馮志軍, 馮 果, 唐基偉, 萬 杰, 銀立平
(川慶鉆探工程公司川東鉆探公司技術(shù)應(yīng)用研究中心)
長寧區(qū)塊頁巖氣平臺井多以隨鉆監(jiān)測伽馬的方式保證在目的層箱體最大限度的獲取優(yōu)質(zhì)的碳質(zhì)頁巖井段,Schlumberger旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向在長寧X-H井目的層進行導(dǎo)向鉆進時發(fā)現(xiàn)伽馬變化時需對鉆進方向進行調(diào)整,在地面發(fā)出指令時發(fā)現(xiàn)導(dǎo)向工具出現(xiàn)問題,落魚短5.30 m且處于長水平段碳質(zhì)頁巖井段1 359 m處[1]。
長寧X-H井旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向至井深4 379.71 m,22 ∶12 Schlumberger發(fā)指令無反饋信號,立壓(正常鉆進立壓24.7 MPa),轉(zhuǎn)速35 r/min,扭矩16~22 kN·m,排量28 L/s,懸重900 kN;經(jīng)活動鉆具后 23 ∶30重新開泵,發(fā)現(xiàn)立壓下降2.5 MPa,懸重?zé)o變化,檢查地面設(shè)備無異常;起鉆完,發(fā)現(xiàn)斯倫貝謝信號接收器公扣距根部2.5 cm處斷裂。
?215.9 mm PDC鉆頭0.24 m+旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向儀器5.06 m(信號傳輸器公扣斷在旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向母扣中90 mm)=5.30 m。
鉆具事故井深:4 379.71 m,層位:龍馬溪,巖性:頁巖,鉆井液性能:密度2.12 g/cm3,黏度68 s,失水2.8 mL,濾餅0.5 mm,初切/終切1/6.5,體系:高性能水基鉆井液。
起下鉆摩阻情況:鉆進時鉆具懸重90 t,裸眼井段起鉆摩阻50~70 t,裸眼井段下鉆摩阻45~50 t。
井身結(jié)構(gòu):?244.5 mm套管下至1 801.67 m;關(guān)鍵定向數(shù)據(jù):龍馬溪組A點2 966 m。
靶區(qū)要求設(shè)計軌跡如圖1。
圖1 靶區(qū)要求設(shè)計軌跡
(1)頁巖氣井長寧區(qū)塊鉆井目的層多以龍馬溪組的為目的層,目的層鉆進多以旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆進,隨鉆監(jiān)測伽馬的方式來保證在箱體里最大限度獲取優(yōu)質(zhì)的碳質(zhì)頁巖井段,因此鉆具承受的交變應(yīng)力過大是造成儀落井的主要原因,同時也易造成鉆具在水平段進出困難。
(2)該井為頁巖氣平臺井,同一井場布有6口井,如圖1所示在井深1 850~2 000 m井段因井眼軌跡變化過大,需使用頂部驅(qū)動裝置開泵旋轉(zhuǎn)起下鉆具才能通過該井段。
(3)長水平井段起下鉆摩阻大不易通過遇阻判斷打撈工具是否接觸魚頂。
(4)落魚短重量輕且平躺在優(yōu)質(zhì)的碳質(zhì)頁巖井底在打撈過程中易出現(xiàn)碰垮井壁摸不到魚頭的可能。
(5)與常規(guī)直井引扣及造扣方式不同,儀器落魚只有5.3 m過短,在造扣時加壓過少落魚易產(chǎn)生轉(zhuǎn)動,加壓過大在碳質(zhì)頁巖井段打撈工具易造偏滑扣。
圖2 地面模擬魚頭
圖3 處理后的公錐
對起出的拆斷信號接收器進行分析,應(yīng)力槽斷魚長25 mm,地面分析魚頂內(nèi)裝有一浮閥結(jié)構(gòu)如圖2,對井下落魚的打撈只有外撈和內(nèi)撈兩種方法[2-3]。
卡瓦打撈筒外撈:落魚旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向儀外徑175 mm,內(nèi)徑79 mm ,從落魚尺寸上分析最適合打撈工具為卡瓦打撈筒;LT/T206外徑偏大,工具只比鉆頭小10 mm,下入魚頂不易;但在撈獲井下落魚后因定向繞障和水平井段起下鉆困難的因素,還需劃眼才能進入套管鞋,在使用頂驅(qū)倒劃眼過程中易將落魚重新掉入井內(nèi),因此否定卡瓦打撈筒作為入井工具。
母錐外撈:因落魚旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向儀外徑175 mm,對應(yīng)的IPA標(biāo)準(zhǔn)母錐MZ ?168.3 mm,外徑219 mm,已不適合?215.9 mm井使用;非標(biāo)母錐?206 mm因其壁厚不足,造扣的強度也不足易造成母錐脹破;LT/T206卡瓦打撈筒一樣在長水平井段下鉆需通過劃眼才能到達(dá)魚頂,只作備選。
內(nèi)撈:根據(jù)起出的信號接收器斷裂的公扣分析仍有90 mm 長度斷在旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向儀的母扣中,能滿足公錐造扣4~5扣要求,但?114.3 mm公錐過長無法通過導(dǎo)向儀內(nèi)裝的浮閥,需對該公錐進行現(xiàn)場改造,使之能滿足魚頂造扣部位的外徑及進扣長度,見圖3。
為保證公錐能順利地引扣及造扣,在入井公錐后面加入?165.1 mm螺旋鉆鋌1柱盡量接近Schlumberger旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具組合的外徑及剛性,便于公錐進及起到扶正的作用,同時增強整個打撈鉆具的穩(wěn)定性。
打撈組合:?114.3 mm加工公錐×0.54 m+411×410安全接頭×0.65 m+411×410回壓凡爾×0.65 m+?165.1 mm螺旋鉆鋌1柱×27.48 m+?127 mm鉆桿+411×520DS接頭×0.49 m+?139.7 mm鉆桿…
探魚頂:接?114.3 mm加工公錐下鉆至井深理論魚頂4 366.28 m;循環(huán)排后效,立壓17.2 MPa,排量1 548 L/min;開泵旋轉(zhuǎn)下放鉆具至井深4 374.41 m探得魚頂,泵壓5.9↑9.6 MPa,排量900 L/min;停頂驅(qū)帶泵上提鉆具提離魚頂3 m 泵壓9.6↓5.9 MPa確認(rèn)無掛卡并記錄此時的上提拉力;再一次開泵旋轉(zhuǎn)下放鉆具至魚頂,確認(rèn)公錐進入魚頭。
停泵,分三次設(shè)定頂驅(qū)動裝置引扣扭矩、造扣扭矩、終了造扣扭矩,其中在扭矩24 kN·m發(fā)現(xiàn)鉆頭轉(zhuǎn)動,逐漸加壓至130 kN,旋轉(zhuǎn)造扣,扭矩16.2↑28.1 kN·m,回扭矩后開泵泵壓9.6 MPa,排量900 L/min;上提鉆具3 m,與記錄的探魚頂上提拉力對比確定公錐撈穩(wěn)井下儀器,停泵起鉆。
起鉆懸重控制在140 t以內(nèi)并呈遞減,起鉆至井深1 829.55 m遇阻;扭矩控制在15 kN·m以內(nèi),井段1 829.55~1 804.78 m,轉(zhuǎn)速30~40 r/min,立壓3.5 MPa,排量660 L/min,扭矩6~12 kN·m;起鉆完,撈獲井下全部落魚,落魚結(jié)構(gòu):?215.9 mm PDC鉆頭0.24 m+旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向儀器5.06 m=5.30 m。
(1)從源頭上避免在水平井段出現(xiàn)井下鉆具事故。本井Schlumberger導(dǎo)向工具入井13 d使用時間較長,工具疲勞程度大是本次鉆具事故發(fā)生的直接原因。入井前強化鉆具及入井工具的檢測,每次起鉆對鉆鋌及井下工具聯(lián)接部位進行探傷檢查,有問題的鉆具和儀器及時倒出[4]。
(2)在井下出現(xiàn)鉆具事故時,除了分析魚頭處還要對鉆具進行管柱力學(xué)進行分析,在選用的入井打撈工具進行強度、下入與起出難易度、使用方式綜合對比,進行桌面演練,再制定出完善的打撈方案。
(3)在定向鉆進中技術(shù)人員應(yīng)掌握井眼軌跡的相關(guān)數(shù)據(jù),加強對全角變化率的監(jiān)測,及時調(diào)查整好井眼軌跡,確保在水平井段入靶A點上部井眼軌跡平滑,避免導(dǎo)向工具在進入點前過多的劃眼作業(yè),減輕對導(dǎo)向工具的疲動危害[5-6]。
(4)加強鉆進參數(shù)的觀察記錄,有異常及時能發(fā)現(xiàn),進行檢查,長寧X-H井在發(fā)現(xiàn)導(dǎo)向工具無信號時沒有反復(fù)開泵長時間調(diào)試,保證了碳質(zhì)頁巖井段井壁的穩(wěn)定為下一步打撈創(chuàng)造了條件。
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[6]劉景成.深井超深井鉆井技術(shù)與復(fù)雜鉆井新工藝及鉆井質(zhì)量全過程控制手冊[M]. 北京:石油工業(yè)出版社,2006.