徐 賀
(浙江晉巨化工有限公司,浙江衢州 324004)
浙江晉巨化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱晉巨化工)低壓甲醇裝置變壓吸附脫碳工藝采用18臺(tái)吸附塔9次均壓雙抽真空流程。將來(lái)自變換工序的變換氣經(jīng)過(guò)吸附塔的物理吸附,凈化脫除二氧化碳?xì)怏w,凈化后的氣體經(jīng)往復(fù)式壓縮機(jī)四段、五段提壓后送至甲醇合成塔,用以生產(chǎn)甲醇;吸附塔飽和后,利用物理吸附的可逆性,通過(guò)9次均壓降,將吸附質(zhì)二氧化碳?xì)怏w解析出,吸附劑得到初步再生。為使吸附劑得到完全再生,采用抽真空方式進(jìn)一步解析,真空解析產(chǎn)生的富碳?xì)馑椭猎鞖廛囬g吹風(fēng)氣裝置燃燒。對(duì)富碳?xì)庵袣怏w成分進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)富碳?xì)庵械亩趸俭w積分?jǐn)?shù)約為82%,二氧化碳含量未達(dá)到理想效果,變壓吸附裝置存在脫碳效率低、有效氣損失等問(wèn)題[1-4]。
為進(jìn)一步提高變壓吸附裝置的脫碳效率,提高富碳?xì)庵械亩趸己?,晉巨化工決定對(duì)變壓吸附裝置進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),進(jìn)一步提升水環(huán)式真空泵的真空度,增加吸附質(zhì)解析量。該攻關(guān)工作于2016年9月完成并投用,經(jīng)過(guò)6個(gè)月的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),富碳?xì)庵械亩趸己康玫匠浞痔岣?,吸附塔再生效率大幅度提升,變壓吸附裝置的脫碳效率得到進(jìn)一步提高,節(jié)能效果明顯。
晉巨化工變壓吸附脫碳裝置采用18臺(tái)吸附塔、9次均壓抽真空流程,將來(lái)自變換工序的變換氣經(jīng)吸附塔的物理吸附,分離脫除二氧化碳?xì)怏w后,凈化氣經(jīng)往復(fù)式壓縮機(jī)四段、五段提壓后送至甲醇合成塔,用以生產(chǎn)甲醇[5-6]。
隨著變換氣不斷流入吸附塔,吸附劑中二氧化碳的含量不斷提高,最終達(dá)到飽和狀態(tài),吸附過(guò)程停止,利用物理吸附的可逆性,通過(guò)9次均壓降,將吸附質(zhì)二氧化碳?xì)怏w減壓脫附,吸附劑得到初步再生。為使吸附劑得到完全再生,利用水環(huán)式真空泵,采用雙臺(tái)真空泵抽真空方式進(jìn)一步解析吸附質(zhì),得到的富碳?xì)馑椭猎鞖廛囬g吹風(fēng)氣裝置燃燒。
變壓吸附脫碳裝置工藝流程如圖1所示。
圖1 變壓吸附脫碳裝置工藝流程
隨著變壓吸附裝置的運(yùn)行,水環(huán)式真空泵抽真空能力下降,造成吸附塔再生效果下降,致使吸附質(zhì)二氧化碳未充分解析出,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)富碳?xì)庵卸趸俭w積分?jǐn)?shù)僅為82%,造成單臺(tái)吸附塔的有效吸附負(fù)荷減小,變壓吸附裝置脫碳效率降低[7-8]。
(1) 對(duì)水環(huán)式真空泵進(jìn)行維修,更換水環(huán)式真空泵進(jìn)口過(guò)濾器,降低水環(huán)式真空泵進(jìn)口阻力,更換水環(huán)式真空泵進(jìn)口、出口水箱及出口水箱內(nèi)部分離器,對(duì)泵體內(nèi)部進(jìn)行維修檢查,提高出口水箱氣、水分離效果,減少泵體內(nèi)部積水損失,增加泵體內(nèi)部水環(huán)密封效果,增強(qiáng)水環(huán)式真空泵抽真空能力,提高泵的效率。
(2) 水環(huán)式真空泵補(bǔ)水槽采用新鮮水進(jìn)行補(bǔ)充,以降低水環(huán)式真空泵內(nèi)部水環(huán)水溫度,同時(shí)增加水環(huán)式真空泵循環(huán)水外送量,減少泵體內(nèi)循環(huán)水的循環(huán)次數(shù),進(jìn)一步提高水環(huán)式真空泵抽真空能力。
(3) 提高水環(huán)式真空泵抽真空能力,提高吸附塔再生效果,進(jìn)一步提升吸附塔吸附容量,增加變壓吸附系統(tǒng)每經(jīng)歷一個(gè)工作循環(huán)的時(shí)間,減少了單位時(shí)間內(nèi)吸附塔再生次數(shù),并減少有效氣損耗,提高富碳?xì)庵械亩趸己俊?/p>
(1) 由于吸附劑得到充分再生,再生后塔內(nèi)吸附質(zhì)的殘余量越小,單塔的有效吸附負(fù)荷就越大。因此在吸附塔進(jìn)入到下一個(gè)工作循環(huán)時(shí),該塔內(nèi)吸附劑的吸附效率及吸附容量增加,使得凈化氣中二氧化碳體積分?jǐn)?shù)由原來(lái)的3.5%降至3.2%。
(2) 因吸附塔的有效吸附負(fù)荷得到提升,提高其吸附效率,增加了變壓吸附系統(tǒng)每經(jīng)歷一個(gè)工作循環(huán)的時(shí)間,減少了吸附塔再生次數(shù)和有效氣損耗。
(3) 該技術(shù)實(shí)施后,增加了二氧化碳解析量,吸附塔內(nèi)死空間及吸附劑吸附的有效氣含量減少,使吸附劑再生過(guò)程中有效氣損耗減少。
改造前、后工藝參數(shù)對(duì)比見表1。
表1 改造前、后工藝參數(shù)對(duì)比
項(xiàng)目實(shí)施后,水環(huán)式真空泵效率提高,真空度由-0.058 MPa提升至-0.068 MPa。抽真空能力得到提升,吸附劑得到充分再生,吸附塔內(nèi)死空間及吸附劑吸附的有效氣含量減少,進(jìn)一步提高了吸附塔的有效負(fù)荷,使得富碳?xì)庵蠧O2體積分?jǐn)?shù)由82.0%提升至86.0%,凈化氣中CO2體積分?jǐn)?shù)由原來(lái)的3.5%降至3.2%。
通過(guò)技術(shù)攻關(guān),變壓吸附裝置的脫碳效率進(jìn)一步提高,富碳?xì)庵卸趸己窟M(jìn)一步提升,吸附塔的再生顯著增加。目前該工藝已實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)減少了污水對(duì)周圍環(huán)境及管道的污染,達(dá)到了節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)的目的。
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