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      康菲石油公司英國亨伯煉化廠火災(zāi)爆炸事故

      2018-05-30 09:26:08喬納森卡特皮特道森羅伯特尼克松劉建明
      現(xiàn)代職業(yè)安全 2018年4期
      關(guān)鍵詞:亨伯煉化工廠

      喬納森·卡特 皮特·道森 羅伯特·尼克松|文 劉建明|譯

      當(dāng)?shù)貢r間2001年4月16日,康菲石油公司位于英國亨伯的煉化廠內(nèi),一條架空管道爆裂,大量易燃液體、氣體泄漏,形成大面積蒸氣云,被點燃后發(fā)生爆炸并起火。所幸未出現(xiàn)人員死亡,但有多人受傷,廠內(nèi)煉化裝置嚴(yán)重受損。調(diào)查發(fā)現(xiàn),爆裂的原因是內(nèi)部腐蝕,但煉化廠在之前的管道腐蝕檢查中未能識別出相關(guān)風(fēng)險。

      煉化廠

      圖1 SGP裝置中W413過程簡圖

      亨伯煉化廠位于英格蘭東海岸亨伯河入??诘哪习?。2001年,該廠歸康納和石油公司所有。2002年8月,康納和石油公司(Conoco)和菲利普斯石油公司(Phillips)合并,組成康菲石油公司。

      亨伯煉化廠建成于1969年,建成后的第二年便投入使用。每年可煉化約1 140萬t原油。出口的產(chǎn)品包括液化石油氣、汽油、航空煤油、石油焦等。

      SGP煉廠氣分離裝置

      1981年,煉化廠擴大規(guī)模,為增加對原油蒸餾出的氣體的回收,SGP裝 置(Saturate Gas Plant)投入使用。它主要用來加工其他單元產(chǎn)生的輕質(zhì)烴,通過蒸餾將丁烷、丙烷、汽油分離。

      SGP裝置包含3個蒸餾塔:W413(脫乙烷塔)、W414(穩(wěn)定塔)和W415(丙烷、丁烷分離塔)。W413由送料罐D(zhuǎn)457喂料。由W413出來的架空管道P4363的直徑為15.24 cm,通過該管道將氣體送至熱交換器X452和X453,期間丙烷和丁烷液化(見圖1)。SGP裝置內(nèi)未凝結(jié)的氣體則送至主氣體管道用作氣體燃料。

      事故過程

      事故發(fā)生在2000年4月16日,正值復(fù)活節(jié),只有185人在工廠作業(yè)(普通周末約有800人)。倒班時間定在15時;倒班前,工人基本都在室內(nèi),準(zhǔn)備工作交接,只有少部分人在室外作業(yè)。

      圖2 事故期間產(chǎn)生的第2個火球

      圖3 事故后的SGP裝置

      約14時20分,P4363管道拐彎處破裂,高壓易燃?xì)怏w外泄,形成巨大蒸氣云,其中90%是乙烷、倒,其中一人的頭部撞到了門上的強化玻璃。更衣室的一名員工從房間的一端被沖到另一端,臉部和頸部被玻璃劃傷。腳手架上作業(yè)的承包商員工也被沖倒,跌落后出現(xiàn)眩暈感,并吸入了爆炸揚起的灰塵。所有人員都在事故后完全康復(fù)。

      距爆炸點400 m的建筑及員工餐廳受到大規(guī)模破壞:門窗破裂,天花板毀壞,墻體開裂或位移。附近的南基林霍爾姆村的民居和商業(yè)建筑出現(xiàn)窗戶毀壞。事故工廠附近的林賽煉油廠內(nèi)也有建筑受損,但生產(chǎn)裝置未受影響。爆炸碎片遍布方圓5 km。

      當(dāng)?shù)鼐用駥κ鹿势陂g的信息溝通問題表示擔(dān)心。他們不知道有毒氣泄漏,也不知道采取什么措施保護自己。常規(guī)的關(guān)閉門窗的方法根本不可行,因為門窗已經(jīng)在爆炸中損毀。丙烷和丁烷。20~30 s后,蒸氣云被引燃,發(fā)生大爆炸并引發(fā)火災(zāi)。

      據(jù)目擊者表述,他首先聽到一聲巨響,然后看見蒸氣從管道內(nèi)斜向下噴出,持續(xù)了20~30 s。一位開車經(jīng)過的承包商員工也聽到了“嘶嘶聲”并看見噴出的蒸氣;他聽到破裂聲后,便看見一個巨大的火球,并聽到了爆炸聲。汽車風(fēng)擋出現(xiàn)裂痕,一側(cè)的車窗碎片沖到他身上。

      14時35分,第一次爆炸10~15 min后,其他管線爆裂,再次發(fā)生爆炸并產(chǎn)生出35~45 m高、30 m寬的火球(見圖2)?;饎菰絹碓酱螅拥搅朔€(wěn)定塔和丙烷、丁烷分離塔。

      事故影響

      此次事故中,共有180 t煉化產(chǎn)品泄漏,超過一半為硫化氫。SGP裝置在爆炸中損毀嚴(yán)重(見圖3)。

      幸運的是,蒸氣云爆炸時,沒有人出現(xiàn)在正中區(qū)域,未導(dǎo)致人員死亡,但有71人受傷。距爆炸點175 m的建筑內(nèi),有3人被氣浪沖

      應(yīng)急響應(yīng)

      亨伯煉化廠的應(yīng)急小組和亨伯賽德郡消防部門共同領(lǐng)導(dǎo)完成了這次消防任務(wù),同時林賽石油煉化廠的消防隊也根據(jù)廠間互助協(xié)議參與了救援。

      工廠應(yīng)急小組聽到爆炸聲后,趕往事發(fā)地點。在中控室的工廠管理人員通過顯示器發(fā)現(xiàn)了火情,指示工人拉響警報,之后讓中控室的人員接替他,擔(dān)任事故指揮。通過中控室,管道的控制閥門改成了手動模式,應(yīng)急人員由此將進(jìn)料罐隔離。

      第一次爆炸20 min后,工廠管理人員與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人通電話,建議后者關(guān)閉煉油廠,因為火勢看上去已經(jīng)失控。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人宣布煉化烷和硫化氫等。管道內(nèi)的壓力為2.8 MPa。

      爆裂處位于管道的90°彎頭(見圖4)。實驗室專家對爆裂部分檢查后發(fā)現(xiàn),該管件安裝時符合相關(guān)規(guī)定;彎頭爆裂的原因是腐蝕導(dǎo)致管壁厚度降低,不能承受既定壓力。經(jīng)對比,管道的厚度最終降為0.3 mm,比初始厚度減少了7.1 mm(見圖5)。而腐蝕可能與注水有直接關(guān)系,注水破壞了管道內(nèi)鐵的硫化物保護層。

      圖5 P4363上爆裂的管道彎頭

      注水

      廠進(jìn)入“嚴(yán)重事故預(yù)案”(SIP)狀態(tài),并告知亨伯賽德郡消防隊的指揮員說,已經(jīng)把消息通知給了工廠所有人員。

      第一次爆炸發(fā)生在14時21分;15時30分火勢得到了控制。17時10分,基本撲滅;21時01分,亨伯賽德郡消防隊宣布“完全撲滅”。

      事故應(yīng)對期間,工廠外的應(yīng)急警報一直沒有響起,也未啟動應(yīng)急預(yù)案。

      除了亨伯賽德郡消防隊之外,當(dāng)?shù)鼐爝€封閉了煉化廠周圍的道路。附近居民被告知關(guān)門窗;急救車被呼叫至現(xiàn)場待命;當(dāng)?shù)蒯t(yī)院也啟動了重大事故應(yīng)對流程。

      直接原因

      英國職業(yè)健康安全執(zhí)行局(HSE)對事故進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)氣體泄漏是因為從脫乙烷塔上方到熱交換器X452之間的管道P4363發(fā)生爆裂。管道中90%的物質(zhì)為乙烷、丙烷、丁烷,此外還有少量甲

      SGP裝置共有2個注水點:一個在管道P4347上,一個在P4363上。后者并不在初始設(shè)計之內(nèi),是后來增加的。

      SGP裝置啟用后,熱交換器上開始出現(xiàn)鹽類和水合物沉淀,冷凝器的運轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題。這表明P4347上的注水點沒有起到既定作用。公司對問題進(jìn)行研究后,于1981年12月在P4363上增加注水點。注水管垂直通向P4363,其直徑為2.54 cm;由于沒有配備混合裝置,水流直接噴入。

      增加注水點后,工廠未對其進(jìn)行詳細(xì)記錄。同時也無法證明這種變更符合公司的變更管理流程,也沒有評估潛在腐蝕風(fēng)險。另外,有證據(jù)顯示,上世紀(jì)80年代早期,P4363上的注水管是持續(xù)使用的,直到1995年,工廠決定間歇性使用。但也沒有信息能證明,這種使用頻率的變更符合公司的變更管理流程。2000年或2001年早些時候,P4363上的注水點又改為連續(xù)使用。

      2000年2月,工廠決定增加P4363的注水量,為此增加了管道上的孔口。這次操作遵守了變更管理流程,也有完整的變更管理表格。這次改動卻導(dǎo)致水流量下降,但工廠也未利用這次機會評估注水的腐蝕風(fēng)險。

      腐蝕歷史

      SGP裝置投入使用后不到2年,就出現(xiàn)了腐蝕問題。1983年9月,熱交換器X453內(nèi)的管道泄漏,并于同年11月更換了新的碳鋼管。但在之后的檢查中,又發(fā)現(xiàn)X453管程出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕。1985年,X452和X453都升級使用了雙相不銹鋼管道。1992年,2個熱交換器的殼程又出現(xiàn)了腐蝕問題。

      1994年,工廠暫停了SGP裝置,對它進(jìn)行腐蝕檢查,發(fā)現(xiàn)X452和X453出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕,之后又對整個工廠進(jìn)行了腐蝕檢查,并將2個熱交換器的管程和殼程全部換新。停工期間,公司檢查部門還對2處注水點進(jìn)行了檢測。檢測報告說,“P4347的管壁出現(xiàn)了嚴(yán)重腐蝕沖刷現(xiàn)象?!眻蟾嬉蔡岬搅薖4363上的腐蝕問題,但不如P4347嚴(yán)重。最終報告建議,“很明顯,2處注水點都出現(xiàn)了腐蝕,為了解腐蝕特點并對管道進(jìn)行修復(fù),應(yīng)該進(jìn)行頻繁的日常檢查?!钡玃4363下游的彎頭并不在檢查范圍內(nèi)。

      這份報告是事發(fā)前最后一份注水點評估文件。

      變更管理

      1999年,公司制定變更管理策略。具體管理方法有兩種:變更管理電子表和技術(shù)備忘系統(tǒng)。其中技術(shù)備忘系統(tǒng)在1981年就已經(jīng)存在,它用于描述變更的范圍,由過程工程師填寫,在部分人員中流轉(zhuǎn)。變更管理電子表格引進(jìn)于1999年,記錄工廠的所有變更,比如設(shè)備、機械元件和生產(chǎn)過程,該表格在特定人員中流轉(zhuǎn),以方便檢查。

      實際上,變更管理系統(tǒng)本應(yīng)記錄管道P4363的變更原因及其潛在影響,但事實卻并非如此。2000年2月,變更管理系統(tǒng)使用期間發(fā)現(xiàn)了之前記錄的注水點的信息不準(zhǔn)確 ,但這個問題沒有被認(rèn)真對待。

      事故教訓(xùn)

      管道 檢查

      康菲石油公司未能對SGP裝置的管道進(jìn)行有效檢查,其管道檢查系統(tǒng)遠(yuǎn)落后于行業(yè)公認(rèn)的實踐。經(jīng)過長時間的發(fā)展,公司并沒有掌握與管道狀況相關(guān)的大量數(shù)據(jù),更沒有將數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)庫。沒有數(shù)據(jù)的支持,評估檢查系統(tǒng)也不可能完善。

      這方面的關(guān)鍵教訓(xùn)是:第一,有效的管道檢查系統(tǒng)是預(yù)防高風(fēng)險管道事故的重要手段。第二,檢查系統(tǒng)至少要達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第三,檢查頻率應(yīng)根據(jù)之前的檢查數(shù)據(jù)和生產(chǎn)狀況等信息而定。

      變更 管理

      公司沒有對P4363注水點的設(shè)計、安裝和使用頻率進(jìn)行變更管理評估。如果進(jìn)行了評估,就能發(fā)現(xiàn)注水點對下游管道產(chǎn)生的腐蝕風(fēng)險。使用頻率高是管道腐蝕的重要誘因。注水點持續(xù)使用期間,應(yīng)開展頻率更高、更仔細(xì)的檢查。

      這方面的關(guān)鍵教訓(xùn)是:第一,對系統(tǒng)變更進(jìn)行有效管理是預(yù)防重大事故的關(guān)鍵措施,既要考慮工廠層面的變更,又要考慮某個過程的變更。第二,工廠啟動的早期,應(yīng)特別注意小規(guī)模變更。

      腐蝕 管理

      康菲石油公司對SGP裝置的腐蝕管理不徹底、不系統(tǒng),未能預(yù)防P4363爆裂。公司雖然采取了部分積極主動的措施,比如雇傭全職的腐蝕工程師,分區(qū)域進(jìn)行腐蝕檢查,進(jìn)行過程蒸氣抽樣檢查,安裝腐蝕檢測儀。但最終結(jié)果卻是,公司沒有足夠的數(shù)據(jù),沒有充分利用資源來評估風(fēng)險,沒有考慮到腐蝕會成為這次事故的直接導(dǎo)致因素。

      這方面的關(guān)鍵教訓(xùn)是:第一,要對高風(fēng)險的裝置進(jìn)行徹底、有效的腐蝕管理。第二,通過管理機制,公司要確保將腐蝕相關(guān)的所有信息都考慮在內(nèi),并且根據(jù)這些信息采取應(yīng)對措施。第三,充分利用資源,如專家資源,保證工廠的腐蝕管理達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)。

      信息 溝通

      兩個重要的信息溝通問題也是引發(fā)事故的重要原因:第一,P4363注水點的使用頻率變更沒有向SGP裝置之外的人員宣布。結(jié)果有人就會以為,注水點只是偶爾使用,不會構(gòu)成腐蝕風(fēng)險。第二,1994年P(guān)4363注水點的檢查沒有詳細(xì)記錄或向別人轉(zhuǎn)達(dá),導(dǎo)致檢查報告中的安全提議未能實施。

      這方面的關(guān)鍵教訓(xùn)是:有效的溝通是安全管理系統(tǒng)的重要元素。對于高風(fēng)險工廠,準(zhǔn)確記錄信息,高效分享信息和數(shù)據(jù)對事故預(yù)防至關(guān)重要。安

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