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      連退燒嘴調(diào)節(jié)閥堵塞問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

      2018-04-13 01:07:07李本輝鄧萬(wàn)里王曉明
      冶金動(dòng)力 2018年4期
      關(guān)鍵詞:堵塞物銨鹽冷凝水

      李本輝,鄧萬(wàn)里,王曉明

      1 連退煤氣供應(yīng)及堵塞現(xiàn)象

      寶鋼湛江鋼鐵有限公司能源環(huán)保部所設(shè)5#煤氣混合加壓站(以下簡(jiǎn)稱五加壓)向2030冷軋供應(yīng)的混合煤氣,煤氣總管在冷軋內(nèi)部分支到連退、熱鍍鋅等機(jī)組。在五加壓內(nèi)設(shè)置有電捕焦油器和脫硫塔對(duì)進(jìn)站的焦?fàn)t煤氣(COG)作進(jìn)一步的處理,以確保冷軋所用煤氣達(dá)到表1所示的質(zhì)量要求,連退機(jī)組的煤氣總管上也設(shè)置有兩套Y型過(guò)濾器,過(guò)濾精度120目,一用一備。煤氣輸配系統(tǒng)總體工藝流程如圖1所示。

      圖1 冷軋煤氣輸配系統(tǒng)工藝流程圖

      連退機(jī)組自2016年投產(chǎn)不久,其機(jī)組燒嘴的調(diào)節(jié)閥頻繁出現(xiàn)堵塞情況,對(duì)連退機(jī)組的產(chǎn)能發(fā)揮造成了很大影響。

      表1 冷軋混合煤氣的雜質(zhì)含量

      在表1中雜質(zhì)含量合格的情況下,連退在正常生產(chǎn)時(shí)還是頻繁遇到燒嘴前調(diào)節(jié)閥堵塞并存在腐蝕的情況,如圖2所示,影響煤氣的流通量從而對(duì)連退的產(chǎn)能造成影響,用戶多次抱怨,同時(shí)引起了公司的高度關(guān)注。

      圖2 連退燒嘴調(diào)節(jié)閥堵塞物

      2 堵塞物形成機(jī)理分析

      2.1 堵塞物成分分析

      利用灰分檢測(cè)法對(duì)堵塞物的成分進(jìn)行檢測(cè),得知其成分主要為 TFe、CaO、SiO2、Al2O3、MgO(見(jiàn)表2)。利用X衍射分析法對(duì)白色沉積物分析(見(jiàn)圖3),認(rèn)為是NH4Cl。

      表2 連退燒嘴堵塞物成分檢驗(yàn)報(bào)告單 %

      圖3 冷軋混堵塞物X衍射檢測(cè)結(jié)果

      湛鋼高爐采用的是干法除塵工藝,高爐干法除塵后的煤氣中含有氯化銨已是共識(shí),另外分析結(jié)果中顯示的 TFe、CaO、SiO2、Al2O3、MgO 等雜質(zhì)也是高爐工藝中存在的,所以可初步判斷其堵塞物是來(lái)自于高爐煤氣(BFG)。但造成連退調(diào)節(jié)閥堵塞的雜質(zhì)是否全部來(lái)自于BFG,根據(jù)BFG系統(tǒng)中TRT、加壓機(jī)的運(yùn)行情況來(lái)看,尚未發(fā)現(xiàn)明顯的白色沉積物或運(yùn)行工況劣化,表明NH4Cl的來(lái)源可能并不主要來(lái)自于 BFG。

      2.2 氯化銨形成機(jī)理分析

      在實(shí)驗(yàn)室中關(guān)于NH3和HCl生成氯化銨的描述是這樣的:濃氨水與揮發(fā)性強(qiáng)酸如濃鹽酸接近,會(huì)生成白色煙霧:

      煙霧是由NH3Cl4的細(xì)微顆粒組成。也就是說(shuō),氣態(tài)NH3和 HCl可反應(yīng)生成NH4Cl的細(xì)微顆粒。而且,二者的濃度要達(dá)到一定程度,化學(xué)上通常用Kp值(NH3、HCl氣體分壓的乘積,Kp=PHCl·PNH3)來(lái)判斷銨鹽是否發(fā)生沉積。

      在BFG、COG混合過(guò)程中,氯化銨的形成環(huán)境可簡(jiǎn)單分為兩種:

      (1)氣相空間

      BFG離開(kāi)高爐時(shí)含有微量HCl氣體(約30~100 mg/m3)和其他氯化物(如 NH4Cl、CaCl2),HCl極易溶于水(體積比 400∶1),在水中HCl可完全電離成 H+和Cl-,幾乎不存在HCl分子,即BFG經(jīng)噴淋塔后在氣相空間幾乎不含有或者說(shuō)只含有極微量的HCl。故而雖然COG中含有微量氨氣(煤氣主管網(wǎng)約50 mg/m3),但BFG與COG混合時(shí)幾乎不會(huì)在氣相空間生成NH4Cl的細(xì)微顆粒。而且如果能生成,NH4Cl將迅速吸潮結(jié)塊,在抵達(dá)連退前即大量析出。

      (2)液相空間

      COG中的氨氣極易溶于水(體積比 700∶1),大部分形成氨的水合物。BFG冷凝水中的H+(由HCl、CO2、鹽類等電離形成)可結(jié)合氨氣在水中生成NH4+:

      另外,煤氣混合過(guò)程須考慮CO2的影響。BFG氣體中CO2含量約25%,可超出NH3濃度上萬(wàn)倍,即使CO2溶解度很低,在冷凝水中濃度也超過(guò)NH3濃度數(shù)十倍乃至上百倍,當(dāng)NH3、H2O遇見(jiàn)過(guò)量CO2時(shí),會(huì)結(jié)合生成碳酸氫氨

      因此,BFG與COG混合后,可能隨冷凝水的析出不斷生成NH4HCO3和NH4Cl等銨鹽,銨鹽在水中幾乎以離子形態(tài)存在。

      2.3 堵塞過(guò)程分析

      混合煤氣冷凝水中的物質(zhì)在動(dòng)態(tài)變化,一方面不斷有新的銨鹽形成,一方面部分冷凝水沿途被排出或是流向下游??偟膩?lái)說(shuō),是個(gè)逐漸溫降的過(guò)程。但煤氣進(jìn)入廠房特別是接近機(jī)組后,是個(gè)溫升過(guò)程。

      (1)氯化銨的繼續(xù)生成

      NH4HCO3受熱易分解(36℃即開(kāi)始分解),而且會(huì)在酸性環(huán)境下與 Cl-反應(yīng)生成NH4Cl。上游冷凝水帶來(lái)的NH4HCO3將逐漸分解。隨著環(huán)境溫度上升,冷凝水中各物質(zhì)的飽和度增加。根據(jù)化學(xué)反應(yīng)中的復(fù)分解反應(yīng)原理,溶液里的離子哪種相結(jié)合先飽和,就先析出過(guò)飽和的那一部分。相比較而言,NH4Cl的溶解度極大,在各類離子混戰(zhàn)重組的過(guò)程中,NH4+、Cl-最后結(jié)合生成NH4Cl析出。另外煤氣冷凝水中的H+和Cl-隨著水分的減少而重組為HCl分子并進(jìn)入氣相空間,與氣態(tài)的NH3反應(yīng)生成NH4Cl。

      (2)NH4Cl的沉積

      銨鹽結(jié)晶速率隨溫度上升而增加,隨溶液過(guò)飽和度的增加而增加,并且氣流越紊亂晶體越容易增大。連退機(jī)組旁環(huán)境溫度較高,NH4Cl易在管壁上形成;連退機(jī)組為法國(guó)斯坦因公司設(shè)計(jì),所配調(diào)壓閥非常見(jiàn)的類型,其通道縫隙狹小,銨鹽極易沉積和引發(fā)堵塞。連退機(jī)組不同高度的平臺(tái)上銨堵形態(tài)有所差異:高層(管道溫度70℃)銨鹽結(jié)晶為粉末狀,容易清除;低層(管道溫度50℃)則為潮濕的結(jié)塊狀,不易清除,這也是環(huán)境溫度的差異所致。

      通過(guò)以上分析可得出,連退機(jī)組燒嘴前的堵塞物除去COG中帶有的焦油和BFG中帶有的灰分及少量的氯化銨外,還包含了煤氣在輸配過(guò)程中所后形成的NH4Cl雜質(zhì),并在溫度較高的機(jī)組燒嘴前結(jié)晶析出,造成燒嘴堵塞從而影響機(jī)組的煤氣使用量。

      3 對(duì)策措施及效果

      對(duì)煤氣中雜質(zhì)的處理辦法一般為源頭處理和末端處理,針對(duì)連退的燒嘴堵塞情況來(lái)說(shuō),由于堵塞物有在輸配過(guò)程中所產(chǎn)生的雜質(zhì),并在源頭煤氣中的雜質(zhì)目前還沒(méi)有較好的解決手段,故改進(jìn)堵塞的措施從以下幾方面進(jìn)行。

      3.1 對(duì)策措施

      高爐采用干法除塵工藝,原本被濕法除塵工藝煤氣洗滌水吸收的酸性物質(zhì)和灰分,隨著煤氣一起流向下游用戶。而干法除塵后煤氣所帶有的酸性物質(zhì)本身就會(huì)對(duì)煤氣管網(wǎng)造成一定的腐蝕性。目前公司也在組織對(duì)高爐煤氣冷凝水呈酸性的問(wèn)題攻關(guān),已對(duì)高爐的噴淋塔水質(zhì)進(jìn)行改善,增加了噴水量,并在噴淋塔的出入口增加噴堿裝置來(lái)進(jìn)一步去除煤氣中所含Cl-,減少煤氣中灰分和酸性物質(zhì)。

      煤氣在整個(gè)輸配過(guò)程中隨著氣體的壓力、溫度的變化,冷凝水的析出量也是不同的,而在冷凝水析出時(shí)也會(huì)帶出煤氣中的灰分和生成物。通過(guò)對(duì)煤氣管道上的排水密封罐的運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整,使攜帶部分灰分和生成物的冷凝水在抵達(dá)機(jī)組前析出,減少煤氣中的雜質(zhì)量。

      為減少形成下游燒嘴板結(jié)塊的雜質(zhì),將連退混合煤氣總管設(shè)置的一路Y型粗過(guò)濾器替換為過(guò)濾精度較高的立式圓筒形過(guò)濾器,見(jiàn)圖4(a)。過(guò)濾器內(nèi)部采用粗、精兩級(jí)過(guò)濾設(shè)計(jì):初級(jí)粗過(guò)濾采用折流板加捕霧網(wǎng)組合方式,去除煤氣中包含的焦油顆粒及粗大塵粒,提高后段精過(guò)濾段濾筒的效率及使用壽命;精過(guò)濾濾筒采用過(guò)濾精度20目的玻纖材質(zhì),對(duì)煤氣的耐候性較強(qiáng),吸附煤氣中的微小含塵粒子,起到精過(guò)濾的效果。

      圖4 立式圓筒形過(guò)濾器

      3.2 效果改進(jìn)

      但是,過(guò)濾芯在運(yùn)行一周后即出現(xiàn)壓損過(guò)大的情況,無(wú)法繼續(xù)使用,對(duì)過(guò)濾器解體后發(fā)現(xiàn)濾芯上結(jié)有濕的粘性物,見(jiàn)圖4(b),應(yīng)該是煤氣中的飽和水分在經(jīng)過(guò)濾芯時(shí)析出并與部分雜質(zhì)一起黏附在濾芯表面,致使濾芯的流通面積變小,增加了過(guò)濾器前后的阻損。

      要求廠家對(duì)濾芯進(jìn)行了改良,在第一款濾芯的外表面加裝一層不銹鋼絲網(wǎng),見(jiàn)圖4(c),以使煤氣在經(jīng)過(guò)不銹鋼絲網(wǎng)時(shí)先讓水分析出;并同時(shí)將濾芯的精度由20目放大至50目, 以減少壓損。

      改進(jìn)后2個(gè)月,過(guò)濾器與連退機(jī)組的定修同步進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)濾芯上存在較多的雜質(zhì),而燒嘴堵塞物已有所減少,說(shuō)明過(guò)濾器后的煤氣能使連退維持一個(gè)定修周期的生產(chǎn),初步達(dá)到了預(yù)期目的。

      4 結(jié)語(yǔ)

      高爐煤氣干法除塵工藝所引發(fā)的連退機(jī)組燒嘴調(diào)節(jié)閥堵塞的情況在上海寶山基地同樣存在,目前沒(méi)有很好的解決手段,只能通過(guò)過(guò)濾等在一定程度上緩解。另外,對(duì)于堵塞物形成機(jī)理的分析在很大程度上是一種推斷甚至假說(shuō),限于條件,無(wú)法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和進(jìn)一步論證。

      盡管如此,我們將繼續(xù)跟進(jìn)連退機(jī)組煤氣使用效果,逐步摸索該區(qū)域過(guò)濾器的濾芯參數(shù),為用戶持續(xù)提供供能保障和技術(shù)支持。

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