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      衛(wèi)生潔具低溫泥漿的研制

      2018-08-15 09:19:18
      陶瓷 2018年5期
      關鍵詞:衛(wèi)生潔具衛(wèi)生陶瓷長石

      林 毅

      (廣東翔華科技股份有限公司 廣東 潮州 515646)

      前言

      隨著我國陶瓷產能的迅速擴張,陶瓷原料市場出現了供應緊張的局面,部分地區(qū)原料的價格漲幅較大,作為傳統制造業(yè)的陶瓷產業(yè),“高產量、高能耗、低效益”的困境,使行業(yè)發(fā)展面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。陶瓷行業(yè)只有通過新技術、新工藝,對陶瓷工業(yè)的生產過程進行改造,降低能耗才能最大程度地節(jié)約能源。

      潮州制造陶瓷的生產歷史悠久,是中國陶瓷文化的發(fā)源地之一。改革開放以來,潮州已成為全國最大的日用陶瓷、工藝美術陶瓷和衛(wèi)生陶瓷的生產和出口產區(qū)。它不僅是全國陶瓷出口量最大的產區(qū),還是全國最具活力和發(fā)展的陶瓷產區(qū)之一。2004年4月12日,中國輕工業(yè)聯會、中國陶瓷工業(yè)協會授予潮州市“中國瓷都”稱號。目前潮州陶瓷企業(yè)95%以上是民營企業(yè),是全球陶瓷創(chuàng)新最快,品種最多,最具活力和發(fā)展最快的產區(qū)之一。隨著我國陶瓷產能的迅速擴張,陶瓷原料市場出現供應緊張局面。一方面,部分地區(qū)原料價格漲幅較大;另一方面,由于國際原油市場價格的持續(xù)上漲,直接帶動國內燃料油價上漲。陶瓷行業(yè)價格的競爭,持續(xù)高漲的成本壓力,致使陶瓷企業(yè)整體盈利能力明顯下降。

      為了使衛(wèi)生潔具產品在寒冷的冬天不爆裂,控制吸水率及燒成溫度十分重要,一般燒成溫度要達到1 250~1 300 ℃,如能研制出能適合的吸水率、生產強度及各項指標,且溫度控制在1 200 ℃以下的泥漿,將會大大降低能耗和生產成本,從而可以提高企業(yè)的經濟效益。

      自2008年開始,我們就開始投入衛(wèi)生潔具低溫泥漿的研制。經過幾年的研發(fā)和努力,通過對實驗室配方的調整、試片的試制、小試的生產、成品的試產,現已將泥漿配方的燒成溫度控制在1 190 ℃,吸水率達到國家標準GB 6952-2015的要求在0.5%以下,同時保證產品性能指標合格。

      1 配方試驗

      1.1 生產原料的確定

      因考慮到生產成本及充分利用潮州本土資源,在配方研發(fā)上我們主要采用潮州本土資源原料,如長石、高嶺土、粘土、黑泥、淘洗泥等,少量外地產原料,如絹云母、葉蠟石、燒滑石,其主要化學成分如表1所示。

      表1 原料的化學成分(質量%)

      1.2 與釉料的配合優(yōu)化

      在試制過程中,我們注意到釉料的膨脹系數較小,坯釉匹配不合適,可通過增加滑石的加入量,降低膨脹系數,不僅解決了坯釉匹配的問題,同時滑石對降低燒成溫度也有幫助,從而達到坯釉的匹配優(yōu)化。

      1.3 試片檢測

      1.3.1 試片的制作與規(guī)格

      我們在試制過程中,采用石膏模型注漿分別制作了長度為200 mm,寬度為35 mm,厚度為13 mm的試條和長度為130 mm,寬度為90 mm,厚度為13 mm的試片。

      1.3.2 試驗條件與過程

      注漿制作的試條經干燥后(100~120 ℃干燥4 h),測量其干燥收縮率,然后送入窯爐燒成(燒成條件與大生產一致),再檢測燒成收縮率和總收縮率,并用于測定吸水率和抗彎強度。將制作的試片,在干燥后上釉(釉層厚度與大生產一致),然后送入窯爐燒成,將燒制好的試片,按照國家標準GB 6952-2015《衛(wèi)生陶瓷》的規(guī)定,檢測其坯釉抗龜裂性。

      1.4 試驗結果

      衛(wèi)生陶瓷低溫泥漿配方的試驗結果見表2。

      表2 試驗結果

      1.5 試制過程

      我們在確定研制低溫配方后,先進行了增加長石加入量的試驗。試驗結果顯示,燒成溫度降低,吸水率也達到標準要求,但是這時泥漿塑性變差,工人操作困難。我們通過增加黑泥、淘洗泥等軟質原料,使泥漿塑性提高,較好地解決了此問題。另外,如果只單純增加長石的加入量,將導致坯體熱穩(wěn)定性變差,產品易風驚,通過引入滑石,可較好地解決問題。在整個試制過程中,我們進行了幾十次小型試驗,容易達到了要求,但中試過程則較難,我們前后進行了10多次試驗。

      投入大生產后,我們也沒有一步到位的進行,而是采取了分次實施過程,較為平穩(wěn)地解決了問題。

      2 配方的確定

      按照傳統的思維方式,為了降低燒成溫度,我們若要增加熔劑的含量,就必須增加瘠性原料長石的含量,但這樣泥漿的塑性就會降低,導致工人的操作困難。我們通過調整思路,減少葉臘石,絹云母等半瘠性料,用長石代替,這樣雖然可以降低溫度,但塑性稍差,再增加陶洗泥、黑泥等軟質料,導致流動性較差。為了提高泥漿成形的可塑性,同時引入了滑石原料,可以降低溫度,提高坯體熱穩(wěn)定性,不使燒成過程中產生新的問題。舊配方和新配方對比如表3所示。

      表3 新、舊配方的化學組成(質量%)

      3 泥漿的生產及工藝參數

      3.1 生產流程

      3.2 泥漿產業(yè)化生產(見表4)

      表4 煉泥主要用設備

      制泥:加入44%的水,球磨時間為16 h,出磨時每一磨都必須進行檢測,各項指標合格后方可投入使用。

      3.3 工藝參數

      泥漿容重:1.74~1.76 g/mL;250目篩余≤2.0%;吸漿速度:5.0~5.6 mm/h;干燥收縮:3.4%~3.8%;燒成收縮:8.2%~8.6%; 燒成溫度:1 190 ℃;燒成周期:17~19 h;吸水率≤0.5%;觸變性:10~30;泥漿流動性:270~310 s;可塑性:滿足一次成形連體要求。

      3.4 燒成曲線對比

      潮州衛(wèi)浴行業(yè)舊配方的燒成曲線和新配方的燒成曲線分別如圖1和圖2所示。

      4 關鍵技術及創(chuàng)新

      如何解決低溫高強度是本項目的關鍵技術。相比較于傳統的長石、石英、粘土類配方,第一個改變就是完全不使用石英原料,而用少量的絹云母、葉臘石類礦物代替,這樣可以提高泥漿成形的可塑性。第二個改變是引入滑石代替長石,滑石的助熔作用遠高于長石,同時還可降低坯體的熱膨脹系數。而減少的長石用量就可用粘土來代替,這樣可以進一步提高泥漿成形的可塑性。

      表5 配料表(以一球磨裝干料9 t位單位)(t)

      圖1 新配方燒成曲線圖

      圖2 潮州衛(wèi)浴行業(yè)配方燒成曲線

      圖3 坯料配方改進方向

      通過調整坯料配方,雖然降低了燒成溫度,但塑性沒有降低,可確保沒有增加工人操作難度。

      目前,國內生產衛(wèi)生陶瓷的廠家,其配方多為傳統的長石、石英、粘土配合而成,工人操作難度大,對工人的技術水平要求高,長石、石英這兩類原料,沒有可塑性,要完全依靠粘土(如黑泥)提供塑性,若單黑泥添加量多,吸漿速度就很慢;反之,黑泥添加少了,塑性又差,對生產大件產品很困難。

      我們則在配方中完全不使用石英原料,添加了本地淘洗泥,輔助加了少量的絹云母、葉臘石類等材料,完成了配方的調試。既降低了燒結溫度,又不影響產品的強度,保障產品各項指標符合國家標準GB 6952-2015《衛(wèi)生陶瓷》的要求。

      5 總體性能指標與國內外先進技術的比較及技術成熟度

      衛(wèi)生潔具低溫燒成泥漿項目研制,總體性能指標符合國家標準GB 6952-2015《衛(wèi)生陶瓷》的各項要求。燒成溫度控制在1 190 ℃以下,產品吸水率控制在0.3%。國內外同類產品燒成溫度在1 250~1 300 ℃,吸水率按國家標準GB 6952-2015《衛(wèi)生陶瓷》要求為0.5%。

      經過幾年的研制,整個生產過程工藝性能穩(wěn)定,產品外觀規(guī)整度、光亮度及洗涮、隔臭功能都優(yōu)于其他廠家同類產品,達到了國內同類產品的先進水平。

      低溫高強度的泥漿配方,吸水率和燒成溫度的控制,保障了衛(wèi)生潔具產品能適應寒冷的冬天不爆裂。自2008年我公司投入研制以來,未見有關資料或相關報導。為了使該技術更廣泛的推廣與應用,我們已將此配方的泥漿全面替代原來的配方,已取得了一定的經濟效益。

      6 對社會經濟發(fā)展和科技進步的意義

      本項目的研制成功,大大節(jié)約了原料成本和能源消耗成本,具體測算如下:

      1)節(jié)約原料成本。按現有潮州重要衛(wèi)生潔具產區(qū)的泥漿300元/t計,我公司研制的泥漿目前約200元/t,可節(jié)約30%,成本按現有每年消耗34 800 t泥漿計算,年可節(jié)約348萬元。

      2)節(jié)約能耗成本。新研發(fā)的泥漿燒成溫度在1 190 ℃,比現有燒成溫度1 250 ℃降低了60 ℃。一條260 m3隧道窯耗用天然氣量為220 m3/h,新研發(fā)的泥漿燒成溫度控制在1 190 ℃,同樣的隧道窯耗用天然氣量為180 m3/h。可節(jié)省耗氣量20%。按現有公司每日耗用天然氣8 t,全年按300 d計,年可節(jié)約天然氣480 t,每噸天然氣按6 500元計算,全年可節(jié)省能耗312萬元。

      3)原料成本及能耗成本兩次合計年可節(jié)約660萬元。潮州現有衛(wèi)浴廠家1 000家,年產衛(wèi)生陶瓷產品達9 000多萬件,已達到100多億元的產值,如能在整個潮州產區(qū)推廣應用,年可節(jié)約近10億元的成本,可節(jié)約天然氣90 000 t,符合我國現階段“節(jié)能降耗”的產業(yè)政策,對促進社會經濟的發(fā)展和科技進步具有重大意義。

      7 推廣應用的條件及前景

      本研究成果主要適應于衛(wèi)生潔具生產企業(yè),不涉及成形工藝及窯爐設備。目前潮州衛(wèi)生陶瓷廠家除了少數幾家大型企業(yè)自產泥漿外,大多數企業(yè)依靠瓷泥廠供應泥漿,廣泛應用推廣的可能性較大,低溫泥漿經過3年的反復調試,穩(wěn)定性強、成本低、產品規(guī)整度、光亮度及各項功能均符合國標要求,并已實現規(guī)模生產。

      潮州是全國衛(wèi)生陶瓷的主要產區(qū),也是全世界衛(wèi)浴出口的重要產業(yè)基地,衛(wèi)浴產銷量占據全國的半壁江山。而在產量方面的優(yōu)勢受河南長葛產區(qū)的影響,品牌美譽度上不及一些佛山品牌,總體較為保守。如在潮州產區(qū)廣泛應用低溫泥漿,則可增強潮州衛(wèi)浴總體的競爭力。而衛(wèi)生潔具行業(yè)涉及國計民生,市場需求量大,本項目的應用推廣符合國家的節(jié)能政策,發(fā)展前景廣闊。

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