宋秀芳
摘要:目前淺層套管堵漏井承壓能力低,一般低于15MPa。堵漏措施實(shí)施后,不能滿足壓裂等高壓措施工藝技術(shù)要求,制約油田生產(chǎn)和影響油田開發(fā)效果。針對傳統(tǒng)堵漏劑抗壓強(qiáng)度低、韌性差的缺點(diǎn),開展堵漏劑室內(nèi)研究,初步形成耐高壓化學(xué)堵漏劑體系。隨著注水開發(fā)的不斷深入,油井高含水已成為油田開發(fā)的“絆腳石”。堵水是“控水穩(wěn)油”的重要工藝技術(shù)措施。在該工藝技術(shù)中,堵水劑的選擇是關(guān)鍵。
關(guān)鍵詞:淺層套管堵漏;耐高壓;化學(xué)堵漏劑體系;室內(nèi)研究;控水穩(wěn)油
一、前言
伴隨著現(xiàn)河堵水工藝技術(shù)的發(fā)展,堵劑體系也經(jīng)歷著相應(yīng)的改變。擠堵工藝要做到“一井一策”,堵劑的選擇也要做到“一井一劑”,根據(jù)目的層段的地層特點(diǎn),施工要求的差異性,通過開展堵劑的室內(nèi)研究,優(yōu)化堵劑配方,形成不同的堵劑體系。堵劑體系的豐富,為封堵效果的提高提供有力保證,為堵水工藝的進(jìn)一步發(fā)展提供有力支持。
二、取得的主要技術(shù)創(chuàng)新成果
目前淺層套管堵漏井承壓能力低,一般低于15MPa。堵漏措施實(shí)施后,不能滿足壓裂等高壓措施工藝技術(shù)要求,制約油田生產(chǎn)和影響油田開發(fā)效果。針對傳統(tǒng)堵漏劑抗壓強(qiáng)度低、韌性差的缺點(diǎn),開展堵漏劑室內(nèi)研究,初步形成耐高壓化學(xué)堵漏劑體系。
1 研究難點(diǎn)
⑴ 補(bǔ)液壓力大于35MPa,要求承壓級別較高。⑵ 單層水噴壓裂補(bǔ)液壓力維持35MPa以上長達(dá)2h。⑶ 自由段無固井水泥,空間大,難以形成牢固的滯留帶。
2 研究思路
以油井超細(xì)水泥及D級油井水泥為主劑,通過低溫固化劑、增韌劑的引入,提升堵漏劑滯留能力;通過添加增強(qiáng)劑,提高堵漏劑的承壓強(qiáng)度;通過調(diào)節(jié)劑的引入達(dá)到安全施工的目的。
3 堵漏體系的室內(nèi)研究
3.1 低溫固化劑的優(yōu)選
低溫固化劑主要由堿性無機(jī)鹽和有機(jī)物組成,和D級油井水泥復(fù)配在一起,使油井水泥固化時(shí)間縮短,早期強(qiáng)度增加,滿足低溫駐留的目的。因固化劑的主要成分是CaCl2,它可使水泥漿的動(dòng)切力值增大,但初始狀況下不影響水泥漿的塑性粘度,在水化30min以后塑性粘度開始增大。因此加有低溫固化劑的水泥漿有較好的觸變性,能滿足漏失段滯留的工藝要求。選取三種不同的油井水泥固化劑(G203、G204、WK-3),其性能特點(diǎn):D級油井水泥PH值10~12,屬于強(qiáng)堿性。由表2數(shù)據(jù)可知,G204固化劑顯酸性,而G203、WK-3固化劑與D級油井水泥配伍性較好。為了優(yōu)選合適的固化劑,采用漿體比重1.6的堵漏劑,在45℃溫度條件下,對G203和WK-3固化劑進(jìn)行性能評價(jià)。可以看出,在同等濃度條件下,WK-3固化劑與G203低溫固化劑相比,WK-3固化劑配制的漿體無泡沫、稠度大。為了滿足現(xiàn)場堵漏的要求,不但需要堵漏劑凝固時(shí)間合適,還需要在漏失段具有較好的滯留性能。因此選用WK-3固化劑,用量為2.5%。
3.2 調(diào)節(jié)劑的優(yōu)選
調(diào)節(jié)劑的加量對堵漏劑的抗壓強(qiáng)度影響不大。當(dāng)DL-1調(diào)節(jié)劑加量小于0.4% 時(shí),堵漏劑稠化時(shí)間較短,不能滿足安全施工的需要;而當(dāng)調(diào)節(jié)劑加量大于1%,固化后堵漏劑有水析出,固化體積收縮。因此調(diào)節(jié)劑的加量根據(jù)目的井段以0.4%~1.0%為宜。
3.3 封堵性能評價(jià)
用不同粒徑的石英砂填制的巖心,進(jìn)行室內(nèi)巖心模擬實(shí)驗(yàn)。注入清水5PV,測定巖心滲透率,再注入配制比重1.6的堵漏劑漿液,在30℃~45℃下養(yǎng)護(hù)48h;再注入清水,測定巖心的滲透率。實(shí)驗(yàn)表明,由于堵漏劑封堵率較高,在47MPa下注入的清水沒有突破巖心,說明堵漏劑封堵性能好。
3.4 抗壓性能評價(jià)
配制比重1.6的堵漏劑漿液倒入模具中,置于45℃和70℃恒溫烘箱中,養(yǎng)護(hù)48h后脫模,考察堵漏劑的抗壓性能,并與超細(xì)水泥、油井水泥相比較。堵漏劑固化體的抗壓強(qiáng)度遠(yuǎn)大于水泥類堵劑,并且抗壓強(qiáng)度隨溫度的升高而增強(qiáng)。溫度45℃、壓力10MPa下,堵漏劑的抗壓強(qiáng)度為39MPa;溫度70℃、壓力10MPa下,堵漏劑的抗壓強(qiáng)度為45MPa。說明堵漏劑具有較高的抗壓強(qiáng)度和耐溫性能。
三、現(xiàn)場試驗(yàn)及應(yīng)用效果
典型井例:A井于2000年11月投產(chǎn),水泥返高2201.72m,鹽膏層2301-2323m。地質(zhì)要求對S3上7.8,井段3154.8-3177.5m進(jìn)行壓裂措施。因鹽膏層段套管變形嚴(yán)重(2305.39m最小縮徑為Φ96mm),1305m自由段套漏,采用水力噴射雙層壓裂要求井筒承壓能力達(dá)到40MPa。為滿足壓裂要求,2017年5月18日,擠入高濃度堵漏劑25m3,擠入加有1%增強(qiáng)劑水灰比為2:1的漿體5m3,頂替清水13.1m3,帶壓43MPa關(guān)井候凝。堵漏后井筒試壓44MPa合格。2017年6月6日實(shí)施水力噴射壓裂兩段,破裂壓力分別為71.7MPa和64.5MPa,套管補(bǔ)液壓力高達(dá)38.1MPa,且持續(xù)4小時(shí)。壓裂后日產(chǎn)液29.8m3,日產(chǎn)油3.9t,日增油2.2t,累計(jì)增油240.9t。
三、現(xiàn)場應(yīng)用情況
㈠ 現(xiàn)場應(yīng)用情況
2017年以來,共實(shí)施化學(xué)堵水57口井,64井次。其中耐高壓堵漏劑應(yīng)用2井次,堵漏后耐壓級別升級至40MPa,工藝成功率100%;耐酸性堵劑應(yīng)用4井次,工藝成功率100%;遠(yuǎn)井人工裂縫封堵劑應(yīng)用3井次,有效率100%。
㈡ 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)
投入費(fèi)用:2017年裂縫帶封堵3井次費(fèi)用68萬元,擠堵酸化4井次費(fèi)用90萬元,淺部堵漏壓裂工藝2井次費(fèi)用40萬元。合計(jì)費(fèi)用198萬元。產(chǎn)出:裂縫帶封堵3井次累計(jì)增油442噸;擠堵酸化4井次累計(jì)增油939.5噸;淺部層堵漏壓裂2次,目前累計(jì)增油641噸。按噸油價(jià)格4653元,噸油提升成本1023元計(jì)算:(4653-1023)*(442+939.5+641)=734.168萬元;投入產(chǎn)出比:198:734.168=1:3.7
四、結(jié)論
1、室內(nèi)試驗(yàn)和現(xiàn)場實(shí)踐證明,骨架結(jié)構(gòu)和充填體系相復(fù)合的堵漏劑配方體系耐壓級別達(dá)到40MPa,不僅達(dá)到了水力噴射壓裂施工的技術(shù)要求,滿足了地質(zhì)開發(fā)的需要,同時(shí)也為下步套變高含水油井實(shí)施光管壓裂找到了一條新的技術(shù)途徑。
2、樹脂堵劑與酸液之間的配伍性較好,該堵劑能很好地滿足了堵水和酸化連作技術(shù)的需要,適于現(xiàn)場的推廣應(yīng)用。
3、首次利用泡沫的阻力效應(yīng),將泡沫體系利用與人工裂縫帶的封堵,實(shí)踐證明,泡沫體系能夠發(fā)揮堵水效果。
參考文獻(xiàn)
[1]楊建華;油井水泥漿封竄堵漏工藝技術(shù);《新疆石油科技》;2016(07))
(作者單位:勝利油田現(xiàn)河采油廠工藝研究所)