張文璽
(江西銅業(yè)集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
2017年江銅貴溪冶煉廠電解車間共處理外購復雜原料陽極25萬t,其中某廠提供的復雜原料陽極約10萬噸,全部由車間一系列傳統(tǒng)法負責裝槽電解。
該10萬t外購陽極存在雜質(zhì)配比不均衡[1]、尺寸超寬等問題,電解生產(chǎn)過程時出現(xiàn)大量漂浮陽極泥、陽極鈍化[2]、陰極長側(cè)邊粒子現(xiàn)象,造成短路多、電效低、電單耗和殘極率高、陰極銅品質(zhì)差,給車間全年生產(chǎn)任務的完成、產(chǎn)品質(zhì)量的保證和電效等關(guān)鍵指標的提升都帶來了較大的壓力。
外購陽極主要對銅電解生產(chǎn)帶來以下不良影響:
(1)電解時陰極銅板面粒子多[3],電效低、短路多、陰極銅產(chǎn)量受到嚴重的影響。相比自產(chǎn)陽極,外購陽極裝槽每槽減少1~1.2t陰極銅。
(2)電解時陽極表面陽極泥不易脫落,陽極鈍化、溶解性差,電解殘極率高,能耗上升,電解液銅離子濃度急劇下降。短路率達到0.6%~1.2%左右,電流效率小于90%。
(3)陽極As/(Sb+Bi)較低[4],電解飄浮陽極泥多,液位線密集粒子嚴重,陰極銅物理規(guī)格較差。
從2017年3月15日開始,將某廠提供的復雜原料陽極集中裝入電解一系列東擴循環(huán)系統(tǒng),便于集中管理和對工藝參數(shù)的調(diào)整。
3.1.1 提高電流密度
調(diào)整電流密度[5]分別為288A/m2和300A/m2,實際單槽產(chǎn)量在8.6t左右,跟正常陽極比較,單槽欠產(chǎn)0.2~0.3t,物理規(guī)格區(qū)別不大。
3.1.2 調(diào)整流量
增大流量至32L/min,單槽產(chǎn)量為7.9t;降低流量25L/min,單槽產(chǎn)量為8.05t,效果不明顯。
3.2.1 開展電流擊穿試驗
該廠的外購陽極在電解槽內(nèi)的普遍表現(xiàn)是陽極泥粘度大,陽極表面的陽極泥不易脫落、沉降,導致陽極溶解效果差。針對陽極不易溶解[6],工藝采取每天對東擴系統(tǒng)短路器進行2次閉合、斷開,利用瞬間電流變化對陽極進行電流擊穿,以改善陽極泥的穿透性,利于陽極泥脫落,從而改善陽極的溶解。
3.2.2 振打陽極導電端
復雜原料陽極鈍化、槽壓異常時,及時采用鐵錘逐一敲打陽極耳部的導電端,利于陽極表面結(jié)殼的松動脫落,改善陽極鈍化。
3.3.1 調(diào)整電解液酸度和溫度
4月份該廠提供的外購陽極As/(Sb+Bi)偏低,電解時液面漂浮陽極泥多,導致陰極銅液位線粒子嚴重。為減少漂浮陽極泥,提高陰極銅質(zhì)量,工藝對東擴系統(tǒng)電解液的酸度和溫度進行多次調(diào)整,試驗效果均不明顯。
3.3.2 調(diào)整提放液位頻次
為減少漂浮陽極泥帶來的液位線粒子,電解一系列東擴系統(tǒng)采取非常規(guī)提液位法:每天提放1次液位,每天6h低液位,其余時間高液位,對減少液位線粒子有一定效果。
3.3.3 改善循環(huán)方式
東擴循環(huán)系統(tǒng)為單邊出液循環(huán)方式,為驗證兩端出液對消除液位線粒子的效果,8月初,在老系統(tǒng)23/24組裝入外購陽極。經(jīng)過2周期的電解生產(chǎn)試驗,漂浮陽極泥可從兩端出液口及時排出,陰極銅液位線粒子情況基本消除,但是卻產(chǎn)生了單個粒子。
3.3.4 調(diào)整添加劑配比
針對老系統(tǒng)23/24組出現(xiàn)單個粒子的情況,試驗過程中將骨膠降低3g/t,鹽酸降低5g/t,單個粒子韌性下降,同時加強極板短路處理,單個粒子得以抑制。9月中旬,骨膠繼續(xù)減量,陰極銅結(jié)晶質(zhì)量和粒子韌性均得以改善,短路率也呈下降趨勢。
經(jīng)前期試驗發(fā)現(xiàn),兩端出液對消除液位線粒子有較好的效果。8月底,車間按計劃將復雜外購陽極逐步裝入老系統(tǒng)和新系統(tǒng)兩端出液的電解槽中。
通過前期試驗發(fā)現(xiàn),電流擊穿對改善陽極泥的穿透性有較好的效果。因此,電解一系列每天對老系統(tǒng)和新系統(tǒng)的短路器進行電流擊穿動作,從而提高陽極的溶解效果,改善陽極鈍化。
根據(jù)陰極銅質(zhì)量的實際情況,對骨膠和鹽酸的配比進行實時調(diào)整,從而保證陰極銅的結(jié)晶質(zhì)量和粒子的韌性。表1為添加劑配比的調(diào)整變化。
表1 添加劑配比的調(diào)整變化 g/t
由圖1可以看出,一季度初期裝入外購陽極,產(chǎn)量急劇減少。采取相應措施后產(chǎn)量呈增長趨勢。2017年電解一系列陰極銅實際總產(chǎn)量為34.338萬t,順利完成了全年產(chǎn)量任務。
圖1 改進后產(chǎn)量變化情況
陽極的溶解效果改善和采用非常規(guī)提放液位后,殘極率和短路率均呈下降趨勢,且都穩(wěn)定在內(nèi)控指標之內(nèi)。
圖2 改進后殘極率和短路率變化情況
由圖3可以看出,采取人為措施干預之后,電流效率明顯提高且趨于穩(wěn)定;周期直流電單耗呈下降趨勢。
圖3 改進后電流效率和周期直流電單耗變化情況
通過對外購復雜原料陽極的電解探索和實踐,采取必要的人為措施干預可有效改善復雜原料陽極電解時出現(xiàn)的陽極不易溶解、鈍化、短路多、電效低、陰極銅質(zhì)量差等問題;但陽極板中雜質(zhì)元素含量的配比,尤其是陽極板中As含量和As/(Sb+Bi)的比例控制對電解工序的正常進行至關(guān)重要。從陽極板火法冶煉生產(chǎn)環(huán)節(jié)著手合理的物料配比,為電解提供合理雜質(zhì)比例的陽極板物料,可極大程度降低電解工序的電解難度。