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      二次閃蒸工藝對(duì)合成橡膠凝聚工藝節(jié)能效果的影響

      2018-07-23 07:34:08郭方飛佀慶法崔志勇
      橡膠工業(yè) 2018年11期
      關(guān)鍵詞:合成橡膠膠液閃蒸

      郭方飛,佀慶法,崔志勇

      (山東聚圣科技有限公司,山東 東營 257300)

      合成橡膠生產(chǎn)裝置的能耗較大,而凝聚工藝作為合成橡膠生產(chǎn)裝置的最大工藝單元,其能耗約占整個(gè)生產(chǎn)裝置蒸汽能耗的50%,因此針對(duì)凝聚工藝節(jié)能降耗的研究成為合成橡膠生產(chǎn)裝置節(jié)能技術(shù)改造的熱點(diǎn)[1]。凝聚工藝節(jié)能技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了單釜凝聚技術(shù)、雙釜凝聚技術(shù)、三釜凝聚技術(shù)、吸收式熱泵技術(shù)和膠粒水提濃技術(shù)。本工作采用化工過程模擬軟件Aspen Plus建立數(shù)學(xué)模型,研究分析二次閃蒸工藝對(duì)合成橡膠凝聚工藝節(jié)能效果的影響。

      1 凝聚工藝節(jié)能技術(shù)的研究進(jìn)展

      1.1 三釜凝聚技術(shù)

      1960年,美國Phillips石油公司首次將合成順丁橡膠的單釜凝聚技術(shù)升級(jí)為兩釜凝聚技術(shù),此后國外的合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)逐漸趨于使用多釜(以三釜為主)凝聚技術(shù)。中國石油化工股份有限公司巴陵分公司(以下簡(jiǎn)稱巴陵石化)是國內(nèi)首次在順丁橡膠合成裝置上使用三釜凝聚技術(shù)的廠家,2008年5月首次開車成功。據(jù)報(bào)道,在同等條件下,采用三釜凝聚工藝生產(chǎn)1 t合成橡膠的蒸汽消耗量比兩釜凝聚工藝減小0.4 t,該技術(shù)已在業(yè)內(nèi)得到廣泛推廣[2]。

      1.2 吸收式熱泵技術(shù)

      20世紀(jì)90年代,由中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司(以下簡(jiǎn)稱燕山石化)與大連理工大學(xué)等聯(lián)合開發(fā)的吸收式熱泵技術(shù)用于凝聚工藝,在國內(nèi)多家合成橡膠裝置中得到應(yīng)用,并取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。熱泵機(jī)組由蒸發(fā)器、吸收器、發(fā)生器、冷凝器和熱交換器等主要設(shè)備和抽氣裝置、溶劑泵、冷劑泵等輔助部分組成[3]。該技術(shù)以合成橡膠生產(chǎn)裝置中凝聚工藝所產(chǎn)低溫廢熱為動(dòng)力,利用LiBr-H2O工質(zhì)對(duì)的吸收與解吸循環(huán),實(shí)現(xiàn)廢熱升溫回用。一臺(tái)5 000 kW的熱泵用于年產(chǎn)3萬t的凝聚裝置,生產(chǎn)1 t合成橡膠可節(jié)約蒸汽1.1~1.5 t,節(jié)能效益可觀[4]。但該技術(shù)也存在一些問題,如設(shè)備初期投資大、投資回收期長、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用高等。

      1.3 膠粒水提濃技術(shù)

      趙卓等[5]介紹了一種膠粒水提濃技術(shù),并將該技術(shù)用于燕山石化的苯乙烯系熱塑性彈性體(SBS)合成凝聚裝置。該技術(shù)通過在凝聚末釜至后處理之間增加一臺(tái)提濃器,將高溫膠粒水分離出25%~35%的循環(huán)熱水直接回首釜,減少進(jìn)入后處理后的熱量損失[6]。該技術(shù)雖有一定節(jié)能效果,但提濃器易堵,限制了其推廣應(yīng)用。

      2 模擬流程的建立

      2.1 熱力學(xué)方程的選擇

      經(jīng)大量考證,1972年提出的SRK方程對(duì)含有一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)和氮?dú)猓∟2)的烴類物系在中等壓力和不太低的溫度下具有較高的預(yù)測(cè)精度。經(jīng)比較發(fā)現(xiàn),SRK方程預(yù)測(cè)氣相性質(zhì)的準(zhǔn)確性比PR方程和BWRS方程好。從計(jì)算角度看,SRK方程具有形式簡(jiǎn)單、參數(shù)少、速度快的優(yōu)點(diǎn),因此試驗(yàn)?zāi)M系統(tǒng)采用SRK方程[7]。

      2.2 模型建立

      采用化工過程模擬軟件Aspen Plus在年產(chǎn)3萬t SBS的三釜凝聚工藝基礎(chǔ)上建立數(shù)學(xué)模型,并增加二次閃蒸工藝,如圖1所示。

      圖1 增加二次閃蒸工藝示意

      2.3 流程描述

      現(xiàn)有凝聚工藝一般將摻混罐的膠液與后處理的循環(huán)熱水通過水膠混合器混合進(jìn)入凝聚首釜,閃蒸出溶劑和部分水分,然后經(jīng)過冷凝器冷凝,進(jìn)入分相罐并通過沉降分離出溶劑和水分,水分回到首釜,溶劑進(jìn)入溶劑精制系統(tǒng)進(jìn)一步脫除微量水分及雜質(zhì)。二次閃蒸工藝增加到膠液自摻混罐進(jìn)入凝聚首釜之間,自摻混罐的膠液先經(jīng)預(yù)熱器預(yù)熱到一定溫度,然后進(jìn)入低壓閃蒸罐閃蒸,閃蒸的液相由出料泵送入現(xiàn)有凝聚工藝裝置,與現(xiàn)有流程保持一致;閃蒸的氣相進(jìn)入冷凝器進(jìn)行冷凝,冷凝液經(jīng)溶劑回收罐回收,并由溶劑泵直接送入干溶劑罐。若溶劑中含有雜質(zhì),也可先進(jìn)入溶劑精制系統(tǒng)進(jìn)一步處理。

      3 結(jié)果與討論

      采用水析凝聚法脫除溶劑的過程中,蒸汽直接通入凝聚釜中與溶劑接觸,有一部分水分與溶劑一起被蒸出,其中水分含量約為20%左右,這樣增加了溶劑脫除的能耗。而采用二次閃蒸工藝脫除溶劑的過程中,蒸汽與膠液為間壁傳熱,閃蒸出去的溶劑不含水分,這是二次閃蒸工藝節(jié)能的基本原理。在二次閃蒸工藝過程中閃蒸出去的溶劑越多,整個(gè)系統(tǒng)越節(jié)能。

      3.1 預(yù)熱溫度對(duì)閃蒸溶劑量和膠液濃度的影響

      采用Aspen Plus的靈敏度分析功能,以預(yù)熱器不同預(yù)熱溫度為變量,考察閃蒸溶劑量和閃蒸后膠液濃度的變化,結(jié)果如圖2所示。

      從圖2可以看出:隨著預(yù)熱溫度升高,閃蒸溶劑速率和膠液質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大;預(yù)熱溫度較低時(shí),閃蒸溶劑速率較小,節(jié)能效果不明顯;預(yù)熱溫度達(dá)到140 ℃后,閃蒸溶劑速率迅速增大,但溫度過高會(huì)造成膠液粘度偏高,影響后續(xù)凝聚工藝的操作和橡膠性能,導(dǎo)致橡膠制品的降解或發(fā)生黃變。綜上所述,合適的預(yù)熱溫度為110~130 ℃。

      圖2 預(yù)熱溫度對(duì)閃蒸溶劑速率和膠液質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響

      3.2 預(yù)熱溫度對(duì)蒸汽消耗量的影響

      凝聚工藝的最大能量消耗為蒸汽消耗。不同的預(yù)熱溫度影響閃蒸預(yù)熱器蒸汽消耗量、凝聚工藝蒸汽消耗量和總蒸汽消耗量,結(jié)果如圖3所示。

      從圖3可以看出,隨著預(yù)熱溫度升高,閃蒸預(yù)熱器蒸汽消耗量增大,凝聚工藝蒸汽消耗量和總蒸汽消耗量減小。未增加二次閃蒸時(shí),凝聚工藝蒸汽消耗量約為8.1 t·h-1;增加二次閃蒸后,當(dāng)預(yù)熱溫度較低時(shí),總蒸汽消耗量變化不大,預(yù)熱溫度為110~130 ℃時(shí),總蒸汽消耗量1 h可減少0.8~1.6 t。

      圖3 預(yù)熱溫度對(duì)蒸汽消耗量的影響

      3.3 預(yù)熱溫度對(duì)循環(huán)水用量的影響

      循環(huán)冷卻水用量是節(jié)能降耗的重要指標(biāo)之一。分析不同預(yù)熱溫度對(duì)凝聚冷凝器循環(huán)水用量、閃蒸冷凝器循環(huán)水用量和總循環(huán)水用量的影響,結(jié)果如圖4所示。

      從圖4可以看出,隨著預(yù)熱溫度升高,閃蒸冷凝器循環(huán)水用量增大,凝聚冷凝器循環(huán)水用量和總循環(huán)水用量減小。未增加二次閃蒸時(shí),凝聚冷凝器循環(huán)水用量約為435 t·h-1;增加二次閃蒸后,當(dāng)預(yù)熱溫度較低時(shí),總循環(huán)水用量變化不大,預(yù)熱溫度為110~130 ℃時(shí),總的循環(huán)水用量1 h可減少50~90 t。

      圖4 預(yù)熱溫度對(duì)循環(huán)水用量的影響

      3.4 節(jié)能效益分析

      綜上所述,增加二次閃蒸工藝可以減小整個(gè)系統(tǒng)的蒸汽消耗量和循環(huán)水用量,同時(shí)確定出合適的預(yù)熱溫度為110~130 ℃。以預(yù)熱溫度為120℃時(shí)增加二次閃蒸工藝的節(jié)能效益進(jìn)行分析,結(jié)果如表1所示。

      表1 增加二次閃蒸工藝前后的節(jié)能效益 t·h-1

      由表1可知,預(yù)熱溫度為120 ℃時(shí),增加二次閃蒸工藝后,可節(jié)約蒸汽消耗量為1.14 t·h-1、循環(huán)冷卻水用量為70 t·h-1。以年產(chǎn)8 000 h、蒸汽價(jià)格200元·t-1、循環(huán)水價(jià)格0.3元·t-1計(jì)算,年節(jié)約蒸汽費(fèi)用為182萬元,節(jié)約循環(huán)水費(fèi)用為16.8萬元,合計(jì)198.8萬元。增加二次閃蒸工藝總投資成本小于100萬元,半年可收回,節(jié)能效益顯著。

      4 結(jié)論

      (1)二次閃蒸工藝的合適預(yù)熱溫度為110~130 ℃。

      (2)預(yù)熱溫度為110~130 ℃時(shí),增加二次閃蒸工藝后總蒸汽消耗量每小時(shí)可減小0.8~1.6 t,總循環(huán)水用量每小時(shí)可減小50~90 t。

      (3)預(yù)熱溫度為120 ℃時(shí),增加二次閃蒸工藝年節(jié)約成本為198.8萬元,半年可收回投資費(fèi)用。

      (4)二次閃蒸工藝流程簡(jiǎn)單、投資回收期短、節(jié)能效果顯著,適合在合成橡膠行業(yè)內(nèi)推廣應(yīng)用。

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