武 威
煤礦開采中,以往進(jìn)行裝車操作過程多采用人工控制的方式完成操作,作業(yè)人員根據(jù)電子軌道衡的讀數(shù)值手動(dòng)控制給煤機(jī)、皮帶運(yùn)輸設(shè)備以及絞車等,從而達(dá)到定量裝煤的目的。因?yàn)樵谘b煤時(shí)采用的是人為控制方法,因此在裝車過程中存在著相對(duì)嚴(yán)重的超載或者虧載問題,而且裝車的速度較慢,整個(gè)操作流程較為復(fù)雜,人工作業(yè)強(qiáng)度較大,作業(yè)環(huán)境也較為惡劣,這樣不僅會(huì)使得煤礦企業(yè)面臨一定的經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)也會(huì)嚴(yán)重影響到作業(yè)人員身體健康[1]。所以,煤礦裝車系統(tǒng)的自動(dòng)化程度會(huì)對(duì)煤炭裝車工作效率以及精度造成嚴(yán)重影響,同時(shí)也會(huì)對(duì)煤礦生產(chǎn)效率以及生產(chǎn)效益帶來較大影響。因此,非常必要針對(duì)煤礦裝車系統(tǒng)加以控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化裝車作業(yè),對(duì)煤炭裝車加以監(jiān)控,確保裝車的精度以及效率均得以有效提升,為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益,也推動(dòng)企業(yè)的自動(dòng)化發(fā)展[2]。
煤炭自動(dòng)裝車系統(tǒng)包含有煤倉(cāng)裝置、給煤機(jī)設(shè)備、皮帶設(shè)備、絞車設(shè)備以及皮帶秤裝置等,具體組成見圖1。
圖1 煤炭自動(dòng)裝車系統(tǒng)各部分組成
在煤炭裝車過程中,車廂按照特定順序依次運(yùn)行至煤倉(cāng)的下方,當(dāng)車廂停到了軌道衡之上,系統(tǒng)便會(huì)輸出相應(yīng)的控制命令,將輸送設(shè)備以及給煤設(shè)備開啟,并且利用膠帶秤對(duì)煤流的流量加以檢測(cè)。在車廂裝煤達(dá)到特定數(shù)量之后,此時(shí)便會(huì)發(fā)出指令,轉(zhuǎn)變溜煤槽的擋板方向,確保煤炭能夠進(jìn)入至后續(xù)車廂之中,確保煤炭能夠順利通過車廂間的車節(jié)部位,再啟動(dòng)絞車,完成后續(xù)車廂的裝煤工作[3]。在對(duì)最后車廂進(jìn)行裝煤作業(yè)時(shí),采取定重或者定時(shí)的方式關(guān)閉輸送設(shè)備以及給煤設(shè)備,同時(shí)將溜煤槽裝置收回。煤炭自動(dòng)化裝煤系統(tǒng)運(yùn)行流程示意圖如圖2所示。
圖2 煤炭自動(dòng)化裝煤系統(tǒng)運(yùn)行流程示意圖
自動(dòng)裝車系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)下列功能:
要能夠全面的監(jiān)測(cè)輸送設(shè)備、煤倉(cāng)裝置以及給煤設(shè)備各項(xiàng)參數(shù),為系統(tǒng)的有效控制以及調(diào)度提供可靠依據(jù)。對(duì)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控以及調(diào)度時(shí),都要能夠在集控室之中完成,確保系統(tǒng)的管控一體化。加裝視頻監(jiān)控裝置,對(duì)整個(gè)裝車過程進(jìn)行直接的監(jiān)控,確保裝車的安全性。系統(tǒng)之中不同設(shè)備應(yīng)擁有連鎖關(guān)系,也就是要保證系統(tǒng)在啟動(dòng)、停運(yùn)以及發(fā)生故障情況下急停均要依據(jù)相應(yīng)流程完成。所有現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備均應(yīng)當(dāng)可以實(shí)現(xiàn)不同的控制方式,即可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制、手動(dòng)控制以及就地控制。
PLC裝置在煤礦自動(dòng)化控制之中應(yīng)用非常廣,將其作為自動(dòng)裝車系統(tǒng)的主控裝置,可以確保系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)不同的功能需求。煤炭自動(dòng)裝車系統(tǒng)的性能以及任務(wù)基本上都是通過對(duì)開關(guān)量的控制實(shí)現(xiàn)的,也有部分是通過模擬量控制實(shí)現(xiàn)的,所以,在選用PLC裝置的過程中,要確保PLC裝置應(yīng)當(dāng)具備A/D轉(zhuǎn)換的模擬量輸入模塊,同時(shí)還要具備D/A轉(zhuǎn)換的模擬量輸出模塊,此次所選用的PLC裝置型號(hào)為S7-300型PLC裝置[4]。S7-300型PLC裝置具有較易擴(kuò)展的性能,而且其通信能力相對(duì)強(qiáng),可以更加容易達(dá)到分布式結(jié)構(gòu)的要求。在選擇CPU時(shí),經(jīng)過全面的考察,采用對(duì)于二進(jìn)制以及浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算擁有相對(duì)強(qiáng)處理能力的CPU315-2DP型,該類型CPU具備PROFBUSDP主站以及從站接口,并且適宜應(yīng)用在一些較大規(guī)模的I/O配置系統(tǒng)之中。
在煤炭自動(dòng)裝車系統(tǒng)之中,需要監(jiān)控的參數(shù)包含有:借助于料位計(jì)針對(duì)不同煤倉(cāng)之中煤量加以監(jiān)控,同時(shí)也對(duì)給煤設(shè)備加以監(jiān)控,對(duì)給煤機(jī)電機(jī)裝置繞組溫度值、定子溫度值以及軸承溫度值加以監(jiān)測(cè)。電機(jī)配電系統(tǒng)還需要實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)主回路電壓值、控制回路電壓值以及工作電流值等,同時(shí)要求要把檢測(cè)所得數(shù)據(jù)利用RS-485接口輸送到PLC裝置之中。能夠借助于集控系統(tǒng)之中電信號(hào)全面的對(duì)給煤設(shè)備、皮帶設(shè)備以及絞車裝置等加以監(jiān)控。確保軌道衡以及皮帶秤可以精準(zhǔn)的對(duì)煤炭進(jìn)行稱量,同時(shí)利用傳感裝置以及PLC裝置等完成各種數(shù)據(jù)信息的快速、精準(zhǔn)傳輸[5]。
給煤機(jī)裝置包含有機(jī)架結(jié)構(gòu)、給煤槽部件、漏斗閘門部件以及托輥部件等。在給煤機(jī)的電動(dòng)機(jī)裝置啟動(dòng)之后,會(huì)通過聯(lián)軸器裝置、減速器裝置以及曲柄連桿裝置對(duì)底板進(jìn)行拖動(dòng),確保底板能夠在托輥之上完成直線的往復(fù)運(yùn)動(dòng),從而可以確保把煤炭能夠更加均勻的裝卸至輸送設(shè)備之中。給煤機(jī)設(shè)備之中通常會(huì)有兩種形式,一種攜帶有調(diào)節(jié)閥門,另一種則未攜帶調(diào)節(jié)閥門。PLC控制柜可以借助于數(shù)字量輸入模塊,全面采集給煤機(jī)設(shè)備各種參數(shù)數(shù)據(jù),然后通過特定的程序運(yùn)算之后,相應(yīng)的控制命令對(duì)采煤機(jī)各項(xiàng)操作進(jìn)行控制。
該系統(tǒng)之中的裝車閘門為電動(dòng)閘門,對(duì)閘門的轉(zhuǎn)動(dòng)信號(hào)、電氣保護(hù)信號(hào)以及限位限號(hào)收集之后,將信號(hào)輸送到PLC裝置之中,此時(shí)PLC裝置便能夠結(jié)合信號(hào)數(shù)據(jù),經(jīng)過特定運(yùn)算處理之后,根據(jù)運(yùn)算結(jié)果輸出控制命令,對(duì)閘門的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)以及制動(dòng)等進(jìn)行實(shí)時(shí)控制[6]。
在煤炭裝車系統(tǒng)之中,輸送設(shè)備是非常重要的設(shè)備,輸送設(shè)備的結(jié)構(gòu)以及原理也相對(duì)復(fù)雜,在收集輸送信號(hào)的過程中也較為困難以及復(fù)雜,不僅要求要收集輸送設(shè)備的電機(jī)運(yùn)行速率信號(hào)、溫度信號(hào)等信號(hào),同時(shí)還要求要對(duì)一級(jí)跑偏故障、二級(jí)跑偏故障、打滑故障、堆煤故障以及斷路器信號(hào)等多種信號(hào)進(jìn)行收集與處理,在完成數(shù)據(jù)收集之后,利用數(shù)字量輸入模塊將相關(guān)數(shù)據(jù)信息輸入至CPU裝置之中,PLC控制裝置依照相應(yīng)的結(jié)果輸出控制指令,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸送設(shè)備的有效控制。
依照煤礦裝車的具體效果,根據(jù)煤炭在不同車廂之中具體的堆形畫出相應(yīng)曲線,來表現(xiàn)不同裝車方式下的均勻度。其中人工操作系統(tǒng)裝車效果和自動(dòng)裝車系統(tǒng)裝車效果如圖3與圖4所示。通過圖3之中的曲線可以得出,采用人工裝車系統(tǒng)情況下,作業(yè)人員往往為了確保煤炭能夠完全裝入車廂之中,習(xí)慣在裝車初始階段盡量多裝煤炭,導(dǎo)致了裝車的不均勻性,以“前多后少”問題較為常見[7]。通過圖4能夠得出,采用自動(dòng)裝車系統(tǒng)情況下,裝車曲線相對(duì)較為平滑,而且整個(gè)裝載過程也相對(duì)均勻,并且通過現(xiàn)場(chǎng)的觀察,巨大多數(shù)車廂均觀察不到起伏現(xiàn)象。
圖3 手動(dòng)裝車堆形曲線示意圖
圖4 自動(dòng)裝車堆形曲線示意圖
在利用自動(dòng)裝車系統(tǒng)完成煤炭裝車作業(yè)的過程中,不僅確保車廂裝載的更為均勻,并且車廂的裝載數(shù)量同樣也可以被控制在要求范圍之內(nèi),確保不同車廂一般情況下欠載50 kg~100 kg左右,而且不會(huì)出現(xiàn)超載問題,也不會(huì)出現(xiàn)車廂未裝滿而提前下軌道衡的問題,而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)主要就是依靠的精準(zhǔn)裝載以及定位功能。對(duì)某次車廂裝煤的具體裝載量進(jìn)行了測(cè)試,裝載量的設(shè)定值為49 992 kg,裝載完成后測(cè)量總的裝載量為49 909 kg,欠載量為83 kg,這也說明了采用自動(dòng)化裝車系統(tǒng)之后裝載精度相對(duì)較高。具體測(cè)量數(shù)據(jù)見表1。
表1 車廂裝載量測(cè)量數(shù)據(jù)
從表1可看出,采用自動(dòng)化裝車系統(tǒng)之后,在裝煤過程中,出現(xiàn)的誤差均較小,而且從車廂整體誤差來看,誤差更低,這也說明了自動(dòng)化裝車系統(tǒng)擁有較高的精準(zhǔn)性。
采用煤炭自動(dòng)化裝車系統(tǒng)之后,不僅裝車的重量能夠得到有效控制,確保不會(huì)出現(xiàn)超載問題,使得裝車更為均勻。另外,采用煤炭自動(dòng)化裝車系統(tǒng)還能夠有效的節(jié)省裝車時(shí)間,減少裝車人員的數(shù)量,增加裝車量,可以顯著提升裝車效率[8]。煤炭自動(dòng)化裝車系統(tǒng)應(yīng)用前后的裝車效率對(duì)比如表2所示。
表2 煤炭自動(dòng)化裝車系統(tǒng)應(yīng)用前后的裝車效率對(duì)比
通過傳統(tǒng)煤炭裝車方式和煤炭自動(dòng)化的對(duì)比分析可知,采用煤炭自動(dòng)化裝車系統(tǒng)之后,更加凸顯了自動(dòng)化裝車作業(yè)的便捷性,確保了裝車數(shù)量更為精準(zhǔn),還能夠顯著提升裝車效率。而且,在煤炭自動(dòng)裝車系統(tǒng)之中,PLC裝置不僅可全面地對(duì)裝車系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控,確保系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)上位機(jī)裝置還可自動(dòng)生成報(bào)表,實(shí)時(shí)顯示監(jiān)控信息,為煤礦實(shí)現(xiàn)信息化管理奠定了良好的基礎(chǔ)保障。