周海峰,李科文,劉維明,陳金衛(wèi),任建偉
(國電諫壁發(fā)電廠,江蘇 鎮(zhèn)江 212006)
某發(fā)電廠6期11,12號機(jī)組采用上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司生產(chǎn)的QFSN-300-350MW型發(fā)電機(jī),該發(fā)電機(jī)采用水-氫-氫冷卻方式,即定子繞組水內(nèi)冷、轉(zhuǎn)子繞組氫內(nèi)冷、定子鐵芯氫冷,發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣采用雙流雙環(huán)式密封油系統(tǒng)來密封。該機(jī)組自投產(chǎn)以來,密封油系統(tǒng)發(fā)生了多起異常情況。
密封油系統(tǒng)主要由空側(cè)油路、氫側(cè)油路、消泡箱、空側(cè)密封油箱、氫側(cè)密封油箱及密封油備用油源等部分組成。
密封油系統(tǒng)如圖1所示。該系統(tǒng)采用雙流環(huán)式密封瓦,由于氫冷發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子軸必須穿過發(fā)電機(jī)的端蓋,因此這部分是氫內(nèi)冷發(fā)電機(jī)密封的關(guān)鍵。密封油的空側(cè)和氫側(cè)2個油路分別將油供給軸密封瓦上的2個環(huán)狀配油槽,油沿轉(zhuǎn)軸軸向從密封瓦內(nèi)徑與轉(zhuǎn)軸之間的間隙流出。如果2個油路的供油油壓在密封瓦處恰好相等,油就不會在2個配油槽的間隙中竄流。通常情況下,只要密封油壓始終保持高于機(jī)內(nèi)氫氣壓力,即可防止氫氣從發(fā)電機(jī)內(nèi)逸出。空側(cè)密封油將沿軸和密封瓦的間隙流往軸承側(cè),并同軸承回油一起進(jìn)入空側(cè)密封油箱,從而防止空氣與潮氣侵入發(fā)電機(jī)內(nèi)部;氫側(cè)密封油則沿軸和密封瓦的間隙流往發(fā)電機(jī)內(nèi)側(cè),進(jìn)入消泡箱,最后回到氫側(cè)密封油箱。
圖1 密封油系統(tǒng)示意
密封油系統(tǒng)主要有2個作用:
(1) 防止外界氣體進(jìn)入發(fā)電機(jī)以及防止機(jī)內(nèi)氫氣漏出;
(2) 潤滑冷卻密封瓦。
采用氫氣冷卻的汽輪發(fā)電機(jī)必須由密封油將其端部密封,以保證發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣不外泄,并防止空氣和潮氣進(jìn)入發(fā)電機(jī)。該汽輪發(fā)電機(jī)采用雙流環(huán)式密封瓦,密封效果好,調(diào)節(jié)范圍寬,是非常成熟的產(chǎn)品。但若對其結(jié)構(gòu)不甚了解,操作不當(dāng),也可造成發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)油事故。特別是在發(fā)電機(jī)內(nèi)部無壓的情況下,密封油箱油位不易控制,密封油極易沿軸向進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)部。
發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)油是惡性事故,應(yīng)該高度重視。
雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)的空側(cè)密封油壓力隨發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓的變化而變化,正常情況下可通過主差壓閥調(diào)整;氫側(cè)密封油壓力則隨發(fā)電機(jī)密封瓦處空、氫側(cè)油壓的變化而變化,可通過兩側(cè)平衡閥來調(diào)整。主密封油差壓閥結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 主密封油差壓閥結(jié)構(gòu)示意
主差壓閥接于空側(cè)密封油油泵進(jìn)出油口,起旁路調(diào)節(jié)作用,信號分別取自機(jī)內(nèi)氫壓(通過油壓形式傳遞)和密封油出口油壓。該閥可自動調(diào)節(jié)旁路流量大小,從而保證密封油壓始終高于機(jī)內(nèi)氫壓0.084 MPa。
平衡閥裝于氫側(cè)出口處,信號分別取自各自密封瓦處的空、氫側(cè)油壓,通過空、氫側(cè)油壓的變化自動調(diào)節(jié)平衡閥的開度大小,從而使空、氫側(cè)在密封瓦處的油壓差保持在±490 Pa左右。
在運(yùn)行中,11,12號機(jī)組的發(fā)電機(jī)空、氫側(cè)密封油壓均發(fā)生了波動現(xiàn)象。
雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)發(fā)生空、氫側(cè)密封油壓波動情況,可能有以下3個原因:
(1) 發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣壓力波動;(2) 空側(cè)密封油泵工作不正常;(3) 主差壓閥工作不正常。
經(jīng)檢查,確認(rèn)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓穩(wěn)定,空側(cè)密封油泵電流正常,油泵出口壓力穩(wěn)定。觀察參數(shù),發(fā)現(xiàn)氫側(cè)油壓變化明顯滯后于空側(cè)油壓?,F(xiàn)場主差壓閥有上下輕微晃動情況,且油氫壓差波動不定。
因此,可以判斷是由主差壓閥的調(diào)節(jié)故障導(dǎo)致的空、氫側(cè)油壓全面波動。在這種情況下,如果油氫壓差波動過大,則有可能發(fā)生發(fā)電機(jī)進(jìn)油或是軸瓦磨損、氫氣泄漏爆炸等惡性事故。
導(dǎo)致主差壓閥調(diào)節(jié)故障主要有以下3個原因:(1) 差壓閥閥體、閥桿損壞;
(2) 差壓閥的油信號腔室內(nèi)有空氣,所取壓力信號失準(zhǔn);
(3) 差壓閥調(diào)整彈簧工作不正常。
聯(lián)系檢修人員檢查,發(fā)現(xiàn)差壓閥閥體、閥桿正常無泄漏。將差壓閥油信號腔室內(nèi)空氣放出、更換調(diào)整彈簧后,差壓閥工作正常,空、氫側(cè)密封油壓穩(wěn)定。
(1) 在差壓閥解體檢修后、投運(yùn)前,應(yīng)聯(lián)系檢修人員對油信號腔室進(jìn)行放空氣處理。
(2) 差壓閥彈簧無變形、斷裂、銹蝕,工作正常。
(3) 閥桿無磨損、彎曲,閥體無裂紋、無銹蝕,密封面完好。
(4) 運(yùn)行中應(yīng)對密封油壓及油氫壓差加強(qiáng)監(jiān)視。
氫氣是一種極易爆炸的危險品,如果氫氣中含氧量大于3 %,遇火立即爆炸。由于發(fā)電機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中可能出現(xiàn)定、轉(zhuǎn)子放電現(xiàn)象,若發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度降低,則可能發(fā)生氫爆,還可能造成發(fā)電機(jī)繞組絕緣下降,嚴(yán)重威脅發(fā)電機(jī)的安全。這也是造成發(fā)電機(jī)護(hù)環(huán)“氫致裂紋”的主要原因。同時,發(fā)電機(jī)氫氣純度降低,還會影響冷卻效果,直接影響發(fā)電機(jī)效率,即氫氣純度每下降1 %,通風(fēng)損耗及轉(zhuǎn)子摩擦損耗將增加11 %。正常運(yùn)行時,廠家要求氫氣純度在95 %—98 %,該發(fā)電廠規(guī)定氫氣純度大于 96 %。
運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)氫氣純度下降較快,經(jīng)化學(xué)專業(yè)檢測,確認(rèn)了發(fā)電機(jī)氫氣含水量較大。
針對發(fā)電機(jī)里氫氣含水量較大的現(xiàn)象,重點(diǎn)從以下幾個方面進(jìn)行分析:
(1) 氫氣干燥器工作是否正常;
(2) 定冷水溫是否過低,發(fā)電機(jī)內(nèi)是否結(jié)露;
(3) 密封油工作是否正常,外界潮氣是否進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi);
(4) 密封油質(zhì)是否變差,含水量是否變大;
(5) 空/氫側(cè)油壓是否在合適范圍內(nèi),是否造成空/氫側(cè)密封瓦處大量串油;
(6) 空側(cè)排煙風(fēng)機(jī)工作是否正常。
2014-07-16早班,11號機(jī)組啟動后出現(xiàn)氫氣純度下降較快的情況。運(yùn)行人員檢查確認(rèn):氫氣干燥器工作正常;定冷水溫度42 ℃,發(fā)電機(jī)冷氫溫度40 ℃,在規(guī)定范圍內(nèi);高壓油至密封油減壓閥前手動門關(guān)閉嚴(yán)密;空/氫側(cè)密封油壓差值在合適范圍,平衡閥處壓力幾乎在“0”位;氫側(cè)油箱強(qiáng)補(bǔ)管、強(qiáng)排管處溫差在8 ℃以內(nèi)。這些說明氫氣純度下降較快不是由密封瓦處大量串油引起的。
7月18日,運(yùn)行和檢修人員對11號機(jī)密封油系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查。
經(jīng)排查,確認(rèn)上述參數(shù)、設(shè)備均運(yùn)行正常,但空側(cè)密封油排煙風(fēng)機(jī)處地面有水跡,排水不暢。聯(lián)系檢修人員將1臺排煙風(fēng)機(jī)解體檢查后,發(fā)現(xiàn)為排煙風(fēng)機(jī)疏水管道U形管堵塞,無法有效將密封油箱中的水分帶走、排出,造成密封油中所含水分進(jìn)入機(jī)內(nèi),導(dǎo)致氫氣純度下降。
(1) 在機(jī)組大小修期間,對密封油排煙風(fēng)機(jī)疏水管道進(jìn)行清理疏通。
(2) 巡檢檢查時,應(yīng)細(xì)心觀察排煙風(fēng)機(jī)運(yùn)行、振動聲音是否正常,確保風(fēng)機(jī)本體無水跡。
自2012-05-13以來,11號機(jī)組氫氣純度下降較快,日平均氫氣排污量明顯增大至7.49 m3,調(diào)整后效果不佳。自2013-01-03機(jī)組調(diào)停后啟動以來,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)氫壓下降較快,補(bǔ)氫率較高,但密封油泵電流、出口壓力等參數(shù)均正常。經(jīng)過對密封油系統(tǒng)的多次調(diào)整,將原本維持在84 kPa的油氫壓差逐步抬高到130 kPa,氫壓從300 kPa降至260 kPa運(yùn)行,均未取得良好效果,漏氫現(xiàn)象依然嚴(yán)重。漏氫最快時,發(fā)電機(jī)氫壓在0.5 h內(nèi)從296 kPa 驟降至 281 kPa。
造成氫壓下降、氫氣逃逸的可能原因大致分為2類:(1) 密封油未能密封氫氣;(2) 與發(fā)電機(jī)氫氣相關(guān)的系統(tǒng)有泄漏,如管道、系統(tǒng)中的設(shè)備硬件損壞,存在漏點(diǎn)。
由于還發(fā)現(xiàn)有關(guān)運(yùn)行參數(shù)發(fā)生了較明顯變化,故對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和排查。
(1) 氫側(cè)油溫在 42—52 ℃變化。
(2) 勵端氫側(cè)消泡箱回油溫度偏低,在45—50 ℃變化,機(jī)端氫側(cè)消泡箱回油溫度在63—68 ℃變化。
(3) 運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),發(fā)電機(jī)汽、勵端空側(cè)密封瓦進(jìn)油口處就地壓力表顯示壓力不一致。正常運(yùn)行時,汽端空側(cè)密封油進(jìn)瓦壓力為0.38 MPa,而勵端僅為 0.31 MPa。
(4) 運(yùn)行中,11號機(jī)組的氫側(cè)密封油箱補(bǔ)油閥一直處于補(bǔ)油狀態(tài),而排油閥處于關(guān)閉狀態(tài),其油位長期處于139 mm的低油位。在強(qiáng)制不補(bǔ)油時,觀察氫側(cè)油箱油位下降速度在0.5 h內(nèi)下降70 mm,而12號機(jī)組同樣試驗(yàn)只下降10 mm。
(5) 經(jīng)過多日觀察,發(fā)現(xiàn)機(jī)組氫壓下降速度時快時緩,但總體下降速度仍比正常情況時快。
(1) 在氫側(cè)密封油油箱附近,對消泡箱至氫側(cè)密封油管道、定冷水箱頂部放空氣門處、閉冷水箱頂部、主機(jī)油箱附近、主機(jī)排煙風(fēng)機(jī)及空側(cè)密封油箱排煙風(fēng)機(jī)出口等處測氫,未發(fā)現(xiàn)大量漏氫信號。
(2) 對差壓閥、平衡閥進(jìn)行檢查,動作無異常,且空、氫側(cè)油泵出口壓力正常。
(3) 懷疑空側(cè)密封油路存在堵塞現(xiàn)象,在投入2組濾網(wǎng)后漏氫情況并無好轉(zhuǎn)。
(4) 通過設(shè)備測量發(fā)電機(jī)汽、勵端空側(cè)密封油進(jìn)油流量,結(jié)果顯示勵端流量高于機(jī)端流量。
(5) 通過進(jìn)油壓力表管將發(fā)電機(jī)汽、勵端空側(cè)密封油進(jìn)油連通后(見圖3),勵端油壓略有上升。此舉對于氫壓下降雖有一定效果,但未能從根本上解決問題。
通過對氫壓下降的排查及對參數(shù)變化的分析可知,雖然消泡箱處油位正常,發(fā)電機(jī)勵端未測出一定濃度的氫氣,但對發(fā)電機(jī)勵端密封瓦與大軸軸頸磨損問題的分析判斷仍十分必要。
圖3 汽、勵端空側(cè)密封油聯(lián)通示意
在機(jī)組運(yùn)行中,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子會受到整個汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的膨脹位移、汽缸膨脹變化以及軸向位移串動變化的影響。因此,當(dāng)軸頸磨損的深度和寬度達(dá)到一定程度時,密封瓦與轉(zhuǎn)子軸頸的間隙會隨著機(jī)組運(yùn)行工況的變化而變化,時而增大,時而縮小,進(jìn)而造成密封面上的圓筒形油膜失穩(wěn)和密封油流量的變化。同時,變化的間隙使得密封瓦內(nèi)部的空/氫側(cè)油源相竄。在失穩(wěn)和油源相竄的吸附作用下,發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度和氫氣壓力必然會很快下降,且下降速率也不穩(wěn)定。因?yàn)閯疃嗣芊馔吲c大軸的磨損,導(dǎo)致在該處不能很好地建立上起油膜,不能帶走密封瓦和大軸摩擦的熱量;同時因?yàn)闅鋫?cè)壓力稍高,致使本該回到氫側(cè)的油量通過增大的間隙竄到空側(cè),造成了勵端消泡箱回油溫度偏低、氫側(cè)油溫偏低、氫側(cè)回油箱油位低,氫側(cè)油箱長期處于補(bǔ)油狀態(tài)等現(xiàn)象。勵端空側(cè)進(jìn)瓦密封油壓低以及該側(cè)油流流量大,也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。
將原本維持在84 kPa的油氫壓差逐步抬高到130 kPa后,向調(diào)度申請停機(jī)。停機(jī)后檢查,發(fā)現(xiàn)的確是發(fā)電機(jī)勵端密封瓦與大軸發(fā)生了磨損。更換勵端空、氫側(cè)密封瓦各1套,軸頸磨損委外修補(bǔ)后,機(jī)組再次啟動運(yùn)行,氫壓下降速率正常,勵端消泡箱回油溫度上升至58 ℃,氫側(cè)油溫上升至49 ℃,氫側(cè)油箱油位上升到229 mm,汽、勵端空側(cè)密封油進(jìn)瓦壓力分別為 0.38 MPa 和 0.37 MPa,所有參數(shù)恢復(fù)正常。
(1) 為了便于在后續(xù)運(yùn)行中及時觀察汽、勵兩側(cè)密封瓦腔室中氫側(cè)密封油壓,在機(jī)組調(diào)停時分別在發(fā)電機(jī)汽、勵兩側(cè)氫側(cè)油信號管處增加就地壓力表及一次門;同時在汽、勵兩側(cè)空、氫側(cè)進(jìn)油濾網(wǎng)大蓋上部增加備用壓力表一次門(共4只),以便今后根據(jù)汽、勵兩側(cè)空氫側(cè)進(jìn)油壓力與空、氫側(cè)密封瓦腔室中空、氫側(cè)油壓進(jìn)行對比和判斷。
(2) 在以后的大小修中,加強(qiáng)設(shè)備清理工作,一定要認(rèn)真清理和吹掃發(fā)電機(jī)汽、勵側(cè)大端蓋的盲角處。在進(jìn)行油循環(huán)時,大流量沖洗一定要充分,不能只憑化驗(yàn)結(jié)果決定油質(zhì)是否合格,最好是輔以掛網(wǎng)檢查。有條件的情況下,可在瓦供油管處設(shè)置磁性濾網(wǎng),以進(jìn)一步提高油的質(zhì)量。
(3) 運(yùn)行人員在機(jī)組啟動后,對密封油系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)要多加分析判斷,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時注意并處理,進(jìn)一步確保機(jī)組運(yùn)行的可靠性。
雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)的密封效率高,可有效防止氫氣的外泄及空氣的入侵,對機(jī)組的安全運(yùn)行起著非常關(guān)鍵的作用。通過對該發(fā)電廠6期2臺330 MW機(jī)組密封油系統(tǒng)的異常情況分析,總結(jié)了發(fā)生異常的根本原因和處理措施,為同類型的發(fā)電機(jī)組密封油系統(tǒng)的安全運(yùn)行提供了一定的借鑒經(jīng)驗(yàn),有一定的參考性。
參考文獻(xiàn):
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