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      基于FX3U-32MR型PLC的觸摸屏機械手控制系統(tǒng)設(shè)計*

      2018-08-03 01:49:22江子敬劉煥牢蘇妙靜周磊磊
      機電工程技術(shù) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:原點手動機械手

      江子敬,劉煥牢,蘇妙靜,周磊磊

      (廣東海洋大學(xué)機械與動力工程學(xué)院,廣東湛江 524088)

      0 引言

      在目前的工業(yè)生產(chǎn)線應(yīng)用中,機械手越來越受到重視,因為它不同于人工,它能不停歇的一直運動,而且使用靈活方便,能完成各式各樣的任務(wù),能把人從一些簡單重復(fù)或者相對復(fù)雜的工作中解放出來,更重要的是,機械手的存在,能提高產(chǎn)品的效率,省時又省事[1]。人的手臂能完成的一些動作,機械手基本上也都能完成甚至是更好的完成。它的動作過程,只需要按照規(guī)定編程,就能實現(xiàn)各種預(yù)定的動作。運用可編程控制器PLC進行程序的編制,其編程簡單,調(diào)試相對容易且方便安裝維護,目前已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用[2-3]。本設(shè)計最終選用三菱FX3U系列PLC,其性能相對較好,能更好地完成所需的控制任務(wù),但是由于PLC可視化較弱,增加觸摸屏,可以結(jié)合兩者的優(yōu)點,其操作簡單以及界面友好,并能減少PLC所需的I/O點數(shù),增強了控制系統(tǒng)的整體效果[4-5]。

      1 工作過程和控制要求

      如圖1是機械手結(jié)構(gòu)示意圖,其主要任務(wù)是將物件從工作臺A搬運至工作臺B,其中該機械手三軸傳動單元均由伺服電機來驅(qū)動,機械手的夾緊或放松由一個單線圈電磁閥控制,線圈通電時,機械手夾緊動作,斷電時松開動作,并在電機與傳動部件之間放置減速裝置,由兩個移動軸、一個轉(zhuǎn)動軸來完成末端執(zhí)行器的空間運動[6]。設(shè)定原點位置為:機械手位于上升極限位,縮回極限位,右轉(zhuǎn)極限位且機械爪處于松開狀態(tài)。其工作過程為:

      原點→伸出→下降→夾緊→上升→縮回→左轉(zhuǎn)→下降→松開→上升→右轉(zhuǎn)→原點

      圖1 機械手結(jié)構(gòu)示意圖

      該機械手的工作方式有原點回歸、手動、單步、單周期和自動運行五種模式,對于每種模式都需要有詳細的設(shè)計,當(dāng)工件在A位置時,機械手收到信號后,從原點位置開始按控制順序移動并夾取工件到B位置,為了能更好地對控制系統(tǒng)調(diào)試,檢查每個控制過程的狀態(tài),其他幾個模式的設(shè)計也顯得很有必要。

      2 硬件設(shè)計

      2.1 機械手的硬件組成

      系統(tǒng)的主要組成部分如下:運動控制模塊(控制器)、驅(qū)動模塊(伺服驅(qū)動器)、執(zhí)行機構(gòu)(機械部件)、傳感器模塊、觸摸屏等。本設(shè)計的搬運機械手的自由度有:上下運動單元(豎直軸)、旋轉(zhuǎn)運動單元(旋轉(zhuǎn)軸)、伸縮運動單元(水平軸),共同完成末端執(zhí)行器的搬運作業(yè)。

      2.2 PLC的選型及I/O口分配

      通過控制的需要,輸入輸出點的個數(shù)以及分配都需要明確,在本設(shè)計中,由于應(yīng)用了觸摸屏,故輸入點個數(shù)只有6個,輸出點個數(shù)是7個,特殊輔助繼電器有17個。在I/O接口的選擇上,要注意留有一定的余量,一般來說是不超過最大I/O點的85%?;诖丝紤],故選擇了三菱FX3U系列的PLC,選擇的型號為:FX3U-32MR。此PLC能很好地滿足控制要求,且性能較好。機械手具體的輸入輸出分配與觸摸屏軟元件分配如表1所示。

      表1 I/O分配表

      3 軟件設(shè)計

      3.1 PLC的程序設(shè)計

      根據(jù)系統(tǒng)的控制要求,采用模塊化編程方法來設(shè)計PLC程序,本控制系統(tǒng)中有五種工作方式,通過分析這五種工作方式的控制要求,就會發(fā)現(xiàn)單步、單周期和自動工作方式的控制過程是一樣的,都是系統(tǒng)的運行控制,只不過控制方式不同而已,故把這三種工作方式合在一起編程,那么實際上需要編程的是手動程序、原點回歸程序、自動程序以及用于他們之間切換的公用程序,多設(shè)計了緊急處理程序的編程,這可以讓系統(tǒng)安全性提高。本程序的設(shè)計采用PLC的狀態(tài)初始化指令I(lǐng)ST和步進指令STL結(jié)合編程,使用IST指令必須要有滿足指令所要求的外部接線規(guī)定以及內(nèi)部軟元件應(yīng)用條件,這樣對于該指令才能完成所需的控制功能。而且由于使用了這個指令,可以節(jié)約設(shè)計的時間[7]。

      3.2 各部分程序的編程

      3.2.1 緊急停止處理程序

      當(dāng)系統(tǒng)執(zhí)行到某狀態(tài)需要緊急停止或其他突發(fā)狀況需要及時停止時,可運用此程序進行緊急停止,不過也需要了解的是,這個緊急停止程序不是外部電源的停止,僅僅是內(nèi)部斷開一切的輸出觸點,其具體程序如圖2所示。

      圖2 緊急處理程序

      3.2.2 公用程序

      作用是手動程序、原點回歸程序以及自動程序三者之間的轉(zhuǎn)換,其具體程序如圖3所示。

      圖3 公用程序

      圖4 手動程序SFC

      3.2.3 手動程序

      用于控制機械手的各個執(zhí)行器的單獨接通和斷開,如機械手的上升、下降、伸出、縮回、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)、夾緊和放松??稍囼灨鱾€部分能否完成控制要求。在手動程序中,在相反的運動中設(shè)計了必要的互鎖,如上升與下降之間,伸出與縮回之間,左轉(zhuǎn)與右轉(zhuǎn)之間,以使控制過程更加安全可靠。其手動程序的順序功能圖SFC如圖4所示,其梯形圖如圖5所示。

      圖5 手動程序梯形圖

      圖6 原點回歸SFC

      3.2.4 原點回歸程序

      原點是機械手的初始機械位置,在本設(shè)計中,原點由上升、縮回和右轉(zhuǎn)三個限位開關(guān)表示。并且在回歸原點之后,需要發(fā)出信號,表示原點位置條件的滿足,并為進入自動程序段做好準備。原點回歸的順序功能圖如圖6所示,部分梯形圖如圖7所示。

      圖7 原點回歸程序梯形圖(部分)

      3.2.5 自動程序

      自動程序包括了單步、單周期和自動控制程序,在運行自動程序時,機械手必須處于原點位置,若不在原點位置上,首先需要進行原點回歸。單步表示在控制過程中,每按動一次按鈕,控制就按順序向前運行一步,此方式可用以機械手的調(diào)試以及確定控制順序是否正常。單周期是指機械手僅運行一個工作周期,在單周期運動過程中,如果中途按下停止按鈕,機械手會立即停止工作,當(dāng)重新啟動時,會繼續(xù)上次結(jié)束的地方開始運動。自動運行工作方式是按工作流程反復(fù)循環(huán)的工作,在此模式下,如果中途按下停止按鈕,則會繼續(xù)完成一個工作周期直到回到原點才結(jié)束[8-9]。自動程序的順序功能圖如圖8所示,部分梯形圖如圖9所示。

      圖8 SFC

      4 觸摸屏設(shè)計

      圖9 自動程序(部分)

      本次設(shè)計采用的是三菱觸摸屏的編程軟件GT3-De?signer3(簡稱GT3),它是由三菱電機公司開發(fā)的人機交互界面編程軟件。由于它使用便捷的特點和能夠直接與三菱PLC編程軟件模擬仿真的功能,所以選擇此款軟件作為開發(fā)軟件??蛇x擇GOT2000系列,型號為:GT2710-VTBA的觸摸屏,觸摸屏與FX3UPLC直接相連時,選擇RS-232端口進行通信。界面設(shè)計分為主界面和工作模式界面,即為開機的界面,包括有五種工作模式的選擇,其他界面分別為各個模式的具體操作界面。僅以開機界面和手動操作界面為例,其他界面類似,如圖10為主界面,圖11為手動操作界面。

      圖10 主界面

      圖11 手動界面

      5 調(diào)試與應(yīng)用

      在開始實際的安裝運行之前,需要先通過模擬調(diào)試。調(diào)試的時候可以各個部分分開運行,也可以整體調(diào)試。在設(shè)備調(diào)試之前,要仔細檢查外部設(shè)備的連接是否完好,接線有沒有問題等,檢查完畢可以就地手動調(diào)試,再根據(jù)具體調(diào)試情況進行修改,經(jīng)過控制機械手的實際運行情況,能滿足控制對象的要求。通過硬件設(shè)計和軟件設(shè)計之后,此程序能按預(yù)定控制需要正確的工作[10]。該搬運機械手的應(yīng)用,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了生產(chǎn)成本與時間成本。

      6 結(jié)束語

      機械手對于自動化生產(chǎn)線具有重要作用,而采用PLC與觸摸屏相結(jié)合進行控制,簡化了硬件的接線線路,且其性能較好,運行可靠,可以更快捷、準確地完成搬運任務(wù)。機械手程序運行穩(wěn)定,采用了模塊化的思想,各種工作方式之間可自由切換,通過對機械手的軟硬件的設(shè)計與調(diào)試,實現(xiàn)了機械手的控制需求。

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