薛 斌,呼少平,雷亞勇
(陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司,陜西 渭南 715200)
沿空留巷是國(guó)內(nèi)外煤炭開(kāi)采技術(shù)的重要發(fā)展方向,是降低回采巷道掘進(jìn)率、提高采區(qū)回采率、實(shí)現(xiàn)無(wú)煤柱開(kāi)采的主要技術(shù)措施之一。切頂卸壓沿空留巷支護(hù)技術(shù)采用深孔爆破技術(shù)預(yù)裂頂板,利用采場(chǎng)周期來(lái)壓沿空切頂,形成對(duì)上覆老頂巖梁的支撐結(jié)構(gòu),控制老頂?shù)幕剞D(zhuǎn)和下沉變形,實(shí)現(xiàn)卸壓作用。切落的頂板形成巷幫,從而保留了工作面下順槽,作為鄰近工作面上順槽,使傳統(tǒng)長(zhǎng)壁開(kāi)采一面雙巷模式變?yōu)橐幻鎲蜗锊删蚰J剑瑢?shí)現(xiàn)無(wú)煤柱開(kāi)采。澄合礦業(yè)公司在百良旭升煤礦505綜采工作面停采線以里100 m段,進(jìn)行了切頂卸壓沿空留巷支護(hù)技術(shù)試驗(yàn),分析改進(jìn)了切頂卸壓沿空留巷支護(hù)技術(shù)方案,總結(jié)出了試驗(yàn)段礦壓顯現(xiàn)規(guī)律。
百良旭升煤礦505綜采工作面走向長(zhǎng)706 m,傾向長(zhǎng)度142 m,主采5#煤,直接頂為細(xì)粒砂巖,平均厚度2.85 m,上部為4#煤,厚度1.2~2.4 m,平均1.5 m。4#煤上部為中細(xì)粒砂巖(老頂),厚度2.0~10.0 m,平均6.0 m。煤層底板為細(xì)至中粒石英砂巖,厚度0.55~2.5 m,平均1.7 m,堅(jiān)硬,老底為粉砂巖,厚度14.71~21.22 m,平均17 m。
505綜采工作面位于一采區(qū)西翼,東為采區(qū)大巷,西為大原頭村煤柱,南北均為待掘工作面,工作面沿走向布置,試驗(yàn)在工作面軌道巷進(jìn)行,原支護(hù)方式為錨網(wǎng)索支護(hù),巷道設(shè)計(jì)規(guī)格為4.0 m×3.5 m,頂部布置6根φ20 mm×2 200 mm錨桿,三花布置φ18.9 mm×8 300 mm錨索,兩幫各布置5根φ20 mm×2 200 mm錨桿。
100 m試驗(yàn)段采用補(bǔ)設(shè)錨索、錨桿方式進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),共打設(shè)補(bǔ)強(qiáng)錨索125根,補(bǔ)強(qiáng)錨桿143根。錨索規(guī)格φ21.8 mm×9 300 mm,間距0.8 m,靠煤壁幫單排打設(shè)。錨桿規(guī)格φ20 mm×2 200 mm;間排距1.4 m×1.4 m,煤柱側(cè)幫打設(shè),打設(shè)位置在幫部中間,與巷道原支護(hù)呈五花眼布置。
切頂卸壓預(yù)裂爆破孔參數(shù):切頂方式采用深孔雙向聚能爆破技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)頂板的定向切割,在回采工作面超前50 m以外,在試驗(yàn)段軌道巷施工一排6~7.5 m深鉆孔,孔位距回采幫200 mm,孔徑50 mm,孔間距700 mm,傾角向采空區(qū)傾斜20°,試驗(yàn)段共施工148個(gè)爆破孔。
預(yù)裂爆破參數(shù):裝藥長(zhǎng)度1 800 mm,采用9節(jié)乳化炸藥,炸藥規(guī)格φ32 mm×200 mm,雷管選用煤礦用毫秒延期電雷管,每孔兩發(fā),連線方式采用孔內(nèi)并聯(lián),孔外串聯(lián),爆破方式五孔為一組一次起爆。定向聚能管使用PVC管材,規(guī)格φ40 mm×4 000 mm,通過(guò)礦用切割機(jī)割寬度8 mm對(duì)縫,實(shí)現(xiàn)定向聚能爆破。
試驗(yàn)段巷道分段進(jìn)行:試驗(yàn)段巷道全長(zhǎng)100 m,為保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)科學(xué)合理性,將試驗(yàn)段分為3段,每段爆破孔深度及爆破裝藥方式進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,分段布置情況見(jiàn)表1。
留巷段支護(hù)采用單體支柱配合π型梁支護(hù),排距0.6 m,π型梁長(zhǎng)2.4 m,一梁三柱,棚距800 mm。切頂幫采用密集單體、工字鋼支護(hù),鋼筋網(wǎng)、雙抗網(wǎng)擋矸,待工作面推采過(guò)70 m后,回撤靠切頂幫側(cè)單體,將單體替換為工字鋼,工字鋼排距0.6 m,不回收。
表面位移觀測(cè):采用十字布點(diǎn)法,每隔5 m布置一組測(cè)點(diǎn),每天測(cè)量留巷段頂?shù)装迨諗?、兩幫移近量?/p>
表1 試驗(yàn)段巷道分段布置表
頂板深部位移檢測(cè):采用KJ216頂板離層監(jiān)測(cè)分站,觀測(cè)頂板離層量。
礦壓監(jiān)測(cè):使用錨索、錨桿應(yīng)力監(jiān)測(cè)計(jì)對(duì)錨索、錨桿工作荷載進(jìn)行觀測(cè)。
百良旭升煤礦切頂卸壓沿空留巷試驗(yàn)自2016年8月~2016年11月底,期間歷時(shí)4個(gè)月。9月19日前為基礎(chǔ)工程實(shí)施期,期間施工切縫孔148個(gè)并爆破,布設(shè)測(cè)點(diǎn)20組,安裝頂板離層儀9組,錨索、錨桿應(yīng)力監(jiān)測(cè)計(jì)9組,9月20日~11月底為試驗(yàn)觀測(cè)期,每天安排專(zhuān)職測(cè)量人員記錄數(shù)據(jù)。
根據(jù)沿空留巷巖層運(yùn)動(dòng)規(guī)律的不同,將留巷段頂?shù)装鍘r層活動(dòng)分為3個(gè)時(shí)期,如圖1、表2、表3。
前期活動(dòng)期(超前支承壓力影響):隨著工作面推采臨近試驗(yàn)地點(diǎn),留巷段受回采超前支承壓力影響。工作面距離試驗(yàn)地點(diǎn)40 m以外,留巷段頂板基本無(wú)下沉,底鼓量也基本無(wú)變化。工作面距離試驗(yàn)地點(diǎn)40~20 m期間,頂板下沉、底板底鼓產(chǎn)生微小變化。工作面距離試驗(yàn)地點(diǎn)20~10 m期間,變化增強(qiáng)。工作面推采距離試驗(yàn)點(diǎn)10 m以內(nèi)時(shí),回采超前支承壓力對(duì)留巷段頂板產(chǎn)生劇烈影響,留巷段頂?shù)装遄兓黠@。
表2 頂板下沉量變化分析表
備注:表中負(fù)數(shù)代表工作面推過(guò)試驗(yàn)點(diǎn)距離。
表3 底板底鼓量規(guī)律分析
備注:表中負(fù)數(shù)代表工作面推過(guò)試驗(yàn)點(diǎn)距離。
活動(dòng)過(guò)渡期(工作面傾斜方向殘余支承壓力影響):工作面推采至試驗(yàn)點(diǎn)時(shí),支架向前移動(dòng),其后方頂板巖層失去支撐,采空區(qū)直接頂垮落,巖層垮落后不足以充滿采空區(qū)時(shí),老頂上覆巖層的重量通過(guò)直接頂逐漸轉(zhuǎn)移到巷旁煤體深部,使其出現(xiàn)應(yīng)力集中,留巷段頂?shù)装瀹a(chǎn)生劇烈變化。
后期活動(dòng)期(后方采空區(qū)支承壓力影響):工作面推過(guò)試驗(yàn)點(diǎn)15 m以后,隨著矸石的逐漸壓實(shí)并形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu),受采動(dòng)因素的圍巖應(yīng)力重新分布,留巷段頂板受后方采空區(qū)支承壓力影響逐漸減弱,頂?shù)装遄兓呌谄椒€(wěn),工作面推過(guò)試驗(yàn)點(diǎn)35 m以后,頂?shù)装遄兓呌?。
沿空留巷段兩幫收斂量規(guī)律與頂?shù)装宓V壓顯現(xiàn)規(guī)律相似,工作面距離試驗(yàn)點(diǎn)40 m以外時(shí),兩幫收斂基本無(wú)變化,工作面從40 m推采至試驗(yàn)點(diǎn)時(shí),兩幫收斂量逐漸加劇。工作面推過(guò)試驗(yàn)點(diǎn)時(shí),受支架布置方式影響,支架竄入試驗(yàn)巷道1 m左右,緊貼支架擋矸支護(hù)滯后,加之支架后竄矸嚴(yán)重,留巷巷道寬度急劇縮小至2.4 m。受竄矸側(cè)壓影響,工作面推過(guò)試驗(yàn)點(diǎn)60 m后,兩幫收斂才趨于穩(wěn)定,見(jiàn)表4。
表4 兩幫收斂量規(guī)律分析
備注:表中負(fù)數(shù)代表工作面推過(guò)試驗(yàn)點(diǎn)距離,留巷段均為重新布點(diǎn)后煤柱側(cè)單側(cè)收斂量。
通過(guò)KJ216頂板離層監(jiān)測(cè)儀數(shù)據(jù)分析,留巷段頂板深部位移在工作面推采至留巷段時(shí)發(fā)生劇烈變化,下沉量與頂板下沉觀測(cè)數(shù)據(jù)一致。
錨桿受力分析:幫部錨桿受力出現(xiàn)持續(xù)增大狀態(tài),峰值數(shù)據(jù)27 MPa(148.5 kN),切頂后卸壓,最后趨于穩(wěn)定,如圖2所示。
圖2 1號(hào)測(cè)點(diǎn)錨桿受力曲線圖
錨索受力分析:切頂預(yù)裂爆破后,頂部錨索受力減小,隨著工作面推進(jìn),逐步遞增,工作面推采過(guò)10 m時(shí),錨索受力27 MPa(148.5 kN),后數(shù)值突然減小至0,推采過(guò)測(cè)點(diǎn)15 m時(shí),錨索受力又緩慢增加至2 MPa后穩(wěn)定,如圖3所示。
圖3 1號(hào)測(cè)點(diǎn)錨索受力曲線圖
工作面推采過(guò)后,由于工作面排尾架布置于軌道巷中央位置,支架后擋矸支護(hù)困難(竄矸嚴(yán)重),切頂幫側(cè)擋矸單體只能緊貼支架頂梁支設(shè),拉架后,留巷寬度僅有2.4~2.8 m,與設(shè)計(jì)(4.0 m)相差太遠(yuǎn);加之工作面傾角較大,機(jī)尾低于機(jī)頭15~20 m,留巷段承受煤層頂板及矸石側(cè)壓大,導(dǎo)致切頂幫側(cè)擋矸支柱從中部彎曲變形較多。
原設(shè)計(jì)中切頂幫采用密集單體、工字鋼支護(hù),工作面推采過(guò)后,使用工字鋼替換切頂幫單體,由于巷道高度不一,工字鋼點(diǎn)柱規(guī)格需提前量取加工,施工不便,且受側(cè)壓后工字鋼易彎曲變形。
試驗(yàn)段進(jìn)入505工作面超前20 m時(shí),留巷段頂板出現(xiàn)裂縫,長(zhǎng)度10 m左右,寬度2~3 cm。
澄合礦業(yè)公司百良旭升煤礦505工作面切頂卸壓沿空留巷試驗(yàn),累計(jì)成巷100 m,經(jīng)歷老頂兩次來(lái)壓,采空區(qū)側(cè)頂板基本沿定向預(yù)裂爆破孔以大塊體切落自動(dòng)成巷,留巷斷面:(寬×高)=2.4 m×2.5 m,試驗(yàn)基本達(dá)到預(yù)期效果。
切頂卸壓沿空留巷技術(shù)能夠消除臨近工作面煤體上方應(yīng)力集中,減少采掘比,提高生產(chǎn)效率,操作簡(jiǎn)單,成本小,且能實(shí)現(xiàn)煤柱回收,預(yù)防瓦斯突出等,與傳統(tǒng)采煤模式相比具有明顯優(yōu)勢(shì)。