杜微
摘 要:隨著我國制造業(yè)的發(fā)展,對數(shù)控車床的要求越來越高,而數(shù)控車床的電氣系統(tǒng)一般僅能維持10年左右時間的無故障運(yùn)行,之后故障的發(fā)生就會變得頻繁,因此為了保證設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,就需要對其進(jìn)行技術(shù)上的改造,以便提高系統(tǒng)的生產(chǎn)效率以及生產(chǎn)質(zhì)量,從而為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。因此,本文就GS30數(shù)控車床電氣控制系統(tǒng)的改造設(shè)計進(jìn)行了研究。
關(guān)鍵詞:GS30數(shù)控車床;電氣控制系統(tǒng);改造;設(shè)計
近年來,我國的生產(chǎn)制造業(yè)迅速發(fā)展,數(shù)控車床作為生產(chǎn)制造過程中的關(guān)鍵性裝備,其運(yùn)行的安全可靠性至關(guān)重要。一般來說,數(shù)控車床包括機(jī)械與電氣兩大系統(tǒng)。對于電氣系統(tǒng)來說,能夠維持5-10年時間的無故障運(yùn)行,之后故障的發(fā)生就會變得頻繁,但是,對于機(jī)械系統(tǒng)來說,如果維護(hù)保養(yǎng)的好可穩(wěn)定運(yùn)行20-25年,且在效率、安全性方面仍然保有很高的水平。當(dāng)前,使用中的大部分?jǐn)?shù)控車床已逐步進(jìn)入“損耗期”,故障問題頻發(fā),且在性能上也已不能滿足今天大規(guī)模、高精度的生產(chǎn)要求,這就需要對其進(jìn)行技術(shù)上的升級、改造,從而不斷提高企業(yè)生產(chǎn)效率,創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。
1數(shù)控車床電氣控制系統(tǒng)概述
1.1 數(shù)控車床的工作原理
數(shù)控車床在運(yùn)行過程中,是以被加工器件的設(shè)計圖以及工藝標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),對數(shù)控代碼及其相應(yīng)格式進(jìn)行程序方面編寫的完整過程進(jìn)行規(guī)定,在數(shù)控系統(tǒng)中進(jìn)行加工流程的輸入,并對已給出的加工流程及數(shù)據(jù)信息進(jìn)行相應(yīng)的運(yùn)算、分析,之后將得到的結(jié)果傳送給控制系統(tǒng),從而對車床各環(huán)節(jié)實施控制,使其能夠依照規(guī)范流程進(jìn)行穩(wěn)定的運(yùn)行,并自動實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)器件的生產(chǎn)制造??偟膩碚f,數(shù)控車床主要用于軸類、盤類回轉(zhuǎn)體零件的加工制造,并實現(xiàn)圓柱面、圓錐面、斷面等的加工處理,因此在我國的機(jī)械制造行業(yè)具有極為廣泛的應(yīng)用,而隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,為不斷提高其生產(chǎn)效能,并盡可能的滿足當(dāng)前零件制造方面大規(guī)模、高精度的生產(chǎn)要求,必須對其進(jìn)行技術(shù)上的創(chuàng)新升級。
1.2 數(shù)控車床電氣控制系統(tǒng)電路分析
相對來說,數(shù)控車床電氣系統(tǒng)的無故障運(yùn)行時間更短,對精度、可靠性的要求也更高,下面對其控制電路進(jìn)行分析:(1)對于主軸電動機(jī)來說,多使用的是交流變頻系統(tǒng),利用變頻器完成設(shè)備驅(qū)動,其正、反轉(zhuǎn)以及速率等方面則是依靠數(shù)控電路進(jìn)行控制的。(2)對于主軸控制來說,相關(guān)的輸入信號有M03、M04以及M05,而在操作面板上主要涉及到主軸的正、反轉(zhuǎn),點(diǎn)動及停止,其中,正轉(zhuǎn)信號為Q0.0,反轉(zhuǎn)為Q0.1,停止為Q0.2。(3)其余相關(guān)輔助部分主要包括刀架、冷卻泵以及潤滑泵等。其中,冷卻泵中有關(guān)程序的輸入信號包括M08及M09;Q0.3是有關(guān)冷卻控制的輸出信號。對于潤滑泵來說,主要是由導(dǎo)軌潤滑鍵為其提供輸入信號,而輸出信號為潤滑控制Q06。對于刀架來說,主要是由刀位的檢測信號為其提供輸入信號,零件相關(guān)程序T代碼包括I1.0;T1;I1.1;T2;I1.2;T3;I1.3;T4;刀架正轉(zhuǎn)輸出信號為Q0.4,反轉(zhuǎn)為Q0.5。
2 GS30數(shù)控車床電氣控制系統(tǒng)改造設(shè)計
2.1改造設(shè)計基本原則
本文主要是對GS30數(shù)控車床電氣控制系統(tǒng)的改造設(shè)計進(jìn)行研究。對于數(shù)控車床來說,經(jīng)過多年的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),不管是在機(jī)械層面,還是電氣層面都遭受了非常嚴(yán)重的老化或損耗,因此在運(yùn)行過程中的故障發(fā)生率越來越高,甚至出現(xiàn)停機(jī)現(xiàn)象,這給系統(tǒng)的安全性、可靠性均帶來了嚴(yán)重的隱患,并影響到企業(yè)的生產(chǎn)效率以及產(chǎn)品質(zhì)量。對于GS30數(shù)控車床的改造,應(yīng)充分考慮到系統(tǒng)的機(jī)械功能與電氣性能,并確保其在總體性能上保持較好的狀態(tài)。當(dāng)然,還要從經(jīng)濟(jì)與技術(shù)兩方面進(jìn)行考慮,在確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,生產(chǎn)效率提高的同時,還應(yīng)盡可能的降低生產(chǎn)成本,從而能夠創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。本文選用的是SIEMENS 840D數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行電氣控制系統(tǒng)的改造設(shè)計,如此不但能夠保有了原系統(tǒng)的操作習(xí)慣,還有效的提高了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性以及安全性,實現(xiàn)了生產(chǎn)工藝上的創(chuàng)新升級,是一種在技術(shù)及經(jīng)濟(jì)兩方面都比較理想的改造方案。
2.2改造設(shè)計方案
(1)總體技術(shù)方案
對于數(shù)控車床來說,是由機(jī)械及電氣兩個部分構(gòu)成的,因此在進(jìn)行技術(shù)方案的設(shè)計時也要從這兩個方面共同考慮,來實現(xiàn)車床各部分性能及實施方案的設(shè)計,并以當(dāng)前運(yùn)行的數(shù)控車床為依據(jù)進(jìn)行分析,對GS30數(shù)控車床電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)上的改造升級。
(2)電氣系統(tǒng)部分的改造
本文選用的是840D數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行電氣控制系統(tǒng)的改造設(shè)計,通過對原有系統(tǒng)的替換,有效的實現(xiàn)了對機(jī)床系統(tǒng)的控制。840D在軟、硬件上的配置同原系統(tǒng)性能相符,也即是1主軸+5坐標(biāo)軸,再加上雙通道;10.4寸的顯示器、全功能CNC鍵盤以及薄型MCP操作面板;選用的是具備硬盤功能的PUC,可以實現(xiàn)友好的中文人機(jī)界面呈現(xiàn),并具備加工循環(huán)、螺補(bǔ)、圖形編碼及其模擬等各項功能;原來的系統(tǒng)被NCU單元611D驅(qū)動+1PH7主軸電機(jī)+1FT6伺服電機(jī)所取代,因此能夠保證各方面參數(shù)符合相關(guān)要求的規(guī)定;對X軸、Z軸、U軸光柵尺以及W軸編碼器進(jìn)行了替換,能夠滿足性能上的有關(guān)要求;對副主軸進(jìn)行改造,由原先的開環(huán)變?yōu)榘腴]環(huán)控制,因此能夠確保同步軸功能的實現(xiàn);
(3)機(jī)械系統(tǒng)部分的改造
在機(jī)械部分,通過對X、Z、U以及W軸的絲杠螺母副的替換,能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備精度上的提升;同時,制作了新操作站,并有效結(jié)合CNC面板、鍵盤等配件。
3改造后的驗收
改造完成后,為確認(rèn)系統(tǒng)性能是否實現(xiàn)了升級,還需要對其進(jìn)行功能上的驗收。驗收環(huán)節(jié)主要是利用各類高精度儀表來對車床的機(jī)、電等系統(tǒng)部分以及整體效能進(jìn)行檢測,包括了單項及整體效能、靜態(tài)及動態(tài)效能等,從而對數(shù)控機(jī)床進(jìn)行完整的評價。其中,涉及到的驗收內(nèi)容有機(jī)床定位、幾何以及切削等的測試,以及整體運(yùn)行的性能檢驗等方面。具體來說,主要包括:(1)功能方面的檢驗,對手動以及數(shù)控功能進(jìn)行檢驗,前一項是利用手動的形式對機(jī)床M、S及T功能進(jìn)行測試,后一項則是利用系統(tǒng)程序?qū)ζ涓鱾€環(huán)節(jié)的運(yùn)行情況進(jìn)行測試;(2)車床精度的檢驗,主要是基于驗收項目以及允差為參考對其精度情況進(jìn)行測試,使用到的儀表有很多,包括磁力表座、千分表等;(3)定位及重復(fù)定位精度的檢驗,通過激光干涉儀來對X、Z、U及W 軸進(jìn)行測試,間距設(shè)置為50 mm;(4)試切件精度的檢驗,這一項主要是用來檢驗系統(tǒng)的整體性能及切割精度;(5)24 h運(yùn)行的檢驗,該項主要是用來檢驗系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性以及可靠性;(6)最后,是對驗收資料的匯總及歸檔。
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作者簡介:
杜 微(1983-),男,民族:漢,籍貫(精確到市):河北省保定市,當(dāng)前職務(wù):項目經(jīng)理,當(dāng)前職稱:助理工程師,學(xué)歷:本科,研究方向:設(shè)備電氣維修技術(shù)。