傳感器,通過調(diào)整控制常數(shù)速度控制可實現(xiàn)必要的響應。
參照電機銘牌,通過變頻器操作面板來對變頻器進行基本數(shù)據(jù)設(shè)定:
在完成基本數(shù)據(jù)設(shè)定之后必須實施電機常數(shù)自整定,在自整定的過程中,變頻器會對電機進行勵磁電流、額定負載滑差、磁飽和系數(shù)、感應電壓、2次時間常數(shù)進行測定和整定,并自動寫入相應電機。
自整定完成之后,變頻器調(diào)試完畢。新變頻器調(diào)試簡便,對控制系統(tǒng)和電機均具有很高的兼容性,降低了此次設(shè)備改造的復雜程度,使得此次升級改造從安裝調(diào)試到設(shè)備運行僅用了一天時間。
溜筒回轉(zhuǎn)變頻器的升級改造,提升了設(shè)備性能,降低了設(shè)備故障率,統(tǒng)一了備件信息,為日后的維修保養(yǎng)帶來了很大的便利。
3.發(fā)明點和創(chuàng)新點
(1)新建的控制系統(tǒng),更加穩(wěn)定可靠。
(2)新建的人機界面更加智能,簡便操作,提高效率。
(3)新更換的司機室,更加舒適耐用,布局合理,符合人機工程學。
(4)新更換的溜筒結(jié)構(gòu)、材料等方面優(yōu)化設(shè)計,溜筒結(jié)構(gòu),天方地圓和大鏟襯板,維護平臺和溜筒防碰撞改造,使裝船機的生產(chǎn)作業(yè)效率、裝船質(zhì)量、人員設(shè)備安全性能都得到了大幅提升,同時也降低了溜筒的維修維護工作量。
(5)新升級的溜筒變頻系統(tǒng),性能可靠,故障率低,便于開發(fā)設(shè)計。
(6)標準的司機室更換工藝,對后期同類設(shè)備維修改造具有借鑒意義。
4. 與當前國內(nèi)外同類研究、同類技術(shù)的綜合比較
同類比較,某港一期工程裝船機通過技改裝船機的控制系統(tǒng),使操作更加便捷,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。開發(fā)智能人機界面,使裝船機的狀態(tài)信息更加直觀,故障顯示具體詳細,降低了操控員按鈕操控的頻率,減輕了操控員的勞動強度。同時提高技術(shù)人員的處理故障的相應判斷速度,降低了裝船機的故障時間,提高了裝船機的作業(yè)效率。
新司機室按人機工程學設(shè)計布局,美觀,便捷,空間充足;整體堅固,增加穩(wěn)定性;內(nèi)置接線箱,提高可靠性,減少故障率;
新溜筒設(shè)計,較之前更加簡潔可靠,降低了整體重量,消除了安全隱患。新升級的變頻系統(tǒng)采用功能強大的富士變頻器,統(tǒng)籌備件信息,便于維護及開發(fā),極大的緩解了備件停產(chǎn),設(shè)備老舊的困難,減少故障率,提能降耗。
5. 結(jié)束語
自設(shè)備成功技改以來,大幅度降低了設(shè)備的故障率,操作便捷,系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯提高,裝船機司機室美觀,舒適。新溜筒的設(shè)計簡潔可靠,消除安全隱患,減少因設(shè)備缺陷造成的停機,限產(chǎn)等現(xiàn)象,提高作業(yè)效率,增加產(chǎn)能。
技改以后間接效益,粗略估計,按減少故障停機每天2小時,設(shè)備維修每周8小時,按照設(shè)計能力6000噸/小時,每月可以增加產(chǎn)能92*6000=55200噸煤炭下水量。節(jié)約了維修材料,人員成本等,提能增效。
參考文獻:
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