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      燃油泵噪音惡化問題分析及質(zhì)量?jī)?yōu)化

      2018-07-26 13:11:24尤惠英張啟迪
      汽車實(shí)用技術(shù) 2018年13期
      關(guān)鍵詞:動(dòng)平衡樣件油泵

      尤惠英,張啟迪

      (上海汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心,上海 200086)

      引言

      隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,汽車保有量越來越高[1]。汽車市場(chǎng)正逐步走向成熟,人們對(duì)汽車的要求不僅僅停留在代步工具上,同時(shí)對(duì)汽車的品質(zhì)提出了更高的要求。噪聲水平是整車品質(zhì)的一個(gè)重要體現(xiàn),用戶對(duì)噪聲的關(guān)注日益增加。對(duì)于燃油系統(tǒng)而言,油泵是整個(gè)系統(tǒng)最主要的噪聲發(fā)生源。

      隨著發(fā)動(dòng)機(jī)噪音水平的不斷提升,在乘客艙內(nèi),油泵的噪音問題就越來越凸顯出來。因此,在燃油系統(tǒng)開發(fā)過程中,對(duì)燃油泵的噪音控制提出了更高的要求。針對(duì)噪音問題,解決方案主要有兩個(gè)方向,一是降低噪聲源,二是優(yōu)化傳遞路徑。具體方案需要結(jié)合實(shí)際問題,從成本、實(shí)施效果等綜合考慮,最終找出最優(yōu)的解決方案。

      油泵的主要作用是向發(fā)動(dòng)機(jī)供給燃油。油泵最核心的部件是泵芯,泵芯是葉輪泵,是整個(gè)油泵最主要的噪聲源。油泵工作時(shí)葉輪高速旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速高達(dá)數(shù)千轉(zhuǎn)[2]。葉輪高速旋轉(zhuǎn)時(shí),噪聲的主要產(chǎn)生來源有兩個(gè)方面:一是轉(zhuǎn)子的不平衡,另一個(gè)是換向器換向摩擦[3]。由于油泵裝配在油箱內(nèi),且位于后排座椅下方。因此,車輛怠速時(shí),油泵噪音的表現(xiàn)會(huì)直接影響后排乘客的主觀感受。油泵噪音的頻率主要集中在100至1000Hz范圍內(nèi),如果油泵工藝質(zhì)量控制不當(dāng),某一低頻頻率噪聲明顯,乘客艙內(nèi)的噪聲將會(huì)非常擾人[4]。因此對(duì)油泵的噪音控制顯得尤為重要。

      1 某車型燃油泵噪音問題

      1.1 問題描述

      某車型開發(fā)過程中,在進(jìn)行整車怠速NVH噪音測(cè)試時(shí),發(fā)現(xiàn)一個(gè)月內(nèi)前后兩次噪音測(cè)試結(jié)果呈惡化趨勢(shì)。如圖1所示,一個(gè)月前的測(cè)試結(jié)果總聲壓級(jí)為38.1dB,滿足整車VTS要求的怠速無負(fù)荷工況下,車內(nèi)噪聲總聲壓級(jí)低于 39dB的要求,一個(gè)月后的測(cè)試結(jié)果總聲壓級(jí)為41.6dB,總聲壓級(jí)升高3.5dB,噪音水平超出VTS要求,主觀感受惡化明顯。

      圖1 整車怠速噪音測(cè)試結(jié)果對(duì)比

      1.2 原因排查

      噪聲的問題通常是系統(tǒng)性的問題,為正確找出整車怠速噪音惡化的故障原因,首先需要找出噪聲源以及相應(yīng)的傳遞路徑。從整車怠速噪音測(cè)試的頻譜圖上可以看出,怠速噪音變化主要集中在100-500Hz范圍內(nèi),而油泵轉(zhuǎn)子前三階頻率在此范圍內(nèi),因此重點(diǎn)排查該問題是否由油泵造成。

      為了快速而直觀的排查是否是油泵的原因,將故障車輛上的油泵更換下來,進(jìn)行臺(tái)架噪音測(cè)試,與油泵裝配到問題車輛之前的噪音測(cè)試結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如圖2所示。

      圖2 油泵臺(tái)架噪音測(cè)試結(jié)果對(duì)比

      從結(jié)果看出,油泵前后臺(tái)架噪音測(cè)試總聲壓級(jí)由40.29dB變化為41.78dB,總聲壓級(jí)升高1.5dB。在此過程中,整車未更換其它零件,傳遞路徑上沒有任何零件變更,此結(jié)果表明整車怠速噪音惡化的問題可能與油泵自身相關(guān),油泵內(nèi)部可能出現(xiàn)異常狀況。因此將油泵泵芯拆解,作進(jìn)一步故障分析,按照魚骨圖3分析,與燃油泵噪音相關(guān)的油泵分析部件如下。

      圖3 油泵噪聲分析相關(guān)部件魚骨圖

      1.2.1 泵芯轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡分析

      燃油泵旋轉(zhuǎn)機(jī)械分為轉(zhuǎn)子和定子,對(duì)轉(zhuǎn)子而言,與噪聲相關(guān)參數(shù)是轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡量。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)由于質(zhì)量的不平衡引起轉(zhuǎn)子振動(dòng),這是轉(zhuǎn)子產(chǎn)生噪聲問題的根本原因。轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡與轉(zhuǎn)動(dòng)的基頻相關(guān),可以從油泵噪聲或振動(dòng)頻譜圖上看出。轉(zhuǎn)子出廠時(shí),動(dòng)平衡 100%全檢且有檢測(cè)報(bào)告,針對(duì)該問題重點(diǎn)排查是否存在轉(zhuǎn)子內(nèi)部有注塑缺陷,轉(zhuǎn)子浸泡油后使動(dòng)平衡量增大,導(dǎo)致噪音明顯升高。泵芯轉(zhuǎn)子如圖4所示。

      圖4 泵芯轉(zhuǎn)子

      泵芯拆解后首先將轉(zhuǎn)子放置到動(dòng)平衡機(jī)上,測(cè)量轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡量,從表1的測(cè)試結(jié)果可以看出,轉(zhuǎn)子在整車上運(yùn)作一定時(shí)間后,動(dòng)平衡量仍在設(shè)計(jì)要求限值范圍內(nèi),結(jié)果合格。

      表1 轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡量測(cè)試結(jié)果

      1.2.2 泵芯支架與泵室分析

      排除了轉(zhuǎn)子異常造成噪音惡化的原因后,接著查看泵芯的定子。泵芯的定子分為泵芯支架上的軸承以及泵室上的軸承,這兩個(gè)軸承均為滑動(dòng)軸承,需要重點(diǎn)排查軸承的尺寸,即測(cè)量?jī)?nèi)徑及同軸度尺寸,即泵芯支架內(nèi)徑與支架同軸度以及泵室內(nèi)徑與軸承同軸度,如圖5所示。

      圖5 泵芯支架與泵室

      具體內(nèi)徑及同軸度測(cè)試結(jié)果見表2, 結(jié)果顯示支架及軸承的內(nèi)徑與同軸度均在尺寸公差范圍內(nèi),無異?,F(xiàn)象。

      表2 內(nèi)徑與同軸度測(cè)試結(jié)果

      1.2.3 泵芯泵蓋與葉輪分析

      分析完轉(zhuǎn)子和定子的相關(guān)參數(shù)后,接下來分析葉輪。將拆解下來的泵蓋與葉輪進(jìn)行放大觀察,發(fā)現(xiàn)泵蓋與葉輪上均有明顯的異常磨損,如圖6所示。

      圖6 (a) 泵蓋異常磨損 圖6(b) 葉輪異常磨損

      泵蓋及葉輪出現(xiàn)異常磨損,說明泵芯工作時(shí)葉輪與泵蓋之間發(fā)生了碰磨現(xiàn)象,需要排查泵蓋與葉輪之間的間隙,但是故障件經(jīng)拆解后已無法測(cè)量此間隙。泵室和泵蓋之間的間隙是由泵芯支架裝配時(shí)壓接泵蓋的工藝決定的,因此可以通過測(cè)量泵殼上的壓接深度來判斷泵蓋與葉輪之間的間隙是否合格,如圖7所示。

      圖7 泵蓋壓接點(diǎn)

      泵蓋的壓接深度是以泵蓋底部平面為基準(zhǔn)面,測(cè)量該平面到壓接點(diǎn)底部之間的距離,如圖8所示。此處設(shè)計(jì)深度h為 4.3-4.4mm,但經(jīng)尺寸測(cè)量,故障件該處的實(shí)際深度為4.5mm。顯然,在泵芯裝配時(shí),泵蓋壓接深度過大,使得泵室和泵蓋的間隙小于設(shè)計(jì)要求值,造成了泵蓋與葉輪間隙過小,從而引起泵蓋與葉輪的異常磨損,導(dǎo)致油泵噪音惡化。

      圖8 泵蓋壓接深度

      1.3 根本原因分析

      通過以上的泵芯拆解分析,可以得出導(dǎo)致油泵噪音惡化的原因是泵芯的泵殼壓接泵蓋這一工序不合格。如果想從根本上避免該不合格項(xiàng)出現(xiàn)在產(chǎn)品上,就需要進(jìn)一步分析該工序的詳細(xì)過程,找出根本的解決方案。

      如圖9所示,泵蓋的壓接是以壓接刀具的橫向進(jìn)給實(shí)現(xiàn)的。因?yàn)椴煌G弧⒉煌紊a(chǎn)出來的泵殼及泵蓋尺寸偏差均不同,所以為了保證泵蓋的壓力深度在4.3-4.4mm的設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi),每批次生產(chǎn)時(shí)均需要調(diào)整刀具與工裝基準(zhǔn)H,調(diào)節(jié)精度為0.1mm。

      圖9 泵蓋壓接過程

      故障車輛上的油泵為工程樣件非批產(chǎn)樣件,通過對(duì)油泵樣件生產(chǎn)過程的排查,發(fā)現(xiàn)泵芯生產(chǎn)時(shí)未按照批產(chǎn)樣件進(jìn)行質(zhì)量控制,在泵芯裝配時(shí),沒有根據(jù)泵蓋及泵殼的尺寸重新調(diào)節(jié)刀具與工裝基準(zhǔn)之間的距離H,導(dǎo)致泵蓋壓接深度不合格品流出。油泵經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)轉(zhuǎn),泵殼與葉輪過度磨損,使得葉輪運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn),噪音惡化。

      2 工藝質(zhì)量?jī)?yōu)化

      2.1 泵芯壓接深度工藝要求

      找出了故障車輛上油泵噪音惡化的原因后,針對(duì)這些樣件生產(chǎn)過程中的不當(dāng)點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)的工藝質(zhì)量?jī)?yōu)化。在泵蓋壓接時(shí),要求控制過程與批產(chǎn)樣件相一致,即泵蓋縮口打點(diǎn)前,必須檢查泵蓋模具模腔號(hào),先進(jìn)行試壓接,壓接后拆解泵芯用砂紙打磨確認(rèn)無異常變形后才能進(jìn)行此批次泵蓋壓接。

      2.2 樣件生產(chǎn)管理過程優(yōu)化

      雖然泵芯生產(chǎn)過程中的要點(diǎn)已經(jīng)明確,但若無相應(yīng)的管控流程,仍無法保證樣件生產(chǎn)的一致性。因此泵芯樣件生產(chǎn)時(shí)需要有明確的生產(chǎn)指導(dǎo)書,現(xiàn)場(chǎng)工人根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)。產(chǎn)品工程師按照生產(chǎn)工藝中的控制要點(diǎn),進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn),要求每個(gè)工序都有相對(duì)應(yīng)的責(zé)任人。樣件生產(chǎn)后,產(chǎn)品工程師需對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行確認(rèn)并簽字。油泵交樣時(shí),需提供生產(chǎn)工藝合格的完整報(bào)告。

      3 結(jié)論

      油泵的噪音惡化原因分析需要詳細(xì)拆解油泵進(jìn)行綜合分析,在對(duì)轉(zhuǎn)子、泵蓋、泵殼、葉輪等各個(gè)部件進(jìn)行全面地分析以后,才能找到問題的真正原因,進(jìn)行有針對(duì)性地更改。

      本文中出現(xiàn)的油泵噪音惡化問題是由泵芯裝配時(shí)蓋壓接深度過大造成的,通過詳細(xì)分析泵蓋壓接的工藝過程,找出解決方法,優(yōu)化泵芯生產(chǎn)過程中的工藝質(zhì)量管控,確保無不合格油泵流出生產(chǎn)線。

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