祝洪芬
(山西省長治市環(huán)境監(jiān)測站, 山西 長治 046000)
隨著近年來經(jīng)濟的快速發(fā)展,冶煉、電鍍、金屬加工等工業(yè)廢水不斷產(chǎn)生與排放。研究表明,這些廢水大多為含鋅廢水,已是環(huán)境中鋅重金屬污染的主要來源[1]。而且,含鋅廢水具有持久性、高毒性、不易被生物降解等特點[2],因此,其含量超標(biāo)不僅使環(huán)境嚴重污染,還威脅著人體健康和生物的生存。
近年來,對于含鋅重金屬廢水,根據(jù)其處理手段不同,可分為三類[3]:第一類是以離子交換法、吸附法、化學(xué)沉淀法等為代表的轉(zhuǎn)變?yōu)殡y(不)溶金屬化合物去除法;第二類是以膜分離法、電解法、蒸發(fā)濃縮法等為代表的濃縮分離法;第三類是以絮凝、吸收和富集等作用為代表的生物法。其中,第一類方法較為常用,第三類方法處于研發(fā)階段。目前,氫氧化物法處理含鋅廢水因其穩(wěn)定性好、成本低廉等優(yōu)勢而被國內(nèi)外廣泛采用。本文在借鑒前人研究的基礎(chǔ)上,探討次氯酸鈉—氫氧化物處理鋼鐵工業(yè)含鋅廢水的處理效果,以探索處理含鋅含氰廢水的新工藝、新技術(shù),并為工業(yè)化應(yīng)用提供技術(shù)支撐。
采集某鋼鐵公司的高爐煤氣洗滌水,帶回實驗室自然沉降,將水樣過濾后備用。水質(zhì)如表1所示。
實驗用到的主要試劑為:硫酸(衡陽市凱信化工試劑有限公司)、氫氧化鈉(廣州市御和田化工科技有限公司)、次氯酸鈉溶液(有效氯10%(m/m),黃驊市環(huán)渤化工產(chǎn)品銷售有限公司)等。
表1 實驗用水水質(zhì)
實驗用到的主要儀器及設(shè)備為:數(shù)顯恒溫電熱套,RT-SX型(南京文科儀器科技有限公司);酸度計,PHS-25(上海精密科學(xué)儀器有限公司);無級恒速攪拌器,D-2(上海平軒科學(xué)儀器有限公司);數(shù)顯恒溫水浴鍋,HH-2(金壇區(qū)水北科普實驗儀器廠);可調(diào)電子萬用爐(上海上天精密儀器有限公司);燒杯、單口燒瓶,500 mL(深圳市良誼實驗室儀器有限公司);廣范pH試紙(南通市衛(wèi)寧實驗器材有限公司);移液管、容量瓶、錐形瓶、量筒(深圳市良誼實驗室儀器有限公司);酸式滴定管、堿式滴定管(鄭州艾威爾化玻儀器有限公司);濾紙(南通市天驕過濾材料有限公司)等。
本實驗所用反應(yīng)裝置如下頁圖1所示。
本實驗步驟如下:首先,將400 mL原水放入500 mL燒杯中,并加入氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH;其次,將調(diào)節(jié)好pH的帶水燒杯放入恒溫水浴,使其達到設(shè)定溫度;第三,將一定量的次氯酸鈉放入已達到實驗要求溫度的燒杯中,并進行勻速攪拌使其充分反應(yīng)一段時間;第四,過濾水樣,并調(diào)節(jié)pH近中性;第五,讓其繼續(xù)進行反應(yīng);第六,靜置,取上清液測定。
圖1 本實驗所用反應(yīng)裝置
本實驗均采用標(biāo)準方法對可溶鋅離子及總氰化物進行測定,即分別采用EDTA滴定法和硝酸銀滴定法GB/T7487—1987。
由于鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水水質(zhì)復(fù)雜,因此影響高爐煤氣洗滌水脫鋅脫氰的因素也較多。為了探索和橫向比較各影響因子對鋼鐵企業(yè)廢水脫鋅脫氰的影響大小,本文通過查閱大量相關(guān)文獻及初步試驗,選用L9(33)的正交實驗方案來安排脫鋅脫氰實驗。其中,正交試驗因素及水平如表2所示。
表2 影響高爐煤氣洗滌水脫鋅脫氰正交試驗因素及水平
按照正交試驗設(shè)計所定,不同條件下處理含鋅含氰廢水得到的測定結(jié)果見表3所示。
表3 影響高爐煤氣洗滌水脫鋅脫氰正交試驗結(jié)果
對不同條件下用NaClO溶液及氫氧化物沉淀法正交分析結(jié)果顯示,在選擇水平范圍內(nèi),各因素影響順序為:有效氯含量α大于反應(yīng)溫度T大于反應(yīng)時間t;確定的最佳試驗方案為A3B3C3,即反應(yīng)溫度T為30℃,有效氯含量α為250 mg/L,反應(yīng)時間為40 min時,鋼鐵企業(yè)含鋅含氰廢水脫鋅脫氰效果最好。
通過正交試驗,我們分析出影響鋼鐵企業(yè)含鋅含氰廢水影響因素的影響大小,并初步確定了最佳試驗方案,即各影響因素的最佳實驗水平。為了進一步確定各影響因素的影響規(guī)律及驗證最佳試驗方案,研究進行了單因素最佳參數(shù)試驗。
在廢水pH=9~10,T=20℃,有效氯含量α=250 mg/L的條件下進行反應(yīng),以考察反應(yīng)時間分別為20、30、40、50、60 min 的脫鋅脫氰效果。結(jié)果顯示,在機械攪拌的作用下,NaClO溶液及氫氧化物沉淀法對鋼鐵企業(yè)廢水的脫鋅脫氰效果較好,具體的,在不同反應(yīng)時間的情況下,鋅離子的去除率高達100%,氰化物的去除率也高達98%以上,且在反應(yīng)時間為50 min時,總氰化物的含量已小于0.5 mg/L,可達到國家一級排放標(biāo)準(GB 8978—1996)。因此,反應(yīng)時間確定為50 min。
由于鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水的水質(zhì)比較復(fù)雜,在廢水pH=9~10,T=20℃,攪拌反應(yīng)時間t=30 min的條件下進行反應(yīng),以考察不同濃度有效氯含量脫鋅脫氰效果。結(jié)果顯示,隨著有效氯含量α的增大,氰、鋅的去除率均提高。
1)二氧化氯-氫氧化物沉淀法對于鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水有較高的去除率。其脫鋅脫氰的結(jié)果在正交試驗設(shè)計條件下具有重現(xiàn)性。
2)用二氧化氯-氫氧化物沉淀法處理鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水過程中,有效氯的含量對二氧化氯氧化除氰除鋅的去除率具有主要影響,反應(yīng)時間是二氧化氯-氫氧化物沉淀法除氰除鋅的重要影響因素,反應(yīng)溫度的升高也有助于去除率的提高。
3)考慮到實踐應(yīng)用的成本因素,二氧化氯-氫氧化物沉淀法處理鋼鐵工業(yè)含鋅含氰廢水的最佳適宜條件為:pH為9~10之間,溫度為30℃,有效氯含量α為600 mg/L,攪拌反應(yīng)時間為30 min。在最佳反應(yīng)條件下,處理后出水總氰質(zhì)量濃度為0.47 mg/L,達到國家一級排放標(biāo)準。
[1]陳來福,劉憲,喬治強,等.硫酸亞鐵—次氯酸鈣處理高濃度含氰廢水[J].工業(yè)水處理,2011(6):73-77.
[2]王曉霞,鄭利利,王正德,等.含氰廢水處理技術(shù)的研究進展[J].河南化工,2013(9):6.
[3]陳勇,夏彬.含氰廢水的處理[J].川化,2012(3):28-30.
[4]盛惠敏.酸化法處理含氰廢水[J].新疆有色金屬,2010(S2):112-114.
[5]任小軍,李彥鋒,趙光輝,等.工業(yè)含氰廢水處理研究進展[J].工業(yè)水處理,2009(8):1-5.
[6]顏海波,孫興富.臭氧技術(shù)處理電鍍含氰廢水的應(yīng)用[J].中國科技信息,2005(21):136.