常小軍
(1.太原理工大學(xué),山西 太原 030024;2.大同煤礦集團(tuán)同發(fā)東周窯煤業(yè)有限公司,山西 大同 037000)
8101綜放工作面主采煤層為3#~5#煤層,屬特厚煤層,平均厚度13.67 m,采高3.9 m,平均放煤高度9.77 m。工作面走向長(zhǎng)度1638 m,傾斜長(zhǎng)為199.5 m,煤層傾角大約5°,工作面通風(fēng)方式為“一進(jìn)兩出”的布置,進(jìn)、回風(fēng)兩順槽均沿煤層底板布置,沿頂巷沿煤層頂板布置與回風(fēng)順槽內(nèi)錯(cuò)30 m。煤層易氧化自燃,煤層自然發(fā)火期較短,最短39 d,工作面內(nèi)絕對(duì)瓦斯涌出量8~12 m3/min。3#~5#煤層屬低硫低磷中灰分煤,發(fā)熱量中等,易粘結(jié),結(jié)焦性弱-中等,焦油產(chǎn)率高,屬于富油煤。
由于工作面內(nèi)CO經(jīng)常出現(xiàn)超限現(xiàn)象,給煤炭安全生產(chǎn)帶來(lái)了一定的影響。因此,分析CO超限原因,并采取相應(yīng)措施防治CO超限具有重要的意義。煤層注水技術(shù)對(duì)煤礦井下作業(yè)環(huán)境的改善和災(zāi)害防治都起到重要的作用。
8101綜放工作面為防治工作面瓦斯選擇頂回風(fēng)巷處抽排瓦斯,為提高抽排效率工作面配風(fēng)量達(dá)1100 m3/min,導(dǎo)致采空區(qū)氧化帶寬度超過(guò)100 m。由于進(jìn)、回順槽巷道斷面大導(dǎo)致巷道受壓,巷道頂板松動(dòng)圈發(fā)育,松動(dòng)圈處回采過(guò)程頂板浮煤易氧化,同時(shí)因?yàn)椴煽諈^(qū)漏風(fēng)情況嚴(yán)重,容易發(fā)生二次氧化發(fā)熱。同樣由于受到礦壓影響,頂回風(fēng)巷和回風(fēng)順槽貫通后的斜巷煤體出現(xiàn)嚴(yán)重破碎,碎煤易氧化,并且在頂回風(fēng)巷發(fā)現(xiàn)輕微煙霧,判斷可能出現(xiàn)高溫?zé)狳c(diǎn)。由于工作面尾部區(qū)域出現(xiàn)硅化煤,該類(lèi)煤質(zhì)易氧化發(fā)熱,而且開(kāi)采過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工作面切眼有嚴(yán)重漏風(fēng),考慮到同煤集團(tuán)塔山礦8206工作面在類(lèi)似區(qū)域發(fā)生過(guò)在掘進(jìn)過(guò)程出現(xiàn)高溫氧化熱點(diǎn)。又根據(jù)對(duì)所采煤樣的分析,工作面所采煤質(zhì)的樣品的最短發(fā)火期為39 d,易發(fā)生煤層自燃。這些因素都是煤層中出現(xiàn)多處煤體氧化導(dǎo)致工作面內(nèi)空氣中CO濃度上升的原因。
煤層注水會(huì)增加煤體含水量,能有效降低自然發(fā)火幾率。這是由于煤層注水一方面能降低煤層氧化自燃的溫度;另一方面煤體水分增加,改變煤體的導(dǎo)熱系數(shù)和熱容量,增加煤體升溫所需要的熱量,降低煤的氧化發(fā)熱作用。
高壓水流會(huì)松動(dòng)煤體結(jié)構(gòu),使煤體中應(yīng)力分布狀態(tài)改變,高壓水流增加煤體裂隙,煤的力學(xué)性能、滲透性能和應(yīng)力分布狀態(tài)的改變,導(dǎo)致煤層的吸附式瓦斯呈游離狀態(tài)后沿煤體裂隙 (原生裂隙和壓裂裂隙)提前釋放,從而降低工作面回采過(guò)程中瓦斯涌出。
浸潤(rùn)后的煤體斷裂形式改變,從脆性斷裂改為塑性斷裂,力學(xué)性能的改變,會(huì)減少開(kāi)采過(guò)程中煤塵的產(chǎn)生量。另一方面水分導(dǎo)致煤塵顆粒自重增加,同時(shí)互相粘結(jié),阻止煤塵揚(yáng)起。
(1) 注水設(shè)備
8101綜放工作面超前注水措施采用ZYG l00/150型鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔施工,配合Φ75 mm鉆頭與配套鉆桿,選用工作壓力15 MPa的5D-2/150型注水泵。該泵電機(jī)功率為13 kW,電機(jī)質(zhì)量320 kg,注水泵運(yùn)行時(shí)額定流量2 m3/h。
(2) 鉆孔布置
由于煤層厚度較厚和礦壓影響,8101工作面尾部區(qū)域煤層頂板處存在破碎的易氧化的硅化煤。為了提高煤層注水工作對(duì)煤體濕潤(rùn)效果,鉆孔角度選擇沿走向傾斜5°,根據(jù)以往注水效果,濕潤(rùn)半徑介于15~20 m。鉆孔布置為高低鉆孔配合,進(jìn)行雙層注水,提高煤層注水濕潤(rùn)效果。鉆孔長(zhǎng)度為150 m,每隔25 m打一個(gè)孔。
(3)注水量及注水時(shí)間
煤體注水分為靜壓階段和動(dòng)壓階段,兩者明顯區(qū)別在于靜壓階段煤層注水工作需要使用高于上覆巖層的壓力對(duì)煤體產(chǎn)生破壞或松動(dòng),在煤體間擴(kuò)大節(jié)理裂隙和加大層理的寬度,并且產(chǎn)生新的裂隙以促使水流獲得新的通道。同時(shí)將煤體間吸附狀態(tài)的瓦斯釋放至游離狀態(tài);動(dòng)壓階段水壓致使進(jìn)入煤體的水分以毛細(xì)現(xiàn)象以滲透的形式濕潤(rùn)軟化周?chē)拿后w,使水分均勻擴(kuò)散四周。
① 注水量
a、靜壓注水
注水期間靜壓階段主要是水壓對(duì)煤體的破壞,進(jìn)入煤體水量較少可不計(jì),動(dòng)壓階段單孔注水量為0.3~2 m3/h。
式中:R為以經(jīng)驗(yàn)潤(rùn)濕半徑7.5 m計(jì)算;h為煤層厚度,14 m;L為 鉆 孔 深 度150 m;γ為 煤 的 容 重1.43 t/m3;K為備用系數(shù),取1.3;2.44%為注水后水分增加按2.44%計(jì)算。
所以單孔注水量最少為714 m3左右。② 注水壓力根據(jù)理論可得
式中:Pr為煤層絕對(duì)瓦斯壓力,MPa(取0.32 MPa);Pc為上覆巖層的靜水壓,MPa,H為煤層的埋藏深度,m;γ為巖層容重,t/m3;煤體達(dá)到濕潤(rùn)狀態(tài)下的最大注水壓力為Ps,MPa。
根據(jù)計(jì)算得出注水壓力范圍約為0.48~6.51 MPa,不過(guò)根據(jù)以往實(shí)踐,將動(dòng)壓注水壓力選為7~9 MPa。
根據(jù)注水量確定注水時(shí)間
式中:dr為單孔動(dòng)壓注水流量,0.3~2 m2/h。
至少需要357 h完成煤層注水工作,即大約15 d左右。通常情況下,煤層中水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于5%時(shí)被認(rèn)為被充分濕潤(rùn)軟化。但從表象來(lái)看,濕潤(rùn)軟化階段通常被認(rèn)為參考區(qū)域的煤壁表面會(huì)開(kāi)始滲出水珠,又被稱(chēng)為煤壁“掛汗”現(xiàn)象,此可以停止注水。
1)8101工作面采用煤層超強(qiáng)注水措施后,煤層中煤體含水量增加,水分的增加會(huì)降低煤體溫度,同時(shí)增加煤體的導(dǎo)熱系數(shù)和熱容量,阻止煤層的自然發(fā)火。
2)高壓注水措施致使煤層中煤體松動(dòng)并產(chǎn)生細(xì)小裂隙,鉆孔及靜壓注水過(guò)程導(dǎo)致煤層中瓦斯提前卸壓排除,該時(shí)間內(nèi)被影響區(qū)域瓦斯涌出呈上升趨勢(shì)。工作面煤壁“掛汗”階段,煤層瓦斯涌出量明顯降低,濃度變化減小呈平穩(wěn)狀態(tài),同時(shí)煤體透氣性能減弱,有效控制了瓦斯超限現(xiàn)象。
3)由于煤層注水導(dǎo)致煤體的破壞形式方法改變,由脆性破壞改為塑性破壞,同時(shí)大量水分浸潤(rùn)和粘結(jié)煤塵,采煤過(guò)程中空氣中全塵濃度有效降低。
1)本文通過(guò)對(duì)煤層注水技術(shù)的研究,合理布置了注水孔位置,并選擇了注水參數(shù),有效控制了煤層自燃,同時(shí)為區(qū)域性井下作業(yè)環(huán)境改善起到良好的作用。
2)煤層注水技術(shù)作為一種主動(dòng)、預(yù)防性治理手段,相較于瓦斯抽放、噴霧、注漿等治理手段,費(fèi)用較低,工程施工小,同時(shí)又能起到良好的治理效果,能夠安全、高效、經(jīng)濟(jì)的控制煤層自燃、瓦斯突出和煤塵超限等多種礦井災(zāi)害事故發(fā)生。