宋一帆
上海建工七建集團(tuán)有限公司 上海 200050
當(dāng)前中國鋼鐵行業(yè)陷入全面虧損的階段,結(jié)合上海城市發(fā)展的需要,寶鋼集團(tuán)提出結(jié)合自身特點(diǎn)加快轉(zhuǎn)型的發(fā)展策略,希望通過轉(zhuǎn)型得到新的機(jī)遇。2015年11月寶鋼集團(tuán)與上海市楊浦區(qū)簽訂共建科創(chuàng)中心重要承載區(qū)和“上海互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)園”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,改造利用寶鋼附屬的二鋼廠區(qū)及相應(yīng)設(shè)施,打造具有全國影響力的“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范產(chǎn)業(yè)園。
二鋼廠位于上海市楊浦區(qū),占地總面積約173 000 m2,已有建筑面積162 000 m2。目前先行開發(fā)的為東區(qū),總用地面積為60 678 m2,改造后總建筑面積為129 262 m2,其中地上為117 762 m2,地下11 500 m2(圖1)。整個(gè)東區(qū)改造建設(shè)單位共劃分為4個(gè)標(biāo)段。
上海互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目東區(qū)三標(biāo)段工程主要由主軋加熱爐跨(2#廠房)、鋼坯跨(3#廠房)、辦公樓(15#樓)這3個(gè)單位工程組成?,F(xiàn)狀建筑面積約12 000 m2,改造后建筑面積約為31 000 m2,新增建筑面積約19 000 m2。
圖1 廠區(qū)示意(虛線為東區(qū))
2#廠房為單層廠房,長約240 m,寬34 m,高度為23 m。結(jié)構(gòu)形式為單跨排架+坡型屋架,排架柱及屋架均為鋼結(jié)構(gòu),屋面及墻身均為彩鋼板。
3#廠房為單層廠房,長約120 m,寬24 m,高度為23 m。結(jié)構(gòu)形式為單跨排架+三角形屋架,排架柱為混凝土柱,屋架為鋼結(jié)構(gòu),屋面及墻身均為彩鋼板。
15#房為4層磚混辦公樓,長約18 m,寬11 m,高度為19 m。
目前3#廠房和15#房由于改造后功能定位未明確,目前僅停留在設(shè)計(jì)階段,故2#老廠房的改造施工是整個(gè)標(biāo)段的重中之重,且該廠房體量較大,能夠滿足建設(shè)單位先期亮化東區(qū)的基本要求。該廠房建造于20世紀(jì)80年代末期,其主要由軋機(jī)跨(主跨)、主電室(附跨)組成(圖2)。
根據(jù)改建圖紙描述,2#廠房軋機(jī)跨排架柱整體保留,其他構(gòu)件(墻面檁條、行車梁、鋼結(jié)構(gòu)屋架)全部拆除。然后在軋機(jī)跨內(nèi)新建4層鋼結(jié)構(gòu)框架及鋼結(jié)構(gòu)屋架。主電室新建3層鋼結(jié)構(gòu)框架(局部4層)及屋架,建筑總高度24 m(圖3)。
圖2 2#廠房80年代示意
圖3 2#廠房改造后示意
根據(jù)原有設(shè)計(jì)資料及傳統(tǒng)施工工藝分析,2#廠房主體結(jié)構(gòu)(二結(jié)構(gòu)除外)原施工周期約為180 d(表1)。
表1 2#廠房主體結(jié)構(gòu)原施工周期
本工程于9月1日正式開工,若按部實(shí)施,施工周期將遠(yuǎn)超建設(shè)單位要求,甚至將跨越當(dāng)年春節(jié)。這將極大地影響建設(shè)單位以小帶大、以點(diǎn)畫圓的發(fā)展部署。故如何結(jié)合現(xiàn)場特點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,在不增加造價(jià)的前提下滿足建設(shè)單位的工期目標(biāo)將至關(guān)重要。
針對(duì)本工程的特點(diǎn)、難點(diǎn),在認(rèn)真熟悉改造內(nèi)容,了解設(shè)計(jì)意圖后,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,在得到設(shè)計(jì)單位同意的前提下對(duì)部分原有的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了調(diào)整,大大地減少了施工周期。除此之外,我方還根據(jù)現(xiàn)場情況修改施工工藝,為優(yōu)化工期提供第2層面的支撐[1-4]。
按2#廠房結(jié)構(gòu)特點(diǎn),原方案采用分解+吊裝的拆除工藝,屋面拆除先是在屋面底部搭設(shè)滿堂支撐架,人工上操作面進(jìn)行構(gòu)件分解,然后利用大型吊機(jī)將構(gòu)件吊運(yùn)至地面。此種做法雖然在安全層面能夠做到無瑕疵,但是在工期和造價(jià)方面均沒有優(yōu)勢(shì)。第一,大面積的滿堂支撐架搭設(shè),既耗費(fèi)人工也耗費(fèi)時(shí)間,最重要的是室內(nèi)構(gòu)筑物拆除完畢后需先將材料清理干凈,方可有搭設(shè)架體的條件;第二,由于2#廠房高度約24 m,哪怕屋架構(gòu)件并不大,也還是需要使用大型的起吊設(shè)備方可進(jìn)行材料吊運(yùn)。為此,我公司經(jīng)過研究后選擇使用鷹隼式液壓剪刀機(jī)對(duì)2#廠房鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行拆除,本工程選用日立450長臂液壓剪配TCF-60A剪刀。該機(jī)械有效作業(yè)高度28 m,機(jī)身加機(jī)械臂總長度為30 m,本工程建筑最高點(diǎn)為24 m。因此,在拆除建筑最高點(diǎn)時(shí)機(jī)械停放的位置距拆除點(diǎn)可以達(dá)到18 m,機(jī)械操作臂施工角度為380°,而且機(jī)械施工時(shí)逐步向前推進(jìn),不進(jìn)入建筑內(nèi)部,使機(jī)械有足夠的避讓空間。此外,360°剪刀旋轉(zhuǎn),既可以控制拆除構(gòu)件向建筑內(nèi)部掉落,也可以控制拆除水平構(gòu)件時(shí),在構(gòu)件一端被剪斷并呈豎直狀態(tài)后再徹底剪斷另一端節(jié)點(diǎn),使構(gòu)件豎直掉落。同時(shí)考慮構(gòu)件垂直掉落產(chǎn)生的噪聲或彈跳后的二次隱患,我方在面層上增加了黃沙包,有效地避免了施工噪聲。整個(gè)屋架及墻面拆除施工僅花費(fèi)4 d,室內(nèi)結(jié)構(gòu)拆除5 d,剩余時(shí)間為材料清理共計(jì)6 d,一共耗費(fèi)時(shí)間為15 d(圖4、圖5)。
圖4 剪刀機(jī)作業(yè)
圖5 作業(yè)完成后
按設(shè)計(jì)意圖,原本擬定采用靜壓錨桿樁來進(jìn)行工程樁施工,錨桿樁利用原廠房地坪進(jìn)行作業(yè),但是我方進(jìn)入現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)2#廠房內(nèi)部存在大量深淺不一的設(shè)備基礎(chǔ)及暗池。錨桿樁樁架無法適應(yīng)現(xiàn)場場地條件。此外,為了匹配計(jì)劃要求,前期錨桿樁樁架數(shù)量為8~10臺(tái),每2臺(tái)樁基需配置1臺(tái)鎬頭機(jī)進(jìn)行地下清障(清障過程中可能會(huì)破壞錨桿樁樁架固定的地坪和堆樁場地)。故錨桿樁樁基施工對(duì)場地條件及工期都有一定的要求。我方經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),2#廠房凈空高度約23 m,若將2#房按設(shè)計(jì)要求拆除完畢后,大型的靜壓樁樁機(jī)完全可以在廠房內(nèi)部進(jìn)行靜壓樁施工,這樣可以將清障和壓樁根據(jù)施工流程進(jìn)行流水布置,使整個(gè)場布的壓力最小化,此外整個(gè)沉樁的工期將從原先的20 d壓縮至10 d(圖6、圖7)。
由于排架柱加固施工的快慢直接影響后續(xù)新建鋼結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)度,故如何加快排架柱的施工至關(guān)重要。
圖6 清障作業(yè)
圖7 壓樁作業(yè)
現(xiàn)場存在幾個(gè)問題:第一,由于排架柱之間存在新增的地梁,故基礎(chǔ)施工時(shí),排架柱的改造腳手架將受其影響無法搭設(shè);第二,老結(jié)構(gòu)除銹、防火防腐涂料施工難度極大,且質(zhì)量無法控制;第三,排架柱為鋼格構(gòu)柱,若大面積包鋼施工,為了控制其焊接變形,勢(shì)必分段電焊,這又大大增加了施工工期。
首先,我方在排架柱周圍對(duì)原土進(jìn)行夯實(shí),然后在腳手架搭設(shè)區(qū)域澆筑了厚100 mm的C25混凝土硬化地坪,根據(jù)地梁的分布情況,布置排架柱的腳手架立桿,若立桿必須設(shè)置在地梁位置處,則在地梁上方增加1根18#工字鋼,使立桿可以在該位置放置,從而解決腳手架排腳的問題。對(duì)于第二、第三個(gè)問題,我公司直接建議結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)取消排架柱的包鋼及防火防腐涂料的施工,用最簡單的外包混凝土來替代。這樣施工起來既簡單又快捷,還能減少對(duì)后續(xù)鋼結(jié)構(gòu)施工的影響[5-7]。
整個(gè)排架柱共分3次進(jìn)行混凝土外包施工,第1次施工標(biāo)高為5.450 m,第2次施工標(biāo)高為13.250 m,第3次施工至柱頂。由于排架柱柱筋所在位置與原圖紙描述不符,其位置在杯口基礎(chǔ)底部,而非4.480 m,故根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,我方分為4個(gè)步驟還原了設(shè)計(jì)工況,使后續(xù)施工如期進(jìn)行。
第一步:沿混凝土柱子外口將保護(hù)層進(jìn)行剝離,探明柱子主筋所在位置。
第二步:在探明的主筋位置處,植入新增配筋。
第三步:將植入的鋼筋與原有鋼筋接長至5.45 m標(biāo)高處,由于僅鑿除了100 mm保護(hù)層的厚度(鑿多了怕杯口壞掉),故無法進(jìn)行機(jī)械連接,所有的鋼筋連接為電焊,且單面焊(設(shè)計(jì)認(rèn)可)。
第四步:澆筑細(xì)石混凝土至5.450 m標(biāo)高處。
除了5.45 m節(jié)施工周期為8 d,其余施工周期均為6 d??偸┕すて跒?0 d,且腳手架搭設(shè)工期在基礎(chǔ)施工工期內(nèi),不占用絕對(duì)工期(圖8、圖9)。
本次鋼結(jié)構(gòu)樓承板采用的是鋼筋桁架板,其主要特點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化生產(chǎn),有利于鋼筋排列間距均勻、混凝土保護(hù)層厚度一致,提高了樓板的施工質(zhì)量。裝配式鋼筋桁架樓承板可顯著減少現(xiàn)場鋼筋綁扎工程量,加快施工進(jìn)度,增加施工安全保證,實(shí)現(xiàn)文明施工。由于該桁架板的特點(diǎn),現(xiàn)場施工段的鋼筋綁扎工程從原有的3 d簡化為1 d,總工期減少8 d。
圖8 排架柱改造中
圖9 排架柱改造后
通過實(shí)施相關(guān)工期優(yōu)化舉措,最終2#廠房主體結(jié)構(gòu)改造工期為122 d,達(dá)到了建設(shè)單位的工期目標(biāo)(表2)。
表2 工期優(yōu)化情況
在改造過程中,通過對(duì)施工工藝優(yōu)化,在沒有造成額外投入的情況下,盡可能地加快了施工的速度,淡化了工期不足的矛盾,同時(shí)確保施工的質(zhì)量和安全,為落實(shí)建設(shè)單位的發(fā)展戰(zhàn)略提供了基礎(chǔ)。