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      分區(qū)取樣系統(tǒng)在火電廠脫硝煙氣監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用研究

      2018-05-24 02:56:51
      關(guān)鍵詞:網(wǎng)格法煙道煙囪

      陳 曦

      (浙江融智能源科技有限公司, 浙江 杭州 310000)

      引言

      隨著我國(guó)日益嚴(yán)格的燃煤電廠排放標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),火電廠氮氧化物排放濃度要求越來(lái)越低。根據(jù)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》的要求,東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值(即在基準(zhǔn)氧含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放質(zhì)量濃度分別不高于10、35、50 mg/m3)。為達(dá)到排放要求,新建電廠通常采用SCR脫硝裝置降低NOx濃度。脫硝裝置入口NOx的濃度受鍋爐燃燒及流場(chǎng)影響并不是均勻分布的,存在偏差并且在不同工況下偏差大小及趨勢(shì)也不相同。因此SCR脫硝裝置人口的N0x濃度波動(dòng)頻繁,會(huì)導(dǎo)致出口濃度控制難度較大。由于常規(guī)脫硝裝置采用單點(diǎn)取樣,N0x濃度在反應(yīng)區(qū)的不均勻分布會(huì)使單點(diǎn)的取樣點(diǎn)代表性變差,存在的現(xiàn)象就是脫硝出口CEMS測(cè)量結(jié)果與煙囪出口的CEMS測(cè)量結(jié)果有偏差。

      當(dāng)脫硝噴氨調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用不具備代表性的取樣點(diǎn)的測(cè)量結(jié)果作為輸入條件時(shí),會(huì)增加噴氨量控制的難度,結(jié)果可能導(dǎo)致逃逸氨濃度偏高或脫硝裝置排放指標(biāo)超標(biāo)。本文針對(duì)這個(gè)問(wèn)題提出了一套適合脫硝裝置出口CEMS的取樣裝置-分區(qū)取樣系統(tǒng)。

      1 分區(qū)取樣系統(tǒng)研究背景

      脫硝裝置出口NOx測(cè)點(diǎn)布置在脫硝出口煙道上。由于脫硝裝置反應(yīng)器截面尺寸較大而空預(yù)器入口煙道截面尺寸較小,因此出口煙道一般存在變截面,很少有較長(zhǎng)的矩形直段??偟膩?lái)說(shuō)測(cè)點(diǎn)布置位置具有以下特點(diǎn):煙道截面面積大、直段短或無(wú)直段、變徑或彎頭較多。同時(shí)由于脫硝入口NOx濃度波動(dòng)及催化劑反應(yīng)效率的影響,脫硝出口煙氣條件復(fù)雜[1]。圖1、圖2所示為國(guó)內(nèi)某1 000 MW機(jī)組脫硝裝置出口煙道A、B側(cè)截面NOx網(wǎng)格法測(cè)量試驗(yàn)數(shù)據(jù)(圖1、圖2中左上為NOx濃度,單位為10-6;右下為含氧量,單位為%)。

      圖1 某1 000 MW機(jī)組脫硝裝置出口煙道A側(cè)截面NOx網(wǎng)格法測(cè)量試驗(yàn)數(shù)據(jù)(一)

      圖2 某1 000 MW機(jī)組脫硝裝置出口煙道B側(cè)截面NOx網(wǎng)格法測(cè)量試驗(yàn)數(shù)據(jù)(一)

      從該圖數(shù)據(jù)可以看出,采用網(wǎng)格法測(cè)量了A、B側(cè)各18個(gè)點(diǎn)的煙氣NOx濃度,NOx分布不均勻,平均值分別為13.8×10-6、11.3×10-6,其標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為76.8%、92.9%。而同時(shí)A側(cè)CEMS的布置位于G測(cè)的1、2點(diǎn)之間,在線測(cè)量結(jié)果為10.2×10-6;B側(cè)CEMS的布置位置在P測(cè)的1、2點(diǎn)之間附近,在線測(cè)量值為23.7×10-6;煙囪處在線測(cè)量結(jié)果為13×10-6。在線測(cè)點(diǎn)與平均值測(cè)量結(jié)果偏差達(dá)A側(cè)為-26%,B側(cè)為110%,煙囪處為3.58%??梢钥闯龀R?guī)的單點(diǎn)取樣在線檢測(cè)系統(tǒng)無(wú)法準(zhǔn)確的表示出脫硝出口NOx濃度的實(shí)際情況,而當(dāng)煙氣經(jīng)常脫硝尾部空預(yù)器、除塵器、脫硫等設(shè)備進(jìn)入煙囪后,煙氣經(jīng)過(guò)劇烈擾動(dòng),NOx的測(cè)量值與網(wǎng)格法平均值較為接近。但是由于煙囪入口距離脫硝裝置太遠(yuǎn),煙氣從脫硝出口到煙囪需要較長(zhǎng)時(shí)間,在做性能試驗(yàn)時(shí)或工況穩(wěn)定時(shí)可作為參考值,而在負(fù)荷調(diào)整或波動(dòng)較頻繁時(shí)不能滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求,因此需要進(jìn)一步提高脫硝出口NOx濃度的測(cè)量結(jié)果的可靠性。脫硝裝置出口NH3濃度在線測(cè)量一般采用激光分析方法,由于煙氣中含塵量較高,因此激光的光程較近一般為1 m左右,通常布置在煙道的角落里,而且出口煙氣中的NH3濃度(NH3的質(zhì)量分?jǐn)?shù))一般小于3×10-6,因此NH3濃度測(cè)量難度很大。

      2 分區(qū)取樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      為了提高脫硝出口NOx和NH3濃度測(cè)量的準(zhǔn)確度,采用分區(qū)取樣系統(tǒng),系統(tǒng)包括分區(qū)取樣裝置、取樣總管和取樣箱。將多個(gè)分區(qū)取樣裝置布置在SCR反應(yīng)器出口煙道的整個(gè)煙道截面,每個(gè)取樣裝置上設(shè)有多個(gè)開口朝向與煙氣流向一致的取樣口,利用SCR反應(yīng)器出口煙道和空氣預(yù)熱器出口煙道之間的壓差,使煙氣通過(guò)取樣口進(jìn)入分區(qū)取樣裝置。所述的多個(gè)分區(qū)取樣裝置中的煙氣匯集于取樣總管,通過(guò)連接取樣總管和取樣箱的垂直向下管道進(jìn)入取樣箱。在取樣箱上設(shè)有取樣探頭、取樣探頭和熱電偶,取樣煙氣通過(guò)取樣探頭經(jīng)取樣泵抽吸至分析儀,通過(guò)分析儀檢測(cè)煙氣中NOx和NH3濃度[2](取樣分區(qū)布置示意圖3所示)。

      圖3 取樣分區(qū)布置示意

      3 分區(qū)取樣系統(tǒng)應(yīng)用效果

      將分區(qū)取樣系統(tǒng)應(yīng)用在某1 000 MW機(jī)組脫硝裝置出口,同樣用網(wǎng)格法測(cè)量試驗(yàn)數(shù)據(jù)與安裝在分區(qū)取樣系統(tǒng)上的CEMS測(cè)點(diǎn)及煙囪處CEMS測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。再次試驗(yàn)時(shí)網(wǎng)格法測(cè)量試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖4、5 所示(圖 4、圖 5 中左上為NOx濃度,單位為 10-6;右下為含氧量,單位為%)。

      圖4 某1 000 MW機(jī)組脫硝裝置出口煙道A側(cè)截面NOx網(wǎng)格法測(cè)量試驗(yàn)數(shù)據(jù)(二)

      圖5 某1 000 MW機(jī)組脫硝裝置出口煙道A側(cè)截面NOx網(wǎng)格法測(cè)量試驗(yàn)數(shù)據(jù)(二)

      從該圖數(shù)據(jù)可以看出,加裝區(qū)域取樣系統(tǒng)后再次采用網(wǎng)格法測(cè)量了A、B側(cè)各18個(gè)點(diǎn)的煙氣NOx濃度,NOx分布不均勻,平均值分別為17.3×10-6、18.7×10-6,其標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為60.1%、64.7%。布置在取樣箱上的在線測(cè)量值為18.2×10-6;煙囪處在線測(cè)量結(jié)果為18.8×10-6??梢钥吹饺酉渖系臏y(cè)量值與網(wǎng)格法測(cè)量平均值以及煙囪入口處在線測(cè)量結(jié)果都很接近,與單點(diǎn)取樣裝置比大大減少了偏差值,對(duì)脫硝裝置的運(yùn)行起到很好的監(jiān)控作用。同時(shí),布置在取樣箱上的NH3在線分析儀表,根據(jù)運(yùn)行情況,讀數(shù)穩(wěn)定,減少了局部NH3超標(biāo)引起的誤報(bào)等情況的發(fā)生。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 劉淑英,夏永俊,曾過(guò)房,等.大型超超臨界機(jī)組SCR系統(tǒng)問(wèn)題探析[J].鍋爐制造,2014(6):38-41.

      [2] 何鵬晟,王秋生,劉鳳明.火力發(fā)電廠脫硝煙氣監(jiān)測(cè)取樣網(wǎng)格化改造[J].自動(dòng)化應(yīng)用,2015(9):20-23.

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