■ 高 超,楊 齊
我公司某型號汽車發(fā)動機缸體產品返修率約30%,長期以來居高不下,主要問題是澆注上頂面產生的氣孔、氣疤缺陷(見圖1)。為進一步提高產品質量,降低返修成本,需對產生此問題的原因進行分析。
本文通過對某發(fā)動機缸體產品的鑄造過程數值模擬,分析并預測產生氣孔、氣疤的原因,為下一步工藝改進提供參考。
該產品為典型的汽車發(fā)動機缸體,其基本尺寸為1146mm×598mm×542mm,理論重量約400kg,主要壁厚約10mm,產品結構如圖2所示。
該產品澆注系統(tǒng)采用雙層澆道,鐵液由第一層直澆道進入,由第一層橫澆道往兩邊流動,再經第二層兩個直澆道至第二層橫澆道,經兩層橫澆道的7個內澆道底注進入產品型腔充型;型腔內液面升高,鐵液逐漸由第二層內澆口流出,充型進入產品型腔;鑄件上表面放置多個出氣針,方便排氣。產品的澆注系統(tǒng)如圖3所示。
采用Procast軟件對產品鑄造工藝進行數值模擬。將產品、澆注系統(tǒng)、出氣針等三維模型導入ProCast軟件進行前處理。根據產品結構劃分面網格和體網格,體網格數量約369萬個。
在劃分好網格后,需對產品的材料及鑄造工藝參數等進行設置。該產品材料為HT250,采用砂型鑄造,型砂材料為呋喃樹脂砂,澆注溫度為1405℃,型砂初始溫度為20℃,鑄件與型砂間的換熱系數取1000W/(m2·K),澆注時間為25s。
圖1 產品缺陷
圖2 產品三維結構
圖3 產品澆注系統(tǒng)
(1)充型過程 圖4為澆注過程中鑄件充型20%、40%、60%、80%時的情況。從圖中可以看出,鐵液在吊環(huán)一側首先充滿吊環(huán),其余部分由內澆道較平穩(wěn)地向前推進,同時處于兩二層直澆道處的內澆道開始流出鐵液,但由于壓力尚未建立,故該處流入型腔的趨勢較緩;之后,型腔內部液面平穩(wěn)上升,充型約40%時,兩二層直澆道處的內澆道開始向型腔內充型,充型過程比較平穩(wěn)。
(2)氣孔、氣疤的預測及原因分析 為對產品型腔上表面出現(xiàn)的氣孔、氣疤進行預測,此處對型腔頂面的充型過程做詳細分析。由圖5a~5f可知,在型腔頂面的充型過程中,出現(xiàn)了多個由鐵液包裹的區(qū)域,且該區(qū)域并未放置對應的出氣針與型腔外界的大氣聯(lián)通,故該區(qū)域易憋氣并產生氣孔或氣疤,易產生氣疤的區(qū)域與實際生產情況一致(見圖1)。
由圖5可知,當型腔由各檔軸承座平穩(wěn)充型上升至頂面時,由于頂面的限制,液面不能繼續(xù)上升;缸體兩端面也被限制,液面只能由兩端面往中間流動;同時,各軸承檔充型至頂面時也被限制,從而液面由各軸承擋與頂面的連接處前端往兩邊擴散;因此,在相鄰軸承檔中間將出現(xiàn)多個被液面包裹的區(qū)域,若這些區(qū)域不能與外界連通,順暢排氣,則極易形成憋氣,造成氣孔、氣疤的出現(xiàn)。
圖4 充型過程溫度場
圖5 氣孔、氣疤預測及原因分析
采用數值模擬的方法對產品氣孔、氣疤的形成進行預測及原因分析,結果與實際生產情況一致,可為后續(xù)產品工藝的改進、質量的提升、返修成本的降低提供支持。