趙洪山
(酒鋼(集團)公司能源中心,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
某電解鋁企業(yè)電網(wǎng)由2臺300 MW機組、6臺350 MW機組和3條生產(chǎn)線的電解鋁負(fù)荷組成,其中網(wǎng)內(nèi)3條生產(chǎn)線的電解鋁負(fù)荷均為700 MW,網(wǎng)內(nèi)供電線路電壓等級為330 kV和110 kV,110 kV線路作為與外網(wǎng)連接的聯(lián)絡(luò)線。由于網(wǎng)內(nèi)只有電解鋁負(fù)荷,而單條電解鋁生產(chǎn)線的系列停運,將帶來網(wǎng)內(nèi)700 MW左右負(fù)荷的損失,在此情況下必須快速切除網(wǎng)內(nèi)機組,才能保證電網(wǎng)的穩(wěn)定。否則將會引起聯(lián)絡(luò)線功率的大幅波動。
該電解鋁企業(yè)前期項目實施過程中已經(jīng)考慮到單系列電解鋁全停瞬間切除網(wǎng)內(nèi)機組的安穩(wěn)控制策略,但是,由于前期引起單系列電解鋁全停的因素考慮不全,發(fā)生了“12.20”單系列電解鋁全停后由于沒有觸發(fā)網(wǎng)內(nèi)“負(fù)荷損失聯(lián)切機組”的穩(wěn)控策略,而僅依靠網(wǎng)內(nèi)的“聯(lián)絡(luò)線功率越線”動作,切除了網(wǎng)內(nèi)的機組,從而引起了網(wǎng)內(nèi)機組出力的波動,并給外網(wǎng)帶來了一定的沖擊。因此尋找電解鋁單系列全停的因素,對引起電解鋁生產(chǎn)線全停的保護進行分析和整合,制定可靠的控制措施,保證在發(fā)生單系列電解鋁生產(chǎn)線全停時,配置的“負(fù)荷損失聯(lián)切機組”的控制策略能可靠動作,從而保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行,減少對網(wǎng)內(nèi)機組和電網(wǎng)的沖擊。
2016年12月20日15時54分36秒檢修人員在進行330 kV第1條電解鋁生產(chǎn)線的2#整流機組保護對點試驗時,機組總調(diào)PLC A柜“逆流保護”動作,為該生產(chǎn)線直流母線供電的 1#、3#、4#、5#、6#、7#整流機組瞬時跳閘,導(dǎo)致該生產(chǎn)線負(fù)荷全失。15時54分37秒網(wǎng)內(nèi)配置的110 kV聯(lián)絡(luò)變電站安全穩(wěn)定控制裝置聯(lián)絡(luò)線上網(wǎng)越限動作,聯(lián)切網(wǎng)內(nèi)3臺350 MW機組。
事故發(fā)生后,系統(tǒng)頻率最高升到50.289 Hz,350 MW機組出現(xiàn)集體降負(fù)荷、降幅達(dá)443.59 MW,持續(xù)時間為40 ms;隨后350 MW機組集體出現(xiàn)增負(fù)荷過程,截至110 kV聯(lián)絡(luò)變電站安全穩(wěn)定控制裝置采集數(shù)據(jù)時間點,共增加負(fù)荷223.37 MW。
事故前電解鋁企業(yè)電網(wǎng)按照2臺300 MW機組、6臺350 MW機組和3條電解鋁生產(chǎn)線運行,其中網(wǎng)內(nèi)3條生產(chǎn)線的電解鋁負(fù)荷均為700 MW,網(wǎng)內(nèi)發(fā)用電負(fù)荷情況如表1。
表1 事故前網(wǎng)內(nèi)發(fā)供電負(fù)荷情況
2.2.1 第1階段:系統(tǒng)頻率升高
事故發(fā)生時所有整流機組跳閘導(dǎo)致電解鋁第1條生產(chǎn)線負(fù)荷全失。第1條生產(chǎn)線供電電源線路電流變化曲線如圖1。
圖1 電解鋁第1條生產(chǎn)線負(fù)荷全停時供電電源線路電流變化曲線
由于網(wǎng)內(nèi)出現(xiàn)700 MW負(fù)荷損失,引起電網(wǎng)的頻率瞬時升高,并且電網(wǎng)頻率由49.963 Hz上升至50.289 Hz,持續(xù)時間為40 ms,曲線如圖2。
圖2 電網(wǎng)頻率變化曲線一(左右游標(biāo)時間差:40 ms)
電網(wǎng)頻率的變化引起了網(wǎng)內(nèi)各機組出力的減少,以3#、4#機組送出線路有功變化為例,5#機組送出線路有功由258.49 MW下降至180.84 MW,下降時間為40 ms左右,有功減少量為77.65 MW;6#機組送出線路有功由190.07 MW下降至112.99 MW,下降時間為40 ms左右,有功減少量為77.08 MW;查看其他機組送出線路有功變化曲線,類同于5#、6#機組。各機組送出線路有功變化和5#、6#機組送出線路有功變化曲線如圖3、圖4,變化數(shù)值見表2。
(1)機組送出線路有功變化數(shù)值
表2 部分機組送出線路有功變化
(2)機組送出線路有功變化曲線
圖3 5#、6#機組有功變化曲線(左右游標(biāo)時間差:44 ms)
圖4 第1條生產(chǎn)線供電電源線路有功變化曲線(游標(biāo)時間差:41 ms)
2.2.2 事故第2階段:系統(tǒng)頻率下降
在發(fā)生電解鋁第1條生產(chǎn)線負(fù)荷全失40 ms左右后電網(wǎng)頻率出現(xiàn)了由50.289 Hz下降至50.029 Hz、再由 50.029 Hz上升至 50.240 Hz,后由 50.240 Hz下降至49.934 Hz的變化過程,而網(wǎng)內(nèi)各機組出現(xiàn)了增加出力的現(xiàn)象,電網(wǎng)頻率變化曲線和網(wǎng)內(nèi)機組出力(送出線路)變化如圖5、圖6、圖7。
(1)電網(wǎng)頻率變化趨勢
圖5 電網(wǎng)頻率變化曲線二(左右游標(biāo)時間差:59.904 ms)
圖6 電網(wǎng)頻率變化曲線三(左右游標(biāo)時間差:338.651 ms)
圖7 電網(wǎng)頻率變化曲線四(左右游標(biāo)時間差:665.203 ms)
(2)機組送出線路變化趨勢
以5#、6#機組送出線路為例,有功變化曲線如圖8、圖 9。
圖8 系統(tǒng)頻率變化過程中機組出線有功變化曲線(左右游標(biāo)時間差:1061.272 ms)
圖9 聯(lián)絡(luò)站安穩(wěn)裝置動作時刻5#、6#機組出線有功變化曲線(游標(biāo)時間差:1104 ms)
(3)各機組送出線路有功變化數(shù)值見表3。
表3 各機組有功變化數(shù)值表
2.3.1 結(jié)合本次事故安控動作報文及錄波信息,事故過程中電網(wǎng)損失約700 MW負(fù)荷切除網(wǎng)內(nèi)820 MW發(fā)電;事故前110 kV聯(lián)絡(luò)變電站聯(lián)絡(luò)線受入電力約16 MW,事故后聯(lián)絡(luò)線受入電力約140 MW(穩(wěn)態(tài)條件下)。見圖10。
圖10 故障后聯(lián)絡(luò)線有功功率錄波曲線
根據(jù)上述功率變化量可以得到故障前后剩余5臺機組機械功率變化總量,(820-700+16-140)=-4,即剩余5臺機組事故后機械功率合計降低約4 MW。
2.3.2 針對本次事件,采用仿真方式對事故過程進行了重演,所得結(jié)論與通過事故錄波分析的結(jié)論類似。
(1)事故后聯(lián)絡(luò)線有功變化仿真曲線見圖11,故障錄波見圖12。
圖11 電解鋁第1條生產(chǎn)線負(fù)荷脫網(wǎng),1.3 s聯(lián)切6#、9#、10#機組,聯(lián)絡(luò)線有功功率仿真曲線
圖12 實際事故下聯(lián)絡(luò)線有功功率錄波曲線
(2)事故后發(fā)電機電磁功率仿真變化曲線見圖13、故障錄波見圖14。
圖13 電解鋁第1條生產(chǎn)線負(fù)荷脫網(wǎng),1.3 s 聯(lián)切6#、9#、10#機組,5#機電磁功率仿真曲線
圖14 實際事故下5#機電磁功率錄波曲線
(a)啟動判斷
滿足如下條件①③④或②③④,判斷負(fù)荷損失啟動:
①收電解鋁控制系統(tǒng)壓負(fù)荷命令(無源空接點信號);
②斷面功率T ms內(nèi)突減量超過ΔPlost(電解鋁負(fù)荷損失變化量啟動定值);
③負(fù)荷損失功能壓板投入;
④沒有如下異常:SWJ與1#I0機箱通信異常;壓負(fù)荷命令信號時間過長;斷面元件出現(xiàn)電氣量異常。
(b)動作判斷
收電解鋁控制系統(tǒng)壓負(fù)荷命令后Tw時間(電解鋁負(fù)荷損失判斷時間定值),斷面功率與負(fù)荷損失啟動前T ms功率相比,減少比例達(dá)到Pset%(電解鋁負(fù)荷損失百分比門檻定值),計算負(fù)荷損失功率=斷面功率減少量。
(c)存在問題:雖然本次安穩(wěn)系統(tǒng)依據(jù)已有的“負(fù)荷損失聯(lián)切機組”控制策略不應(yīng)動作,但考慮到電解鋁1條生產(chǎn)線負(fù)荷全失帶來的嚴(yán)重后果,有必要優(yōu)化和尋找電解鋁單條生產(chǎn)線符合全失的類型。3.2 網(wǎng)內(nèi)安穩(wěn)系統(tǒng)“聯(lián)絡(luò)線斷面上網(wǎng)越限動作”
網(wǎng)內(nèi)配置的“聯(lián)絡(luò)線斷面上網(wǎng)越限切除機組”功能,具體功能如下:
(a)上網(wǎng)越限啟動(啟動定值與越限動作相同;啟動延時=動作延時-100 ms)
①│P│≥Pthjupset;
②P>0。
條件①②全滿足且持續(xù)啟動延時,上網(wǎng)越限啟動。
(b)上網(wǎng)越限動作
①│P│≥Pthjupset;
②P>0;
③斷面上網(wǎng)越限啟動。
條件①②滿足且持續(xù)時間T(第一次越限動作T=Tthjupyx,循環(huán)越限動作T=Tthjup_cyc)后又滿足條件③,則元件越限動作n輪。
依據(jù)上述安穩(wěn)邏輯,電解鋁第1條生產(chǎn)線甩負(fù)荷后,網(wǎng)內(nèi)安穩(wěn)系統(tǒng)檢測到聯(lián)絡(luò)線上網(wǎng)1018.1 MW,而安穩(wěn)裝置上網(wǎng)越限動作定值360 MW,需切機組功率1018.1-360=658.1 MW,按過切原則執(zhí)行切機
(考慮切機系數(shù)Pset%),計算需切機負(fù)荷723.9 MW。網(wǎng)內(nèi)配置的安穩(wěn)系統(tǒng)按照最小過切原則切除6#、9#、10#機組,共計 823.5 MW 負(fù)荷。動作期間網(wǎng)內(nèi)錄波曲線如圖15、圖16。
圖15 6#機組送出線路有功變化曲線
圖16 9#、10#機組主變高壓側(cè)有功變化曲線
對于引起單系列電解鋁全停的故障類型進行了分析和總結(jié),得出如下結(jié)論:
(1)通過總控PLC執(zhí)行或告警的系列全停故障:單系列急停、逆流保護動作、離極保護動作;
(2)輔助系統(tǒng)導(dǎo)致系列全停的故障:動力負(fù)荷全停、供水系統(tǒng)全停。
通過總控PLC執(zhí)行或告警的系列全停故障為瞬時故障,網(wǎng)內(nèi)必須采取措施;而輔助系統(tǒng)導(dǎo)致系列全停的故障通過人為的干預(yù)可以提前得到控制,不再發(fā)生“12.20”事件,所以最終確定如下改進措施:
電解鋁3條生產(chǎn)線的總控PLC接收到急停信號、逆流保護信號、離極保護信號以及檢測到整流機組合位信號≤5后同步輸出無源節(jié)點信號到安穩(wěn)裝置,并跳開整流機組高壓側(cè)開關(guān)。
安穩(wěn)裝置接收到上述信號后,按照前文所述的“負(fù)荷損失聯(lián)切機組”功能可靠動作,從而保證電網(wǎng)的穩(wěn)定運行。
通過此次事故的分析、研判、總結(jié),提出了整改方案和措施,并組織了實施,保證了電解鋁生產(chǎn)線的穩(wěn)定、正常的生產(chǎn)和運行,并保證了電解鋁生產(chǎn)線的局域網(wǎng)和外部電網(wǎng),即整個電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,為企業(yè)的生產(chǎn)作出了貢獻,為企業(yè)經(jīng)濟效益最大化提供了切實可行的保障措施。