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    60 MW汽輪機檢修技術應用與實踐

    2018-04-17 01:48:14楊繼銳
    冶金動力 2018年5期
    關鍵詞:螺柱汽機抽汽

    劉 祿,楊繼銳

    1 設備概況

    邯鋼熱電廠發(fā)電機組汽輪機為哈爾濱汽輪機廠有限責任公司生產(chǎn)制造的60 MW沖動式、高溫、高壓、單缸、調整抽汽、凝汽式汽輪機。機組型號為CC50/N60-8.83/2.17/0.98型,低壓末級動葉片高度為660 mm,末級動葉片環(huán)型排汽面積為4.14 m2。機組采用透平油共用油源數(shù)字式電液控制系統(tǒng)DEH,ETS快速跳閘系統(tǒng),TSI安全保護系統(tǒng),是目前國內較為先進成熟和安全可靠的配置。汽輪發(fā)電機組配套的發(fā)電機型號為QF—60—2,發(fā)電機由哈爾濱哈電實業(yè)開發(fā)總公司制造。

    2 汽輪機葉片檢修工藝

    2.1 汽輪機轉子末三級葉片滲透探傷

    用清水和干凈的棉布把轉子后三級葉片擦拭干凈,待轉子葉片晾干后,用清洗劑清洗轉子葉片表面;然后用滲透劑噴涂轉子葉片表面和葉根部,保持濕潤約5~10 min,用干凈的棉抹布擦去工件表面多余的滲透劑,用清洗劑清洗或用水清洗,表面自然涼干后噴涂顯像劑。顯像劑在使用前上下晃動充分搖勻后,噴涂在葉片表面,噴涂長度150~300 mm,發(fā)現(xiàn)有兩片末級葉片顯紫紅色的線條,線條顯示的位置即末級葉片的裂紋。

    2.2 葉片裂紋的處理方法

    用清洗劑清洗轉子葉片裂紋表面,等表面干燥后,用內圓磨頭的拋光機打磨裂紋,使裂紋處用光滑的流面過度,消除了裂紋處因轉子旋轉和氣流沖擊產(chǎn)生的交變應力,防止在運行中發(fā)生葉片斷裂事故。

    3 汽輪機高、中壓缸連接螺栓的硬度檢測

    3.1 檢測方法

    用打磨機在汽輪機汽缸連接螺柱中間打磨寬約10 mm,長約30 mm弧面(顯出金屬顏色),然后用TH160里氏硬度計(探頭型號:D,,沖擊方向:垂直軸面)在弧面上測試三個點,取三點的平均值即為該螺栓的硬度值,以此判斷連接螺柱強度能否滿足使用要求。對連接螺柱逐個進行硬度檢查,發(fā)現(xiàn)了5條不合格螺柱,按照不合格螺栓的型號、規(guī)格及數(shù)量做好記錄,為機組建立完整的檢修技術檔案,檢測數(shù)據(jù)如表1所示。

    表1 高壓缸連接螺栓硬度值

    3.2 汽缸連接螺柱硬度值不合格的處理方法

    按照不合格螺柱的規(guī)格型號,更換廠家生產(chǎn)的汽缸連接螺柱;在安裝新螺柱前要逐個進行硬度檢測,確保新螺柱的性能參數(shù)滿足使用要求;對安裝新螺柱汽缸結合面的位置處做好標記。檢修結束后扣缸,熱緊汽缸連接螺柱,熱緊時注意緊力,運行后檢查新螺柱連接處汽缸沒有漏氣現(xiàn)象。

    4 高壓缸下半相對轉子中心偏左及處理方法(從機頭方向看)

    4.1 汽機轉子中心與隔板汽封中心測量

    把汽機轉子吊出后,在前后軸承螺栓孔處固定支架,以前后軸承座洼窩中心點為基準,拉φ=0.5 mm的鋼絲。以鋼絲為基準點,用內徑千分尺,測量隔板汽封體中心;從前油檔洼窩、前內軸封、高壓軸封、2-17級隔板、后油檔洼窩逐級測量,發(fā)現(xiàn)高壓內軸封、高壓前軸封、第2級、第3級、第4級、第5級、第7級,第15級隔板汽封體中心左偏(測量數(shù)據(jù)如表2所示),左偏量均超過2 mm以上,通過數(shù)據(jù)分析,認為汽缸和隔板發(fā)生了向左偏移。

    表2 隔板調整前后汽封體中心的距離 mm

    4.2 汽缸和隔板向左偏的處理方法

    經(jīng)過多方反復論證,最終拿出處理方案,偏差值大于2 mm以上的,通過調整隔板來消除偏差量;偏差值小于2 mm的,通過調整汽封塊來調整阻汽間隙,消除偏差量。通過調整隔板的位置和汽封片的位置,再次測量調整后的汽封體中心,偏差量均在2 mm以內,達到檢修的技術要求。

    5 調節(jié)系統(tǒng)靜態(tài)特性不良原因分析與故障處理

    5.1 調節(jié)系統(tǒng)靜態(tài)特性不良原因分析

    調節(jié)系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,常和調節(jié)系統(tǒng)遲緩率過大有關,遲緩率過大是造成調節(jié)系統(tǒng)擺動的普遍原因,在調節(jié)系統(tǒng)的組成機構中,由于摩擦、間隙、過封度等因素的影響,信號的傳遞都存在著遲緩的現(xiàn)象。傳動放大機構與配氣機構的遲緩率過大,通常是由于調節(jié)部件連桿接頭的卡澀,間隙過大,滑閥過封度過大等原因造成的。

    5.2 調節(jié)系統(tǒng)靜態(tài)特性不良的處理方法

    通過對調速系統(tǒng)容易磨損的零件進行更換,調整凸輪與傳動接頭的間隙,凸輪與傳動接頭的間隙由原來的8 mm調整為3 mm。4個調速汽門預啟閥與閥座之間在高速汽流的沖擊下發(fā)生碰撞摩擦,導致預啟閥和調閥的閥芯結合面嚴重磨損,預啟閥的行程達27 mm,嚴重影響調速系統(tǒng)的穩(wěn)定性;整體更換四個調速汽門,調整預啟閥的行程為設計要求的8 mm。取出高壓油動機滑閥的閥芯,封住滑閥上端蓋,啟動高壓油泵,用2.0 MPa的油壓沖洗油動機腔室約20 min;然后停止高壓油泵,回裝高壓油動機滑閥。通過以上處理方法,徹底解決了機組調節(jié)系統(tǒng)靜態(tài)特性不良和甩負荷的難題。

    6 汽機三段抽汽旋轉隔板卡澀原因分析與故障處理

    6.1 汽機三段抽汽旋轉隔板卡澀原因分析

    該機組在第一次揭缸大修時,揭缸后發(fā)現(xiàn)三段抽汽旋轉隔板傳動處斷裂,決定更換廠家新制作的旋轉隔板,安裝到位后,施加外力旋轉,轉動正常。然后安裝隔板套,扣缸檢修結束。接著對機組進行冷態(tài)拉閥實驗,調速汽門和三段抽汽旋轉隔板動作正常。汽機在50 MW負荷極熱態(tài)狀態(tài)運行時,汽機上缸調節(jié)級內壁溫度顯示為450℃,汽機各部件處于完全自由膨脹的狀態(tài)。根據(jù)生產(chǎn)需要,汽機進行帶抽汽運行,當505發(fā)出投入抽汽的指令后,發(fā)現(xiàn)三段抽汽旋轉隔板不動作,隨即切除指令。當汽機打閘停機后,在極熱態(tài)狀況下做拉法實驗,調速汽門動作正常,三段抽汽旋轉隔板不動;當機組在冷態(tài)時再次拉閥,調速汽門和三段抽汽旋轉隔板動作正常,說明機組在極熱態(tài)時三段抽汽旋轉隔板與隔板套之間發(fā)生了卡澀。

    根據(jù)安裝新隔板前測量的數(shù)據(jù)分析對比,隔板尺寸參數(shù)符合要求,故排除了隔板尺寸差異導致卡澀的原因;經(jīng)過反復論證,認為是新旋轉隔板的材質和原旋轉隔板材質不一樣,兩種材質在受熱時的膨脹系數(shù)不同,新隔板在受熱時發(fā)生的軸向和徑向膨脹量大于旋轉隔板與隔板套之間的間隙,使旋轉隔板與隔板套之間發(fā)生“卡死”現(xiàn)象;二者之間的摩擦力遠遠大于中壓油動機驅動旋轉隔板時的動作力矩,導致旋轉隔板不能在極熱態(tài)狀況下正常動作,使機組不能投抽汽運行。

    6.2 汽機三段抽汽旋轉隔板卡澀處理方法

    拆下隔板后,決定對隔板進行車削加工,消除隔板在極熱態(tài)工況時發(fā)生的軸向和徑向膨脹量,使旋轉隔板與隔板套之間不發(fā)生“卡死”現(xiàn)象。隔板外圓以圓面最高點為基準,車削2 mm;隔板排汽側上磨床找平,進汽側端面車削1.5 mm;在隔板轉軸處以內圓最低點找平,最大車削直徑量為0.3 mm。機組在50 MW負荷極熱態(tài)狀態(tài)運行時,汽機進行帶抽汽運行,三段抽汽隔板再沒有發(fā)生“卡死”現(xiàn)象,解決了汽機不能投抽汽運行的難題。

    7 結束語

    汽輪機檢修質量的高低,影響機組的安全穩(wěn)定運行。在檢修過程當中,對機組存在的特殊問題進行充分論證,科學系統(tǒng)查找分析原因,制定合適的檢修方案,會使檢修效果事半功倍。本次檢修利用特殊的檢修工藝,處理了汽機不常見的難題,有些問題的檢修工藝對國內同類型機組的檢修有參考意義。

    【參 考 文 獻】

    [1]袁明.汽輪機[M].北京:化學工業(yè)出版社,2016-01-01.

    [2]王新軍.汽輪機原理[M].西安:西安交通大學出版社,2014-02.

    [3]高澍芃.汽輪機設備檢修技術問答[M].北京:中國電力出版社,2004-12.

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