孟秀峰 楊 博,2
(1.山西能源學院,山西省晉中市,030600;2.西安科技大學能源學院,陜西省西安市,710054)
綜掘機在煤礦巷道掘進中使用的越來越多,綜掘機在煤巷及軟巖巷道能夠充分發(fā)揮其效能,巷道成型好,勞動強度低,具有鉆爆法無法比擬的優(yōu)點。當遇到較為堅硬的巖石時,綜掘機的切割速度減慢,截齒消耗增大,掘進成本增加。針對此情況,通常選擇鉆爆法及淺孔松動爆破配合綜掘機掘進,也有選擇深孔松動爆破,使巖石形成裂隙,破壞其整體性,然后采用綜掘機掘進。
深孔松動爆破技術已成功應用于邊坡處理、瓦斯抽采、過地質構造等,在硬巖綜掘巷道研究及應用較少,爆破參數與上述方面也存在很多差異,因此,硬巖巷道綜掘深孔松動爆破有待于進一步深入研究,本文以潞安集團古城煤礦硬巖巷道掘進為背景,提出了采用深孔松動爆破配合綜掘機掘進的方法,得到成功應用。
現場試驗選擇潞安礦區(qū)古城煤礦主斜井掘進,基巖段設計里程545~2004 m,傾角為15°,基巖段設計為直墻半圓拱型,掘進寬度為6.3 m,掘進高度為4.5 m,掘進斷面積為24.08 m2,為典型大傾角大斷面(下山)斜巷。
基巖段巖性以砂巖為主,較堅硬,整體性好。經測試,巖石的堅固性系數大于7。據調研發(fā)現,基巖段掘進初期545~984 m距離采用爆破掘進,每班進尺不足0.8 m,后試用EBH418型掘進機掘進,每班切割進尺不足0.5 m。由于巖石硬度大,綜掘機切割巖石變得困難,綜掘機效率無法發(fā)揮,嚴重制約掘進速度。
采用有限元軟件ANSYS/LS-DYNA進行模擬,計算模型長8 m,高6 m,厚度方向取一個單元。炮孔直徑75 mm,藥卷直徑65 mm;炮孔長度25 m,裝藥長度15 m,封堵長度10 m。
本節(jié)模擬主要涉及巖石,巖石選用薄殼單元、彈塑性模型作為基本模型,炸藥采用JWL狀態(tài)方程進行模擬,因此在巷道掘進模擬中常采用Mohr-Coulomb模型,巖石力學參數如下:細砂巖容重γg為27.4 kN/m3,彈性模量E為3.4 GPa,抗壓強度RC為64.50 MPa,抗拉強度RL為7.0 MPa。
使用LS-DYNA2D軟件模擬炮孔爆破的過程,使用Fcomp功能把該時刻的爆破等效應力云圖輸出,結果如圖1所示。
分析爆破裂隙發(fā)展過程可知,破碎區(qū)形成時間很短,大概只有0.1 ms;1.2 ms后裂隙區(qū)基本形成,半徑大約為1.65 m。
使用LS-PREPOST的History功能把距離炸藥中心1.55 m處單元X方向和Y方向的應力—時間曲線輸出,結果如圖2所示。該單元在爆破過程中X方向和Y方向所受的最大拉應力分別為21 MPa 和15 MPa,均大于巷道掘進圍巖的動態(tài)抗拉強度,故能夠破壞巖石。
圖1 等效應力波傳播圖
圖2 距爆破中心1.55 m處的應力—時間曲線
打鉆成孔是實施深孔預裂爆破技術的首要工序,也是最關鍵的一環(huán)。采用MKQJ90/25鉆機進行打孔,鉆孔直徑為75 mm。炸藥采用滿足該掘進工作面安全等級的特制水膠炸藥藥柱,藥柱規(guī)格?65 mm×1000 mm、3.0 kg/卷。起爆雷管使用煤礦許用1~5段毫秒延期電雷管。
合理的爆破參數是綜掘硬巖松動爆破的關鍵。因此,根據現場情況和綜掘機自身特點,選擇合理的炮孔深度、孔網參數、單孔裝藥量等爆破參數。
(1)炮眼深度。炮眼深度是影響綜掘機掘進速度的重要技術參數。炮眼深度與鉆眼機具的性能、爆破范圍等有關,并保證施工巷道不因爆破受到破壞。
(2)孔網參數。孔網參數是指炮孔間排距,深孔松動爆破的目的是增加巖體中的裂隙,不要求巖體粉碎或形成拋擲,因此,炮孔間排距可稍大。
根據爆轟理論和應力波理論,間排距半徑通常按下式進行計算:
式中:σd——巖石抗拉強度,MPa;
b——炮眼排距,mm;
a——炮眼間距,mm;
m——炮孔鄰近系數,取0.6~0.9;
R——裂隙擴展半徑,mm;
db——炮眼直徑,取75 mm;
dc——藥包直徑,取65 mm;
D1——炸藥爆速,取3200 m/s;
ρw——炸藥密度,乳化炸藥密度取1110 kg/m3;
γ——巖石泊松比,取0.2;
α——應力波衰減值;
n——應力增大系數,取8~10。
由上式計算得炮孔間距a為1200~1600 mm,排距b為720~1440 mm,深孔松動爆破的目的是增加巖體中的裂隙,不要求巖體粉碎或形成拋擲,炮孔間排距可稍大,因此,a取1500 mm,b取1400 mm,如圖3所示。
圖3 炮孔布置圖
根據計算結果,確定炮孔間距1500 mm。結合現場實際情況,考慮施工安全和爆破造成圍巖損傷破壞,全斷面3個孔呈三角布置,下部布置兩個炮孔、上部布置一個炮孔,炮孔排距1400 mm。
(3)炮孔裝藥量。每個炮孔的裝藥量為45 kg,約為30個藥卷,藥卷規(guī)格?60 mm×500 mm、1.5 kg/卷。根據實際松動爆破情況、巖石硬度以及巖石節(jié)理發(fā)育情況進行調整。
(4)封孔方式和長度。封孔質量直接影響爆破質量。如果封孔長度短,會出現沖孔現象,或產生拋擲漏斗損壞影響松動效果;如果封孔長度過長,破巖能力小于抗爆能力,不能充分松動。因此,合理的封孔長度既要保證巖體松動破裂,同時又不能產生拋擲爆破漏斗。通過多次試驗,確定封孔長度為10 m時爆破效果最佳。
(5)裝藥與起爆。炮孔深度25 m,裝藥15 m,封孔10 m。3個孔均平行于巷道軸線方向鉆進。采用連續(xù)正向裝藥、風動封孔機封堵孔口,黃泥作為封堵材料,3個炮孔的深度、裝藥長度、裝藥量、封堵長度均相同,分別為25 m、15 m、45 kg、10 m,雷管級別分別為1、2、3級。每個炮孔一個起爆藥柱,每個起爆藥柱裝兩發(fā)同段雷管,分別用膠質導線引出,孔外串聯(lián)電起爆網路,接頭處使用防水膠布處理,確??煽科鸨?。
(1)裂隙發(fā)育情況。通過了解炮孔的爆破情況,直觀地觀測爆破后炮孔孔壁裂隙發(fā)育情況。如圖4所示。
通過對近十年白花前胡研究文獻進行分析,發(fā)現前期對白花前胡的研究領域較廣,主要學科包括中藥學、農作物、生物學、藥學、農藝學、化學、園藝、植物保護、腫瘤學、林業(yè)、一般化學工業(yè)、農業(yè)基礎科學等,在研究方向上重點集中在化學成分和藥理作用等方面,但有關白花前胡的種質資源分析評價、優(yōu)良品種培育等方面的研究報道較少,對目前生產中普遍存在的早期抽薹現象關注度不夠。建議后期加強對白花前胡的種質資源收集與評價、科學合理的留種技術研究、優(yōu)質種子生產技術體系的建立等方面研究的關注與重視,解決制約生產發(fā)展的瓶頸技術問題,切實促進白花前胡種植產業(yè)的發(fā)展。
圖4 爆破后孔壁裂隙擴展情況
由圖4可知,由于巖石堅硬、整體性好,與封堵段的距離越小,受到爆破的影響越小,裂隙擴展小,孔壁內先出現徑向裂隙,軸向裂隙寬度小,如圖4(a)所示。隨著深度的增加,環(huán)向和徑向裂隙交錯、破碎呈龜裂狀。距孔口為16 m時,裂隙的寬度增大,孔壁石塊掉落,如圖4(b)所示。距離孔口23 m時,接近炮孔底部,孔壁上掉落的巖塊數量增多,塊度增大,破壞較為嚴重,難以判斷炮孔輪廓,如圖4(c)所示。到達炮孔底部時,崩落的巖塊堵塞炮孔,且?guī)r石較為破碎,如圖4(d)所示。
裂隙擴展觀測結果表明,采用深孔松動爆破可以有效地增加巖體內裂隙、降低其整體性;且?guī)r體內裂隙的發(fā)育程度與裝藥密切相關,在炮孔底部,爆炸應力波和爆生氣體作用時間較長,裂隙相互貫通,巖石整體性發(fā)生破壞,滿足綜掘機掘進要求。
(2)掘進速度。松動爆破后,形成破碎區(qū)和裂隙區(qū),巖體整體性變差,利于綜掘機掘進。現場試驗結果表明,裝藥段炮孔徑向1.0~1.2 m范圍巖體破碎,巖石呈塊狀切落,切割速度快。在封堵段和遠離炮孔區(qū)域與爆破前的巖石整體性相近,切割依舊困難、較爆破前切割速度變化不大,進而驗證了深孔松動爆破對巷道圍巖穩(wěn)定性影響小,利于巷道維護。實現平均每班進尺約1.2 m,較試驗前爆破掘進提高了約36 %。
(3)截齒消耗。在封堵段和遠離炮孔區(qū)域,截齒消耗量與試驗前相近,在裝藥段裂隙發(fā)育明顯,巖體整體性降低,截齒消耗顯著降低,平均截齒消耗5.62個/m,較試驗前9.26個/m降低39.3%。
(1)結合現場實際情況,考慮施工安全和爆破造成圍巖損傷破壞,全斷面3個孔呈三角布置,間距1500 mm,排距1400 mm,孔深為25 m。炮孔要垂直于工作面,不能偏向。
(2)通過深孔松動爆破,硬巖巷道掘進速度提高了約36%,截齒損耗減少了約39.3%,同時改善了工作環(huán)境。
(3)在炮孔裝藥段1.0~1.2 m范圍內裂隙發(fā)育顯著,在封堵段和遠離炮孔區(qū)域受爆破影響較小,進而驗證了深孔松動爆破對巷道圍巖穩(wěn)定性影響小,利于巷道維護。
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