邢冠華,李光武
(華晨汽車工程研究院,遼寧 沈陽 110141)
發(fā)動機冷卻系統(tǒng)一般分為開式冷卻系統(tǒng)和閉式冷卻系統(tǒng)。開式系統(tǒng)優(yōu)點是管路布置簡潔、膨脹水箱無耐壓要求,成本較低等;缺點是非即時排氣,冷卻系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生氣體后不能及時排出,要在大循環(huán)開啟且系統(tǒng)壓力達到泄壓閥開啟壓力后才會開啟排氣。閉式冷卻系統(tǒng)優(yōu)點為即時排氣,缺點是管路布置較繁瑣,對膨脹水箱的要求較高,成本較高等。
冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理如圖1所示:
圖1 冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理圖
冷車啟動后,在怠速加油門使發(fā)動機轉(zhuǎn)速達到 2500rpm至3000rpm左右時在駕駛室內(nèi)可以聽到在中控臺內(nèi)有“嘩嘩”的流水聲,此現(xiàn)象在動機轉(zhuǎn)速繼續(xù)升高或發(fā)動機熱機后消失。
表1 問題復現(xiàn)跟蹤表
初步分析其原因為,在生產(chǎn)線上真空加注時冷卻液未加滿或 4S店手工加注時沒有進行有效排氣,導致系統(tǒng)內(nèi)有空氣殘留,冷車啟動后,小循環(huán)內(nèi)的氣泡隨冷卻液進入暖風機,水汽混合物對暖風芯體內(nèi)壁沖擊形成流水聲。
為復現(xiàn)此現(xiàn)象,模擬冷卻系統(tǒng)缺液和系統(tǒng)內(nèi)存有空氣的情況,方法是排掉部分冷卻液并進行手工加注。按照表1的操作和跟蹤方式在車輛上進行現(xiàn)象復現(xiàn):
通過三天的持續(xù)跟蹤,確定了流水聲問題的原因和發(fā)生機理。
基于流水聲產(chǎn)生機理,我們發(fā)現(xiàn)降低小循環(huán)流量并打碎小循環(huán)內(nèi)氣泡可以有效降低流水聲,氣泡越小,流水聲越小,在氣泡很小的情況下,流水聲消失。針對此思路,我們在小循環(huán)的暖風進水管上增加了節(jié)流閥,這樣可以有效的減小氣泡體積,同時通過暖風機的冷卻液流量也會相應的減少。
考慮到暖風機內(nèi)冷卻液流量對空調(diào)制熱性能的影響,我們對不同規(guī)格的節(jié)流閥對流量的影響進行了試驗分析,試驗結(jié)果見圖2:
圖2 流量測試結(jié)果
不同規(guī)格的節(jié)流管在整車上進行驗證來比對其對流水聲的改善,驗證方式按照1.2表格步驟進行,經(jīng)驗證表明,采用5mm節(jié)流閥效果比較理想。
由于增加節(jié)流閥,導致暖風機冷卻液流量減少,必須要進行空調(diào)系統(tǒng)的最大制熱試驗來驗證制熱性能,試驗數(shù)據(jù)見表2:
表2 最大制熱試驗數(shù)據(jù)
試驗數(shù)據(jù)表明采用 5mm節(jié)流閥后,最大制熱效果滿足整車制熱性能要求。
基于以上,我們采取節(jié)流管加旁通的方案,這樣既能滿足空調(diào)制熱要求,又能避免發(fā)動機水套局部熱點發(fā)生,更可以有效的消除流水聲,方案如圖3、圖4所示:
圖3 節(jié)流閥結(jié)構(gòu)
圖4 暖風水管總成
三通:大管段內(nèi)徑14mm,外徑18mm;小管段外徑8mm,內(nèi)徑4mm;三通帶節(jié)流閥:大管段內(nèi)徑14mm,外徑18mm;小管段外徑8mm,內(nèi)徑4mm;節(jié)流閥內(nèi)徑5mm;一個旁通管:內(nèi)徑7mm,外徑13mm。
此方案于2010年4月正式上線切換,在跟蹤時間內(nèi),售后IPTV值由最高24.17降至0,見圖5,改進措施在實際生產(chǎn)中效果明顯。
圖5 售后IPTV統(tǒng)計
本次的設計改進的主要優(yōu)勢是:
1)對空調(diào)冷卻系統(tǒng)影響最小,包括對發(fā)動機冷卻和空調(diào)制熱性能的影響。
2)對冷卻系統(tǒng)改動最小,成本最低。
3)方便解決售后車輛問題。