蘆為民
(西山煤電馬蘭礦選煤廠, 山西 古交 030200)
脫介是重介質選煤工藝介質回收的重要工藝環(huán)節(jié)。脫介篩應用在脫節(jié)的最后環(huán)節(jié),也是比較關鍵的環(huán)節(jié),如果不能有效的脫介,會造成介質的大量浪費,因此本文對現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)進行改造,優(yōu)化脫介效果。
脫介篩最關鍵的零部件就是激振器,激振器安裝在篩箱上,激振器繞回轉軸旋轉時由于激振器質心與回轉軸不重合,會產(chǎn)生離心力,離心力為篩箱的震動提供定向激振力,可帶動篩箱作傾斜的往復運動,在篩分機上通過高壓清水噴灑,可實現(xiàn)產(chǎn)品與加重質的分離。具有傾角的篩面在垂直平面內(nèi)沿直線方向作高頻率、小振幅諧振動,可使物料不停地起落而實現(xiàn)篩分。
選煤廠重介系統(tǒng)分三個獨立的子系統(tǒng),都是由兩臺兩產(chǎn)品有壓給料重介旋流器,兩臺精煤脫介篩、一臺中煤脫介篩及一臺矸石脫介篩組成。
2.2.1 脫介篩故障影響生產(chǎn)整體生產(chǎn)進度
生產(chǎn)過程中,子系統(tǒng)中如果有一臺精煤脫介篩出現(xiàn)故障,這個子系統(tǒng)就要停產(chǎn),有時會出現(xiàn)兩臺篩子故障,整個生產(chǎn)線就要停產(chǎn),嚴重影響生產(chǎn)率。
2.2.2 配置不合理
目前使用的精煤脫介篩處理量為60~120 t/h,子系統(tǒng)中兩臺煤脫介篩處理量為120~240 t/h。但實際生產(chǎn)中重介精煤處理量為40~60 t/h,精煤脫介篩處理能力得不到充分利用,子系統(tǒng)配置兩臺精煤脫介篩顯然不合理。
為了解決重介系統(tǒng)生產(chǎn)效率低下及配置不合理的問題,對目前兩個重介系統(tǒng)進行現(xiàn)場測量、認真分析及多次方案評審,準備從以下三個方面進行改造:兩個系統(tǒng)的精煤脫介篩入料方式的改造、精煤脫介篩篩下水管道的改造及煤脫介篩篩下水溜槽的改造。達到降低設備故障,提高處理能力的目的。
原溢流槽結構如圖1所示,實心橢圓代表精煤脫介篩,空心橢圓代表旋流器,兩個子系統(tǒng)表示為A系統(tǒng)及B系統(tǒng)。A系統(tǒng)與B系統(tǒng)完全獨立[1]。從圖中可以看出A系統(tǒng)與B系統(tǒng)都含有兩個獨立的導料槽,物料通過兩臺旋流器的溢流,進一臺精煤脫介篩。
圖1 原溢流槽示意圖
如圖2所示,為了提高物料的流通率,在A系統(tǒng)與B系統(tǒng)內(nèi)部將旋流器的溢流槽連接起來,將A系統(tǒng)與B系統(tǒng)溢流槽也連接起來,為了方便調(diào)節(jié)系統(tǒng)物料流向,便于精煤脫介篩的合理利用,在溢流槽下料口及各溢流管之間安裝擋料閘板,實現(xiàn)精煤脫介篩的靈活控制。
圖2 改造后的溢流槽示意圖
原重介系統(tǒng)工藝設計中1、2號精煤脫介篩篩下水流進A系統(tǒng),3、4號精煤脫介篩篩下水流入重介B系統(tǒng)。經(jīng)過現(xiàn)場管路測量及空間勘察。對兩子系統(tǒng)中煤脫介篩篩下水管路進行重新改造[2],如圖3所示。利用一根直徑為Φ600 mm的管路將這四臺精煤脫介篩一段篩下水管路聯(lián)通,通過這段Φ600 mm的水管將篩下水分配到各自系統(tǒng)的合格介質收集箱(安裝在A、B兩系統(tǒng)的懸浮液控制箱上方),經(jīng)過管路再流回到懸浮液控制箱,實現(xiàn)一段合格介質的循環(huán)過程。
圖3 改造后篩下水管路示意圖
為便于料流的控制,避免重介系統(tǒng)中合格介質泄漏及保持重介系統(tǒng)懸浮液密度的穩(wěn)定,在新改造的管路中設置快速擋板裝置及閥門。快速擋板裝置位于A、B系統(tǒng)收集箱上方入口處,可便捷有效地實現(xiàn)管路的通斷。閥門安裝在Φ600 mm篩下水管上,用來控制Φ600 mm管路的通斷,便于管路檢修及故障排查。同上理,利用一根Φ500 mm的水管將四臺脫介篩二段篩下水管路聯(lián)通,通過這段Φ500 mm的水管將二段篩下水分配到各子系統(tǒng)的稀介質收集箱,管路中也同樣設置快速擋板裝置及閥門,便于管理的控制及分段檢修[3]。
圖4-1為原精煤脫介篩篩下接水槽尺寸示意圖,篩下接水槽由三個同樣大小的接水槽組成,一段有一個接水槽,二段有兩個接水槽。一段為合格介質段,經(jīng)過分流箱后進入重介桶,可重新進入對應的子系統(tǒng)再次利用,因此一段流量較大。二段為稀介質段,主要是對脫介篩上噴的水,流量較小,通過管路進入稀介桶,需要用稀介泵打入磁選機中進行處理后才能返回系統(tǒng)利用[4]。
為了保證重介系統(tǒng)的有效運行,一段合格介質需要全部及時返回混合桶循環(huán)利用,保持系統(tǒng)中懸浮液密度穩(wěn)定。原子系統(tǒng)中開兩臺精煤脫介篩,合格介質通過一段篩面返回混合桶才能確保穩(wěn)定運行。為了匹配生產(chǎn)力,僅開一臺精煤脫介篩,系統(tǒng)中懸浮液量相對增大一倍,由于一段接水槽容積的限制,合格介質懸浮液由一段篩面溢入二段篩面,一部分合格介質并沒有進入混合箱,而是通過二段管路進入稀介桶,這對重介系統(tǒng)密度造成很大影響,嚴重浪費合格介質,增加生產(chǎn)成本。因此需要將一段接水槽加寬,經(jīng)過實際測量及反復演算,如圖4-2所示,將一段篩下水接水槽向二段篩下水接水槽延伸1 m,并將噴水管前移1 m,有效保證一段接水槽的容積,實現(xiàn)合格介質的及時高效回收,同時不影響二段接水槽的功能[4-5]。
圖4 接水槽改造示意圖
改造前的A、B子系統(tǒng),精煤脫介篩及重介泵從屬關系固定。A系統(tǒng)只能使用圖3中1、2號精煤脫介篩,B系統(tǒng)只能使用圖3中3、4號精煤脫介篩,子系統(tǒng)生產(chǎn)過程需要保證每個精煤脫介篩及重介泵不出故障,才能正常生產(chǎn),如果一臺設備出現(xiàn)故障就需要停產(chǎn)。
改造后的兩個子系統(tǒng)可實現(xiàn)四臺精煤脫介篩的靈活調(diào)用,由于單臺精煤脫介篩的生產(chǎn)能力可滿足單系統(tǒng)的生產(chǎn)需要,并且精煤脫介篩一段接水槽已經(jīng)加寬。A系統(tǒng)或B系統(tǒng)單獨運行時,只需開圖3中1、2、3、4號精煤脫介篩中的一臺就能滿足生產(chǎn)需求。有效提高了洗煤質量,及精煤生產(chǎn)率。兩系統(tǒng)同時工作時,可開1、2、3、4號精煤脫介篩中任意兩臺,共有六種組合。相比之前的一種組合系統(tǒng)可靠性提高六倍,極大地降低了單臺設備故障對系統(tǒng)生產(chǎn)的影響。有效提高了系統(tǒng)的生產(chǎn)率,減少了精煤脫介篩的備件庫存[6]。
系統(tǒng)改造的過程中在Φ600 mm和Φ500 mm的主管路上設置了閥門。通過關閉閥門可實現(xiàn)A、B系統(tǒng)相互獨立,生產(chǎn)互不影響,也可根據(jù)生產(chǎn)任務的大小任意開啟四臺精煤脫介篩中的兩臺或三臺,工藝靈活多變。做到了設備生能力的匹配[7]。
改造后的子系統(tǒng)只開一臺精煤脫介篩就能滿足生產(chǎn)需要,四臺精煤脫介篩可任意調(diào)用,有效地延長了精煤脫介篩的使用壽命。精煤脫介篩采購價格約56萬元,年檢修維護和配件費用約24萬元,兩系統(tǒng)每年可節(jié)約設備費用約100萬元。每個系統(tǒng)可節(jié)約電費約萬元[8]。
同時,改造后的系統(tǒng)生產(chǎn)可靠性得到了保障,有效地提高了生產(chǎn)效率及精煤質量,節(jié)約了介質的消耗量,年創(chuàng)效益達200萬元。