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    智能碼垛在醫(yī)藥物流倉儲系統(tǒng)的研究與應用

    2018-06-24 09:39:52張可義楊騰飛
    制造業(yè)自動化 2018年6期
    關鍵詞:輸送線機系統(tǒng)碼垛

    郭 麗,田 博,張可義,楊騰飛

    (北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司,北京 100120)

    0 引言

    隨著市場對于物流自動化裝備需求的不斷增加,機器人在物流倉儲行業(yè)得到越來越廣泛的應用。智能倉儲機器人在物流系統(tǒng)的應用,在提高作業(yè)效率、降低工作人員勞動強度、優(yōu)化資源、降低成本等方面發(fā)揮了重要作用。用機器人取代人工、提高倉儲自動化水平已是勢在必然。另外,在“工業(yè)4.0”、“智能制造”等數(shù)字化制造的背景下,智能工廠是工業(yè)變更時代未來的發(fā)展方向。而智能物流是智能工廠的基礎和保障,因此智能物流將迎來巨大發(fā)展契機,倉儲環(huán)節(jié)的碼垛機器人集成系統(tǒng)應用也隨之大幅增長。

    目前大部分物流倉儲行業(yè)的機器人自動碼垛系統(tǒng)實現(xiàn)方式有以下兩種:1)機器人碼垛線上的產(chǎn)品為同一品種批次,只需設置一次碼垛信息,輸送線控制系統(tǒng)便能實現(xiàn)自主碼垛;2)機器人碼垛線上有多品種多批次的產(chǎn)品,輸送線控制系統(tǒng)通過識別產(chǎn)品外箱的條碼(條碼包含產(chǎn)品品種與批次信息)自主區(qū)分產(chǎn)品的品種與批次,實現(xiàn)自動分道碼垛,從而實現(xiàn)相同品種批次的產(chǎn)品碼放在同一托盤的功能。

    在醫(yī)藥行業(yè),同樣要求同種產(chǎn)品不能混批碼放,但產(chǎn)品箱粘貼的是藥品電子監(jiān)管碼,此碼是藥品的唯一追溯碼,輸送線控制系統(tǒng)通過條碼號不能解析出產(chǎn)品品種與批次信息,不能實現(xiàn)自主碼垛,因此自動碼垛環(huán)節(jié)需要在上位計算機的合理調(diào)度管理下進行。在本文中輸送線控制系統(tǒng)掃描電子監(jiān)管碼后上傳上位機系統(tǒng),上位機系統(tǒng)獲取此電子監(jiān)管碼綁定的產(chǎn)品與批次信息,實現(xiàn)從產(chǎn)品上線到產(chǎn)品碼垛以及產(chǎn)品垛型的全面管理。本文以某醫(yī)藥物流倉儲系統(tǒng)為例,詳細介紹智能碼垛系統(tǒng)的研究與應用。

    1 醫(yī)藥物流碼垛系統(tǒng)概述

    該醫(yī)藥自動化物流倉儲系統(tǒng)包括16條與車間生產(chǎn)線對接的自動化箱式輸送線。生產(chǎn)線同時生產(chǎn)不同品種不同批次的產(chǎn)品并通過16條輸送線輸送至碼垛系統(tǒng)。在16條輸送線的上線口分別有條碼閱讀器,輸送線控制系統(tǒng)掃描產(chǎn)品電子監(jiān)管碼,并將已讀到電子監(jiān)管碼上傳上位機系統(tǒng),用于對上線產(chǎn)品進行記錄跟蹤,同時對盲碼產(chǎn)品進行剔除。16條箱式輸送線產(chǎn)品最終合流到一條主線上輸送,G1設備讀取電子監(jiān)管碼并上傳至上位機,由上位機系統(tǒng)根據(jù)調(diào)度算法分流到三條碼垛線。機器人抓取工位G2、G3、G4三段設備分別有條碼閱讀器,用于對產(chǎn)品電子監(jiān)管碼的再次校驗與上位機系統(tǒng)分配碼垛工位。碼垛系統(tǒng)共3臺真空吸盤式機器人,每次動作吸取一個產(chǎn)品箱,每一臺機器人對應8個碼垛工位,共24個碼垛工位,可以同時完成24個品種批次的產(chǎn)品碼垛,碼垛完成的托盤經(jīng)自動化輸送線進入立體倉庫。系統(tǒng)布局圖如圖1所示。

    上位機系統(tǒng)實現(xiàn)了上線產(chǎn)品記錄跟蹤、產(chǎn)品智能分流管理、動態(tài)分配碼垛工位管理與產(chǎn)品碼垛垛型管理等功能。上位機系統(tǒng)對醫(yī)藥物流碼垛系統(tǒng)的管理原則為:從上線口開始對產(chǎn)品進行實時跟蹤,同品種的不同批次產(chǎn)品不能混批次碼放,同品種同批次的產(chǎn)品只能占用一條碼垛線,但同時可以占用多個碼垛工位。

    圖1 系統(tǒng)布局圖

    2 上位機系統(tǒng)智能碼垛管理

    2.1 上線口產(chǎn)品管理

    此碼垛系統(tǒng)的16條箱式線與車間生產(chǎn)線實現(xiàn)無縫對接,包裝完成的產(chǎn)品箱直接進入箱式輸送線,省去了人工搬運產(chǎn)品環(huán)節(jié),極大程度減少勞動力的使用,提高了生產(chǎn)效率與產(chǎn)品入庫及時性。條碼閱讀器讀取產(chǎn)品電子監(jiān)管碼,盲碼產(chǎn)品進行剔除,上位機系統(tǒng)通過接口系統(tǒng)查詢此電子監(jiān)管碼是否已綁定產(chǎn)品信息,無綁定信息自動剔除;并計算當前上線產(chǎn)品的品種批次數(shù)量,多于24種則進行剔除。

    對于正常產(chǎn)品箱上位機系統(tǒng)記錄每一個上線口的產(chǎn)品電子監(jiān)管碼、產(chǎn)品名稱、批次、車間生產(chǎn)線編號與當前狀態(tài)。產(chǎn)品進入上線口,當前狀態(tài)為“上線輸送”;當產(chǎn)品經(jīng)過G1設備分流時,當前狀態(tài)更新為“進入碼垛線”,但當G1設備上產(chǎn)品盲碼時,此產(chǎn)品被輸送至剔除口,需要人工用手持終端設備掃描電子監(jiān)管碼對產(chǎn)品進行人工入庫,產(chǎn)品當前狀態(tài)更新為“人工掃描入庫”;當產(chǎn)品在碼垛工位托盤上時,當前狀態(tài)更新為“在碼垛工位”;當碼垛托盤入庫后,當前狀態(tài)更新為“在庫房內(nèi)”,當產(chǎn)品出庫后,當前狀態(tài)更新為“已出庫”。在上位機系統(tǒng)可以實時查詢上線產(chǎn)品數(shù)量、每一個上線口的已上線產(chǎn)品數(shù)量,每一箱產(chǎn)品的當前位置,實現(xiàn)了產(chǎn)品從上線到出庫的全程跟蹤記錄,保證了上線產(chǎn)品記錄數(shù)據(jù)的完整性與準確性。

    2.2 碼垛前的產(chǎn)品箱分流算法

    16條箱式輸送線產(chǎn)品箱合流到一條主線輸送,經(jīng)過G1設備時進行分流到三條碼垛線,產(chǎn)品箱分流算法描述如下:輸送線控制系統(tǒng)掃描G1設備產(chǎn)品電子監(jiān)管碼向上位機系統(tǒng)要求分配碼垛線。上位機系統(tǒng)按照每條碼垛線的品種批次、數(shù)量等信息,并結(jié)合碼垛工位信息,遵循三條碼垛線碼垛產(chǎn)品數(shù)量均衡、線體不擁堵、效率最高等原則,進行智能計算后,給輸送線控制系統(tǒng)寫入碼垛線去向,輸送產(chǎn)品箱至對應的碼垛機器人站臺。同時上位機系統(tǒng)生成碼垛作業(yè),碼垛作業(yè)信息包括碼垛線號、品種、批次等。當同品種同批次產(chǎn)品再次經(jīng)過G1時,上位機系統(tǒng)即可在碼垛作業(yè)中查詢此產(chǎn)品的碼垛作業(yè)信息下發(fā)指令。

    在實際應用過程中,由于箱式線輸送速度比較快或者產(chǎn)品箱在輸送過程中位置調(diào)整變化,可能會造成G1設備的產(chǎn)品箱讀碼失敗,產(chǎn)品箱之間距離間隔較短,當上位機系統(tǒng)與輸送線控制系統(tǒng)通訊出現(xiàn)網(wǎng)絡延時,出現(xiàn)后箱按照前箱的指令輸送現(xiàn)象,造成產(chǎn)品箱進入錯誤的碼垛線,此條碼垛線無該產(chǎn)品的碼垛作業(yè),設備報警,直接影響了整條碼垛線的作業(yè)效率。

    為解決以上問題,在輸送線控制系統(tǒng)掃描電子監(jiān)管碼要求分配碼垛線去向時,優(yōu)化上位機系統(tǒng)和輸送線控制系統(tǒng)的通訊握手方式,在分流算法中加入校驗算法,即把碼垛線號與電子監(jiān)管碼同時寫入輸送線控制系統(tǒng),輸送線控制系統(tǒng)判斷上位機寫入的電子監(jiān)管碼與當前系統(tǒng)采集的電子監(jiān)管碼是否一致,不一致則繼續(xù)向上位機系統(tǒng)上傳電子監(jiān)管碼要求分配碼垛線去向,一致則進行輸送,通過此校驗算法從根本上解決了產(chǎn)品箱分流出現(xiàn)的問題。

    2.3 碼垛工位動態(tài)分配算法

    產(chǎn)品箱進入機器人抓取位G2、G3、G4時,輸送線控制系統(tǒng)掃描電子監(jiān)管碼后上傳上位機系統(tǒng),上位機系統(tǒng)分配產(chǎn)品箱的碼垛托盤工位與垛型號,機器人抓取產(chǎn)品進行作業(yè)。碼垛作業(yè)流程圖如圖2所示。上位機系統(tǒng)智能分配工位算法描述如下:

    1)此處同樣應用了上節(jié)描述的電子監(jiān)管碼校驗算法,杜絕了發(fā)生混品種、混批次碼垛現(xiàn)象。

    2)上位機系統(tǒng)與輸送線控制系統(tǒng)進行產(chǎn)品箱碼垛工位信息交互時,機器人抓取動作同時進行,提高了碼垛效率。

    圖2 產(chǎn)品碼垛流程圖

    3)8個碼垛托盤工位循環(huán)分配原則。

    4)優(yōu)先分配距離機器人近的4個工位,機器人行走距離短,碼垛時間短、效率高。

    5)在機器人碼垛過程中,上位機系統(tǒng)將產(chǎn)品信息與碼垛工位進行綁定,當輸送線控制系統(tǒng)反饋托盤碼垛完成信號后,上位機系統(tǒng)解除產(chǎn)品與此工位的綁定并鎖定當前工位,滿垛托盤等待入庫并需要給此工位補充新的空托盤,當新空托盤補充到位后對此工位進行解鎖,此工位處于空閑狀態(tài),可以進行碼垛。如果此時仍有此種產(chǎn)品箱等待機器人抓取,而原來的碼垛工位尚未解鎖,上位機系統(tǒng)則重新分配另外一個空閑工位,而不是等待原來的工位,大大提高了碼垛效率。

    6)上位機系統(tǒng)與車間賦碼系統(tǒng)對接,收到賦碼系統(tǒng)的斷批指令后,上位機系統(tǒng)自動計算已碼垛產(chǎn)品數(shù)量,與車間生產(chǎn)數(shù)量對比,數(shù)量一致刪除此產(chǎn)品的碼垛作業(yè),同時允許新品種上線。數(shù)量不一致說明仍有部分產(chǎn)品箱在箱式線輸送,此時等待剩余產(chǎn)品箱碼垛入庫,這樣提高了產(chǎn)品斷批的及時性與碼垛工位的利用率。

    7)上位機系統(tǒng)可以設置每一個工位的使用狀態(tài),鎖定或者打開。當工位處于空閑未使用狀態(tài)時,可以進行鎖定,鎖定后的工位處于不可用狀態(tài)。當系統(tǒng)出現(xiàn)某些異常情況時,可以對工位鎖定,提高了工位利用的靈活性。

    通過以上碼垛工位動態(tài)分配算法,杜絕了混品種、混批次碼垛現(xiàn)象的發(fā)生,縮短了機器人的行走距離,提高了碼垛效率與工位利用的靈活性、利用率。

    2.4 產(chǎn)品垛型管理

    目前機器人碼垛系統(tǒng)編程工作一般通過示教再現(xiàn)的方式實現(xiàn),即現(xiàn)場調(diào)試人員手動移動機器人,將碼垛過程中的產(chǎn)品抓取點、產(chǎn)品放置點以及運動軌跡中必要的過渡點對機器人進行示教,編寫程序,反復測試機器人程序,并不斷進行修改。這樣機器人系統(tǒng)要記錄大量的示教數(shù)據(jù),示教的過程復雜,這不僅加重了現(xiàn)場操作人員的工作量,而且機器人的編程工作量也很大,十分不利于提高機器人的調(diào)試效率。在此醫(yī)藥物流碼垛系統(tǒng)中,共有50多個品種的產(chǎn)品需要進入自動化碼垛系統(tǒng),即50多種箱型,每一種箱型的尺寸都不相同,而且在使用過程中,還會出現(xiàn)增加新品種新箱型的情況。如果按照目前的方法,每增加一種新的產(chǎn)品箱型,都需要對機器人重新做一次調(diào)試工作,而且用戶很難獨立完成,碼垛系統(tǒng)可操作性、可維護性低。

    在總結(jié)多個碼垛項目的基礎上,針對各種垛型圖樣的共性,設計了一種能夠充分描述機器人碼垛過程中所有工作參數(shù)的垛型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及其相關的編程方法。在該垛型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中,包含了機器人抓取和放置產(chǎn)品時的位置、垛型號、箱體尺寸和機器人搬運產(chǎn)品時所有的過渡點等信息。該碼垛系統(tǒng)能夠適應多種垛型的工藝要求,運行穩(wěn)定可靠。所設計的垛型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)包含了機器人搬運過程中的全部信息,更改和修改垛型時,只需在線或者離線更新垛型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)即可。

    當增加新的碼垛品種時,用戶只需要在上位機系統(tǒng)界面輸入物料編碼、箱體尺寸信息、箱體垛型、箱型號等信息,點擊【添加】按鈕,此產(chǎn)品的垛型信息會自動同步至機器人垛型數(shù)據(jù)中。當需要修改碼垛產(chǎn)品垛型信息時,修改完畢點擊【修改】按鈕,垛型信息同樣會同步更新到機器人垛型數(shù)據(jù)。用戶操作簡單方便,增加了碼垛系統(tǒng)可維護性。上位機系統(tǒng)垛型管理界面如圖3所示。

    圖3 上位機垛型管理示意圖

    3 結(jié)束語

    此智能碼垛系統(tǒng)已在某醫(yī)藥公司運行半年多,碼垛產(chǎn)品累計計數(shù)30萬多箱,賬目準確,無丟箱、無產(chǎn)品箱進入錯誤的碼垛線,無產(chǎn)品混品種混批次碼放等現(xiàn)象發(fā)生,機器人無壓箱、壓垛現(xiàn)象發(fā)生,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。

    在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的趨勢下,倉儲物流業(yè)正迎來空前的發(fā)展機遇和全新的模式變化。其中機器人技術的應用程度已經(jīng)成為決定企業(yè)間相互競爭和未來發(fā)展的重要衡量因素。根據(jù)統(tǒng)計,如果應用倉儲物流機器人,在保證同等儲存能力的條件下,可至少節(jié)約70%以上的土地和80% 以上的勞動力。隨著生產(chǎn)線的速度不斷提高和現(xiàn)代物流意識的增強 , 許多醫(yī)藥企業(yè)已經(jīng)采用自動碼垛方式,智能倉儲物流機器人將對醫(yī)藥物流運作模式和整個物流體系變革產(chǎn)生深遠影響。

    可以預見,智能機器人在物流行業(yè)的應用,未來幾年將進入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的新時期。智能機器人的日益普及和高速發(fā)展,必將引爆一場倉儲物流智能化的變革,甚至是整個物流行業(yè)、制造業(yè)、生產(chǎn)和生活方方面面的智能化大革命。

    [1]吳勇.自動碼垛與物流[J].現(xiàn)代制造,2003,(3):38-40.

    [2]李紅果,劉新樂,徐德眾,周益林,朱佳琪.一種多垛型機器人碼垛系統(tǒng)的設計[J].包裝工程,2017,38(5):40-44.

    [3]孫浩.碼垛機器人的設計與研究[D].山東理工大學.2013.

    [4]李曉剛,劉晉浩.碼垛機器人的研究與應用現(xiàn)狀、問題及對策[J].包裝工程,2011,32(3):96-102.

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