劉國政, 史文庫, 鄭煜圣, 陳志勇
(吉林大學(xué) 汽車仿真與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長春 130022)
動(dòng)力吸振器廣泛應(yīng)用在被動(dòng)減振領(lǐng)域,能有效吸收特定頻率的振動(dòng),通常由質(zhì)量塊、彈簧和阻尼組成,具有結(jié)構(gòu)簡單、價(jià)格便宜和通用性強(qiáng)等特點(diǎn)。動(dòng)力吸振器在汽車上也廣泛應(yīng)用,例如傳動(dòng)軸[1-2]、副車架[3-4]、方向盤[5]、懸架[6]和發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸[7]等等。
驅(qū)動(dòng)橋是汽車傳動(dòng)系的最后環(huán)節(jié),也是整車振動(dòng)噪聲的重要來源,尤其對(duì)于當(dāng)下較流行的電動(dòng)車,驅(qū)動(dòng)橋的振動(dòng)噪聲更為明顯[8-10]。驅(qū)動(dòng)橋振動(dòng)噪聲的根源主要是后橋主減速器齒輪的嚙合沖擊力,通過軸承傳遞給橋殼,使得橋殼發(fā)生共振,向外輻射噪聲。對(duì)于驅(qū)動(dòng)橋的振動(dòng)噪聲,通常從齒輪嚙合激勵(lì)源出發(fā),通過減小主減速器螺旋錐齒輪的傳動(dòng)誤差來降低激勵(lì)力,從而減小橋殼的振動(dòng)響應(yīng)[11-13]。然而,由于齒輪提升空間的限制,無法僅僅通過優(yōu)化齒輪來降低后橋振動(dòng)噪聲,且驅(qū)動(dòng)橋往往僅在某一轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)存在較嚴(yán)重的嘯叫問題,許多學(xué)者在驅(qū)動(dòng)橋上增加動(dòng)力吸振器來降低振動(dòng)噪聲。郭年程等[14]通過試驗(yàn)和有限元模態(tài)分析的方法,對(duì)某中型客車的驅(qū)動(dòng)器橋噪聲進(jìn)行分析,并采用動(dòng)力吸振器和橋殼改進(jìn)等方法降低驅(qū)動(dòng)橋噪聲。謝小洋等[15]為了解決由后橋引起的車內(nèi)200~240 Hz轟鳴聲,設(shè)計(jì)動(dòng)力吸振器,并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。對(duì)于動(dòng)力吸振器的設(shè)計(jì),通常將主振系統(tǒng)簡化為單自由度振動(dòng),由質(zhì)量點(diǎn)、彈簧和阻尼組成。但實(shí)際結(jié)構(gòu)往往較復(fù)雜,按照單自由度系統(tǒng)設(shè)計(jì)的吸振器,有可能效果不明顯,需要進(jìn)行多次試驗(yàn)驗(yàn)證和參數(shù)調(diào)整。
本文針對(duì)某驅(qū)動(dòng)橋在2 600 r/min附近的嘯叫問題,設(shè)計(jì)動(dòng)力吸振器,并采用有限元和多體動(dòng)力學(xué)結(jié)合的方法,對(duì)吸振器的效果進(jìn)行仿真分析,最后進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)驅(qū)動(dòng)橋振動(dòng)噪聲的控制具有實(shí)際意義。
本文所研究的對(duì)象為國產(chǎn)皮卡車的后驅(qū)動(dòng)橋,當(dāng)后橋的輸入轉(zhuǎn)速在2 600 r/min(車速90 km/h)附近時(shí),在車內(nèi)能聽到明顯的后橋嘯叫,尤其是后排座椅位置。由于后橋嘯叫發(fā)生在常用車速,主觀評(píng)價(jià)較差,嚴(yán)重影響乘坐舒適性。為此,對(duì)驅(qū)動(dòng)橋振動(dòng)噪聲進(jìn)行整車試驗(yàn),客觀分析驅(qū)動(dòng)橋嘯叫特性,為后期的改進(jìn)提供依據(jù)。
試驗(yàn)所用儀器有比利時(shí)LMS聲振測試前端、PCB振動(dòng)加速度傳感器、GRAS聲學(xué)麥克和霍爾轉(zhuǎn)速傳感器等。圖1是傳感器布置位置,參考GB/T 18697[16],聲學(xué)麥克布置在后排座椅位置;振動(dòng)加速度傳感器布置在橋殼表面的小齒輪外軸承座、橋殼底部、主減速器殼和橋殼后蓋等位置;霍爾轉(zhuǎn)速傳感器布置后橋輸入軸法蘭盤位置,采集后橋的輸入轉(zhuǎn)速。
圖1 整車試驗(yàn)傳感器布置Fig.1 Sensor arrangementfor vehicle test
圖2 車內(nèi)噪聲測試結(jié)果Fig.2 Measurement results of vehicle interior noise
圖2是車內(nèi)噪聲的測試結(jié)果,從車內(nèi)噪聲的階次追蹤圖上可以看出,車內(nèi)噪聲主要以發(fā)動(dòng)機(jī)的2階、4階和6階噪聲為主。后橋小齒輪齒數(shù)為9,每轉(zhuǎn)動(dòng)一圈有9次嚙合沖擊,故9階噪聲是后橋齒輪的齒頻噪聲。從圖2(b)可以看出,齒頻噪聲在2 600 r/min附近存在明顯的峰值,車內(nèi)乘員也能主觀感受到后橋的嘯叫。
圖3是橋殼振動(dòng)的階次追蹤圖,可以看出在390 Hz附近存在明顯的共振帶,齒頻激勵(lì)與共振帶在2 600 r/min時(shí)重合,導(dǎo)致后橋的振動(dòng)噪聲加劇。
圖3 橋殼振動(dòng)測試結(jié)果Fig.3 Vibration test results
圖4是動(dòng)力吸振器模型,主振系統(tǒng)忽略阻尼,系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)微分方程為
(1)
式中:M和m分別為主振系統(tǒng)和動(dòng)力吸振器的質(zhì)量,k1和k2分別是是主振系統(tǒng)和動(dòng)力吸振器的剛度,c是動(dòng)力吸振器的阻尼,x1和x2分別是主振系統(tǒng)和動(dòng)力吸振器的位移,F(xiàn)(t)為主振系統(tǒng)的激勵(lì)力。
圖4 動(dòng)力吸振器模型Fig.4 Dynamic vibration absorber model
由式(1)推導(dǎo)得主振系統(tǒng)的位移對(duì)激勵(lì)力的動(dòng)力放大系數(shù)為[17-19]
(2)
式中:g=ω/ωn為頻率比,ωn為主振系統(tǒng)的固有圓頻率;f=ωa/ωn為調(diào)諧比,ωa為吸振器固有頻率;μ=m/M為質(zhì)量比;ηa為吸振器阻尼比。
最佳調(diào)諧比[18]
f=1/(1+μ)
(3)
最優(yōu)阻尼比為[18]
1.2 手術(shù)方法 球囊擴(kuò)張組:鼻竇球囊擴(kuò)張術(shù)采用Wolf公司生產(chǎn)的鼻內(nèi)鏡系統(tǒng)(型號(hào):7230AA),其內(nèi)窺鏡直徑為1.9~4 mm。40例患者均采用1%利多卡因+麻黃堿對(duì)鼻腔黏膜進(jìn)行局部麻醉,在鼻內(nèi)鏡直視下,將鼻竇球囊導(dǎo)管放置在目標(biāo)竇口附近。推送發(fā)光導(dǎo)絲,觀察光斑確認(rèn)目標(biāo)竇口。推出球囊擴(kuò)張管,確定其頭端球囊的近中部位于目標(biāo)竇口,充水加壓膨脹(一般采用10個(gè)大氣壓),維持15 s后抽出液體回縮球囊。無彈性的骨性結(jié)構(gòu)輕微骨折,有彈性回縮力的黏膜組織受到塑型,成功擴(kuò)張目標(biāo)竇口。撤出球囊導(dǎo)管和導(dǎo)絲,插入沖洗導(dǎo)管,對(duì)目標(biāo)鼻竇沖洗治療。撤出整套器械,即可結(jié)束手術(shù)。
(4)
將式(3)和(4)代入式(2),可得
(5)
從式(5)可以看出,質(zhì)量比越大,動(dòng)力吸振器的吸振效果越好。但是在初始設(shè)計(jì)階段,常按實(shí)際要求來選擇,一般μ<0.5;若動(dòng)力吸振器質(zhì)量太大,采用動(dòng)力吸振器方案來抑制主系統(tǒng)的振動(dòng)已沒有太大的意義[17]。
動(dòng)力吸振器采用圖5所示的結(jié)構(gòu),主要由五部分組成:質(zhì)量塊、套管、螺栓、橡膠墊和底座。它們由螺栓連接裝配成一體,套筒控制兩質(zhì)量塊之間的距離,可以通過套筒的長度調(diào)整橡膠墊的預(yù)緊力;底座用來跟后橋連接固定;橡膠墊提供彈性剛度和阻尼;質(zhì)量塊相當(dāng)于振動(dòng)系統(tǒng)的質(zhì)量。整個(gè)動(dòng)力吸振器系統(tǒng)中,橡膠起到彈簧和阻尼器作用,是設(shè)計(jì)的關(guān)鍵部分,因此需要對(duì)剛度值進(jìn)行有限元仿真分析,通過反復(fù)調(diào)整橡膠墊的直徑和厚度使得吸振器的剛度達(dá)到設(shè)計(jì)值。
圖5 動(dòng)力吸振器結(jié)構(gòu)圖Fig.5 Structure of dynamic vibration absorber
橡膠是典型的超彈性材料,其力學(xué)行為具有很強(qiáng)的非線性,在有限元分析中,橡膠材料的屬性至關(guān)重要。本設(shè)計(jì)采用橡膠的邵氏硬度為60。不同于金屬材料,橡膠的力學(xué)行為是用超彈性本構(gòu)模型來描述,常用的本構(gòu)模型有Mooney-Rivlin、Neoh-Hookean、Yeoh、Ogden等模型,本文采用Mooney-Rivlin模型,因?yàn)槠浣Y(jié)構(gòu)簡單,能較好的描述橡膠的超彈性行為[20]。其一般形式為
(6)
(7)
求得橡膠的超彈性本構(gòu)模型參數(shù)為C10=0.482 5,C01=0.120 625。
在CATIA里建立動(dòng)力吸振器的三維數(shù)模,將數(shù)模以stp格式導(dǎo)入到Hypermesh中劃分網(wǎng)格,賦予網(wǎng)格材料屬性;再將網(wǎng)格以inp格式導(dǎo)入到ABAQUS軟件里,設(shè)置邊界條件和載荷,進(jìn)行剛度仿真計(jì)算。加載時(shí),固定動(dòng)力吸振器的底座,給質(zhì)量塊施加徑向位移。圖6是吸振器應(yīng)變云圖,可以看出橡膠變形較大,仿真得到的橡膠徑向剛度徑向剛度為3 911 N/mm,跟理論值3 830 N/mm僅僅相差2%,可認(rèn)為滿足設(shè)計(jì)要求。
圖6 動(dòng)力吸振器應(yīng)變云圖(徑向位移1 mm)Fig.6 Strain nephogram of dynamic vibration absorber
圖7是驅(qū)動(dòng)橋總成的約束模態(tài)的仿真結(jié)果,模態(tài)頻率為400 Hz,且在350~450 Hz范圍內(nèi)只存在這一個(gè)模態(tài),可以確定驅(qū)動(dòng)橋在2 600 r/min時(shí)的共振由此階模態(tài)引起。模態(tài)振型表現(xiàn)為主減速器殼在水平面內(nèi)左右擺動(dòng)。所以吸振器在安裝時(shí)保證其徑向跟Y向重合,這樣才能保證最優(yōu)的吸振效果。
圖7 模態(tài)仿真結(jié)果Fig.7 Modal simulation results
考慮到安裝空間及主減速器殼的實(shí)際結(jié)構(gòu),安裝位置初步定為如圖8所示:動(dòng)力吸振器的徑向和整車坐標(biāo)系的Y軸、Z軸平行,動(dòng)力吸振器軸向和整車坐標(biāo)系的X軸平行。在安裝動(dòng)力吸振器時(shí),需要在主減殼上加工用于安裝吸振器的凸臺(tái)和螺紋孔。
圖8 動(dòng)力吸振器安裝位置Fig.8 Installation position of dynamic vibration absorber
如圖9所示,用ABAQUS軟件建立驅(qū)動(dòng)橋總成和動(dòng)力吸振器的剛?cè)狁詈夏P停候?qū)動(dòng)橋?yàn)橥暾挠邢拊P?,?dòng)力吸振器用質(zhì)量點(diǎn)、彈簧和阻尼器代替。彈簧剛度為3 911 N/mm,阻尼比為0.05,質(zhì)量點(diǎn)的質(zhì)量為0.6 kg。
在小齒輪外軸承位置施加幅值為500 N、頻率為390 Hz的正弦載荷,時(shí)間長度為0.2 s。如圖10所示,提取主減殼表面同一位置改進(jìn)前后的振動(dòng)加速度響應(yīng)信號(hào),加裝動(dòng)力吸振器后主減殼振動(dòng)幅值衰減75%左右,減振效果明顯。
圖9 驅(qū)動(dòng)橋剛?cè)狁詈夏P虵ig.9 Rigid flexible coupling model of drive axle
圖11是改進(jìn)前后的驅(qū)動(dòng)橋樣件,由于試驗(yàn)條件的限制,無法對(duì)改進(jìn)后的樣件進(jìn)行整車試驗(yàn),故采用臺(tái)架試驗(yàn)的方法,分析吸振器對(duì)驅(qū)動(dòng)橋振動(dòng)噪聲的改善效果。
圖10 主減速器殼體振動(dòng)信號(hào)Fig.10 Vibration signal of main reducer housing
圖11 驅(qū)動(dòng)橋改進(jìn)前后樣件Fig.11 Specimen before and after improvement of drive axle
臺(tái)架試驗(yàn)在傳動(dòng)系試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行,參考驅(qū)動(dòng)橋的整車安裝狀態(tài),固定板簧座位置;模擬整車行駛工況,在輸入端施加轉(zhuǎn)速,兩半軸端施加阻力矩。為了避免外界環(huán)境的影響,驅(qū)動(dòng)橋的振動(dòng)噪聲試驗(yàn)應(yīng)在消聲室內(nèi)進(jìn)行,但是由于實(shí)驗(yàn)條件的限制,如圖12(a)所示,筆者利用硬質(zhì)泡沫和吸音棉搭建“消聲室”,試驗(yàn)之前測得消聲室內(nèi)外的噪聲聲壓級(jí)差值為8 dB(A),可以認(rèn)為消聲室能有效屏蔽外界噪聲,減少外界噪聲對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的干擾。
圖12 驅(qū)動(dòng)橋臺(tái)架試驗(yàn)Fig.12 Test of the drive axle
圖13是改進(jìn)前后橋殼表面振動(dòng)的階次追蹤圖,以輸入轉(zhuǎn)速為參考轉(zhuǎn)速,9階和18階分別為齒頻和2階齒頻。原結(jié)構(gòu)在390 Hz附近存在明顯的共振帶,改進(jìn)結(jié)構(gòu)的共振帶消失,說明吸振器能有效降低橋殼在390 Hz的共振。
圖13 橋殼振動(dòng)的階次追蹤圖Fig.13 Order tracking graph of drive axle’s vibration
圖14是改進(jìn)前后的噪聲試驗(yàn)結(jié)果,測點(diǎn)位置參考QC/T 533—1999[22],為主減殼上方300 mm處,可以看出:改進(jìn)后總噪聲在2 600 r/min附近降低約3 dB(A),9階噪聲降低約6 dB(A)。綜上分析,安裝動(dòng)力吸振器后,驅(qū)動(dòng)橋在2 600 r/min附近的振動(dòng)噪聲明顯改善。
圖14 改進(jìn)前后的噪聲對(duì)比Fig.14 Comparison of noise before and after improvement
本文通過設(shè)計(jì)動(dòng)力吸振器來降低驅(qū)動(dòng)橋的噪聲,詳細(xì)闡述了動(dòng)力吸振器的設(shè)計(jì)流程,并進(jìn)行了仿真和試驗(yàn)驗(yàn)證,主要結(jié)論如下。
(1) 對(duì)于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車,車內(nèi)噪聲主要是發(fā)動(dòng)機(jī)階次噪聲;后橋齒輪噪聲不明顯。
(2) 當(dāng)后橋齒頻激勵(lì)與橋殼固有頻率重合時(shí),會(huì)引起橋殼共振,車內(nèi)有可能聽到后橋嘯叫。
(3) 動(dòng)力吸振器能有效抑制驅(qū)動(dòng)橋共振,降低驅(qū)動(dòng)橋的齒頻噪聲。
(4) 加裝動(dòng)力吸振器后的驅(qū)動(dòng)橋,后續(xù)還需試制樣件,并且在整車上進(jìn)行驗(yàn)證嘯叫的影響。