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      復(fù)雜地層中旋挖鉆施工技術(shù)的研究與應(yīng)用

      2018-04-25 06:11:32寧宏坤
      鐵道建筑 2018年4期
      關(guān)鍵詞:試樁成孔鉆機(jī)

      寧宏坤

      (中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司,湖北 襄陽 441104)

      1 概述

      鉆孔灌注樁是橋梁工程中最常使用的基礎(chǔ)形式,通常在粉砂土、黏土等土質(zhì)地層中采用旋挖鉆成孔較多[1-2]。然而如果在上述土質(zhì)地層中含有較大粒徑的卵石或漂石,使用旋挖鉆成孔則可能遇到鉆進(jìn)困難、漏漿嚴(yán)重、易塌孔等問題。此時一般采用沖擊鉆來進(jìn)行成孔施工,但采用沖擊鉆也存在泥漿護(hù)壁厚度大,以及鉆進(jìn)速度下降、工效低等問題。

      山西中南部鐵路通道ZNTJ-7標(biāo)段位于山西省臨汾市境內(nèi),起訖里程DK310+800—DK359+834,全長49.034 km。起點(diǎn)為南呂梁山隧道,終點(diǎn)為洪洞北車站。汾河特大橋位于本標(biāo)段的中間區(qū)段。

      根據(jù)設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探資料及試樁所得地質(zhì)資料,自地表以下存在多層粉質(zhì)黏土、多層圓礫土,層厚普遍較大,最大層厚達(dá)21 m,單孔累計(jì)厚度最大達(dá)48 m。粉質(zhì)黏土硬塑,圓礫土密實(shí)飽和,穩(wěn)定性較差,且其中夾雜較多粒徑超過20 cm的卵石或漂石。

      本工程不但地質(zhì)條件復(fù)雜,而且工期非常緊張。施工初期采用傳統(tǒng)的沖擊鉆和回旋鉆的成孔方式,效率低,工期可能嚴(yán)重滯后,甚至無法正常完工。旋挖鉆成孔具有速度快、效率高、施工精度高、護(hù)筒埋設(shè)方便、清孔質(zhì)量好、安裝鋼筋籠方便且經(jīng)濟(jì)等一系列優(yōu)點(diǎn)。筆者根據(jù)經(jīng)驗(yàn),提出了一系列措施,著力解決在含有大粒徑卵石或漂石土中鉆進(jìn)困難、易塌孔、漏漿等問題,并通過測試單樁承載力的方法對改進(jìn)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。

      2 成孔施工難點(diǎn)及解決方案

      旋挖鉆機(jī)進(jìn)行樁基成孔施工,施工步驟為場地平整→鉆機(jī)就位→埋設(shè)護(hù)筒→泥漿制備→旋挖成孔→清孔[3-4]。這里對一般性工藝不再贅述,僅就如何解決鉆進(jìn)困難、易塌孔、漏漿等問題進(jìn)行詳細(xì)說明。

      2.1 成孔施工難點(diǎn)

      旋挖鉆機(jī)對土層的適應(yīng)性較差,在含有較多粒徑超過0.2 m的卵石或漂石的土層中成孔困難,主要問題有:

      1)砂卵石或漂石對鉆頭的磨損較為嚴(yán)重。

      2)大粒徑漂石對旋挖鉆施工影響很大?,F(xiàn)場實(shí)踐表明:當(dāng)樁徑為1.2 m時,漂石粒徑如>0.25 m,則成孔施工將極為困難。如漂石粒徑>0.30 m,通常須將石塊破碎后方可鉆進(jìn)。

      3)成孔施工時,遇砂卵石地層漏漿現(xiàn)象較為嚴(yán)重,且易塌孔。

      2.2 解決方案

      2.2.1 螺旋鉆頭和普通鉆頭配合使用

      針對上述旋挖鉆成孔的難點(diǎn),采用雙鉆頭配合使用的方法,即在遇到粒徑較大卵石或漂石時將普通鉆頭更換為螺旋鉆頭,破碎后再用普通鉆頭取出;當(dāng)漂石粒徑大于撈沙斗開口口徑而無法正常鉆進(jìn)時,可以使用筒鉆將大漂石去除再配合撈沙斗鉆進(jìn)。在遇到孤石時,如果孤石恰好全部位于孔內(nèi),可以使用筒鉆直接取出,如果孤石大部分埋在樁孔周圍地層形成探頭石,可采用回填C20混凝土待強(qiáng)度達(dá)到要求后采用筒鉆慢慢磨碎鉆進(jìn)。

      另外,應(yīng)適當(dāng)增加鉆頭儲備,以確保工程進(jìn)度。

      2.2.2 泥漿制備方法

      采用優(yōu)質(zhì)膨潤土拌制泥漿,適當(dāng)增加泥漿儲備量及其濃度。普通造漿方法及工藝要求不贅述,奈普頓化學(xué)泥漿的配比對泥漿的性能影響很大,一般情況下按照0.01%~0.10%配制,針對卵礫石層可選取0.7%~1.1%進(jìn)行控制,黏度35~45 s。在配堿過程中,一定要先把氫氧化鈉配置成20%水溶液,嚴(yán)禁把固體氫氧化鈉直接加入到泥漿池中。按標(biāo)準(zhǔn)制備的泥漿黏度滿足要求,黏土顆粒懸浮均勻、沉淀少、性能穩(wěn)定,直徑較大的鉆渣都可直接上浮,護(hù)壁效果良好,完全滿足鉆孔需要。

      2.2.3 護(hù)筒的使用

      當(dāng)?shù)刭|(zhì)條件相同時,如采用回旋鉆機(jī),護(hù)筒埋深通常在1.5 m左右,采用旋挖鉆時則應(yīng)適當(dāng)增加埋深,本工程中護(hù)筒埋深設(shè)置為4 m。

      另外,如遇特別易塌孔的土層,還可采用雙層護(hù)筒進(jìn)行鉆進(jìn),并注意成孔后保證后續(xù)工序的快速銜接。

      3 樁基承載力測試

      3.1 試驗(yàn)情況

      為確保樁基承載力達(dá)到設(shè)計(jì)要求,在現(xiàn)場采用自平衡試樁法[5-6]進(jìn)行了單樁承載力試驗(yàn)。在汾河?xùn)|岸設(shè)置了3根試樁,樁徑均為1.2 m,試樁編號為E3-1#,E3-2#,E3-3#,樁長40 m。試樁荷載箱及鋼筋計(jì)埋設(shè)位置示意如圖1。為避免試樁對工程樁施工的影響,試樁避開現(xiàn)有墩位。試樁設(shè)計(jì)極限承載力 11 365 kN。

      圖1 試樁荷載箱及鋼筋計(jì)埋設(shè)位置示意(單位:mm;標(biāo)高:m)

      3.2 試驗(yàn)方案

      本次測試使用基樁靜載測試系統(tǒng)ST2000,見圖2。試樁荷載箱最大加載能力按設(shè)計(jì)承載力的1.3倍考慮并留有一定富余量。加、卸載分級進(jìn)行,分級荷載根據(jù)設(shè)計(jì)最大加載量設(shè)置,為最大加載量的1/10。試驗(yàn)加載和卸載分級情況見表1。

      3.3 試驗(yàn)結(jié)果

      測試初期荷載箱向上、向下的位移均穩(wěn)定增長。加載至第5級時向上位移14.29 mm,向下位移5.44 mm,加載至第9級時向下位移7.88 mm,向上位移80.76 mm。此時停止加載,轉(zhuǎn)變?yōu)樾遁d。測試位移相關(guān)數(shù)據(jù)見表2,分段Q-S曲線見圖3。

      3.4 試樁極限承載力確定

      3.4.1 規(guī)范法

      按規(guī)范[7]中的相關(guān)公式確定試樁極限承載力,即

      圖2 自平衡測試系統(tǒng)

      表1 試驗(yàn)加載和卸載分級情況

      表2 試樁加載和卸載分級及相應(yīng)位移

      圖3 試樁自平衡測試分段Q-S曲線

      式中:Pui為試樁的單樁豎向抗壓極限承載力,kN;Quui為試樁上段樁的加載極限值,kN;Qlui為試樁下段樁的加載極限值,kN;Wi為試樁荷載箱上段樁樁身自重,kN;γ為試樁的修正系數(shù),根據(jù)荷載箱上部土的類型確定。

      由自平衡測試分段Q-S曲線可知:上段樁加載極限值為 4 432 kN,下段樁加載極限值>6 649 kN。取修正系數(shù)0.8,按上式可得該樁的極限承載力大于設(shè)計(jì)值 11 479 kN。

      3.4.2 精確轉(zhuǎn)換法

      根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測的有關(guān)數(shù)據(jù),使用精確轉(zhuǎn)換法[8]計(jì)算,將自平衡加載方式下的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為樁頂加載方式下的荷載-位移關(guān)系,得到樁頂荷載-位移數(shù)據(jù)及關(guān)系曲線,分別見表3和圖4。根據(jù)圖4,可以得到樁頂位移為40 mm時,對應(yīng)的樁頂荷載為 12 862 kN。

      通過對現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)的分析,得到試樁樁頂加載方式下的荷載-位移數(shù)據(jù),以精確轉(zhuǎn)換法的結(jié)果為準(zhǔn),取樁頂加載方式下樁頂位移40 mm時對應(yīng)的荷載作為試樁的實(shí)測極限承載力,則該試樁的極限承載力推薦值為 12 860 kN,大于設(shè)計(jì)極限承載力 11 479 kN。

      表3 試樁自平衡加載轉(zhuǎn)換及外延擬合數(shù)據(jù)

      圖4 試樁樁頂荷載-位移關(guān)系曲線

      4 旋挖鉆施工技術(shù)特征及效益分析

      4.1 技術(shù)特征分析

      旋挖鉆是利用鉆機(jī)設(shè)備自身的壓力實(shí)現(xiàn)鉆進(jìn)成孔,對樁基地層產(chǎn)生沖擊影響較小,且施工應(yīng)用靈活性較強(qiáng),能夠結(jié)合施工環(huán)境通過更換鉆頭提高鉆孔效率。這種將鉆孔、挖土、提土、卸土等多項(xiàng)工作同時實(shí)現(xiàn)的技術(shù),在很大程度上減輕了工程施工人員的工作量,大幅度提升樁基施工工作效率。另外,鉆孔過程中能對孔洞中的雜物及時有效清除,清孔質(zhì)量也好,有效保證了成樁質(zhì)量。

      旋挖鉆機(jī)還可在吊裝鋼筋籠時用作吊具,不但省去了使用吊車的工序,加快了進(jìn)度,還可進(jìn)一步節(jié)省施工費(fèi)用。

      此外,旋挖鉆孔成樁技術(shù)還具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力,能夠適用于淤泥層、黏土層、砂卵石土層等不同地質(zhì)條件、不同施工環(huán)境的多種樁基工程,應(yīng)用范圍十分廣泛。

      4.2 效益分析

      根據(jù)現(xiàn)場實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件下,當(dāng)孔深在25~35 m時,每臺旋挖鉆機(jī)每24 h平均成孔數(shù)量為4孔,而同等情況下每臺回旋鉆機(jī)每48 h僅能成1孔,工效與旋挖鉆機(jī)相差8倍之多。

      回旋鉆機(jī)采用泥漿循環(huán)方式出渣,鉆渣與泥漿同時被帶到地面,即使經(jīng)一段時間的沉淀,鉆渣中仍會混有一定量的泥漿,即造成泥漿的損失,故鉆進(jìn)過程中需要不斷補(bǔ)充泥漿,致使鉆孔成本增加很多。旋挖鉆機(jī)則是利用鉆桿的扭轉(zhuǎn)將鉆渣直接提出孔外,地質(zhì)條件好時無需泥漿支護(hù),可采用干法施工,地質(zhì)條件較差需要泥漿護(hù)壁時,泥漿也只起支護(hù)作用,鉆渣中的泥漿含量相當(dāng)?shù)停瑥亩档土耸┕こ杀尽?/p>

      另外,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測對比,樁長和樁徑均相同時,采用旋挖鉆成孔樁的沉降量僅為回轉(zhuǎn)鉆機(jī)成孔樁沉降量的1/4左右,充分說明旋挖鉆良好的成孔效果。

      綜上所述,雖然旋挖鉆機(jī)的購置成本較高,但考慮到泥漿的費(fèi)用、環(huán)保問題、成樁效果以及工效的巨大優(yōu)勢,采用旋挖鉆機(jī)的總體效益還是非常顯著的。

      5 結(jié)語

      本工程初期投入了少量回旋鉆和沖擊鉆進(jìn)行樁基施工,但因工效低,工期壓力大,而全部改為旋挖鉆施工。結(jié)果表明:由于采取了適當(dāng)?shù)募夹g(shù)措施,有效解決了前述問題,不僅大大提高了施工效率,而且提前完成了樁基施工。根據(jù)樁基檢測結(jié)果,所有樁基均為Ⅰ類樁,承載力均滿足設(shè)計(jì)要求。

      盡管旋挖鉆機(jī)的購機(jī)成本較高,但本工程的實(shí)踐表明,旋挖鉆機(jī)成孔施工的優(yōu)點(diǎn)眾多,綜合效益顯著,是一種能有效適應(yīng)上述復(fù)雜地質(zhì)條件的理想施工方法,具有廣闊的應(yīng)用前景。

      [1]羅興漢.旋挖鉆孔灌注樁施工技術(shù)[J].鐵道建筑技術(shù),2005(增1):44-47.

      [2]彭彥彬,杜建華,孔德芒.旋挖鉆成孔技術(shù)在三岔河大橋樁基工程中的應(yīng)用[J].鐵道建筑,2008,48(4):64-66.

      [3]馮廣維.旋挖鉆機(jī)穿越砂層成孔工藝探討[J].鐵道建筑,2015,55(7):29-30.

      [4]趙明宗,宋海豐.京滬高鐵旋挖鉆鉆孔施工技術(shù)[J].鐵道建筑技術(shù),2010(11):39-41,44.

      [5]王勇,呂茂豐.自平衡法在文明特大橋樁基承載力試驗(yàn)中的應(yīng)用[J].鐵道建筑,2010,50(11):8-9.

      [6]文家珍.自平衡試樁法應(yīng)用研究[J].鐵道技術(shù)監(jiān)督,2007(4):23-25.

      [7]中華人民共和國交通部.JT/T 738—2009 基樁靜載試驗(yàn) 自平衡法[S].北京:人民交通出版社,2009

      [8]朱良虎.大直徑深長鉆孔灌注樁豎向承載力試驗(yàn)及有限元分析[D].重慶:重慶交通大學(xué),2012.

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