殷寄萍
摘要:目前樂安油田草20、草33等區(qū)塊稠油已進入多輪次吞吐開發(fā)時期。目前樂安油田草20、草33等區(qū)塊稠油已進入多輪次吞吐開發(fā)時期。受油藏非均質(zhì)性、水平段吸汽不均勻、蒸汽沿高滲透帶突進的影響,出現(xiàn)汽竄現(xiàn)象,且邊底水水侵影響日益加劇,高含水井逐年增加,吞吐效果變差。為了進一步提高熱采井蒸汽吞吐的效率,在原有的技術(shù)水平上進行四項優(yōu)化。通過應(yīng)用氮氣泡沫調(diào)剖工藝體系,有效調(diào)整了吸氣剖面、有效治理了油井互竄、有效控制了邊底水入侵,提高了區(qū)塊產(chǎn)能,措施效果顯著,為該地區(qū)高含水期的高效開發(fā)奠定了牢固基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:高溫氮氣泡沫調(diào)剖;注汽壓力;水平井;工藝體系優(yōu)化
目前采用高溫氮氣泡沫調(diào)剖,其作用機理是利用泡沫劑在地層大孔道中產(chǎn)生的泡沫來降低蒸汽的滲流能力,從而使注汽壓力升高,迫使其后注入的蒸汽轉(zhuǎn)向未驅(qū)替帶,可以起到堵水、調(diào)整吸汽剖面、實現(xiàn)水平段均勻動用的目的。針對樂安油田草20、草33等區(qū)塊水平井受邊水影響日益突出的情況,結(jié)合區(qū)塊的實際情況,在氮氣泡沫調(diào)剖工藝上進行選井優(yōu)化、泡沫劑用量優(yōu)化、氮氣用量優(yōu)化、注入方式優(yōu)化。
1 發(fā)泡劑的性能評價與優(yōu)化
1.1 發(fā)泡劑性能評價
將發(fā)泡劑在190℃高溫老化24小時,常溫下測試不同濃度下的高溫發(fā)泡劑的發(fā)泡體積及半衰期。發(fā)泡劑濃度達1%-3%,發(fā)泡體積達到較大值,再提高發(fā)泡劑濃度,發(fā)泡體積不再增加。當發(fā)泡劑濃度>0.3%,發(fā)泡體積300ml,達到180ml的質(zhì)量要求。在半衰期試驗中,當高溫發(fā)泡劑的濃度增加時,半衰期沒有明顯變化,基本保持恒定。可見發(fā)泡劑濃度0.3%-1%時,發(fā)泡體積和泡沫穩(wěn)定性滿足要求。
1.2 發(fā)泡劑濃度的優(yōu)化
試驗評價了220℃、250℃、270℃和310℃下不同濃度發(fā)泡劑耐溫72h后在巖心中的封堵能力。阻力因子的測定結(jié)果表明,隨著發(fā)泡劑濃度的增加,流動阻力迅速增加,當發(fā)泡劑濃度為0.2%時,阻力因子為8,此時已具有較好的調(diào)剖作用;發(fā)泡劑濃度為0.5% 時,阻力因子大于20;當發(fā)泡劑濃度大于0.5%時,阻力因子上升的幅度變小。結(jié)合泡沫劑性能,選擇濃度為0.3%-0.5%的泡沫劑。
2 氮氣量的優(yōu)化
通過巖心試驗對氮氣泡沫體系的氣液比(氮氣與泡沫劑溶液量之比)進行了優(yōu)選。室內(nèi)試驗時以巖心水驅(qū)替的壓差作為基礎(chǔ)壓差,以不同氣液比的氮氣泡沫體系驅(qū)替壓差作為各個氣液比條件下的工作壓差,工作壓差和基礎(chǔ)壓差之比值即為阻力因子,阻力因子大說明氮氣泡沫的調(diào)剖效果好。試驗溫度為25℃,壓力為3MPa,可以看出(見圖1),不同濃度的泡沫劑阻力因子峰值的氣液比均為2:1(在標準條件下氣液比約為60:1)。
圖1 不同氣液比的阻力因子
3 選井選層優(yōu)化
3.1 油藏非均質(zhì)性對氮氣泡沫調(diào)剖效果的影響
對比了不同滲透率級差措施井的周期增油量:氮氣泡沫調(diào)剖適合具有一定程度非均質(zhì)性的稠油油藏,但滲透率級差大于4后,原油增產(chǎn)幅度明顯下降,說明氮氣泡沫封堵大孔道能力還是有限的,一旦水竄通道大量形成,就很難實現(xiàn)全面有效的封堵。建議滲透率級差小于4,氮氣泡沫調(diào)剖效果較好。
3.2 原油黏度對氮氣泡沫調(diào)剖效果的影響
選取原油黏度(50℃)為(0.1~10.0)×104mPa·s進行了調(diào)剖效果現(xiàn)場統(tǒng)計:隨著黏度的增加周期增油量降低,在黏度低于2×104 mPa·s的情況下,周期增油都大于570t;黏度在(2~4)X 104mPa·s時,周期增油在310~520t;黏度大于4X104mPa·s時,措施有效期一般都比較短,周期增油在200t以下。建議原油粘度小于4×104mPa·s。
3.3 可采儲量采出率對氮氣泡沫調(diào)剖效果的影響
現(xiàn)場統(tǒng)計結(jié)果表明:隨著可采儲量采出率的增加周期增油量增加,當可采儲量的采出率大于80%時,周期增油量明顯降低.因此,氮氣泡沫是提高多輪次吞吐中后期稠油油藏開發(fā)效果的有效手段。
3.4 距油水邊界距離對氮氣泡沫調(diào)剖效果的影響
蒸汽吞吐周期產(chǎn)油量和生產(chǎn)有效期都和油藏壓力有密切的關(guān)系,因此,氮氣泡沫調(diào)剖后的吞吐效果也和距油水邊界距離有很大的關(guān)系。50~1000m采用氮氣泡沫調(diào)剖的生產(chǎn)度不足以抑制邊水的推進,作用不明顯,距離太遠的生產(chǎn)井油藏壓力比較低,即使注入泡沫后吞吐井的反排產(chǎn)液能力也不強,泡沫調(diào)剖的作用不顯著。現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)據(jù)都表明在300—500m距離范圍內(nèi)的增油量較高效果。
4 注入工藝的優(yōu)化
根據(jù)不同區(qū)塊汽竄類型、程度和油井采出程度,開展泡沫劑用量,氮氣注入量及注入段塞、注速的參數(shù)優(yōu)化,進一步提高泡沫調(diào)剖效果。
根據(jù)實驗數(shù)據(jù):泡沫劑濃度優(yōu)選為0.3-0.5%左右;注入方式選擇先期注氮氣,再采用“N2+泡沫劑”3段塞注入。
泡沫劑注入時機選擇:含水高于80%后,泡沫封堵壓差明顯增大。低含水井首先預(yù)注蒸汽,再注泡沫劑;高含水井直接注蒸汽泡沫劑段塞。
現(xiàn)場氮氣泡沫調(diào)剖施工中,氮氣的注入速度是900-1200方/小時,蒸汽的注入速度是6.5-13噸/小時,則高溫發(fā)泡劑注入速度應(yīng)控制在0.13-0.27噸/小時。
5 結(jié)論
室內(nèi)實驗和現(xiàn)場應(yīng)用表明,氮氣泡沫調(diào)剖有效防止汽竄加劇,提高蒸汽的波及體積,控制邊底水入侵。通過分析關(guān)鍵因素對氮氣泡沫調(diào)剖實施效果的影響規(guī)律,確定適宜氮氣泡沫調(diào)剖的油藏條件、泡沫劑和氮氣用量優(yōu)化和注入方式。2017年共實施氮氣泡沫調(diào)剖轉(zhuǎn)周14井次,其中調(diào)整吸汽剖面6井次,邊水治理3井次,汽竄治理5井次,平均單井累油638t,平均單井增油351t,油汽比0.44,措施有效率91.3%,取得較好生產(chǎn)效果和經(jīng)濟效益。
參考文獻
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(作者單位:勝利油田現(xiàn)河采油廠工藝研究所)