毛紅安,李海明
(陜西汽車集團有限責任公司,陜西 西安 710200)
電源總開關根據(jù)其結(jié)構(gòu)可分為機械式、扳柄式、旋轉(zhuǎn)式、電磁式。電磁式為控制開關接通電磁線圈回路,利用電磁吸力將動觸點與靜觸點連接,從而將整車電器負載與整車電源接通;機械式為用人力扳動開關手柄將動觸點與靜觸點連接,接通整車電源。
電源總開關的可靠性直接影響著整車的使用性能,當整車電路發(fā)生故障時(短路、起火等)不能及時切斷整車電源,造成整車燒毀、人身傷害等惡性事件發(fā)生,嚴重影響車輛安全性能。
通過對失效件機械式操作力矩及耐久性試驗分析,故障模式診斷為扳柄斷裂、觸點燒蝕、內(nèi)部進水、變形。
圖1 故障示意圖
圖2 機械式操作力矩及耐久試驗
表1
2.1.1 內(nèi)部進水故障分析
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組成分析,有以下幾個位置可能進水:
圖3 進水示意圖
經(jīng)過試驗驗證,水通過兩個螺釘?shù)穆菁y進入,密封墊高度(1.6+0.1mm)不足,紅色印痕不清晰,且密封有斷點,密封性不能滿足實際需要。
圖4 防水試驗圖
2.1.2 扳柄斷裂故障分析
扳柄外殼理化檢測
1)材質(zhì)檢測:通過紅外光譜檢測,外殼主體材質(zhì)為:PBT,符合圖紙要求。
2)斷面宏觀形貌:
斷面宏觀形貌見圖5, 為力矩較大、應力較集中部位,斷面呈現(xiàn)脆性斷裂狀態(tài),另外斷面有部分缺陷,氣孔,見圖5。
圖5 斷面宏觀形貌
3)分析結(jié)論
外殼材料選用不當:外殼為PBT(剛性材質(zhì))阻燃材料,優(yōu)點:耐高溫(因產(chǎn)品工作電流較大,長時間接通會產(chǎn)生高溫);缺點:韌性差,易斷裂(特別是加入阻燃劑后)。設計時,沒有對外殼容易受力處的強度進行加固,不能滿足實際需要。
圖6 扳柄結(jié)構(gòu)圖
2.1.3 觸點燒蝕故障分析
1)開關的觸點外觀形貌:
送檢的三家失效電源總開關的觸點外觀形貌見下圖。A產(chǎn)品開關觸點變色且外表面有銅綠,B開關觸點未發(fā)生變色,C開關觸點變色但無銅綠。
2)開關的觸點材質(zhì)檢測見下表:
表2
3)分析結(jié)論
壓緊彈簧設計不合理:材料為琴鋼絲,彈簧力較小,觸點接觸壓力小,造成電壓降(拉弧)增大,觸點燒蝕加快,無法滿足實際需要;接觸螺釘材料選用不當:純銅棒,表面鍍銀厚度≥20μm。接觸鉚釘材料選用不當:純銅棒,表面鍍銀厚度≥20μm;產(chǎn)品標稱電壓24V,額定電流250A,動、靜觸點材料選擇時,盡量選用同一種材料。因不同材料的導電率不一,長時間工作會造成觸點脫落。
通過結(jié)構(gòu)的試驗分析研究,確定以下可靠性提升方案:
1)內(nèi)部進水優(yōu)化方案
密封墊的厚度由1.6+0.1mm改為2+0.2mm;修改手柄和外殼模具,增加 O型密封圈;通過鹽霧試驗及防水等級 IP65試驗對產(chǎn)品解析,沒有發(fā)現(xiàn)進水痕跡,試驗合格,能滿足實際需要。
圖7 試驗后未進水示意圖
2)扳柄斷裂優(yōu)化方案
外殼修模,增加R1的圓弧過渡,增加加強筋。
圖8 外殼結(jié)構(gòu)示意圖
3)觸點燒蝕優(yōu)化方案
重新設計壓緊彈簧、接觸鉚釘材料由純銅棒鍍銀改為銀氧化錫、接觸螺釘材料由純銅棒鍍銀改為銀氧化錫,并通過了50000耐久試驗(檢測方法及技術要求:將樣品正確的安裝在電源總開關耐久試驗臺上,施加100A的額定負載,進行50000 次的耐久試驗,試驗中、試驗后應能正常工作,其壓降不得大于100mV)。
表3 耐久試驗前數(shù)據(jù)
表4 耐久試驗后數(shù)據(jù)
圖8 改進前后示意圖
通過對失效件耐久試驗、防水試驗等方面的研究,對試驗數(shù)據(jù)及失效數(shù)據(jù)統(tǒng)計研究,就其電源總開關的防水結(jié)構(gòu)、觸點材質(zhì)、外殼材料等方面提出了故障診斷及優(yōu)化方案,有效解決了商用車電源總開關常見故障問題,可作為電源總開關設計及故障排查的參考依據(jù)。