錢平
摘要:輸送帶是電廠輸煤系統(tǒng)的重要組成部分,在電廠輸煤系統(tǒng)中起著重要的作用。本文介紹了電廠輸煤系統(tǒng)皮帶的主要失效形式,分析了皮帶失效的原因,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:電廠輸煤系統(tǒng);膠帶失效;失效形式;影響因素;改進(jìn)措施
中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1、概述
2007年6月,某電廠一期工程2×630兆瓦機(jī)組投入運(yùn)行,二期工程2×660兆瓦機(jī)組2014年4月投入運(yùn)行。其輸煤系統(tǒng)皮帶機(jī)采用DTⅡ型固定式帶式輸送機(jī),其槽角35°,帶寬1400mm,帶速2.5m/s,出力1600t/h。1期工程有15臺皮帶機(jī),合計(jì)輸送帶總長約6800m;2期工程新增皮帶機(jī)1臺,輸送帶增加約490m。16臺皮帶機(jī)除8A,8B的膠帶采用EP300-1400×4(4.5+1.5)型外,其余均為EP350-1400×6(4.5+1.5)型阻燃帶。帶式輸送機(jī)是輸煤系統(tǒng)中最重要的設(shè)備,其可靠運(yùn)行直接關(guān)系到全廠“口糧”的安全穩(wěn)定供應(yīng)。皮帶是帶式輸送機(jī)中最昂貴、最耐用的部件,其維護(hù)費(fèi)用占整個輸煤系統(tǒng)材料費(fèi)用的50%以上。自2009年初以來,電廠因各種原因一直在更換約6000米長的橡膠帶。根據(jù)目前EP350-1400×6(4.5+1.5)膠帶的采購價格,電廠總價值超過460萬元左右,是輸煤系統(tǒng)維護(hù)成本中支出最大的一筆。據(jù)統(tǒng)計(jì),由于各帶式輸送機(jī)的運(yùn)行條件和參數(shù)的不同,其使用壽命也有很大的不同,有的只有2-3年,有的可以達(dá)到5年以上。例如,帶式輸送機(jī)2B的第一個更換周期僅為2年,帶式輸送機(jī)3A、5A和5B為3年,而帶式輸送機(jī)1A、1B、7A和7B超過5年。隨著二期工程的擴(kuò)建和調(diào)試,電廠日平均運(yùn)煤能力將達(dá)到1.8萬噸,運(yùn)煤皮帶的磨損量將增大,皮帶的更換周期將縮短。如何提高輸送帶的使用壽命,已成為本廠節(jié)能降耗的重要工作。
2、膠帶失效形式
在帶式輸送機(jī)中,各部件運(yùn)行良好,除意外事件的影響和皮帶的質(zhì)量問題外,通過對我廠之前已更換的舊皮帶的實(shí)際損壞情況進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)我廠輸煤系統(tǒng)中存在三種主要的皮帶故障模式。(1)故障形式1:輸送帶長期運(yùn)行,膠帶老化,正常磨損,膠帶整體磨損均勻,膠帶厚度過薄,運(yùn)行強(qiáng)度不足。(2)失效形式2:距皮帶兩側(cè)邊緣300~350mm,槽輪角度位置,膠帶鼓分層現(xiàn)象,膠層破損剝落,輥角位置發(fā)生縱向斷裂貫穿。(3)失效模式3:膠帶兩側(cè)邊緣250~350mm之間,橡膠表面局部磨損嚴(yán)重。部分失效膠帶的聚酯帆布層的芯部磨損為2或3層,這更為常見。
3、輸送膠帶失效的原因分析
3.1輸送帶凸弧段曲率半徑問題
輸送膠帶失效有幾個方面的原因,最主要的原因分析如下:當(dāng)輸送帶上的凸弧段曲率半徑太小會導(dǎo)致第一種異常失效。提升角度為12°的輸送膠帶容易在槽型托輥夾角位置處出現(xiàn)膠帶損壞,當(dāng)半徑過小提升角度不夠的情況,容易出現(xiàn)一種中部起拱,它是形成于膠帶的斷面,方向朝上,這樣會導(dǎo)致在膠帶在大約與水平方向35°處出現(xiàn)打折損壞的情況,在凸弧段的膠帶被拉伸形成“W”狀的嚴(yán)重變形,這樣會造成一個嚴(yán)重的后果就是由于形成“W”狀變形導(dǎo)致該段曲率半徑值變小,引起輸送膠帶上外側(cè)與中間部分單位長度的拉力相差變大,使得輸送膠帶在運(yùn)轉(zhuǎn)的過程往中間滑,引起中部拱起或起折皺。曲率半徑和托輥槽角決定了單位長度上的拉力值差的大小,因此當(dāng)槽角逐漸變大,相應(yīng)的曲率半徑逐漸縮小,這樣會使拱起或折皺現(xiàn)象更加嚴(yán)重。
3.2防溢裙板存在的問題
帶式輸送機(jī)在運(yùn)輸煤炭的過程中會出現(xiàn)煤炭灑落的情況,為了減少煤炭灑落造成的原料損失,許多帶式輸送機(jī)會安裝導(dǎo)料槽,這個裝置可以解決煤炭灑落的問題,但是同時帶出另一個問題。導(dǎo)料槽會在兩側(cè)安裝防溢裙板,通過壓緊操作使兩側(cè)防溢裙板壓緊減少物料灑落,其材質(zhì)為聚氨酯彈性。因?yàn)榫彌_床和輸送帶之間有大約20mm的距離,如果緩沖床的槽角和以前一樣沒有經(jīng)過過渡調(diào)整,在煤流的沖擊作用之下,出現(xiàn)間隙進(jìn)一步擴(kuò)大并且輸送帶局部出現(xiàn)下沉現(xiàn)象而造成煤炭的灑落問題。因此人們會采取壓緊兩側(cè)防溢裙板的方法來解決該問題,但是由于材質(zhì)的問題,防溢裙板產(chǎn)生摩擦力隨著壓緊的壓力增大而增大,會造成靠近防溢裙板部分輸送膠帶磨損嚴(yán)重,造成第二種異常失效。還存在一種狀況是防溢裙板插入過深會導(dǎo)致煤流通過輸送帶的橫截面面積減小,在同樣的時間內(nèi)運(yùn)輸?shù)拿毫拷档投档洼斔蜋C(jī)的工作效率,因此防溢裙板主要存在這兩個問題。
4、解決輸送膠帶失效的對策分析
4.1對凸弧段托輥組進(jìn)行改進(jìn)
針對凸弧段曲率半徑太小造成的膠帶失效問題進(jìn)行了三次改進(jìn)工作,第一次改進(jìn)措施主要是在35°的凸弧段托輥夾角處加裝一個小的托輥,這樣可以減小夾角折損,從而防止曲率半徑變小,但是從實(shí)際加裝之后系統(tǒng)運(yùn)行的情況來看并沒有明顯得解決失效問題,因此進(jìn)行第二次的改進(jìn)。這一次的改進(jìn)主要思路是通過設(shè)過渡鋼包膠托輥來解決凸弧段曲率半徑達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的問題,這個辦法可以在保證運(yùn)輸能力的情況下減小槽角的大小,從而實(shí)現(xiàn)問題的解決,但是經(jīng)過計(jì)算仍然有改進(jìn)的空間,因此繼續(xù)進(jìn)行第三步的改進(jìn),通過往兩側(cè)延伸凸弧段,可以將原來輸送機(jī)的機(jī)架高度進(jìn)行降低,從凸弧段兩側(cè)向中間逐漸降低機(jī)架的高度,從而實(shí)現(xiàn)凸弧段曲率半徑的增大,根據(jù)實(shí)際效果來看,這樣的改進(jìn)使得膠帶過渡進(jìn)一步平緩,降低了凸弧段膠帶表面張力差值,減緩了膠帶的異常失效過程。
4.2異常磨損的處理
針對防溢裙板存在的問題可以通過兩個方面來解決,一是改變防溢裙板的材質(zhì),將材質(zhì)由PT-TS改為廢舊膠帶,一方面可以節(jié)約成本,另一方面通過改變材質(zhì)的軟硬來降低摩擦力,減緩對膠帶的磨損,延長輸送膠帶的使用壽命。二是調(diào)整防溢裙板的壓緊程度,通過改變壓緊程度降低防溢裙板對膠帶的磨損,一方面對緩沖床進(jìn)行改進(jìn),減小其與皮帶的間隙。另一方面改進(jìn)導(dǎo)料槽,合理的調(diào)整槽傾角滿足了設(shè)計(jì)流量要求(改進(jìn)前皮帶機(jī)出力1200t/h,改進(jìn)后皮帶機(jī)出力1600t/h),縮短皮帶機(jī)運(yùn)行時間10%左右,減少了堵煤跳停次數(shù)和設(shè)備磨損,提高了運(yùn)行效率。
結(jié)束語
綜上所述,必須從實(shí)際出發(fā),深入分析電廠輸煤皮帶故障的形式、原因,并采取有效措施加以改進(jìn),只有這樣才能更好地保證電廠輸煤系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,才能進(jìn)一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高企業(yè)效益。提高經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
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(作者單位:上海上電電力運(yùn)營有限公司)