同濟(jì)大學(xué)機(jī)械與能源工程學(xué)院 包 暉 馮 良
為控制煤炭消費(fèi)總量、削減主要大氣污染物排放總量和改善環(huán)境空氣質(zhì)量,江蘇省大氣污染防治聯(lián)席會議辦公室印發(fā)了《江蘇省燃煤鍋爐大氣污染整治工作方案》(以下簡稱《方案》),《方案》明確到2016年年底前,沿江8市全區(qū)域內(nèi)10 t/h及以下燃燒高污染燃料鍋爐實現(xiàn)清潔能源、可再生能源、熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組替代或淘汰。本項目位于江蘇省沿江區(qū)域,為了響應(yīng)政府號召推進(jìn)節(jié)能減排工作,企業(yè)進(jìn)行了天然氣燃燒設(shè)備對燃煤鍋爐的替代。
烘缸是拉幅定型機(jī)的干燥設(shè)備,拉幅定型機(jī)主要用于布匹、紙制造過程中的拉幅定型工藝。本項目中烘缸主要用于烘干醫(yī)用敷料,如紗布、手術(shù)巾等,烘缸有2柱共20只(蒸汽烘缸見圖1),烘缸內(nèi)為加熱盤管,熱源在盤管內(nèi)放熱,布匹沿烘缸外表面滾動加熱。改造前熱源為燃煤蒸汽鍋爐,蒸汽通過管網(wǎng)進(jìn)入烘缸內(nèi)盤管,換熱后冷凝水排出缸體。改造后采用天然氣直燃紅外輻射燃燒器,煙氣在烘缸盤管內(nèi)流動放熱。
圖1 拉幅機(jī)蒸汽烘缸部分
該項目產(chǎn)品為醫(yī)用紗布,主要設(shè)計參數(shù)如下:紗布重量80 g/m2、軋余率70%、幅寬2400 mm、烘干后回潮率 15%、車速 100 m/min、烘房面積9×3m,高1.8 m,要求溫度120 ℃。
改造時拆除原烘缸中蒸汽供汽管、蒸汽換熱盤管、排水管等,新增紅外輻射燃燒器、燃燒控制系統(tǒng)、以及排風(fēng)系統(tǒng)。原 20個蒸汽烘缸經(jīng)測算,實際需要改造 12個即可達(dá)到工藝要求,每個烘缸配一個燃燒器,每個燃燒器加熱功率45~62.5 kW,共12個。改造后天然氣烘缸見圖2。
圖2 改造后天然氣烘缸
本項目中,紅外輻射燃燒器采用金屬纖維編織而成的燃燒頭。該燃燒頭被加工成長條圓柱形,長度參考烘缸長度,直徑根據(jù)紅外燃燒器功率確定表面積后換算得到。該燃燒器安裝在烘缸軸線上,作為烘缸轉(zhuǎn)動的軸心。燃燒器內(nèi)部采用合理的氣流分布方式,確保長度方向火焰燃燒正常,不出現(xiàn)前后火焰分布不均勻和燃燒狀況有差異的情況,見圖3。
圖3 天然氣紅外輻射燃燒器烘缸系統(tǒng)示意
該燃燒器屬于預(yù)混氣體表面燃燒,具有熱強(qiáng)度高、可調(diào)比寬、燃燒均勻、熱效率高和有害氣體排放量少等特點。燃燒器在工作中,熱量通過輻射傳遞到烘缸表面的涂層,再以傳導(dǎo)的方式由內(nèi)表面涂層傳給外表面。由于沒有傳統(tǒng)蒸汽烘缸中冷凝水聚集在烘缸內(nèi)下部的問題,因此比傳統(tǒng)蒸汽烘缸溫度分布更加均勻,烘干效果更好,效率更高。
改造后燃燒控制系統(tǒng)和燃?xì)舛ㄐ筒糠止灿茫到y(tǒng)控制核心是PLC,所有的參數(shù)都在觸摸屏上顯示和設(shè)置,觸摸屏布置在主控室。
風(fēng)機(jī)預(yù)吹掃:燃燒系統(tǒng)啟動前對燃燒空間進(jìn)行吹掃,防止點火時因存在可燃?xì)怏w引起事故。
脈沖點火:利用高壓脈沖進(jìn)行點火。
火焰檢測:采用離子電流方式進(jìn)行火焰檢測。
熄火保護(hù):當(dāng)系統(tǒng)檢測不到火焰時會自動關(guān)閉燃燒系統(tǒng)并報警。
風(fēng)機(jī)故障鎖定:當(dāng)風(fēng)機(jī)故障不能送風(fēng)時,自動鎖定系統(tǒng)。
燃?xì)飧叩蛪罕Wo(hù):當(dāng)燃?xì)鈮毫Σ辉谠O(shè)計范圍時,對系統(tǒng)進(jìn)行鎖定。
燃?xì)鈾z漏:開機(jī)前對燃?xì)庀到y(tǒng)自動進(jìn)行檢漏。
溫度控制:采用PID調(diào)節(jié)自動補(bǔ)償控溫,根據(jù)溫度信號,PLC通過變頻器控制風(fēng)機(jī)、改變空氣流量,再通過比例閥自動調(diào)節(jié)燃?xì)饬髁?,從而改變?nèi)紵?fù)荷。
車速保護(hù):只有當(dāng)車速高于設(shè)定值時,才能開啟燃燒系統(tǒng),以防止織物加熱時間過長導(dǎo)致?lián)p壞。
統(tǒng)計用戶一段時間日常生產(chǎn)負(fù)荷能耗等數(shù)據(jù),原生產(chǎn)線每小時需要烘干634 kg水分,蒸汽烘缸需要消耗約1 140 kg蒸汽。統(tǒng)計改造后運(yùn)行情況并與原有燃煤鍋爐及天然氣蒸汽鍋爐改造方案進(jìn)行比較,結(jié)果見表1。
表1 不同改造方式的經(jīng)濟(jì)性對比
綜上所述,改造后天然氣紅外輻射燃燒器烘缸比天然氣鍋爐每小時節(jié)約能源成本為:76.65元,每年節(jié)約成本為:459900元;對比燃煤鍋爐,小時能源成本增加9.2元,年增加費(fèi)用為55 200元,其中,設(shè)備按每年開機(jī)300 d,每天20 h計算。
使用天然氣紅外輻射烘缸后,運(yùn)營成本較使用天然氣蒸汽鍋爐蒸汽烘缸有大幅下降,較原有燃煤鍋爐蒸汽烘缸運(yùn)營成本有所增長但漲幅僅為3.6%。改造后,廠區(qū)環(huán)境有較大改善,環(huán)境效益提升顯著,符合國家節(jié)能減排政策,并實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。