韓韶輝,劉冀強(qiáng),焦敬璽
(河北金隅鼎鑫水泥有限公司,河北 石家莊 050000)
我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,大量工業(yè)廢棄物隨之不斷產(chǎn)生,其中一部分屬于可燃廢棄物。而在傳統(tǒng)的水泥工業(yè)生產(chǎn)中,熟料燒成系統(tǒng)要消耗大量燃料煤炭;近幾年來,政府對(duì)水泥企業(yè)燃煤用量進(jìn)行限制,為了提前有效應(yīng)對(duì),使用工業(yè)廢棄物石油焦替代煤炭,不僅可以有效降低煤炭用量,還能為水泥企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供有力保障。
經(jīng)過查閱相關(guān)資料,石油焦作為水泥窯煅燒的替代燃料早就在許多水泥廠得到應(yīng)用,國(guó)外十多年前就有100%使用石油焦做燃料的新型干法水泥生產(chǎn)線。本文從對(duì)石油焦作為替代燃料的市場(chǎng)調(diào)研、政策、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)可行性等方面進(jìn)行了闡述;科學(xué)謀劃,按計(jì)劃進(jìn)行了“石油焦替代部分燃料煤炭”用于水泥生產(chǎn)的工業(yè)試驗(yàn),為爭(zhēng)取政府經(jīng)濟(jì)政策做準(zhǔn)備。通過上下通力配合、周密組織,穩(wěn)定完成了搭配石油焦粉磨、使用石油焦煅燒等技術(shù)環(huán)節(jié);驗(yàn)證了石油焦作為替代燃料的技術(shù)可行性;為應(yīng)對(duì)政府對(duì)燃煤用量控制提供生產(chǎn)保障,同時(shí)取得較大社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益;實(shí)現(xiàn)了年節(jié)約 15 % 原煤的可行性。
石油焦替代煤炭在水泥生產(chǎn)中的應(yīng)用,就此問題,咨詢了政府相關(guān)部門,并進(jìn)行了具體溝通,經(jīng)確認(rèn)石油焦做燃料替代煤炭在節(jié)能和環(huán)保政策上均是允許的。
此次工業(yè)試驗(yàn)分四組,石油焦分別以10.0%、15.0%、20.0%、25.0%摻入煤粉中,進(jìn)入煤磨進(jìn)行粉磨,在回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)完成煅燒。
為將來在各生產(chǎn)線上大規(guī)模使用石油焦提供依據(jù),本次工業(yè)試驗(yàn)在一條生產(chǎn)線上進(jìn)行,試驗(yàn)時(shí)間為12d左右。
由于石油焦揮發(fā)份遠(yuǎn)低于煤炭,且堆積密度比燃煤低15%左右,在石油焦與煤炭混合粉磨時(shí),因?yàn)閮煞N燃料的密度不一致,一次風(fēng)吹起過程中會(huì)將較輕的燃料首先帶走,這樣細(xì)度不合格的石油焦就會(huì)按照成品被選粉機(jī)選出。根據(jù)燃料的揮發(fā)份含量,單獨(dú)使用石油焦時(shí)細(xì)度要求 80μm 篩余≤3.0%、煤炭 80μm篩余9.0%±3.0%。因此混合粉磨時(shí)要根據(jù)摻量將燃料的細(xì)度控制得更細(xì)一些。
石油焦起燃慢,著火點(diǎn)較煤炭高100℃~200℃,且燃燒時(shí)對(duì)氧含量要求較高,否則燃燒速度會(huì)受影響,很容易會(huì)造成五級(jí)下料管、煙室溫度高或產(chǎn)生窯尾結(jié)圈等現(xiàn)象,所以在使用石油焦煅燒時(shí)需要格外注意做相應(yīng)調(diào)整。
因此,石油焦與煤炭混合粉磨時(shí),需在生產(chǎn)控制和工藝操作上嚴(yán)格把關(guān),逐步實(shí)現(xiàn)石油焦作為水泥窯的替代燃料在工藝技術(shù)上的可行性。
2017年4月份,進(jìn)廠石油焦三批,檢測(cè)灰分平均為1.55 %,而揮發(fā)份僅 10.59 %,但全硫和收到基低位熱值較高,分別達(dá)到 3.48 %、31.18 kJ/kg,具體檢測(cè)結(jié)果見表1、2。
表1 進(jìn)廠石油焦檢測(cè)結(jié)果
表2 石油焦灰分化學(xué)分析結(jié)果(%)
表3 進(jìn)廠煤炭工業(yè)分析及化學(xué)分析結(jié)果
經(jīng)此次技術(shù)攻關(guān)小組成員反復(fù)討論研究,充分考慮操作可行性和對(duì)產(chǎn)、質(zhì)量的影響,結(jié)合工藝操作的細(xì)節(jié)要求,石油焦分別以10.0%、15.0%、20.0%、25.0%摻入煤粉中,石油焦替代部分煤炭具體實(shí)施如下。
試驗(yàn)開始時(shí),加大取樣和檢驗(yàn)頻次,煤磨工藝操作要充分考慮石油焦和煤炭的質(zhì)量差異,各比例摻加階段試驗(yàn)3d,見表4。
從表4可見:石油焦摻量在10.0%時(shí),出磨煤粉灰分較未使用石油焦前降低0.45%,發(fā)熱量升高約500kJ/kg;隨著石油焦摻加比例的不斷增加,灰分階梯狀降低,發(fā)熱量則相應(yīng)升高;通過工藝操作結(jié)合兩種燃料的物理差異,及時(shí)有效調(diào)整用風(fēng)、溫度等工藝參數(shù),保證了細(xì)度等指標(biāo)未出現(xiàn)明顯波動(dòng);其它檢測(cè)項(xiàng)目未見明顯變化。
為了進(jìn)一步驗(yàn)證石油焦和煤的易磨性差異,試驗(yàn)安排對(duì)出磨煤粉0.08mm和0.045mm篩上和篩下物分別進(jìn)行煤工業(yè)分析檢測(cè),以確定石油焦和煤炭的粉磨情況,見表5。
從表5數(shù)據(jù)可見:0.08篩上灰分低、熱值高,比較接近石油焦質(zhì)量指標(biāo);0.08篩下和0.045篩下基本持平,質(zhì)量相當(dāng),可以初步判斷石油焦易磨性差于原煤。
窯系統(tǒng)使用摻有石油焦的煤粉進(jìn)行煅燒熟料,化驗(yàn)室為確保質(zhì)量控制的有效性,每30min對(duì)出窯熟料進(jìn)行取樣,檢測(cè)f-CaO、熒光分析和物理檢驗(yàn),見表6。
石油焦摻量在10.0%和15.0%時(shí),熟料質(zhì)量穩(wěn)定,3d、28d強(qiáng)度均完成較好,摻加到20.0%以后,熟料強(qiáng)度降低比較明顯,但未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)稠度、凝結(jié)時(shí)間等其它物理指標(biāo)造成影響。
表4 摻加石油焦后出磨煤粉檢測(cè)數(shù)據(jù)
表5 出磨煤粉篩上和篩下工業(yè)分析結(jié)果
表6 出窯熟料取樣檢驗(yàn)數(shù)據(jù)
(1)工藝操作方面。控制石油焦細(xì)度在合適范圍內(nèi),入窯生料成分和喂料量要穩(wěn)定;避免燒成帶溫度過高,提高二次風(fēng)和三次風(fēng)溫度,降低窯尾煙室溫度;控制窯內(nèi)氣氛,避免窯尾結(jié)皮,提高窯速,薄料快燒。
(2)石油焦易磨性正如資料所述,差于原煤;與混合粉磨時(shí)間,注意煤磨系統(tǒng)工藝調(diào)整,保證細(xì)度合適。
(3)摻加15.0%石油焦替代煤炭,通過煅燒,熟料各指標(biāo)均可以滿足要求,用量增加時(shí)會(huì)影響強(qiáng)度。通過本次工業(yè)試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了年節(jié)約15.0%煤炭的技術(shù)可行性。但從資料查閱,石油焦的比例可以增加,需進(jìn)一步從質(zhì)量控制和工藝調(diào)整方面,研究討論,逐步驗(yàn)證。
石油焦替代原煤在水泥生產(chǎn)中的應(yīng)用,不僅可以提質(zhì)、挖潛、增效,同時(shí)也可以更好保護(hù)綠水青山、保護(hù)自然資源,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。