胡宇松,雷 戰(zhàn)
(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙410004)
三板溪水電廠位于貴州省錦屏縣境內(nèi),清水江下游,是沅水干流上唯一具有多年調(diào)節(jié)能力的龍頭電站,安裝4臺由哈爾濱電機廠生產(chǎn)的25萬kW混流式水輪發(fā)電機組,2006年全部投產(chǎn)后,年設(shè)計發(fā)電量24.28億kW·h。電廠額定水頭128 m,最大水頭156.5 m,其水輪機型號為HLA855-LJ-505。水力機組的主機分為水輪機、發(fā)電機和水輪機調(diào)速系統(tǒng)三個部分,水輪機調(diào)速系統(tǒng)作為水力機組的重要組成部分,關(guān)系到機組的正常運行乃至于電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定。其接力器壓緊行程的測量與調(diào)整是水輪機調(diào)速系統(tǒng)機械檢修工作中重要的一環(huán)。
三板溪水電廠機組設(shè)有2個直徑為550 mm的油壓操作、雙向直缸接力器,額定油壓為6.3 MPa,布置于水輪機機坑上游側(cè)里襯內(nèi)。左接力器帶液壓鎖定,右接力器帶機械鎖定。從三板溪水電廠機組投運以來,出現(xiàn)過機組停機時間長、大軸蠕動、導(dǎo)葉漏水量大等問題,作為連接并控制導(dǎo)水機構(gòu)的接力器,其壓緊行程的大小與變化,是造成以上問題的主要因素。大軸蠕動以及機組在低轉(zhuǎn)速下運行,軸承無法形成油膜,與大軸產(chǎn)生干摩擦,長時間運行會使瓦溫升高,導(dǎo)致燒瓦的嚴重后果。為確保機組安全,消除大軸蠕動帶來的危害,必須將接力器壓緊行程調(diào)整到設(shè)計值,并保持不變。
參照GB/T8564-2003水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范,三板溪水電廠接力器為直缸接力器,轉(zhuǎn)輪直徑5 050 mm,活動導(dǎo)葉為剛性密封不帶密封條,所以接力器壓緊行程應(yīng)控制在5~7 mm之間。接力器壓緊行程參考值如下頁表1所示:
表1 接力器壓緊行程參考值
導(dǎo)葉關(guān)閉時,在來自蝸殼的壓力水和導(dǎo)葉內(nèi)彈性密封的作用下,以及連臂變形及各銷軸間存在間隙等,導(dǎo)葉有向開側(cè)運行的趨勢,為避免由此引起的漏水現(xiàn)象,當(dāng)接力器關(guān)閉導(dǎo)葉之后,還要繼續(xù)關(guān)閉一段行程,使導(dǎo)葉關(guān)閉后有幾毫米的壓緊量,即是導(dǎo)葉壓緊行程。但需通過水輪機接力器來實現(xiàn),因此一般情況下稱為水輪機接力器壓緊行程。
測量壓緊行程時,手動操作調(diào)速器使導(dǎo)葉全關(guān),退出液壓鎖定和機械鎖定。在兩個接力器的活塞桿上各架設(shè)一套百分表,左接力器預(yù)壓1 mm,右接力器預(yù)壓9 mm。關(guān)閉壓油槽出口主供油閥及其旁通閥并靜置5 h,由于主配壓閥為間隙密封,系統(tǒng)存在一定的內(nèi)泄。因為導(dǎo)水機構(gòu)各部的彈性作用,使接力器活塞向開側(cè)回復(fù),這時百分表讀得一數(shù)值,前后兩次讀數(shù)之差,就是接力器的壓緊行程。
接力器因為安裝高程和機坑里襯的原因,并沒有在接力器的開關(guān)機腔裝設(shè)排油閥,而是安裝高壓堵頭。設(shè)計的原因造成測量壓緊行程時不能快速撤除接力器關(guān)機腔油壓,需要靜置5 h以上才能讀出數(shù)值,嚴重影響了工作效率。為了快速精確測量接力器壓緊行程,在不加裝排油閥的情況下,完成測量,必須在調(diào)速器液壓系統(tǒng)上人為作一些措施。
調(diào)速器主配壓閥由美國GE公司生產(chǎn),附屬過濾精度10 μm雙精過濾器,用于過濾控制主配壓閥的手動緊急停機閥、電動緊急停機閥、比例伺服閥的壓力油。這部分壓力油取于主配壓閥常壓油,如果將手動緊急停機閥切至“停機”側(cè),此時主配壓閥強制在關(guān)機位置,接力器關(guān)機腔就和主配壓閥常壓油相通。這個時候接力器關(guān)機腔與雙精過濾器是相連通的,可以在關(guān)閉主供油閥的情況下,通過過濾器泄壓堵頭將接力器關(guān)機腔壓力油消壓至零。改進后的測量過程分以下4個步驟:
(1)退出接力器液壓鎖定和機械鎖定,將手動緊急停機閥切至“停機”側(cè);
(2)主配壓閥受手動緊急停機閥控制被強制關(guān)機位置,在左右接力器活塞桿上架設(shè)百分表,對零讀數(shù);
(3)關(guān)閉主供油閥及其旁通閥;
(4)旋下雙過濾器泄壓堵頭,將接力器關(guān)機腔消壓至零,讀取百分表讀數(shù),兩次相減即為接力器壓緊行程。如圖1所示。
那么這種測量方法是否在精度上存在誤差呢?經(jīng)多次反復(fù)測量,數(shù)據(jù)證明這種方法是科學(xué)可行的,兩種方法測量誤差< 0.05 mm,假設(shè)壓緊行程為4 mm,誤差 =0.05/4×100%=1.25%<5%。數(shù)據(jù)參考以表2為例:
圖1 測量過程示意圖
表2 1~4號機組實驗數(shù)據(jù)單位:mm
若導(dǎo)水機構(gòu)的壓緊行程偏小,可先將接力器活塞桿止動背帽松開,根據(jù)壓緊行程應(yīng)增加的數(shù)值及背帽的螺距,計算出活塞桿應(yīng)調(diào)整的圈數(shù),轉(zhuǎn)動活塞桿使其伸長,調(diào)整后再進行壓緊行程測定,直至合格為止。接力器活塞桿與推拉頭連接螺紋為M140×4,旋轉(zhuǎn)一圈壓緊行程變化4 mm,外露的活塞桿上加工有平面,用于架設(shè)140 mm開口扳手轉(zhuǎn)動活塞桿調(diào)整接力器壓緊行程。
三板溪水電廠機組水車室內(nèi)安裝有5 t的環(huán)形檢修吊1臺,可用于檢修起吊水車室內(nèi)5 t以下物件。制作專用無死角U型扳手一把,利用懸掛在檢修吊上的2 t的鏈條葫蘆的起升帶動專用扳手旋轉(zhuǎn),從而達到接力器活塞桿旋轉(zhuǎn)調(diào)整壓緊行程的目的。與傳統(tǒng)的用大型開口扳手卡住活塞桿,使用大錘敲擊調(diào)整壓緊行程的方式相比,它具有無調(diào)整死角、勞動強度低等優(yōu)勢。接力器壓緊行程調(diào)整示意圖如圖2、圖3所示。
圖2 接力器壓緊行程調(diào)整示意圖
圖3 專用無死角U型扳手結(jié)構(gòu)圖
三板溪水電廠1號、3號機組在設(shè)備巡視中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉接力器活塞桿與推拉桿接頭鎖緊螺母松動,用大錘打緊后,經(jīng)過機組一段時間運行又出現(xiàn)螺母松動問題,活塞桿螺桿螺母松動會導(dǎo)致活塞桿轉(zhuǎn)動,活塞桿轉(zhuǎn)動會導(dǎo)致液壓鎖定在機組停機后無法投入(活塞桿旋松)及壓緊量過大損壞各部件;活塞桿轉(zhuǎn)動會導(dǎo)致壓緊行程發(fā)生變化(活塞桿旋緊),導(dǎo)葉關(guān)閉不嚴,漏水量大機組無法正常停機及發(fā)生大軸蠕動,給機組安全穩(wěn)定運行帶來了安全隱患。
為防止活塞桿轉(zhuǎn)動,在推拉桿接頭與活塞桿螺桿鎖緊螺母旁焊接“L”型止動塊,可以起到防活塞桿轉(zhuǎn)動作用。止動塊加裝示意圖如圖4所示。
止動塊頭部頂住活塞桿加工平面,尾部壓緊鎖緊螺母并用J507電焊條焊于推拉頭上。加裝止動塊后,機組運行一段時間后再未發(fā)現(xiàn)活塞桿轉(zhuǎn)動的現(xiàn)象。表3、表4為數(shù)據(jù)對比。
表3、表4數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)2013年之間沒有加裝止動塊時,接力器壓緊行程變化最大達到0.52 mm,現(xiàn)場顯示活塞桿位置記號發(fā)生變化。而加裝止動塊后壓緊行程變化在0.10 mm以內(nèi),考慮導(dǎo)水機構(gòu)連桿間隙等因素,觀察活塞桿位置記號也沒有變化,說明已經(jīng)遏制住接力器壓緊行程的變化。
圖4 接力器止動塊加裝示意圖
表3 未加裝止動塊時的壓緊行程數(shù)據(jù)單位:mm
表4 加裝止動塊時的壓緊行程數(shù)據(jù)單位:mm
三板溪水電廠調(diào)速器檢修,在接力器壓緊行程的測量和調(diào)整工作中,采取的測量方式及制作的專用工具,解決了大軸蠕動等頑疾,提高了機組運行的可靠性,安全性。它與傳統(tǒng)的壓緊行程調(diào)整相比具有勞動強度低、操作方便、工作效率高等優(yōu)勢,值得在水輪機調(diào)速器檢修中應(yīng)用和推廣。
參考文 獻:
[1] 宋景春. 液壓與氣壓傳動[M].北京:高等教育出版社,2002.
[2] 劉仕平. 液壓與氣壓傳動[M].北京:水利水電出版社,2003.
[3] 湖南省電力公司科學(xué)研究院. 水電廠調(diào)速器改造技術(shù)及性能考核 [Z],2011.
[4] GB/T8564-2003水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范[S].