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      AKD裝置光氣破壞工藝優(yōu)化

      2018-04-24 02:27:48劉金萍黃云浩
      中國氯堿 2018年3期
      關(guān)鍵詞:光氣塔內(nèi)堿液

      劉金萍,黃云浩

      (中海油石化工程有限公司,山東 濟(jì)南 250101)

      1 概述

      烷基烯酮二聚體(AKD)是目前化學(xué)工業(yè)中一種比較先進(jìn)的中性造紙施膠劑[1,2]。AKD的主要生產(chǎn)工藝是硬脂酸同光氣反應(yīng)生成硬脂酰氯、HCl和CO2氣體,然后再進(jìn)行縮合反應(yīng)。光氣破壞是該工藝的安全吸收工段,主要目的是用NaOH溶液吸收事故狀態(tài)下系統(tǒng)內(nèi)的光氣和HCl氣體,并達(dá)標(biāo)排放[3]。其主要反應(yīng)如下:

      所有反應(yīng)全部為放熱反應(yīng)。由于與堿液的反應(yīng)速度是HCl〉光氣〉CO2,且光氣吸收效率受限于NaOH溶液的濃度,要想光氣排放濃度達(dá)標(biāo),堿液濃度必須控制在5%以上。

      目前中國現(xiàn)有的光氣破壞工藝裝置圖見圖1[4]。

      主要工藝流程如下:事故狀態(tài)下,來自光氣合成及光化過程的廢氣和大量事故光氣進(jìn)入光氣破壞塔,與塔頂噴淋的堿液進(jìn)行中和反應(yīng);隨著反應(yīng)的進(jìn)行,堿液濃度逐漸降低,待堿液濃度降低到一定程度時(shí),塔底堿液儲(chǔ)槽排出閥門開啟,低濃度堿液排出。待塔底堿液儲(chǔ)槽低至一定液位時(shí),開啟堿液儲(chǔ)槽進(jìn)料閥,將堿液儲(chǔ)槽液位升至規(guī)定高度。由于光氣等氣體與堿液反應(yīng)放出熱量,故在堿液循環(huán)管路設(shè)換熱器將系統(tǒng)中的熱量移出。光氣破壞塔頂設(shè)置2臺(tái)引風(fēng)機(jī)(1開1備),可維持系統(tǒng)負(fù)壓狀態(tài)。處理后的氣體進(jìn)入塔頂分離器,再經(jīng)引風(fēng)機(jī)達(dá)標(biāo)排放至大氣。事故狀態(tài)下為了將光氣完全破壞以達(dá)標(biāo)排放,裝置內(nèi)采用了大量的堿液與光氣反應(yīng)。

      圖1 光氣破壞工藝流程示意圖

      非事故狀態(tài)下,進(jìn)入光氣破壞塔的光氣量較事故狀態(tài)下小得多,但為了維持系統(tǒng)的穩(wěn)定性,塔內(nèi)堿液循環(huán)量與事故狀態(tài)下相同,這使得大量堿液與空氣中的二氧化碳反應(yīng),造成了堿液的浪費(fèi),生產(chǎn)成本較高,廢水量較多。

      由于兩種狀態(tài)下大量堿液均在系統(tǒng)中循環(huán),使得相關(guān)機(jī)泵、堿液罐、換熱器及連接管道等選型較大,裝置能耗較大,設(shè)備投資及操作費(fèi)用均較高,并且工藝裝置的生產(chǎn)規(guī)模及擴(kuò)能改造也受到了極大的制約。因此降低光氣破壞裝置的能耗和投資,提高破壞塔的吸收效率具有重要意義。

      2 工藝優(yōu)化

      通過對(duì)制約原有光氣破壞裝置能耗和投資的主要原因進(jìn)行分析,并且有針對(duì)性的對(duì)光氣破壞裝置進(jìn)行優(yōu)化,提出了一種吸收效率高、堿液消耗量低、檢修次數(shù)少、生產(chǎn)成本低的光氣處理裝置,見圖2。

      2.1 優(yōu)化填料選型,控制堿液pH值

      事故光氣中含有大量的CO2氣體,NaOH溶液與CO2反應(yīng)生成Na2CO3和NaHCO3,如果填料類型選擇不當(dāng),填料直徑太小,Na2CO3和NaHCO3容易析出堵塞填料,造成塔的維護(hù)量大。

      圖2 優(yōu)化后光氣破壞工藝流程圖

      對(duì)此,光氣破壞塔材質(zhì)采用碳鋼內(nèi)涂環(huán)氧樹脂,填料選擇DN50的聚丙烯鮑爾環(huán),耐腐蝕性好,且較現(xiàn)有的以哈氏合金為材料的光氣破壞塔的成本低。同時(shí)控制塔內(nèi)堿液的pH值在8.0~9.0,pH值小于9時(shí)需及時(shí)將堿液排出,補(bǔ)充新鮮堿液,保證Na2CO3和NaHCO3低于飽和濃度,防止結(jié)晶析出。

      通過優(yōu)化填料選型和準(zhǔn)確控制塔內(nèi)的pH值,達(dá)到了控制Na2CO3和NaHCO3濃度的目的,降低了正常狀態(tài)下光氣破壞塔的堵塞頻率,減少了檢修次數(shù),延長(zhǎng)了裝置的操作時(shí)間。

      2.2 正常工況減少堿液循環(huán)量,制定事故工況的應(yīng)急措施

      正常工況下沒有光氣泄漏時(shí)堿液在塔內(nèi)也會(huì)與空氣中CO2反應(yīng),造成堿液消耗量大,泵和風(fēng)機(jī)耗電量高,設(shè)備選型大,廢水量大,不經(jīng)濟(jì)。為此,采用正常工況減少堿液循環(huán)量,并制定事故工況應(yīng)急措施的方案。

      光氣破壞塔底設(shè)12%~15%堿液儲(chǔ)槽,塔頂設(shè)20%~25%應(yīng)急堿液高位槽,塔底設(shè)置3臺(tái)堿液循環(huán)泵(1開2備),塔頂設(shè)置2臺(tái)風(fēng)機(jī)。正常狀態(tài)下只需開啟塔底1臺(tái)堿液循環(huán)泵使得12%~15%堿液在塔內(nèi)循環(huán),塔頂開啟1臺(tái)風(fēng)機(jī),堿液滿足塔的最小潤(rùn)濕面積即可。事故狀態(tài)下開啟塔底另外1臺(tái)堿液循環(huán)泵和塔頂另1臺(tái)風(fēng)機(jī),同時(shí)20%~25%應(yīng)急堿液可從光氣破壞塔頂部迅速進(jìn)入塔內(nèi)與光氣反應(yīng),提高了吸收效率,降低了正常狀態(tài)下對(duì)堿液和電的消耗。

      設(shè)置應(yīng)急堿液高位槽,大幅度減小了塔底堿液儲(chǔ)槽的容積和裝置占地面積,同等規(guī)模下所用機(jī)泵、換熱器和管線的尺寸和容量隨之減小,節(jié)省了投資費(fèi)用。

      2.3 改變操作和控制方案

      正常工況和事故工況塔的進(jìn)氣量和進(jìn)氣組成不同,塔內(nèi)壓力波動(dòng)較大,操作不夠穩(wěn)定和靈活。因此,需要改變操作和控制方案。光氣破壞塔頂部設(shè)置壓力調(diào)節(jié)閥,避免進(jìn)塔光氣量減少時(shí)塔內(nèi)壓力偏低對(duì)塔的影響,可提高塔的操作穩(wěn)定性和系統(tǒng)的安全性。

      塔底堿液循環(huán)泵、塔頂風(fēng)機(jī)和應(yīng)急堿液進(jìn)塔管線開關(guān)閥均需設(shè)置SIS聯(lián)鎖,事故狀態(tài)下觸發(fā)該聯(lián)鎖,打開應(yīng)急堿液開關(guān)閥、啟動(dòng)另一臺(tái)堿液循環(huán)泵和另一臺(tái)塔頂風(fēng)機(jī),使塔在大堿液循環(huán)量下運(yùn)行。根據(jù)塔釜pH值自動(dòng)控制堿液排出量,當(dāng)塔釜pH值小于9時(shí),需及時(shí)將堿液排出并補(bǔ)充新鮮堿液,保證塔內(nèi)Na2CO3和NaHCO3濃度低于飽和濃度,減少堵塞。

      根據(jù)實(shí)際工藝的需要,可以將風(fēng)機(jī)設(shè)置在光氣破壞塔頂部或者塔中部光氣總管上。前者適用于敞開式廠房,后者適用于封閉式廠房。優(yōu)化控制方案后,裝置適用范圍變泛,操作更靈活。

      3 光氣破壞塔的模擬計(jì)算與優(yōu)化

      以甘肅銀光聚銀化工有限公司2萬t/a AKD技改項(xiàng)目為例,對(duì)光氣破壞塔進(jìn)行計(jì)算。單個(gè)光化反應(yīng)器的事故光氣組成見表1,新鮮堿液濃度為15%NaOH。

      表1 事故光氣組成

      3.1 堿液循環(huán)量的計(jì)算

      根據(jù)光氣破壞反應(yīng)式(a)(b)(c)計(jì)算堿液消耗量,堿液排出時(shí)濃度為9%。

      所消耗的堿液量:

      根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),事故工況下所需的堿液體積為120 m3/h,正常工況取體積為60 m3/h。

      3.2 泛點(diǎn)氣速和壓降

      氣體質(zhì)量流率:G=3 720 kg/h;

      液體質(zhì)量流率:L=120×1 125=135 000(kg/h);

      氣體密度:ρG=2.013 kg/m3;

      液體密度:ρL=1 125 kg/m3;

      液相粘度:μL=1.2 cp;

      由于物料為腐蝕性介質(zhì)且容易結(jié)晶析出,填料選DN50的聚丙烯鮑爾環(huán),查得填料因子:φF=140

      采用Eckert壓降通用關(guān)聯(lián)圖[5],橫坐標(biāo):

      進(jìn)而可查得縱坐標(biāo):

      得出液泛氣速:UGF=0.74(m/s)。

      取空塔氣速為液泛氣速的70%,則空塔氣速:

      U0=0.74×70%=0.518(m/s)。

      塔徑:

      則氣體的實(shí)際流速:

      液泛因子:

      由此計(jì)算塔的實(shí)際壓降,已知X=1.495,

      查Eckert通用關(guān)聯(lián)圖得:

      由于光氣破壞塔為帶化學(xué)反應(yīng)的吸收塔,且化學(xué)反應(yīng)復(fù)雜,填料高度只能由經(jīng)驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)裝置測(cè)得,根據(jù)以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),此塔填料高度選取11 m。則塔壓降:ΔP總=8×11 mmH2O=0.86(kPa)

      3.3 最小噴淋量的計(jì)算

      式中:σ—填料的比表面積,m2/m3;Umin—最小噴淋密度,m3/(m2·h);Lmin—最小潤(rùn)濕速率,m3/(m·h)。

      光氣破壞塔填料選擇DN50的聚丙烯鮑爾環(huán),Lmin為0.08 m3/(m·h),σ為130 m2/m3,代入式(1)計(jì)算得Umin=10.4[m3/(m2·h)]。

      式中:Vmin—最小噴淋量,m3/h;S—塔截面積,m3/(m·h)。

      由3.2所知,塔徑為2 m,填料高度11 m,則Vmin=32.66 m3/h〈60 m3/h。所以正常狀況下選用60 m3/h的噴淋密度可以滿足最小噴淋密度要求。

      3.4 塔溫升計(jì)算

      根據(jù)光氣破壞反應(yīng)式(a)(b)(c)計(jì)算反應(yīng)的放熱量如下:

      則總放熱量為Q=10.038 106 kJ/h。

      取 NaOH 溶液的比熱容為 C=3.8(kJ/kg·℃),由于塔頂蒸汽帶走熱量較少可忽略,假設(shè)反應(yīng)放熱全部由堿液吸收。

      塔內(nèi)堿液溫升為:

      塔的溫升取保守值為25℃。故而塔頂循環(huán)堿液進(jìn)料溫度應(yīng)該定為40℃為合適,則塔釜溫度為65℃左右。此外為加快堿液帶出熱量的速度,堿液噴淋密度盡可能的選取大值。

      3.5 其他設(shè)備選型與優(yōu)化

      由上面計(jì)算可知,事故狀態(tài)消耗的堿液量:

      2.01 +1.23+2.46=5.7(t/h)(以 NaOH 計(jì))。

      要求事故光氣在0.5 h內(nèi)處理完畢,則此時(shí)系統(tǒng)內(nèi)儲(chǔ)存的堿液量應(yīng)為:

      5.7 ×2=11.4(t)(以 NaOH 計(jì))。

      選擇塔底堿液儲(chǔ)槽體積為65 m3,塔頂堿液高位槽體積為20 m3,此時(shí)裝置內(nèi)堿液儲(chǔ)量為:

      20×0.8×1 200×0.2+65×0.8×1 125×0.15=12.6(t)〉11.4(t),滿足要求。

      由于事故工況下所需的堿液體積為120 m3/h,正常工況取體積為60 m3/h,則選取塔底3臺(tái)泵的流量均為60 m3/h。正常工況時(shí)1臺(tái)泵運(yùn)轉(zhuǎn),1臺(tái)泵備用,事故狀態(tài)時(shí)開啟另一臺(tái)泵。換熱器換熱面積為198 m2,循環(huán)水流量為138.6 t/h(溫度由32℃升至40℃)。風(fēng)機(jī)風(fēng)量4 000 Nm3/h,塔頂壓力-6 kPa。

      通過以上對(duì)光氣破壞裝置的工藝優(yōu)化和設(shè)備選型,將現(xiàn)有運(yùn)行項(xiàng)目與優(yōu)化后項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見表2。

      表2 裝置電耗、堿耗對(duì)比

      4 結(jié)論

      (1)針對(duì)光氣破壞塔堿液循環(huán)量大、能耗高、設(shè)備投資費(fèi)用高等問題,將光氣破壞裝置進(jìn)行優(yōu)化,在光氣破壞塔頂設(shè)置應(yīng)急堿液罐,正常工況裝置內(nèi)小流量堿液循環(huán),事故工況采用大堿液量循環(huán)的方案,可降低裝置運(yùn)行費(fèi)用和設(shè)備投資。

      (2)光氣破壞塔頂設(shè)置壓力調(diào)節(jié)閥,避免進(jìn)塔氣量變化時(shí)塔內(nèi)壓力波動(dòng)較大,提高了塔的操作穩(wěn)定性和系統(tǒng)的安全性。

      (3)根據(jù)實(shí)際工藝的需要,可將風(fēng)機(jī)設(shè)置在光氣破壞塔頂部或者光氣破壞塔中部的進(jìn)塔光氣總管上,前者適用于敞開式廠房,后者適用于封閉式廠房,適用范圍廣泛,操作靈活。

      (4)光氣破壞塔材質(zhì)采用碳鋼內(nèi)涂環(huán)氧樹脂,填料為DN50的聚丙烯鮑爾環(huán),耐腐蝕性好,且較現(xiàn)有的以哈氏合金為材料的光氣破壞塔的成本低。優(yōu)化填料和控制方案后塔降低了正常工況下光氣破壞塔的堵塞頻率,減少了檢修次數(shù),延長(zhǎng)了裝置的操作時(shí)間。

      (5)對(duì)于2萬t/a AKD生產(chǎn)項(xiàng)目,經(jīng)計(jì)算優(yōu)化后光氣破壞塔塔徑為2 m,填料高度為11 m,塔頂堿液高位槽體積20 m3,堿液循環(huán)泵的流量為60 m3/h,換熱器換熱面積為198 m2。優(yōu)化后裝置每年可節(jié)約電耗 280 000~320 000 kW·h,節(jié)約堿液量約 60~78 t/a。

      參考文獻(xiàn):

      [1]龍春梅,蔣文偉.AKD的化學(xué)合成.應(yīng)用化工,2005(2):128-130.

      [2]祁秀秀,王順明.烷基烯酮二聚體的合成.化工時(shí)刊,2005(12),30-31.

      [3]蔡俊燕.淺談尾氣中光氣的治理.中國氯堿,2001(5):44-45.

      [4]齊學(xué)正,程華農(nóng),等.甲苯二異氰酸酯裝置光氣破壞新方法.計(jì)算機(jī)與應(yīng)用化學(xué),2015(28):1 495-1 498.

      [5]中國石化集團(tuán)上海工程有限公司,化工工藝設(shè)計(jì)手冊(cè)(第四版).北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2009.

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