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    發(fā)電機漏氫查找分析與處理

    2018-05-14 12:39:07劉輝
    科技風(fēng) 2018年14期
    關(guān)鍵詞:處理

    劉輝

    摘要:#1發(fā)電機漏氫量偏大,主要漏點是發(fā)電機勵端端蓋密封膠條老化導(dǎo)致密封不嚴(yán)漏氫,經(jīng)停機置換氫氣并更換膠條后,漏氫量達(dá)到優(yōu)良等級,成功消除發(fā)電機漏氫重大安全隱患。

    關(guān)鍵詞:氫冷發(fā)電機;漏氫;原因分析;處理

    發(fā)電機投運后漏氫量一直偏大,存在重大安全隱患,嚴(yán)重影響機組安全運行,而氫冷發(fā)電機組漏氫部位的查找是很繁瑣的工作,經(jīng)過反復(fù)細(xì)致查找和長期跟蹤記錄分析,最終找出漏氫的根源和途徑并成功處理消除了重大漏點,以下是對我廠#1發(fā)電機氫氣系統(tǒng)漏氫的查找、分析與處理。

    1 #1發(fā)電機概述

    發(fā)電機由東方電機集團(tuán)東方電機有限公司制造,發(fā)電機為兩極、三相同步交流發(fā)電機,采用水、氫、氫冷卻方式,定子繞組為直接水內(nèi)冷,定、轉(zhuǎn)子鐵芯及轉(zhuǎn)子繞組為氫氣冷卻。密封油系統(tǒng)采用雙流環(huán)式密封瓦。發(fā)電機型號:QFSN2002,額定有功功率:200MW,定子電流:8625A,功率因數(shù):0.85(滯后),額定轉(zhuǎn)速3000r/min,額定氫壓:0.3MPa,定子冷卻水壓力:010.2MPa。

    2 #1發(fā)電機漏氫情況

    #1機組自2011年10月投運以來,#1發(fā)電機漏氫量一直偏大,漏氫量一直維持在10m3/d左右(最初原因為密封油箱回氫管道回氫不暢,密封油箱內(nèi)積聚的氫氣外排,且投運前期#1發(fā)電機內(nèi)氫氣壓力維持在0.3MPa,之后發(fā)電機內(nèi)氫壓維持在0200.25MPa)。2014年08月#1發(fā)電機漏氫量為8m3/d,2015年6月#1發(fā)電機漏氫量為78m3/d,2015年78月#1機組進(jìn)行大修,解決了密封油箱回氫管道回氫不暢問題,但正常運行后#1發(fā)電機漏氫量增大為12.45m3/d(#2發(fā)電機漏氫量約1.8m3/d)。發(fā)電機制造廠家合格標(biāo)準(zhǔn)要求:每天漏氫量≤10m3/d。

    3 #1發(fā)電機漏氫查找方法及過程

    2016年24月,公司三次組織人員用便攜式漏氫檢測儀(上海兆度電子有限公司SAF600)和肥皂水對#1發(fā)電機漏氫點進(jìn)行查找[1]。

    (1)外部漏點查找:包括發(fā)電機外部端蓋、發(fā)電機人孔、二次測量引出線端口、外部附屬系統(tǒng)的氫管路閥門及表計、氫油差壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)、氫油分離器、氫器干燥裝置、氫濕度監(jiān)測裝置、絕緣過熱檢測裝置、氫氣匯流排、氫氣就地純度儀等。

    ①氫氣干燥器A、B塔再生裝置頂部接線盒漏氫,隔離系統(tǒng),置換氫氣后處理;

    ②氫氣干燥器底部自動疏水器漏氫,隔離系統(tǒng),更換后漏點消除;

    ③零米氫氣匯流排上配氣管底部取樣門內(nèi)漏,置換氫氣后更換取樣門,并加裝可拆卸接頭的二次針型閥;

    ④就地氫氣純度儀入口樣氣兩個排污門內(nèi)漏,置換氫氣后加裝二次門;

    ⑤合理調(diào)整就地在線氫氣純度儀流量,使其既能真實反映氫氣純度,又要盡可能減少氫氣的外排量;

    經(jīng)過將以上發(fā)現(xiàn)漏點進(jìn)行處理和隔離系統(tǒng),并將就地氫氣純度儀隔離退出運行后,觀察發(fā)現(xiàn)#1發(fā)電機漏氫量為9m3/d。

    (2)內(nèi)部漏點查找:包括發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng);發(fā)電機密封瓦及氫側(cè)回油管接頭的密封油系統(tǒng);發(fā)電機氫氣冷卻器的循環(huán)水系統(tǒng);發(fā)電機出線套管法蘭及瓷套管內(nèi)部密封、出線罩、氫冷器法蘭等的氫密封系統(tǒng)。

    ①2016年03月30日16:35用便攜式漏氫檢測儀發(fā)現(xiàn)#1定子冷卻水箱頂部排空門漏氫報警,漏氫儀檢測顯示0120%LEL之間來回波動(LEL是指H2在空氣中的爆炸下限,即H2在空氣中的體積比為4%),周期約為58分鐘。2016年04月15日東方發(fā)電機廠家來人協(xié)助分析判斷:#1發(fā)電機定子冷卻水箱頂部排空門間歇性測量出漏氫報警,漏氫儀檢測顯示0120%LEL之間來回波動現(xiàn)象屬于正常漏氫范圍。

    ②2016年04月14日17:25用便攜式漏氫檢測儀和肥皂水檢查#1發(fā)電機定子基座頂部四個氫冷器法蘭、及排空管道無漏氫現(xiàn)象;

    ③2016年04月14日18:15用便攜式漏氫檢測儀檢查#1發(fā)電機底部出線套管法蘭及瓷套管內(nèi)部密封無漏氫現(xiàn)象;

    ④2016年04月14日13:18用便攜式漏氫檢測儀檢查#1機主油箱排煙風(fēng)機出口管道煙氣氫氣含量0;檢查#1機防爆風(fēng)機(發(fā)電機兩端軸瓦回油排氫風(fēng)機)出口煙道排煙氫氣含量為5%LEL(對比測量運行中#2機組防爆風(fēng)機出口煙道排煙氫氣含量為1%LEL),04月15日13:25再次檢測時氫氣含量為6%LEL。2016年4月15日16:57 #1機組在停運狀態(tài),因考慮發(fā)電機兩端軸承內(nèi)均為負(fù)壓,故停運#1機組防爆風(fēng)機、主油箱排煙風(fēng)機進(jìn)行發(fā)電機兩端軸瓦漏氫檢測試驗。10分鐘、15分鐘、20分鐘分別測#1發(fā)電機#6軸瓦間隙處氫氣含量為5%LEL、24%LEL、120%LEL,#1發(fā)電機#5軸瓦間隙處氫氣含量始終為0。

    4 發(fā)現(xiàn)問題匯總及處理

    ①氫氣匯流排上配氣管取樣門內(nèi)漏,更換且增設(shè)二次針型閥;

    ②就地氫氣純度儀兩個取樣門內(nèi)漏,增設(shè)二次針型閥門;

    ③氫氣干燥器A、B塔頂部接線柱漏氫,重新調(diào)整或更換墊片、O型圈;

    ④氫氣干燥器自動疏水閥漏氫,已更換新疏水閥;

    ⑤#1發(fā)電機勵端軸承室內(nèi)有漏氫可能(主要漏點),擇機揭#6瓦軸承上端蓋檢查漏氫位置。

    2016年04月30日18:00 #1機組并網(wǎng)后,經(jīng)觀察#1發(fā)電機漏氫量減小為8.47m3/d(處理前為12.45m3/d)。

    經(jīng)過分析會討論,懷疑#1發(fā)電機勵端密封瓦間隙或發(fā)電機勵端端蓋密封膠條可能存在問題,建議如下:a.調(diào)整#6瓦空、氫側(cè)密封油壓,使勵端空側(cè)密封油壓力高于氫側(cè)密封油壓力10KPa;b.如果調(diào)整密封油壓后#6瓦漏氫情況無明顯變化,則擇機揭開#6瓦上部端蓋進(jìn)行漏氫檢查。

    2017年05月20日28日#1機組停運置換氫氣,更換發(fā)電機兩端端蓋密封膠條、調(diào)整密封瓦間隙。正常運行后,經(jīng)觀察#1發(fā)電機漏氫量減小為0.85m3/d(合格為10m3/d),達(dá)到優(yōu)良等級。

    5 結(jié)果

    經(jīng)過此次對#1發(fā)電機漏氫量偏大問題的分析查找及處理,最終成功消除嚴(yán)重影響機組安全、穩(wěn)定運行的重大隱患,為運行及檢修人員解決此類問題積累了寶貴經(jīng)驗。

    參考文獻(xiàn):

    [1]沙德生,陳江.火電廠設(shè)備狀態(tài)檢修技術(shù)與管理[M].北京:中國電力出版社,2016.

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