徐珊珊,陳利,洪俊
(合肥美橋汽車傳動(dòng)及底盤系統(tǒng)有限公司,安徽 合肥 230051)
某系列4.3速比主被動(dòng)齒輪試裝3臺(tái)主減總成后,在做疲勞試驗(yàn)時(shí),第一臺(tái)16.5萬(wàn)次,第二臺(tái)29萬(wàn)次,第三臺(tái)12萬(wàn)次,失效模式均為主齒內(nèi)軸承發(fā)生燒蝕斷裂,主從動(dòng)齒輪僅局部齒損壞。失效模式不屬于正常失效模式。
主齒彎曲應(yīng)力為 507.4MPa,被齒為 502.8MPa,接觸應(yīng)力2706.9MPa,符合許用應(yīng)力主齒560MPa和被齒500MPa及許用接觸應(yīng)力2800MPa的要求。故主動(dòng)齒輪在日常行駛和最大計(jì)算扭矩的情況下彎曲應(yīng)力及接觸應(yīng)力均符合要求。實(shí)際試驗(yàn)時(shí)在軸承發(fā)生嚴(yán)重破壞時(shí),主被齒僅局部齒損壞,可以看出齒輪強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求。
主減疲勞試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為B10≥30萬(wàn)次,B50≥50萬(wàn)次,通過(guò)壽命計(jì)算得出主齒內(nèi)軸承壽命僅為19萬(wàn)次,不符合最低壽命30萬(wàn)次的要求,需要提升。
由失效模式可知,軸承發(fā)生嚴(yán)重?zé)g,同時(shí)內(nèi)圈滾到疲勞剝落,且發(fā)生垂直裂紋。保持架已全部碎裂,滾子散落,滾子已變形,故發(fā)生了滑動(dòng)摩擦。軸承外圈滾到嚴(yán)重?zé)g且發(fā)生疲勞剝落(圖1)。
圖1 軸承失效宏觀形貌
由于軸承發(fā)生燒蝕,對(duì)此比對(duì)了當(dāng)時(shí)的檢測(cè)記錄,軸承啟動(dòng)摩擦力矩符合圖紙要求,故并不是由于預(yù)緊力過(guò)大引起燒蝕。考慮可能是齒輪油未有效到達(dá)軸承處,故進(jìn)行油潤(rùn)滑試驗(yàn)。轉(zhuǎn)速在200r/min時(shí),流量?jī)H為108ml/min,未達(dá)到250ml/min的要求。故軸承潤(rùn)滑存在一定問(wèn)題,需要修訂油道。
考慮到主齒內(nèi)軸承壽命不足,故增大了內(nèi)軸承外徑,重新計(jì)算后,主齒內(nèi)軸承壽命達(dá)到35萬(wàn)次,符合壽命要求。
考慮油道擋邊距離太短,不容易存儲(chǔ)油進(jìn)入軸承,故加大擋邊,如圖2所示。
圖2 油道優(yōu)化
通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,已通過(guò)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求,此次整改有效(表1)。
通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,在200r/min下流量為400ml/min已通過(guò)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)250ml/min的要求,此次整改有效。
表1 主減速器總成疲勞試驗(yàn)結(jié)果
主減疲勞試驗(yàn)的軸承失效不屬于正常失效模式,可以從以下幾個(gè)方面開(kāi)展分析。
(1)預(yù)緊力是否過(guò)大,導(dǎo)致燒蝕。
(2)潤(rùn)滑是否不足,導(dǎo)致燒蝕。
(3)軸承壽命是否不足,導(dǎo)致最終疲勞破壞。
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