高東華
摘要:某電廠#2發(fā)電機(jī)組因氫氣濕度高,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運(yùn)行,對該問題進(jìn)行了深入分析,尋找原因,解決濕度超標(biāo)的安全隱患,對同類氫冷機(jī)組相似問題的分析處理具有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);氫氣濕度;氫氣干燥器
1.概述
我廠發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的QFSN4-600-2三相同步發(fā)電機(jī),采用水-氫-氫冷卻方式,即定子線圈直接水冷,轉(zhuǎn)子線圈直接氫冷,轉(zhuǎn)子本體及定子鐵芯氫冷,定子出線水內(nèi)冷。發(fā)電機(jī)在運(yùn)行中,氫氣濕度是一項(xiàng)重要的監(jiān)測指標(biāo),直接影響著機(jī)組的安全運(yùn)行。過于干燥的環(huán)境會對發(fā)電機(jī)定子的某些部件產(chǎn)生有害的影響,造成端部墊塊收縮和支撐環(huán)裂紋,將導(dǎo)致定子端部絕緣發(fā)生磨損。濕度過高,水汽在氫氣溫度過低時(shí)會產(chǎn)生結(jié)露,降低發(fā)電機(jī)絕緣,使定子絕緣薄弱處發(fā)生表面爬電、閃絡(luò)、相間短路等。按我廠規(guī)程要求,氫氣干燥裝置應(yīng)保證在額定氫壓下機(jī)內(nèi)氫氣露點(diǎn)不大于-5℃同時(shí)又不低于-25℃。
2.現(xiàn)象描述
今年5月以來,#2發(fā)電機(jī)氫氣濕度出現(xiàn)了緩慢增大的現(xiàn)象,濕度由-11℃逐步上升,5月25日已最高至-1℃左右,除濕效果很不理想,若不及時(shí)解決,將給#2發(fā)電機(jī)帶來嚴(yán)重的安全隱患。
3.氫氣濕度高原因分析
影響氫氣濕度的各個(gè)主要因素有發(fā)電機(jī)定冷水系統(tǒng)及氫冷器、密封油系統(tǒng)、補(bǔ)氫系統(tǒng)、氫氣干燥器等,下面對各因素進(jìn)行詳細(xì)分析及排查。
3.1 定冷水系統(tǒng),氫冷器系統(tǒng)
若發(fā)電機(jī)內(nèi)部線棒、水接頭、水盒等部位發(fā)生滲漏,將造成氫氣濕度增大,但定冷水壓力低于氫壓較多(氫壓0.38-0.4Mpa,定冷水壓0.25Mpa),氫氣系統(tǒng)及定冷水系統(tǒng)壓力一直處于穩(wěn)定狀態(tài),可排除定冷水漏入的可能性。
若氫冷器鎳銅冷卻水管破裂或存在沙眼、冷卻水管與兩端水箱的脹口質(zhì)量不良,冷卻器密封墊不嚴(yán),也將發(fā)生冷卻水直接與氫氣接觸,造成氫氣濕度增大。氫冷器采用開式水冷卻,開式水壓較為穩(wěn)定,各氫冷器入口的水壓0.28MPa左右,低于氫壓較多,可排除氫冷器系統(tǒng)漏水的可能性。
3.2密封油系統(tǒng)
我廠的密封油系統(tǒng)為集裝式,其密封油路為雙流環(huán)式,正常運(yùn)行中,氫側(cè)密封油壓力略高于氫氣壓力,而氫氣直接同密封油接觸,如果密封油內(nèi)水分含量超標(biāo),將會引起發(fā)電機(jī)氫氣的濕度超標(biāo)。
我廠密封油系統(tǒng)的中氫側(cè)密封油箱的補(bǔ)油來自空側(cè)密封油,而空側(cè)密封油油箱補(bǔ)油及備用油源均由大機(jī)潤滑油系統(tǒng)提供,由于潤滑油系統(tǒng)在潤滑汽輪機(jī)各軸瓦時(shí)受到軸封系統(tǒng)的影響,會使?jié)櫥偷乃趾吭黾?,密封油的水分含量也會增加,進(jìn)而影響到氫氣濕度。近期大機(jī)潤滑油凈化裝置運(yùn)行正常,潤滑油化驗(yàn)結(jié)果中水分含量正常,故可排除大機(jī)潤滑水分含量高造成氫氣濕度增大。
3.3補(bǔ)氫系統(tǒng)
發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫氣源由制氫站制得,制氫站的氫氣質(zhì)量將直接影響補(bǔ)氫后發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣的濕度,而制氫機(jī)氫氣濕度均在-50℃以下,查看曲線發(fā)現(xiàn)每次發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫后氫氣濕度有略微下降趨勢,且我廠#1、#2機(jī)補(bǔ)氫均由同一氫站的同一管路提供,在補(bǔ)氫次數(shù)相當(dāng)?shù)那闆r下#1機(jī)氫氣濕度正常,可排除補(bǔ)氫因素對#2機(jī)氫氣濕度造成的影響。
3.4氫氣干燥器
我廠采用的氫氣干燥器是牡丹江市聯(lián)合電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的XFG-1F-1型氫氣干燥器,發(fā)電機(jī)內(nèi)濕氫氣在轉(zhuǎn)子兩端風(fēng)扇的作用下順序經(jīng)過:除濕裝置入口濕度計(jì)、油分離器、吸附式干燥器,氫氣進(jìn)入吸附式干燥器后,所含水分被干燥劑吸附,被干燥后的氫氣返回至發(fā)電機(jī)內(nèi)。當(dāng)活性氧化鋁吸收水分達(dá)到一定程度后,程序?qū)⑶兄猎偕^程,通過加熱使氧化鋁束縛的水分汽化,再通過存留氫氣的循環(huán)將水汽帶出,經(jīng)冷卻器冷卻后,水從疏水口排出,氫氣返回再生塔繼續(xù)循環(huán),干燥劑的再生效果對整個(gè)干燥器的干燥效果影響至關(guān)重要,再生后的冷凝水要及時(shí)排出。
經(jīng)檢查確認(rèn)氫氣干燥器冷卻水進(jìn)口閥W1、出口閥W2以及與氫氣系統(tǒng)相連的各個(gè)閥門均已開啟,氫氣干燥器界面正常,無故障指示,但在檢查過程中發(fā)現(xiàn)汽水分離器后的疏水罐幾乎無水分排出,懷疑冷卻器效果不佳,通過溫槍測量冷卻器冷卻水進(jìn)出口管道溫度高達(dá)37℃,而冷卻水由開式水提供,此溫度高于開式水進(jìn)、回水母管溫度(正常夏季進(jìn)水溫度為27℃,回水溫度30℃),初步懷疑氫氣干燥器冷卻水進(jìn)出口管道堵塞或冷卻器堵塞造成換熱不佳,影響氫氣中水分的冷凝分離效果,造成氫氣濕度偏高。
4.處理過程
為驗(yàn)證氫氣干燥器冷卻水進(jìn)出口管道或冷卻器存在堵塞,將氫氣干燥器冷卻水出口管道上壓力表卸下,出口冷卻水渾濁,水中存在固體雜質(zhì),水質(zhì)很差,排放一段時(shí)間后出口水質(zhì)有所改善,但氫氣濕度依舊未發(fā)生變化,在敲擊冷卻水進(jìn)口管道時(shí),出口水質(zhì)再次出現(xiàn)渾濁、雜質(zhì)的現(xiàn)象,因而可以確定氫氣干燥器冷卻水入口管道堵塞。
由于冷卻水入口管堵塞無法在線隔離處理,考慮到開式水回水溫度僅有30℃左右,壓力0.31MPa,可通過開式水回水反向流過氫氣干燥器冷卻器也可達(dá)到一定程度的冷卻效果。5月26日,我們將冷卻水進(jìn)出口手動門W1、W2關(guān)閉,將入口管道與冷卻器連接法蘭處分開,用一根軟管接至放水槽中,再開啟氫氣冷卻水出口手動門W2,可見開式水回水流經(jīng)冷卻器,再從入口軟管穩(wěn)定流出,水質(zhì)連續(xù)干凈。雖然冷卻水與氫氣同向流動,冷卻效果不如逆流冷卻,但發(fā)現(xiàn)氫氣濕度正在逐步下降,5月28日已降至-12℃左右,達(dá)到規(guī)程要求范圍內(nèi)。
5.總結(jié)及建議
(1)影響發(fā)電機(jī)氫氣濕度及純度的影響因素較多,在平常機(jī)組正常運(yùn)行過程中若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,應(yīng)逐條細(xì)致分析處理。
(2)通過認(rèn)真細(xì)致的分析排查,確定了#2機(jī)氫氣干燥器冷卻器冷卻水入口管道堵塞,冷卻水不暢造成干燥劑再生效果差導(dǎo)致氫氣濕度升高,通過冷卻水回水回流經(jīng)過冷卻器后進(jìn)入臨時(shí)排水管至排水槽,臨時(shí)處理后發(fā)現(xiàn)#2機(jī)氫氣濕度已經(jīng)達(dá)到了合格標(biāo)準(zhǔn),終于將氫氣濕度高這一威脅#2發(fā)電機(jī)安全運(yùn)行的重大隱患排除。
(3)由于此次采取的是臨時(shí)措施,未達(dá)到根治的效果,建議進(jìn)行氫氣干燥器冷卻器擴(kuò)容改造或定期清洗冷卻器工作,提高冷卻器換熱能力及干燥劑的再生效果。
(4)由于開式水由循環(huán)水供水,水質(zhì)較差,且循環(huán)水?dāng)M進(jìn)一步提高濃縮倍率,水質(zhì)會更差,為保證開式水的各用戶的通流正常,建議盡早投入開式水加藥(阻垢劑)系統(tǒng),目前我廠#1機(jī)開式水加藥管路已加裝但未投入,#2機(jī)還未改造,盡早改造并投入有利于開式水系統(tǒng)各用戶的正常運(yùn)行,保證機(jī)組的安全。
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