雷剛 杜茂
摘要:石屏一礦為煤與瓦斯突出礦井,煤層為突出煤層,煤層透氣性較差,瓦斯治理工程量大,抽采達(dá)標(biāo)時間長,嚴(yán)重制約礦井的采掘接替,通過順層鉆孔采取增透技術(shù),增加了煤體暴露面積,給煤層內(nèi)部卸壓、瓦斯釋放和流動創(chuàng)造良好條件,提高了抽采濃度及抽采效果,減少施鉆工程量和抽采達(dá)標(biāo)時間,促進(jìn)了巷道的安全、快速掘進(jìn)。應(yīng)用結(jié)果證明該技術(shù)非常成熟,效果明顯,達(dá)到了預(yù)期目的。
關(guān)鍵詞:煤層;條帶預(yù)抽瓦斯;超高壓;水力割縫;卸壓增透
引言:
石屏一礦位于四川省瀘州市古藺縣境內(nèi),目前采掘接替緊張是制約礦井發(fā)展的重要因素之一,隨著地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜多變以及開采深度的延伸,礦井主采的C19煤層瓦斯含量高、瓦斯壓力大,均超過臨界值,瓦斯災(zāi)害越來越突出,巷道掘進(jìn)過程中瓦斯影響越來越大,危險性越來越高,大大降低了掘進(jìn)進(jìn)度。為了提高煤巷掘進(jìn)速度,C19煤層必須采取區(qū)域瓦斯防治措施。
水力割縫技術(shù)廣泛應(yīng)用在煤礦井下瓦斯治理方面[1-3],該技術(shù)通過高壓水射流切割媒體,提高煤層局部區(qū)域裂隙率和煤層暴露面積,達(dá)到提高瓦斯抽采率的目的。現(xiàn)場常用的水力割縫技術(shù)為高壓純水射流、高壓脈沖射流[4]、高壓磨料射流[5-6]或與其他技術(shù)等相結(jié)合的一體化技術(shù)。高壓純水射流在遇到硬煤層時無法實(shí)現(xiàn)有效切割;現(xiàn)場采用的磨料射流為前混合磨料,無法保證射流的連續(xù)性;一體化技術(shù)包括:鉆割一體化、鉆-沖-割一體化、割縫-壓裂結(jié)合技術(shù)等。
1 超高壓水力割縫裝置
1.1 GF-100型超高壓水力割縫裝置結(jié)構(gòu)
GF-100型超高壓水力割縫裝置主要由金剛石復(fù)合片鉆頭、水力割縫淺螺旋整體鉆桿、超高壓旋轉(zhuǎn)水尾、超高壓清水泵、高低壓轉(zhuǎn)換割縫器、超高壓軟管等組成。
1.2 工作原理
高壓旋轉(zhuǎn)水射流割縫增加了煤體暴露面積,給煤層內(nèi)部卸壓、瓦斯釋放和流動創(chuàng)造了良好的條件,縫槽上下的煤體在一定范圍內(nèi)得到較充分的卸壓,增大了煤層的透氣性。縫槽在地壓的作用下,周圍煤體產(chǎn)生空間移動,擴(kuò)大了縫槽卸壓、排瓦斯范圍。在高壓旋轉(zhuǎn)水射流的切割、沖擊作用下,鉆孔周圍一部分煤體被高壓水擊落沖走,形成扁平縫槽空間,增加了煤體中的裂隙,可大大改善煤層中的瓦斯流動狀態(tài),為瓦斯排放創(chuàng)造有利條件,改變了煤體的原始應(yīng)力和裂隙狀況,緩和煤體和圍巖中的應(yīng)力緊張狀態(tài),既可削弱或消除突出的動力,又可提高煤層的強(qiáng)度,起到防突作用,并提高透氣性和瓦斯釋放能力。
2 超高壓水力割縫試驗(yàn)方案
2.1試驗(yàn)區(qū)域概況
此次試驗(yàn)地點(diǎn)為11719機(jī)巷(東),地面標(biāo)高+731.07 m~+946.1 m,埋深282.4 m~497.4 m,該巷道在115回風(fēng)石門內(nèi)掛口,掛口坐標(biāo):X=3105470.165,Y=35602253.128,順C19煤層施工。
該巷開口時煤層平均厚度在2.2 m左右,該巷施工至410 m段時煤層平均厚度在1.5 m左右。11719機(jī)巷(東)未進(jìn)行保護(hù)層開采,屬于未保護(hù)區(qū)域。通過對石屏一礦的相關(guān)基礎(chǔ)資料的分析可知,C19煤層原始瓦斯壓力P=0.96~1.45 MPa,煤層平均瓦斯含量W=11.37~13.8 m3/t,煤層透氣性系數(shù)λ=0.8354~1.6770 m2/MPa2d,煤對瓦斯吸附常數(shù)a=31.3729~33.922 m3/t,b=1.3364~1.3965 MPa-1,鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù) =0.0386~0.0487d-1,煤層瓦斯放散初速度△P=18~20;煤層厚度平均3.02 m,正常情況煤層堅(jiān)固性系數(shù)為0.45~0.63。
2.2 現(xiàn)場施工方案
2.2.1 試驗(yàn)鉆孔設(shè)計
結(jié)合礦井實(shí)際情況,在11719機(jī)巷(東)掛口位置,設(shè)計順層長鉆孔進(jìn)行水力割縫,此次設(shè)計鉆孔共15個,控制巷道前方60m,巷道兩側(cè)15m寬度,其中右?guī)?#~6#鉆孔為水力割縫鉆孔,左幫7#—15#為普通(不割縫)鉆孔,兩種鉆孔分別控制相同范圍內(nèi)的瓦斯含量。
2.2.2 效果考察方法及內(nèi)容
此次設(shè)計的兩種不同鉆孔,預(yù)抽范圍及瓦斯含量均相同,施工完畢后全部進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)并抽。在此基礎(chǔ)上經(jīng)過抽采后,分別對割縫前、割縫后,以及割縫與不割縫鉆孔的瓦斯含量、濃度、單孔流量等數(shù)據(jù)的收集、對比,包括巷道掘進(jìn)前期和割縫后掘進(jìn)期間的預(yù)測指標(biāo)(K1值、S值)變化情況進(jìn)行分析。
2.2.3 水力割縫試驗(yàn)現(xiàn)場實(shí)施流程
(1)依次連接金剛石復(fù)合片鉆頭(Φ94 mm)、高低壓轉(zhuǎn)換割縫器、水力割縫淺螺旋整體鉆桿、利用礦方正常鉆進(jìn)的低壓水尾及低壓水管路,按割縫鉆孔設(shè)計參數(shù)施工至設(shè)計深度。要求對所有超高壓鉆桿連接前進(jìn)行內(nèi)外沖洗并確保鉆桿內(nèi)無煤屑等殘留物。
(2)根據(jù)煤孔段長度,按3 m割一刀,計算該鉆孔所需割縫刀數(shù),退鉆割縫至距離孔口20 m。
(3)將高低壓轉(zhuǎn)換割縫器停在指定割縫位置,關(guān)閉靜壓水,換接超高壓旋轉(zhuǎn)水尾,連接超高壓管路,不相關(guān)人員撤離至警戒線外。再次檢查確認(rèn)施工環(huán)境及設(shè)備安全后,先開啟鉆機(jī)帶動鉆桿以適當(dāng)速度旋轉(zhuǎn),然后再開啟超高壓清水泵,首次啟動空載2~3 min以上,待孔口返水后,通過遠(yuǎn)程操作臺上的調(diào)壓閥,泵壓由低到高緩慢、勻速增壓:10 MPa→15 MPa →20 MPa →30 MPa→50 MPa→80 MPa→90 MPa→100 MPa,水經(jīng)過超高壓軟管進(jìn)入鉆桿內(nèi),最后從高低壓轉(zhuǎn)換割縫器上的噴嘴射出,對煤層周邊煤體進(jìn)行切割,每刀割縫時間為2~5 min。
(4)割縫過程中若遇堵孔、憋孔現(xiàn)象,先緩慢將高壓泵壓力降低至10~15 MPa,低壓沖洗2~3 min,待孔口返水正常后在緩慢調(diào)壓至100 MPa,繼續(xù)割縫作業(yè)。割縫過程若遇噴孔或瓦斯超限現(xiàn)象,立即停止作業(yè),分析噴孔或瓦斯超限原因,處理完成并恢復(fù)正常后方可繼續(xù)割縫作業(yè)。
(5)切割一刀結(jié)束后,先將超高壓清水泵泵壓回零,在關(guān)閉超高壓清水泵,開啟鉆機(jī),撤卸3根鉆桿,重新連接超高壓旋轉(zhuǎn)水尾及超高壓管路,再次開啟超高壓清水泵,控制調(diào)壓螺母,將泵壓緩慢、勻速增加至100 MPa,繼續(xù)進(jìn)行割縫作業(yè)。
(6)重復(fù)上述3、4、5步驟,完成預(yù)計割縫刀數(shù)。
(7)鉆孔割縫完成后,孔內(nèi)返水正常且無憋孔、堵孔等異?,F(xiàn)象,先將超高壓清水泵泵壓緩慢回零,再關(guān)閉超高壓清水泵,切斷電源,撤卸鉆桿并堆放整齊,高低壓轉(zhuǎn)換割縫器、金剛石復(fù)合片鉆頭、超高壓旋轉(zhuǎn)接頭妥善保管。
3 應(yīng)用效果及分析
3.1割縫鉆孔排屑量統(tǒng)計及分析
割縫試驗(yàn)壓力為90 MPa,由于煤層整體硬度不大,在超高壓水的作用下,煤體被切割為小顆粒或煤泥狀,在水和螺旋鉆桿的共同作用下,順利排到孔口,割縫過程中會出現(xiàn)間歇憋孔現(xiàn)象,但不影響割縫作業(yè)的正常進(jìn)行,割縫過程中無瓦斯涌出異?,F(xiàn)象。
統(tǒng)計分析11719工作面機(jī)巷(東)1~6#割縫孔,割縫刀數(shù)4~11刀,單刀割縫時間4~5 min,單孔出煤量2~4.5 t,平均單孔出煤量為3.31 t,平均每刀割縫排屑量為0.42 t。
M=π×r2×h×K×γ (1)
式中:M——割縫后排出煤屑量,t;
K——煤量損失不均衡系數(shù)0.8~0.95,根據(jù)礦井的返水返渣情況此處按0.85取值(60 m順層鉆孔,煤層整體硬度較低,在超高壓水及螺旋鉆桿共同作用下,排除的煤屑呈粉末狀);
r——割縫后縫隙的等效半徑,m;
h——割縫后縫隙的寬度,m,考慮到縫槽為外寬內(nèi)窄不規(guī)則槽形,割縫后縫隙的平均寬度按4 cm計算;
γ——煤的容重,石屏一礦C19煤層容重γ=1.55 t/m3。
把割縫形成的縫隙視為一個圓柱體,根據(jù)式(1)反算在每刀平均排出煤屑量M=0.42 t的條件下,割縫后形成縫槽半徑:r=1.59 m
3.2抽采效果分析
3.2.1 抽采流量分析
9個普通鉆孔8月2日~9月3日的平均單孔純量0.015 m3/min、6個割縫鉆孔8月2日~9月3日的單孔抽采純量平均值為0.117 m3/min,割縫鉆孔單孔抽采純量是普通鉆孔單孔抽采純量的7.8倍,因此,采用超高壓水力割縫工藝后,鉆孔瓦斯抽采效率得到大幅提高。
3.2.2抽采濃度對比分析
通過抽采鉆孔的檢測分析,鉆孔在11719機(jī)巷(東)抽采濃度處于10%~25%區(qū)間內(nèi),割縫鉆孔在第二循環(huán)抽采濃度大部分保持在20%~60%區(qū)間范圍內(nèi),濃度提高了2-2.4倍。因此,水力割縫能有效提高鉆孔瓦斯抽采濃度。
3.3抽采達(dá)標(biāo)時間分析
抽采鉆孔抽采有效時的瓦斯總量可按下式計算:
(2)
式中: —抽采鉆孔控制區(qū)域長度、寬度, ;
—抽采鉆孔控制區(qū)域煤層厚度, ;
—抽采鉆孔控制區(qū)域煤層密度, ;
—抽采鉆孔控制區(qū)域煤層瓦斯含量, ;
—確定的抽采率
鉆孔控制區(qū)域需要抽采瓦斯量為:
Q=L1×L2×h×γ×W×η= 60×17×2.2×1.45×(10.14-8)=6963 m3
注:施鉆前對巷道前方測定了兩個殘余瓦斯含量(9.26 m3、10.14 m3),此處取10.14 m3。
3.4減少工程量對比
此次設(shè)計控制11719機(jī)巷(東)前方60 m,兩幫外沿傾斜方向各15 m,其中6個水力割縫鉆孔和9個普通鉆孔各控制了一半范圍。水力割縫鉆孔總工程量為320.4 m、普通鉆孔總工程量為461.8 m,因此控制范圍相同的情況下,水力割縫鉆孔比施工普通鉆孔減少工程量923.6-640.8=282.8 m,減少率30.6%。因此割縫不僅很好的消除了工作面前方巷道的突出危險性,而且在減少工程量方面有很大的作用。
3.5水力割縫對掘進(jìn)的影響
(1)殘余瓦斯含量:7月29日,施工兩個鉆孔進(jìn)行瓦斯含量測定,1#為9.26 m3,2#為10.14 m3;9月19日恢復(fù)掘進(jìn)時再次施工3個鉆孔進(jìn)行瓦斯含量測定,1#為7.13 m3,2#為6.86 m3、3#為6.24 m3。
(2)K1值:可以從表1看出,機(jī)巷聯(lián)巷在施工時(未采取割縫措施)僅施工12.1m就預(yù)測超標(biāo),排放孔效果又較差,而11719機(jī)巷(東)水力割縫后7天內(nèi)一次掘進(jìn)了21.5 m;K1值數(shù)據(jù)記錄見表1、表2所示,水力割縫前K1值平均為0.41,割縫后掘進(jìn)期間K1值平均為0.22,相對較水力割縫前下降46.3%,掘進(jìn)期間預(yù)測指標(biāo)明顯降低。
4 結(jié)論
通過對超高壓水力割縫技術(shù)在順層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯的理論及現(xiàn)場研究,得出以下結(jié)論:
(1)采用超高壓水力割縫后,割縫壓力80 MPa~90 MPa,割縫間距為3~4 m,每刀割縫時間為4~5 min;平均每刀割縫排屑量為0.38t,割縫縫槽寬度為4 cm,割縫縫槽的等效半徑為1.59 m,平均單鉆孔排屑量為3.31t,降低了工作面突出危險性,割縫措施有效保證了掘進(jìn)工作面安全快速掘進(jìn)。
(2)采用超高壓水力割縫工藝后,割縫鉆孔單孔抽采純量為普通鉆孔7.8倍,濃度提高了2-2.4倍,大幅提高了鉆孔瓦斯抽采效率,鉆孔抽采時間縮短80.7%。
(3)采取超高壓水力割縫增透技術(shù)后,鉆孔抽采半徑增大,施工工程量減少了30.6%。
總之,雖然礦井煤層透氣性差、斷層影響區(qū)域多,但只要采取了超高壓水力割縫后,能夠使煤體充分卸壓,那么發(fā)生突出的煤層條件就會根本改變,就會取得較好的防突效果。此外超高壓水力割縫工藝在技術(shù)上較先進(jìn)、處理瓦斯效果好,經(jīng)濟(jì)上也較為合理,隨著礦井瓦斯災(zāi)害越來越嚴(yán)重,現(xiàn)有預(yù)防措施又存在一定局限性,超高壓水力割縫技術(shù)的優(yōu)越性將逐步顯現(xiàn)出來,它可能成為煤礦一項(xiàng)比較有生命力的局部和區(qū)域防突措施。
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(作者單位:川南煤業(yè)瀘州古敘煤電有限公司石屏一礦)